大化甲醇项目25500 Nm3/h空分氩系统调试总结①
2012-01-10任林光邹宇洁
任林光,邹宇洁
(1.大化集团有限责任公司,辽宁大连 116032;2.大化集团大连碳化工有限公司,辽宁大连 116032)
大化甲醇项目25500 Nm3/h空分氩系统调试总结①
任林光1,邹宇洁2
(1.大化集团有限责任公司,辽宁大连 116032;2.大化集团大连碳化工有限公司,辽宁大连 116032)
介绍了大化甲醇装置空分氩系统调试经过,并进行了经验总结。
粗氩I塔;粗氩II塔;精氩塔;调试;总结
大化甲醇项目配套空分由杭氧公司设计制造,装置能力25 500 Nm3/h氧气,装置特点为分子筛净化空气,空气增压,氧气内压缩流程,带中压增压透平膨胀机,膨胀空气进下塔,上塔采用规整填料,全精馏无氢制氩工艺,装置设计产氩能力为820 Nm3/h。2009年12月初进行氩系统调试,历经波动,克服困难,实现达产达标。
1 氩系统工艺流程
如图1所示,从主塔上塔的适当部位抽取氩馏分,进入粗氩塔进行精馏,进行氩氧分离。由于全精馏无氢制氩的粗氩塔塔板数较多,塔高不便于安装和保持垂直度,因而把粗氩塔分成粗氩 I塔01C601和粗氩II塔01C602。在粗氩II塔顶部是粗氩冷凝器01E601,冷源是来自液空过冷器后的液空,从粗氩II塔上升的粗氩气大部分被01E601冷凝下来作为回流液。在粗氩II塔底部的液体通过循环液氩泵01P601A/B增压后被送入粗氩I塔塔顶,作为粗氩I塔的回流液。粗氩I塔底部的液体靠位差和自重回到上塔的相应部位。在粗氩冷凝器中未被冷凝的粗氩气被送到精氩塔01C603的中上部,并在精氩塔中进行氩、氮分离。在精氩塔底部是精氩蒸发器01E603,热源是来自下塔顶部的压力氮气。在精氩塔顶部是精氩冷凝器01E602,冷源是来自下塔的液氮。粗氩气在精氩塔内精馏,最后在塔釜得到高纯度的液氩产品。通常在精氩塔的底部设置启动管线,当精氩塔底部的液氩纯度未达到要求时,把液氩节流通入粗氩II塔底部作为粗氩I塔的回流液,这样可以缩短调整制氩工况的时间。
2 主要操作技术条件
主要操作技术条件见表1。
3 我公司氩系统调试经过
我公司氩系统调试经过几个阶段:
图1 全精馏无氢制氩工艺流程图Fig.1 The process flowsheet of complete-distillation hydrogen-free argon recovery
3.1 调试阶段,未生产出合格液氩产品
2009年12月初开始对氩系统进行调试,在调节中我们发现存在以下问题:
⑴系统波动大,经常发生氮塞现象,在分子筛均压过程中表现尤为明显。
⑵出粗氩II塔粗氩气流量FIC01605显示总是满量程,对其正负压管进行压力测量,发现正压管压力为41.23 kPa,负压管压力为21.3 kPa,压差将近20 kPa,而此流量要求压差低于3 kPa才能正常显示,因此流量显示一直不正常,由于测量时粗氩出粗氩冷凝器压力PIS01601为20 kPa,因此,判断正压管接管错误。
表1 主要技术参数Table 1 Themain technology parameter
⑶粗氩I塔出口气体氧含量AI01602设计值为1.11%,而我们在调节过程中这一数值始终偏高,最低只达到过82%,粗氩II塔氧含量AIAS01604最低为14×10-6,但无法达到设计值 <3×10-6。考虑到有可能分析表误差或是可能相关分析点接管错误,我们对粗氩I塔的各个点及粗氩II塔的各个点分别用手动分析仪器及自动分析仪器进行了含氧量分析,两种分析仪结果一致:
氩馏分抽口处气体分析AE01521 95.81%O2;
粗氩I塔中部取样分析点AE01609 96.5%O2;
粗氩II塔阻力计上阀PDI01602 1.6%O2;
