“三软”煤层首采综放工作面煤层深孔高压注水技术研究与应用
2011-08-24雷丁轲
文/雷丁轲
综采工作面放顶煤开采技术在郑煤集团裴沟矿得到成熟应用,目前31采区作为新采区,首采面31071工作面继续推广放顶煤开采。该工作面属于三软煤层,回采过程中出现煤层含水量过低,粉尘量过大,不但影响煤墙支护,瓦斯管理,更重要的是影响职工身体健康。经过讨论研究,采用煤层深孔高压注水技术,不但有效降低了工作面粉尘量,增加了煤层的含水量,改善了作业环境,而且加强了煤墙支护,为综放工作面安全高效发展奠定了基础。
一、工作面概况
31071综放工作面作为31采区首采工作面,煤层为二1煤,地面标高+180~+202m,工作面标高-170~-59m,走向长 1086m,倾斜长 130m,采用走向长壁后退式放顶煤一次采全高回采工艺,自然跨落法管理顶板。
为降低工作面粉尘量,在工作面上下副巷安设净化水幕,采煤机安装内外喷雾,综放支架安装移架放煤喷雾装置,装载点安装喷雾装置等措施,但回采期间,工作面及回风巷粉尘浓度依然超标,既危害职工身体健康,也给矿井安全生产带来隐患。因此,为降低粉尘,改善职工作业环境,在31071综放工作面进行煤层深孔高压注水技术的试验工作。
二、“三软”煤层注水特性
31采区首采工作面煤层二1煤,属于三软不稳定煤层,该煤层属于裂隙、孔隙发育煤层,孔隙体积平均为48.82mm3/g,属于较高水平,但过渡孔占优,渗透较难,属难注水煤层,该煤层原生裂隙发育中等,但是一旦应力状态改变,次生裂隙极度发育,煤体呈松软易碎的特点,该煤层接触角为57.8°,属于难湿润煤层。
三、煤层高压注水参数确定
1.钻孔布置
沿综采工作面上、下副巷巷道方向,由里向外根据煤层倾角布置钻孔,依据两相向注水孔的端距选择2倍于渗透半径的距离为宜,根据观测得出注水湿润半径为10~13m,按湿润半径10m考虑,两孔终端距为20m,31071综放工作面切巷长度130m,结合钻机型号,设计钻孔参数为:注水孔间距为20m,深度60m,角度沿煤层倾角打钻。
2.注水压力及注水量
煤层注水的过程分为两个作用期,初期以压裂煤层为主,后期以湿润软化为主,为确保煤层注水效果,达到挤压煤层瓦斯的目的,注水压力控制在8~13Mpa.
每个注水孔采用反复注水的方法,每次注水以煤壁淋水为标准,间隔4~8个小时候再注水,最终以注水时间不足10分钟煤壁淋水为最终结束注水标准。
四、设备、材料及相关施工工艺
1.钻机设备及施工工艺
钻孔采用ZY-750钻机施工,距巷道底板1.0~1.5m,采用单排孔布置,孔间距20m。钻孔开始用Φ89mm钻头开孔施工15~20m后,更换Φ75mm钻头继续施工。钻孔倾角与煤层倾角一致,保证终孔位置在支架顶梁上1m左右。
2.煤壁注浆加固设备及施工工艺
为增强煤壁抗压能力,延长注水时间,钻孔施工前,利用ZBQ-6/2.5型气动钻机在钻孔施工点前后6m范围内,进行煤壁注浆工作,注浆孔深度10m,使用1寸钢管封孔不小于5m,全部用聚氨脂材料封堵,将速凝水泥与水按 1∶3的比例往孔内高压注浆,注浆以煤壁跑浆为标准。注浆孔间距为0.6~1.2m,排距为 0.8~1.0m。
3.封孔工艺
注水孔封孔使用Φ51mm高压胶管,注浆、排浆使用13.3mm的胶管,封孔长度不小于10m。高压胶管封堵段采用聚氨脂封孔材料进行封孔,钻孔两道聚氨脂封孔之间使用ZBQ-6/2.5型气动注浆泵,将速凝水泥与水按1∶3的比例进行注浆封堵其段距离。
4.注水设备及注水工艺
31071工作面选用MRB125/31.5型专用注水泵,采用上下副巷同时注水,管路由下副巷铺设一趟Ф35mm的专用注水管路,途经工作面支架至上副巷注水地点,利用截止阀及两通与封孔胶管连接进行注水。采用单孔顺序反复注水,超前工作面切巷40~60m,使煤层有充分时间进行锈结。
注水开始将泵站压力调整至8Mpa进行试压,观察流量表或泵站水箱水位,若流量较小,煤壁无异常,则将压力上调至10Mpa,依此递增。待压力调整至12~15Mpa,注水孔内会出现煤炮声,流量会突然升高,泵站压力出现短时间为变动,持续注水1~2小时后,泵站压力会逐渐变大。待泵站压力稳定后,观察煤壁,若出现渗水,然后停止注水。注水孔停止注水4~8小时后,继续注水,待煤壁出现渗水后再停止注水,依此方法,反复进行注水。待注水孔注水10分钟后出现淋水现象后,作为单孔注水结束的标准。若注水期间,煤壁抗压效果不好,注水时间过短,应采取补注水孔措施。
五、效果分析
通过在31071工作面深孔高压注水为期5个月试验分析,得到以下结论:
(1)采取深孔高压注水后,在采煤机割煤之后,煤墙很少出现片帮冒顶现象,为工作面及时拉架节省了大量时间,同时创造了良好条件,由于无需特别投入人工闭帮,大大降低了工人劳动强度。
(2)通过深孔高压注水,使高压水流渗透到煤体中,扩张煤体的节理,破坏煤层的结构,使煤层吸水后开始膨胀,增加煤层的孔隙率,通过高压水流的作用排挤出煤层中游离的瓦斯,降低煤体的瓦斯含量。
(3)降尘效果数据如下:
31071综放工作面尘源位置总粉尘浓度测定结果
六、结论
通过对煤体进行深孔高压注水,可以有效破坏煤体的整体性,软化煤体,增加煤体的孔隙率和透气性,使具有煤与瓦斯突出危险煤层的瓦斯压力和浓度得到有效降低,达到防止煤与瓦斯突出的目的。通过对煤体深孔高压注水,可以有效防止工作面回采过程中煤墙片帮和冒顶,粉尘产生率比注水前减少了53%,显著改善了工人劳动环境,提高了综放工作面正规循环作业率,实现了工作面的稳产高产,取得了良好的经济效益。