黑虎山水库除险加固工程措施与效益
2011-08-15高淑美
高淑美
(青州市黑虎山水库管理局,山东 青州 262500)
黑虎山水库位于青州市王坟镇境内弥河支流上,控制流域面积190km2,水库现正常蓄水位163.00m,兴利库容2808万m3;死水位144.60m,死库容262万m3。水库始建于1966年,1972年12月建成发挥效益。水库原建设标准低、施工质量差,防洪标准偏低,达不到有关规范、规定要求,自建库后险情不断,虽经多次应急处理、加固,但都未根除工程安全隐患,严重威胁着下游人民生命财产的安全,不能充分发挥其兴利效益。
1 水库存在的主要问题
1.1 大坝现状
黑虎山水库建成蓄水后,主坝坝体存在渗漏,主坝心墙渗透系数 9.0×10-6~4.0×10-5cm/s。 主坝合拢口清基不彻底,齿槽底部残留卵砾石,透水性强,形成集中渗漏通道,渗流量较大,卵砾石内水力比降大,发生接触冲刷破坏的可能性大;齿槽内壤土与坝基卵砾石直接接触,易发生接触流失而产生隐性破坏。
副坝坝体存在渗漏渗透系数 5×10-6~8.6×10-5cm/s。副坝局部存在集中渗漏现象,现状渗流稳定分析发现,高水位运行时坝体浸润线较高,有坝坡出逸现象;坝体设有40个预留爆破孔,不利于坝体稳定。副坝产生横向裂缝处(0+917附近)坝前未铺设土工膜,上游齿槽下残留卵砾石层,渗透性强,高水位运行时坝坡出逸,从流线分布来看上游渗流竖向落水现象非常明显;副坝底层黏土坝基及非常溢洪道段(代表断面0+950)坝下为黄土状壤土,存在湿陷和接触冲刷问题,此段坝体填筑质量差,坝体渗透性偏大。
主副坝连接段(0+400~0+930)坝基为卵砾石与黄土状壤土双层结构,黄土状壤土竖向裂隙发育,渗透性强,渗流竖向落水现象较明显,渗漏量大,黄土状壤土的湿陷系数为0.032~0.158,湿陷性中等-强烈,下部卵砾石为强透水层;主坝右坝肩岸坡基岩张开,节理裂隙发育,坝体填筑未对断层、裂隙进行处理,致使初期蓄水后就出现基岩集中渗漏、坝肩绕渗等问题。
现状坝顶路面破坏较严重,防浪墙不均匀沉陷、变形严重,多处出现贯穿性裂缝,沙浆剥蚀老化严重,部分坝段基础未与防渗体紧密结合。大坝表层上游干砌乱石段护坡质量差、风化严重、未设反滤层,塌陷变形,坝后无排水体。
1.2 水库放水洞及其启闭设施损坏
放水洞位于大坝桩号0+492处,放水洞基础座落于黄土状亚黏土和河卵石层地带上,并在亚黏土层打井柱桩基础,支撑于卵石层上,其桩底标高为129.8m,基岩顶高程117.0m,井桩基础开挖后,浇制井柱并回填井柱周围,回填部分局部砾卵石密集。放水洞结构型式为坝下埋钢筋混凝土压力管,与坝体填土间可能存在接触冲刷;内衬8mm厚钢板,管内径1.8m,混凝土管壁厚0.55m,进口底高程144.6m,洞身长135.2m,纵坡降1/300,在坝顶上游设竖井,内有控制闸门。启闭设备为25T双吊点启闭机,设计灌溉流量10.5m3/s,最大过水流量29m3/s。因洞基井柱桩坐落在不同岩性土基上,竖井强度及地基承载力不满足要求,不均匀沉降已引起洞身裂缝严重。钢板锈蚀严重,闸门与启闭设施老化锈蚀,启闭机也已经报废,严重影响正常开关闸门,对调洪、灌溉极为不利。泄水渠道消力池底、池坎冲毁严重,影响泄洪。
放水洞未设置检修闸门,并且为坝后闸阀式结构,闸阀失事无法进行检修。放水洞主体结构属破坏较严重结构。
1.3 溢洪道存在的问题