粗氩II塔粗氩气出口流量PIS01601 2.8%O2;
粗氩II塔下部取样分析点AE01610 66%O2;
液氩泵出口压力PICA01602 90%O2;
从以上分析结果看,粗氩I塔出口气体氧含量AI01602是真实的,说明粗氩I塔精馏效果差。
⑷在调节过程中,发现氩馏分自动分析点AI01601不受控,分别对AIA01601和氩馏分手动分析点AE01608含氧量进行分析,结果如下:
氩馏分自动分析点 AIA01601 25.6%O2, 10.2%Ar;
氩馏分手动分析点 AE01608 96.4%O2,3.4%Ar。
从AI01601分析结果看,还有约60%的氮,塔内任何一处都没有此种组分,判断AIA01601分析点接管错误,因此将AE01608手动分析点引入自动分析表,替代AIA01601。
⑸AIA01601只能维持在3%左右,否则极易氮塞。
3.2 生产出合格液氩产品,但产量低,系统不稳定
2009年12月28日,我们对现有的工艺进行了调整。由于此前AI01602一直居高不下,系统氧含量无法下降,粗氩气一直未进入精氩塔,一直是开粗氩II塔放空阀FV01605B放空,我们分析有可能是由于粗氩气流量FI01605无法正常工作,为防止氮塞,粗氩气放空阀FV01605B开得过大,粗氩气几乎全部被放空,因此氧含量无法下降。调整后,我们直接将粗氩气导入精氩塔,开精氩塔到粗氩 II塔液氩回流阀 V01636打回流,关小FV01605B阀,直至全关。并将负荷降低,I塔、II塔阻力PDT01601、PDT01602由4.5 kPa、8.5 kPa左右降为 3.5、6.5 kPa左右,粗氩 I塔流量FI01602由30 000 Nm3/h降为23 000 Nm3/h,氩馏分控制5×10-6以下。
这样调整后,AI01602含氧量便逐渐降低,达到设计值,粗氩II塔含氧量也逐渐降低,生产出<2×10-6O2的合格液氩产品。此次调整虽然生产出了合格的液氩产品,但仍存在氩馏分无法提高,高于4×10-6便会发生氮塞的现象,因此产量低,液氩最高产量仅为162 Nm3/h,为设计产量的1/5。
3.3 生产合格液氩时间大幅缩短,氩馏分可控制8%左右,产量提高
2010年3月,空分系统进行了回温干燥吹扫,3月15日,又一次进行了氩系统的调试。将空压机导叶与出口压力投入自动控制,减少系统尤其是分子筛均压时系统的波动。
此次调试,较以前有很大改善,在前几次调试过程中粗氩I塔含氧量AI01602下降缓慢,而且必须精氩塔液氩回流后才开始下降,氩馏分AI01601在4%左右时就会发生氮塞,AIAS01604一个星期以上才能接近工艺要求,而此次调试中,在保证系统稳定运行、不波动的前提下,AI01601可以达到8%~10%工艺要求数值且能保持系统稳定不氮塞,AI01602在24 h左右就能下降到规定值,48 h就可产出合格液氩,产量最高为333 Nm3/h,不到设计值的1/2。
3.4 不到48 h生产出合格液氩,能稳定控制,产量达到设计值
2010年11月,空分又一次开车,本次开车时我们对精馏塔上塔各点压力进行了测量,上塔液空进口处纯度手动分析点AI01524压力正常应为40 kPa左右,而实际测量为21 kPa,与氩塔压力相近,对其气体氧含量进行分析,含氧量仅为0.5× 10-6,与出粗氩II塔气体氧含量AIAS01604相同,由此我们将AI01524作为粗氩气流量FI01605正压管实际接点,改造后,FI01605能正常显示,调节时有的放矢,最高产量达861 Nm3/h,高于设计值。
4 总 结
通过对氩系统的调节,我们总结出以下几点经验:
⑴在对主塔预冷时,应同时对氩系统同步进行预冷,这样虽然会延长出氧时间,但可以减少塔内管道冷缩应力,在热启动时尤其需要注意。
