发电机组气泵开机运行方式探讨
2011-08-15大唐户县第二热电厂徐向阳张少波
大唐户县第二热电厂 徐向阳 张少波
发电机组气泵开机运行方式探讨
大唐户县第二热电厂 徐向阳 张少波
户县第二热电厂安装2台引进型300 MW机组,其冷态启动时间较长。其中,汽包上水需要3~4 h,点火升压到汽轮机冲转需要4~5 h,汽轮机冲车暖机到并网需要5~6 h,发电机并网带初负荷暖机到150 MW负荷厂用电切换完需要1~2 h,再加上相关启动试验所需时间,整个开机过程需要14~16 h。这期间锅炉的上水,按照惯例一般采用电泵给水泵进行,由于电动给水泵效率低、功率大,导致机组启动过程中耗费了大量厂用电。如能在不新增加设备和其他投资的情况下,仅通过改变机组上水设备的运行方式,而能节约这部分电量的话,其效益将非常客观。笔者所在的户县第二热电厂通过采用气泵开机,对此进行了有益的尝试。
一、气泵开机可行性分析
气泵开机全程包括2个阶段:第一阶段是利用前置泵进行汽包上水至点火水位,并维持汽包起压前水位稳定;第二个阶段是在汽包起压后冲转气泵,并对汽包进行上水,直到机组接带目标负荷。
1. 气泵前置泵上水可行性分析。由《前置泵设备技术规范》可知,前置泵扬程89.46 m,汽包标高62.2 m,前置泵上水完全满足锅炉点火升压阶段锅炉上水需要。针对汽包上水初期流量低,汽前泵(双吸泵)在低负荷可能发生串轴的问题,在实际操作中可适当开启气泵再循环门。经实际测试未见明显串轴,汽前泵推力瓦温度、回油温度无明显变化,对设备的安全性没有影响。
2. 气泵在启动初期上水可行性分析。气泵在开机过程中,由于出力较低,在机组中速暖机长时间在1 800 r/min转速运行,可能使小机排汽温度偏高。经现场观察,当气泵出口压力较低、流量较小时,排气温度稍高。但开启气泵再循环,将给水倒至旁路运行后,采用给水调门进行节流调节,保持小机较大通汽量,则气泵的排汽温度可以下降至65 ℃,完全可以保证小机的安全性。
机组在启动初期,除氧器水箱水温为120~150 ℃,此饱和温度对应的压力为0.15~0.47 Mpa,水泵在正常工作中所做功主要用于提高压力能,内能基本未变即水泵出入口温度基本不变,实际中给水泵出、入口温度确实基本不变,这说明给水泵入口水温即为除氧器水箱水温。为了保证气泵正常工作,必须控制气泵入口压力>该水温对应的饱和压力+必须汽蚀余量,气泵入口保证压力=(该水温对应的饱和压力+必须汽蚀余量)×裕度系数。裕度系数一般取1.1~1.2。在实际运行中,除氧器水箱最高温度约150 ℃,对应压力0.47 MPa,而依次推算出的保证压力=(0.47+0.3)×(1.1~1.3)MPa =0.86~1..0 MPa,在启动初期前置泵出口压力>1.28 MPa,完全满足气泵入口压力要求,不会发生气泵汽化、汽蚀等不安全现象。
二、气泵开机操作方法
1. 点火前,用气泵前置泵上水至汽包最低可见水位。
2. 气泵控制水位期间,应以给水调门控制为主,气泵转速为辅。
3. 点火初期用前置泵控制锅炉水位(一般不用补水)。此时应做好小机冲转前的准备工作,随时接带负荷。
4. 气泵冲转后,控制给水母管与汽包差压在0.7~1 MPa,根据汽包压力缓慢提升气泵转速。同时,利用给水调门控制汽包水位。
5. 气泵在2 500 r/min左右存在一阶临界转速,因此,在2 300~2 700 r/min之间要快速通过,此时给水母管与汽包差压>2 MPa以上,应注意关小调门。
6. 气泵转速在2 700 r/min 以上时,应继续控制给水母管与汽包差压在0.7~1 MPa。
7. 因气泵转速为900 r/min时,出口压力为2.05 MPa;转速为1 800 r/min时,出口压力为4.05 MPa;转速为3 100 r/min时,压力为10 MPa。所以升速时不必按规程分900,1 800,3 100 r/min三个阶段进行暖机,而应根据给水母管与汽包差压缓慢对气泵升速。但是必须避开临界转速,并在接近推荐转速阶段按照规程要求充分暖机。
三、气泵开机注意事项
1. 启动初期采用前置泵给汽包上水。气泵在锅炉点火时开始暖管;汽包压力达到0.2 MPa后开始冲转,采用气泵继续上水。
2. 保持辅汽压力稳定。应注意防止气泵调门开度过大,汽压突升,引起气泵转速失控。
3. 将给水调门开度作为控制水位的主要手段。因给水流量<80 t时,表记存在死区,无法显示锅炉补水量,此时应保持气泵转速稳定,缓慢调整调门开度。当水位大幅波动时,应立即关小调门,待发现水位下降后,再增加1%~2%开度,必要时再以此开度增加,但是必须在水位–100~200 mm摸索调门大致范围。
4. 因气泵用临炉辅汽驱动,而蒸汽又凝结在本机,必然造成凝汽器水位升高。此时,应对锅炉采用加强连排量、定排次数等方法放掉凝结水。投入气泵前应保持较低凝汽器水位。
5. 因调门的最佳控制为30%~70%,应控制好给水与汽包差压,使调门开度维持在30%~70%度。
四、气泵开机经济性分析
1. 采用气泵前置泵给锅炉上水经济性分析。
前置泵启动后,稳定电流I1=262 A,对应功率为P1=149 kW,上水时间t1=6 h,则前置泵耗电Q1=P1t1=894 kW·h。
如果用电泵上水,稳定上水时电流I2=180 A,对应功率P2=1 589 kW,电泵上水时间t2=6 h计算,则电泵启动期间耗电Q2=P2t2=9 534 kW·h,节约用电ΔQ=Q2-Q1=8 640 kW·h。
按每年每台机组启动4次计算,大唐卢县第二热电厂2台机组每年共节约用电Q=ΔQ×4×2=69 120 kW·h。
2. 单用气泵机组启动经济性分析。
启动期间电泵的平均电流I3=270 A,对应的电泵功率P3=2 386 kW,启动期间电泵运行时间P3=10 h,则电泵启动期间耗电Q3=P3t3=23 860 kW·h。
每年每台机组按启动4次计算,大唐卢县第二热电厂3台机组共节约用电Q′=Q3×4×2=190 800 kW·h。则气泵开机全年节约用电量Q总=Q+Q′=259 950 kW·h
由此可见,采用气泵开机后,经济效益显著。
五、结论
气泵开机可以有效降低机组厂用电率,通过合理操作,能满足启动初期锅炉上水要求。由于采用气泵开机,减少了启动过程中并泵等繁琐操作,降低了并泵环节的操作风险,缩短了启动时间,减少了开机过程中燃油消耗量,具有实际推广价值。