黑虎山水库溢洪道位于水库主坝右岸,现状为开敞式,无溢洪闸。溢洪道分布岩性为寒武系灰岩与页岩互层,泥岩夹疙瘩状灰岩,页岩夹透镜状薄层灰岩,软硬相间,页岩夹层破碎,抗风化能力低,稳定性差,已产生岩石崩落;溢洪道两岸底部采取了浆砌石护砌,护砌高度约3.0m,上部及溢洪道底部岩石裸露,两岸边坡陡峭,层理及构造发育,整体稳定性差,护砌工程不完善。溢洪道现状底宽48.0~50.0m,全长约593m,进口底高程163.5m,出口底高程142.0m。溢洪道核定最大过水流量1861m3/s。中泓桩号0+590处,发育一自然冲沟,冲沟底高程135.0m左右,与现状溢洪道(高程143.0m)相差约8.0m,冲沟与挑流坎相距较近,冲沟处岩体呈强风化,岩石破碎,岩体强度低,抗冲性差,泄流时回水冲刷坝脚,水流淘蚀冲沟,冲沟向上游发展,危及挑流坎的稳定,挑流坎防冲齿墙不满足防冲要求。溢洪道无闸控制,不能充分发挥工程防洪、兴利效益。
非常溢洪道位于大坝北端,最大泄量3480m3/s,为溢流堰型式。非常溢洪道下游为村庄和耕地,不具备运行条件。
2 除险加固措施
针对黑虎山水库存在的主要问题,分别采取了如下除险加固措施:
2.1 大坝坝面翻修
对主坝上、下游坝坡护砌、抛石压重,优化护坡垫层设计。下游草皮护坡及坝体坝面排水设施,坝面每隔50.0m设置一条竖向排水沟,同时在下游161.80m、148.10m高程设置2道纵向排水沟,排水沟采用M10浆砌方块石结构。针对副坝存在问题,采取坝后补坡处理方案。新、老坝坡结合面166.90m高程以下设反滤过渡层,由表及里依次为:草皮护坡、石渣补坡压重,0.5~4cm碎石层厚200mm,中粗沙层厚200mm,表层腐殖土清除整平。拆除新建坝顶道路采用C25混凝土路面结构,自上而下结构型式为:C25混凝土路面,厚0.2m;二灰碎石基层,厚0.25m。防浪墙高度确定为0.80m,采用浆砌石结构。并新建大坝变形及渗流监测设施。
2.2 大坝坝体帷幕灌浆
针对水库蓄水后坝体渗漏现象,综合考虑坝下基岩防渗处理及坝基卵砾石层截渗,分别采用基岩帷幕灌浆和卵砾石帷幕灌浆形成统一整体式防渗。岩基灌浆桩号0+170~0+380,深度5.0m;岩基帷幕灌浆采用水泥浆液自上而下进行,灌浆压力控制在0.15~0.4MPa间。岩基帷幕灌浆的主要目的是充填基岩与黏土心墙的接合面。卵砾石灌浆桩号0+270~0+380,底部与岩基灌浆相接,上部伸入心墙内3.0m。采用2排3序,终孔间距、排距均采用1.50m,排孔交错布置,先灌上排再灌下排,采用自上而下方式。为使岩基灌浆形成有效的连续帷幕亦采用2排,排、孔间距1.50m。卵砾石层帷幕灌浆通常不能形成自立的钻孔,采用套阀式灌浆法。卵砾石帷幕灌浆的目的是防渗切断坝下集中渗漏通道。
2.3 大坝防渗板墙加固
副坝加固处理中为解决坝基黄土状壤土接触冲刷和湿陷问题,对0+380~0+480段已进行了防渗墙加固处理。为解决顶部心墙防渗效果差的问题,对大坝0+005~0+380段上部壤土心墙进行防渗加固处理。在保证防渗工程的可靠性、合理控制工程造价的前提下,选用具柔性结构的深层水泥搅拌桩方案。深层搅拌桩加固使心墙上部壤土形成水泥土截渗墙。水泥土在搅拌过程中必须成塑性状态或流态。要求成墙厚度大于0.20m,桩间搭接大于6.0cm,墙体渗透系数小于5×10-6cm/s,允许坡降大于80。
主河槽段坝基截渗处理采用高喷灌浆方案,双排旋喷套接梅花形布置,钻孔间距0.7m,钻孔入岩1.0m,渗透系数不大于5×10-6。灌浆范围为大坝桩号0+270~0+380,灌浆轴线位于大坝轴线上游7.0m处,采用单排两序施工。底部入岩0.5m,顶部入黏土2.0m,墙体最小厚度0.50m。
