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电厂凝结水精处理系统对炉水品质的影响与控制

2011-08-15河南中孚电力有限公司张晓辉

河南科技 2011年19期
关键词:炉水混床氯离子

河南中孚电力有限公司 张晓辉 贺 晨

电厂凝结水精处理系统对炉水品质的影响与控制

河南中孚电力有限公司 张晓辉 贺 晨

河南中孚电力有限公司4、5号机组为300MW机组,凝结水处理采用中压系统、全容量除盐精处理的方式。2008年10月投运后运行正常,出水水质稳定,机组水汽品质长期保持优良。2010年3月将精处理系统由“氢型”运行方式调整为“胺型”运行方式以延长混床运行周期,但2010年5月份以来,4、5号机组炉水指标随精处理运行存在明显的波动。混床投运初期炉水指标正常且控制平稳,运行至后期炉水逐步出现pH值下降、电导率上升等异常指标,有时需大量加药进行调整,存在水质恶化的倾向。这对于锅炉的防腐、防垢,以及整个水汽系统的控制有严重的影响,对系统的安全运行存在极大的隐患。

一、原因分析

针对此情况,对4、5号机炉水、精处理再生用碱送往西安热工院进行了痕量阴离子检测,检测结果表明,4、5号炉水氯离子含量均超标,碱杂质含量超标。通过检验数据、运行分析,认为造成炉水氯离子超标的主要原因可能是以下几点。

1.精处理树脂再生程度低,或树脂再生过程中引入氯离子,混床运行期间特别是运行后期(进入氨化),氯离子漏出进入系统导致炉水氯离子升高。

2.精处理用碱达不到要求用离子膜碱纯度要求(NaCl含量≤0.007%),此次送检样品NaCl含量为0.24%,超出标准34倍之多,是造成树脂再生度低,混床后期漏氯的主要原因。

3.树脂再生时冲洗不彻底,再生后残留酸液进入混床以致进入水汽系统。精处理系统的再生为程序化控制、再生人员现场监控的操作方式。对树脂的冲洗标准:一是时间,二是出水电导。要求的控制电导比设计要求低一级,且目前再生人员固定,此问题必须引以重视。

4.树脂再生时交叉污染,阳树脂内混入阴树脂,阳脂再生时混入的阴树脂转化为R-Cl型,混床运行Cl被置换释放出。该公司采用的树脂分离法为高塔分离法,树脂分离后中间留一部分混合层,树脂的分离程度较高,能有效防止树脂的交叉污染。但分层界面的控制为人为控制,如操作失误则有可能混入其他树脂,此时出现问题必须对树脂进行重新分离。

5.树脂比例失调以及树脂混层不均,以致凝结水中杂质离子不能彻底交换。该厂精处理系统是按满足氢型混床控制要求设计的,树脂比例为1∶1,目前部分阳树脂因阳罐中排管出现过故障有流失,造成实际比例可能为1∶1.1~1.2,会影响混床运行时对阳离子(Na+)杂质的去除。

目前控制方式能达到两种树脂的均匀混合,树脂的混脂是再生控制的主要控制点之一。混脂的实际操作应注意两点:一是混脂前放水高度的控制必须在树脂层高200~300mm处。在放水少混脂时,树脂翻动距离长,压缩空气不能有足够的翻动力导致混脂效果差,放水多,树脂翻动距离短,不能充分搅动,也达不到混脂效果。二是混脂后树脂最终漂洗后看出水效果,规程上要求正洗到DD≤0.2μs/cm则合格,从实践来看DD应在1min内降至0.1μs/cm以下(电导越低、时间越短越好),才能表明混脂合格,再生成功。否则极有可能是混床不合格或再生存在问题,应重新放水混脂乃至重新进行再生。

6.精处理失效控制周期较长,后期出水,大量杂质漏出,以致炉水杂质离子含量增加。2010年3月份实施精处理混床氨化运行控制后,只是以出水电导、钠离子作为控制指标,而目前混床出水氯离子含量的检测手段又不能有效及时的监督,混床漏氯没有及时发现。

以上几种因素相互关联,又互相影响是造成炉水水质波动,氯离子含量超标的根本原因。

二、处理措施

根据以上分析,尽快使炉水指标控制合格,采取如下措施。

1.对精处理用碱的供应商提出如下要求。

(1)查询以往所订用碱“技术协议”有无对碱的杂质含量要求,如无则重新制定技术协议。

(2)查明碱产地原碱的质量,让其出具质量报告以及取样送检,检查其质量能否达到精处理用碱技术要求,否则更换产地。

(3)严格车辆管理,要求其拉碱车必须专用,不允许酸、碱车混用。

2.精处理混床运行周期暂规定为不超过20d,如期间有再生交叉则可拖后1~2d,如未到20d出现混床指标异常则及时退出再生。

3.加强树脂的再生管理,提高树脂再生度。

(1)对精处理再生系统操作应严格控制,特别是树脂的分离、阴阳树脂再生后的冲洗(快速漂洗)、混脂、最终漂洗等关键步骤严格把关,保证每套树脂的再生质量。

(2)对每套树脂,阴、阳树脂量进行普查,统计树脂的缺失程度,然后根据统计分析是否需补加树脂。

4.加强炉水、混床出水的分析化验。

(1)取样对炉水氯离子进行分析(先采用目前测定方法,主要观测其变化值,以及几个炉之间的对比)。取样时记录准确取样时间,以及其他各项指标、机组负荷等情况。

(2)重新对炉水取样对氯离子含量送检,以及取混床进、出水送检分析,进一步确定。

(3)为便于分析及时得到准确数据,购买一台“离子色谱仪”,及时对混床出水进行分析,最终确定混床失效的判断依据,以及进一步的优化运行;对炉水、蒸汽品质进行常态化、全过程分析,更有效地进行监督;对药品进行批次及时验收把关。

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