智能控制器在上料系统的应用
2011-12-23宋玉军
宋玉军,安 永
(唐山三友集团化工股份公司,河北 唐山 063305)
智能控制器在上料系统的应用
宋玉军,安 永
(唐山三友集团化工股份公司,河北 唐山 063305)
介绍智能主令控制器在石灰窑上料系统的应用,主要介绍了智能主令控制器原理、操作调整及其特点。
石灰窑;卷扬机;智能控制器
在石灰窑上料系统中,控制上料斗行程的装置,一般称为控制器或调节器。目前纯碱行业普遍采用传统的机械式有触点的控制器,近几年有的厂家虽将触点开关改为了无触点的接近开关,但仍没有彻底摆脱机械式控制器的诸多缺点,如:精度低、故障率高、操作调整不便等。我公司自投产以来曾因控制器原因发生重大事故3起,直接损失几十万元,小故障也时常发生。随着科学技术的飞速发展,新型旋转编码器在冶金、煤矿、焦化等行业得到了广泛的应用。为此公司经过多方的考察,决定采用万泰公司的智能主令控制器。
1 智能主令控制器原理
智能主令控制器主要分为现场变送单元和主控单元两部分,如图1。现场变送单元包括绝对值型旋转编码器和传动机构,主控单元由PLC(可编程序控制器)和 TD400C(操作员界面)组成。现场变送单元一般通过齿轮与卷扬机转鼓连接,这样可以减少轴向和径向的窜动对旋转编码器的影响。
图1 智能控制器结构图
其工作原理是当卷扬机转动时,卷扬机通过现场变送单元的传动机构带动旋转编码器一起转动。旋转编码器将上料斗的位移转化成格雷码,发送到PLC的输入端,PLC再将采集到的格雷码进行译码、累加、计算等运算处理,并将被控设备的位移通过TD400C的“当前位”显示出来,同时把“当前位”与TD400C中的各可调设定参数相比较,在满足设定条件时发出相应的控制信号,从而实现被控设备的精确定位。而且还可以实时检测判断超速、零速、或溜车等故障,若出现上述故障时,能提供故障输出,并从 TD400C提示故障报警,记录报警时间及报警种类,也可实施报警保护,可有效预防重大恶性事故。
2 操作调整
2.1 设定原点
原点就是一个参考点,理论上可以选取任意位置为原点,但一般将原点选在上料架底部装料位置,这主要是为了以后调整方便。因为原点为物理固定点时,如出现特殊情况需要重新设定原点,上、下限位的码值基本不变,可不作调整,而上料架底部装料位置是一个最易找到、便捷的物理固定点。
2.2 上、下限位原始调整
手动向上开上料斗,让上料斗从上料架底部装料位置运行到上料架顶部倒料位置,观察并记录TD400C所显示的“当前位”的变化范围。比如当前上料斗就在上料架底部装料位置时对应的“当前位”为0,当上料斗在上料架顶部倒料位置时对应的“当前位”为35.00 m时,可首先将上限位设定在33.00 m左右,主要是因为要考虑上料斗低速上升和低速下降时的惯性量。再手动开车观察自动停车时的当前位(假定为33.50 m),此时当前位数值与设定值之差为0.50 m,即为惯性量,因此上限位应设定为34.50 m,下限位应设定为0.50 m即可。
2.3 限位细调
正常运行后,观察上料斗上升到上限位实际停止时是否能倒尽料;上料斗下降到下限位实际停止时装料位置是否合适,再对上、下限位进行微调。如果新更换的钢丝绳将随着钢丝绳的延伸变形,要在初次使用的几天内细调几次。限位细调只需增减数值,可在运行中调整,方便快捷。
3 智能主令控制器特点
3.1 运行可靠
该智能控制器由先进、可靠的PLC与绝对型旋转编码器组成,通过旋转编码器产生的位置码实现对现场物体位移的检测,然后经PLC译码、运算、分析,产生不同的控制信号和各种保护输出,同时为了更加安全可靠,我们对上、下限位分别设定了一组常开点和常闭点进行输出显示,避免中间继电器故障发生事故。老式控制器由凸轮和触点组成,其中触点部分故障较多,调整相当麻烦。而该智能控制器设计思想是用弱电控制强电,用程序逻辑代替机械凸轮的动作,以无触点代替有触点。这样就避免了许多机械故障,从而大大提高了智能控制器运行的可靠性。
3.2 控制精度高
该智能控制器的分辨率可以达到毫米级,精确度相当高,能够适应需要精确定位和精确限位控制的场合。万泰公司使用的旋转编码器1周为256个位置码,我公司卷扬机转鼓直径为620 mm,若采用1∶1安装方式,每码产生的位移620×3.14÷256=7.6 mm。如果需要更精确定位,可采用不同齿数安装方式实现。而老式控制器采用凸轮闭合、断开触点,其精度很低,不能满足自动控制过程中精确控制的要求。
3.3 响应速度快
该智能控制器由于采用了可编程序控制器进行控制,因此其响应速度相当快,其响应速度可达微秒级。
3.4 调整灵活方便
该智能控制器的调整无需任何工具,仅需对操作员界面进行操作,即可达到调整的目的。同时设备不必停车即可对控制信号的输出位置通过操作员界面进行调整,熟练的操作者只需几秒钟即可完成,与老式控制器相比,可以节约时间,减少劳动强度,从而提高经济效益。
3.5 保护功能齐全
当卷扬机出现运行信号与转鼓位移不一致、没有位移等情况时,可发出相应的报警或停车信号。
4 结 语
1)我公司10#石灰窑自2010年8月份投用后,没有因智能控制器原因发生过辙、墩底等微小故障,上料系统运行平稳、可靠。
2)注意事项:卷扬机在运行过程中严禁设定原点。当智能控制器失电后,须确保卷扬机不转动,如果卷扬机在控制器失电后有转动,再次上电后,应使上料斗回到原点位置,重设定原点。
TP 273.5;TQ 054.1
B
1005-8370(2011)03-36-02
2010-10-19