对主、副坝二级阶地段采取混凝土防渗墙结合局部高压旋喷方案。防渗墙轴线设于距上游坝肩5.0m处,大坝桩号0+380~0+574段墙厚采用0.6m,0+574~0+950段墙厚采用0.40m。桩号0+487.25~0+496.75段高程149.0m以下采用高压旋喷板墙,施工时先进行高喷,高喷板墙与混凝土防渗墙反弧连接。混凝土防渗墙顶高程169.00m,上部设粘土封口。防渗墙底部1.0m的入岩段以及坝基卵砾石层间及其以上2.0m的范围内为C10普通混凝土墙体,上部结构为塑性混凝土墙体。在放水洞竖井下部及其周围采用高喷板墙防渗。
对坝基岩接触灌浆布置在上游侧,灌浆范围确定为大坝桩号0+000~0+050间。灌浆孔布设3排,上游侧第1排轴线设于坝肩上游5.0m处,上游侧第1排接触灌浆高程控制在126.00m以上,下游侧2排接触灌浆控制在坝基以下5.0m范围内,灌浆标准按小于10Lu来控制。
2.4 水库放水洞及其启闭设施的处理
经方案比较,最后确定放水洞工程原址拆除重建。放水洞重建后既符合防洪标准又美观。在拆除重建放水洞下部采用混凝土防渗墙,顶部采用水泥土回填与混凝土防渗墙结合,水泥土厚2.0m。
新建竖井在原竖井上游侧,自上游进口至坝后出口依次划分为:进口明渠及拦污栅、引水涵洞、竖井控制段、坝下洞身段、出口连接段。竖井内设检修闸门与工作闸门。工作门顶、侧止水为P型橡皮后封水,底止水为条型橡皮止水。为降低启闭力、减少轮子摩擦,轮轴采用自润滑轴套。
2.5 溢洪道处理
针对溢洪道存在的问题,正常溢洪道仍在原位置,在正常溢洪道桩号0+135处新建5孔宽8m的溢洪闸、出口消能设施、溢洪道岸墙及泄槽防护、交通桥。溢洪道自进口至出口划分为:进水渠、溢洪闸控制段、泄槽段、消能防冲段、出水渠。5孔,单孔净宽8m,底板顶高程162.00m。泄槽段包括弯道缓坡段、一级陡坡段、直线缓坡段、二级陡坡段,弯道缓坡段。泄槽段总长426.84m。溢洪道出口采用挑流消能。挑流鼻坎按30年一遇设计,设计流量为712m3,反弧半径15.0m,反弧转角20°。溢洪道引渠段两岸边坡采用喷混凝土支护,出口水平段两侧新建砼侧墙,墙后填土与墙顶距离2.5m,形成缓冲带以防止岩石塌落。
3 除险加固后的工程效益
1)水库除险加固后,防洪能力有了较大提高。设计洪水标准从加固前的50年一遇提高到100年一遇,校核洪水标准从加固前的1000年一遇提高到2000年一遇。
水库除险加固后,水库渗漏量减少,可向青州市日供1.78万m3的水,满足水库有效灌溉面积2133.33hm2,对城市供水、农业灌溉和城市景观用水具有积极的意义。
2)水库建闸后,起调水位为兴利水位163m;库水位低于168.42m(20年一遇防洪高水位)时,控制下泄流量不超过河道安全流量为180m3/s;当库水位高于168.42m时,不再控泄,按自由出流敞泄。可实现在适时适量预泄与蓄水之间进行灵活操作的目标,充分利用水库的防洪库容,一旦出现险情,可迅速调泄水库容量降低库水位,保证工程安全,还可适当调高汛中限制水位,增加汛前水库拦蓄量,充分利用水资源,在汛后可充分拦蓄尾水,达到兴利水位。
3)黑虎山水库除险加固工程实施后,能够确保水库安全度汛,正常蓄水,发挥其应有的防洪社会效益和经济效益,大大保证了水库下游广大人民群众的生命财产安全。
[1] 曹洪,张挺,陆培炎.北江大坝石角段强透水堤渗流分析[J].岩石力学与工程学报,2001,20(6).
[2] 张勤,陈志坚.岩土工程地质学[M].郑州:黄河水利出版社,2000∶125-126.
[3] 傅忠友.病险水库除险加固项目管理[M],北京:中国水利水电出版社出版,2009.