⑵待空气进下塔温度下降到液化温度时,关下塔节流进入氩塔部分的液体阀,防止大量液体进入氩系统。
⑶在主塔开始调整纯度的同时,继续在冷凝蒸发器内积累液体,并在达到比设计液位略高时,逐步打开液空进粗氩冷凝器调节阀,一般开度为1%~5%,把主冷多余的液体 (冷量)排到粗氩塔,对粗氩塔进一步预冷,甚至积液,此时应注意打开粗氩放空阀FV01605B。
⑷启动液氩泵时,当液氩泵出口压力逐步升高时,应渐渐关小液氩进粗氩I塔阀,否则,粗氩II塔的液体会很快被打到主塔,严重时还会影响主塔工况,控制泵出口压力低于0.75 MPa。
⑸启动前期,应尽可能把氧气纯度调整得高一点,即把氩馏分的氩含量控制得低一些,一般可控制在3%~5%Ar。随着主塔工况的稳定,可逐步提高氧气产量,把氩馏分氩含量调整到设计值。
⑹启动初期,粗氩循环量控制在设计值的80%。
⑺运行中注意保持氩馏分组成的稳定性,因为它是粗氩塔正常工况建立的基础,是通过调整主塔的正常工况来达到的。调整时要把主塔和氩塔视为一个整体来考虑,两者中有任一参数偏离正常工况往往都会引起氩馏分组成的变化。氮气产量、入塔空气量和压力及膨胀空气量的改变、分子筛纯化系统的充气切换,都会引起氩馏分组分的变化,在调整时应周密考虑各种因素之间的相互影响,尽量使不可避免的干扰因素错开发生。最通用的调整方法是,在允许范围内适当增加产品氧抽出量,这样可降低氩馏分含氧量,反之,会增加氩馏分的含氧量,调节时需要耐心,不要急于求成。
⑻投用精氩塔时要注意控制精氩塔压力,压力太高,安全阀会起跳;若压力太低,易出现负压,影响氩气纯度,严重时会把大气中的湿空气通过余气放空阀吸入塔内,造成冰堵。另外,精氩冷凝器液氮液位不要太高,液位太高,精氩塔易出现负压。
⑼项目施工过程中一定要注意检查施工质量,因为空分设备处于冷箱内,一旦施工出现错误,会造成很大麻烦,我公司空分系统多个仪表测点出现了接管错误,尤其是几个关键点,如氩馏分分析点AI01601、粗氩II塔粗氩气流量FI01605点错误,几乎使生产无法正常进行。
[1]陈英.14 000 m3/h空分冷箱内部分管线及氩系统改造[J].深冷技术,2002(5):28-30.
[2]张淑敏.空分氩系统改造及操作要点 [J].中氮肥,2004(2):33-35.
Summary on Debugging of The 25500 Nm3/h Air Separation's Argon System in Methanol Plant of Dahua Group Co.,Ltd.
REN Linguang1,ZOU Yujie2
(1.Dahua Group Co.,Ltd.,Dalian 116032,China;2.Methanol Plant of Dahua Group Co.,Ltd.,Dalian 116032,China)
This is a disquisition on the debugging of the air separation's argon system and summarized the experience.
the column of low consistency argon I;the column of low consistency argon II;the column of high consistency argon;debugging;summarize
TQ116.15
B
1007-7804(2012)01-0025-04
10.3969/j.issn.1007-7804.2012.01.007
2011-11-23
任林光,男,48岁,高级工程师,1985年毕业于大连理工大学无机化工专业,现为大化集团有限责任公司副总工程师。