主变压器室通风系统设计改进
2011-12-07鲍卫
鲍 卫
泰安供电公司 山东 泰安 271000
0 引言
我电网现有110kV变电站中,主变压器设在户内的有16座。部分站存在室内温度、油温过高问题,对正常运行非常不利。期间做过几次改进,主要是换装大功率轴流风机、增大开窗面积等,但效果不明显。需采取切实可行的措施,充分利用自然通风,使主变运行环境达到规范要求,确保安全生产。
1 现状调查
对公司近几年来新建的6座具有室内变压器的变电站进行了调查统计,结果见下表1、2、3。检查方法和标准选用DL/T5210.1-2005《电力建设施工质量验收及评定规程》。
2 影响变压器室温度高低的主要因素
变电站1主变室虽体积、本体高度第四。但进风口面积、排风口面积第二,采用天窗排风,进排风净高差第三。且站址位于山脚下一山口处,本身室外温度低于正常市区温度。加之主变容量较大,负载率不高。故该站室温、油温较低,由低向高排名均列第二,能很好满足运行要求。
表1 调查表1
表2 调查表2
表3 调查表3
变电站2主变室体积、本体高度第二。进风口面积第二,排风口面积第一,采用天窗排风,进排风净高差第一。站址位于郊区,建筑物较稀疏,地势开阔,本身室外温度低于正常市区温度。加之主变容量较大(其中一台五万的为西门子变压器),负载率不高。故该站室温、油温均最低,由低向高排名均列第一,能很好满足运行要求。
变电站3主变室虽未采用天窗排风,仅采用髙侧窗,进风口面积第三,排风口面积倒数第四。但体积大小、本体高度第一。进排风净高差第二。且站址位于山坡,本身室外温度略低于正常市区温度。加之主变负载率不高。故该站室温、油温较低,由低向高排名均列第三,能较好满足运行要求。
变电站4主变室未采用天窗排风,仅采用髙侧窗,进风口面积第四,排风口面积、体积大小、本体高度第三。进排风净高差第四。站址位于市区,建筑物较稠密,有热岛现象。但主变容量较大,负载率不高。故该站室温、油温尚好,由低向高排名均列第四,目前能满足运行要求。但随负荷增大,今后情况不容乐观。
变电站5主变室未采用天窗排风,仅采用髙侧窗,进风口面积第四,排风口面积、体积大小、本体高度第三。进排风净高差第四。站址位于市区,建筑物较稠密,有热岛现象。且主变容量较小,负载率高。故该站室温、油温较高,由低向高排名均列第五,夏季不能满足运行要求。
变电站6主变室未采用天窗排风,仅采用髙侧窗,且施工中将高侧百叶窗改为固定采光窗,只能依靠轴流风机排风。虽进风口面积第一,但排风口面积为零,体积、本体高度、进排风净高差第五。且主变负载率高。故该站室温、油温最高,由低向高排名均列第六,夏季不能满足运行要求。
综上所述,影响变压器室温度高低的主要因素如下:
第一,是否采用天窗排风。采用天窗排风,出风口位于主变即热源的正上方,符合热空气上行的热工原理,且使气流通过主变的路线便捷,加快气流速度。采用天窗排风,可加大进排风口的高差,从而增加热压力,形成烟筒效应。
第二,主变室高度,体积,进排风高差。如果未设天窗,仅设髙侧窗,但高度体积较大也可满足要求,尤其是高度、进排风高差。但因排风口位于主变侧面,气流通过主变的路线较迂回曲折,效果不如天窗。
第三,进排风口面积。加大进排风口的面积,可增加通风量,但须与加快气流速度的措施相结合才能取得较为满意效果。
第四,主变容量、主变发热量、主变负荷情况。若主变容量较大,负载率不是很高,则发热量也较低,采取一般措施也可满足要求。但随着负荷增长,远期效果不理想。
第五,进排风口在主导风向的位置。若进风口位置位于夏季主导风向的下风处,排风口位于夏季主导风向的下风处背面,有利于利用风压送风。否则容易在风压下形成倒灌。可适当采取构造措施引导风向,在进风口处捕风、在排风口处挡风。如天窗可采取加设挡风板的办法防止排风口倒灌,高侧窗则无法采取此措施。
