加热炉清灰装置的研制与应用
2011-09-16王洪涛
王洪涛
(中国石化管道储运分公司鲁宁输油处,山东 邹城 273500)
一、研发背景
鲁宁线目前在用加热炉15台,为徐州管道技术作业分公司生产的管式快装加热炉,型号GW8000(5000)-Y/6.4-Y。每年在加热炉退出运行后,都要对加热炉炉膛的积灰进行清理。以往的做法是人工用扫帚和铲子等工具清灰,对清灰人员的健康有损。为此需要研制一种自动清灰装置来替代人工清灰。
二、自动清灰装置的工作原理
加热炉炉膛清灰装置利用强力负压泵的强大吸力,通过连接管把尘粒吸入壳体的室内,气流放大下行出风筒底部迅速上反进入过滤室,较大颗粒灰尘被下行的气流甩入储灰箱,微小颗粒被上反的气流带入过滤室,经过滤袋隔离附着在滤袋上,清灰装置顶部的洁净室设有喷管,空压机产生的压缩空气由喷管喷出,高压气体使滤袋振动,使附着在滤袋上的微小颗粒脱落掉入灰斗,洁净气体随强力负压泵引至出气管排出。
清灰装置工作原理(见图1):当光电感应器感应到1#灰箱满时,则由PLC控制器按程序关闭该室的气阀,该室的入口、出口被密封,5s(时间可调)后开始两次振灰(0.2s一次,时间可调);振完5s后升降汽缸落下,5s后推动汽缸把灰箱顶出;此时可拿出装满灰的袋子,储灰箱内装入新袋子,顶出3min(时间可调)后收回,5s后升降汽缸再升起,5s后进出气阀打开,完成该室储灰箱的清理。第一室积灰清理完毕后,该室工作,再清理第二室,如此反复进行,清灰效率很高。
三、自动清灰装置的技术特点
1.性能
图1 清灰装置结构及工作原理图
(1)整套清灰系统具有数字自动控制功能。
(2)采用重力除尘技术与布袋过滤技术集成化设计,能够满足炉膛内清灰的要求,无扬尘和二次污染。
(3)装置的结构新颖,清灰效率高,能在不同输油站移动使用。
(4)通过控制滤袋滤尘运行中气流通过滤料的速度(称为过滤速度),对于大于0.1μm的微粒,滤尘效率可达99%以上。
2.特点
(1)加热炉炉膛清灰器结构采用创新的模块组设计理念,通过控制气动阀门,实现不同两室灰袋自动切换,达到两室轮转不停地清灰。
(2)自动化程度高,应用PLC自动控制技术,实现清灰过程自动控制。
(3)具备数字控制清除积灰,吸力强大、吸管长、效果理想。
(4)过滤袋采用先进方法做拒水防油处理。
(5)清灰装置杆的头部可以根据需要变换使用不同形状的清洁刷。如:清理底灰,可用平形的清洁刷;清理炉管上积灰时,可以换用弧度清洁刷;清理边角部位的积灰,可以使用清灰杆直接吸抽积灰。
四、实际应用效果
2010年,加热炉炉膛清灰装置研制成功并在睢宁输油站试用,满足了清灰的各项技术要求,清灰效率高,无扬尘,操作、移动方便,并保障了员工的身心健康。实际效益分析如下。
1.经济效益
应用加热炉炉膛清灰装置每年每台加热炉节约资金0.8万元,鲁宁处总计在用加热炉15台,每年节约清理费用12万元。
2.社会效益
可有效地解决加热炉人工清灰时,对清灰者的粉尘伤害。
目前,中国石化管道储运分公司多条输油管道共有70多台在用加热炉,每年都需进行清灰,加热炉炉膛清灰装置市场应用前景广阔。
[1]白云川.芳烃加热炉在线清灰技术的工业应用[J].石油化工安全环保技术,2009,25(2):9-11.
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