第六,变电站的位置。若变电站位于麦田、旷野等房屋障碍物稀疏地区,或位于山脚、风口等处,则环境温度较低,风阻小,有利于通风散热。若变电站位于房屋障碍物稠密、容易形成热岛效应的的地区,则要困难一些。但该因素只能在前期选址时予以综合考虑,技术改造阶段无法顾及此项。
3 理论分析
自然通风不消耗机械动力,是一种经济的通风方式,对于产生大量余热的车间,利用自然通风可达到巨大的通风换气量。自然通风主要利用热压和风压。由于自然通风易受室外气象条件的影响,特别是风力的作用很不稳定,所以自然通风主要用于热车间排除余热的全面通风,主要利用热压。主变室符合热车间的特征,自然通风应主要利用热压,兼顾风压,同时采取措施消除风压的不利影响。
由流体力学和热工原理知:
为消除余热所需通风量计算公式:
式中Q——室内余热
tp和ts——排风和送风温度
c——空气的定压比热
γ——空气的容重
热压的计算公式:
式中 Δp——热压
h——进排风口中心线间的垂直距离
γw——室外空气的容重
γn——室内空气的容重
通风孔口空气量的计算公式:
式中L′——每小时流经单位面积孔口的空气量
H——进排风口中心线间的垂直距离
Δt——室内外空气平均温度差
通风孔口面积的计算公式:
F—通风口面积
公式(1)与前述影响因素3、6是一致的。公式(2)、(3)与前述影响因素1、2、6是一致的。通过计算(过程略),结果与前述影响因素4、5也是一致的。即前述影响和理论分析相符。
4 改进方案
由上述分析得出结论。1、2、3三站自然通风可以满足运行要求。4、5、6三站必须采取改进措施,加强自然通风。具体措施如下:
第一:增设天窗,保证排风口面积和高度,以增大排风量和热压强度。需要在原有屋面开洞,加设轻质风楼,以开设天窗。同时须对原有结构梁加固,补做防水。
第二:为防止天窗空气倒灌,在屋面设挡风板。可采用轻质材料,注意不要破坏防水。同时注意处理好天窗的防雨、防水措施。
第三:增设底部进风窗,以加大进风量,同时采取措施利用风压加快进风速度。可利用未作油池的室内地面做辅助风道,引至主变附近。
第四:加设风楼后,原有排风窗封堵,以避免气流短路现象。可在原有窗内侧加砌半砖墙。
第五:新设风楼宜四面设百页,以增大排风面积,提高排风效率。同时百叶内侧设网,以防止鸟类进入和异物跌入。
第六:风机仅作为辅助手段。
改造前后主变室剖面图如图1、2所示。
图1 改造前剖面图
图2 改造后剖面图
5 结论
本次变压器室通风改造是针对变压器室内温度及油温过高问题,进行的质量控制和改进措施,对出现的问题进行了系统、完善的分析,提出了切实有效的解决方法,并得到充分的落实和执行,取得了良好的效果。
改造前,油温过高,导致变压器风扇频繁启动,变压器损耗过大,并有跳闸的危险。改造后,通风的设计得以优化,室内温度及变压器油温明显降低,既降低了损耗,也减少了检修次数,并提高了工作效率,保证了安全供电。
[1]中华人民共和国公安部 、中国电力企业联合会.火力发电厂与变电站设计防火规范 GB50229-2006[S].2006.
[2]国家电网公司.110kV变电站通用设计规范Q/GDW203-2008[S].2009.
[3]中华人民共和国公安部.建筑设计防火规范 GB50016-2006[S].2006.
[4]中华人民共和国能源部.35-110 KV变电所设计规范GB50059-1992[S].1993.
[5]孙一坚.工业通风[M].北京:中国建筑工业出版社,1994.
[6]高明远,杜一民.建筑设备工程[M].北京:中国建筑工业出版社,1979.
[7]水利电力部西北设计院.电力工程电气设计手册[M].北京:水利电力出版社,1989.