某厂改造工程6kV供电系统无功补偿与谐波治理
2011-08-15刘义友吴方达徐芸刘宾
刘义友,吴方达,徐芸,刘宾
(1.中钢集团北京国冶锐诚工程公司,北京 100080;2.天津天传电气有限公司,天津 300180;3.北京中电恒盛电力科技有限公司,北京 100029)
1 引言
某轧钢厂是原650开坯车间改造而成的3/4连轧窄带钢-弹扁复合生产线,设计年生产能力只有380000t。为适应公司发展要求,提高产品质量,尽快实现弹扁质量升级换代,同时扩大产品规格范围提高产量,公司决定对这条生产线进行优化改造。
2 系统的组成
改造完成后,该生产线形成由19架轧机组成的全连轧生产线,其中粗、中轧机组之间采用脱头轧制,车间高压供电单线系统图见图1。
全车间用电设备总装机容量约为21915kW,其中直流调速电气设备的安装总容量为16530 kW,高压配电室6kV侧总的计算负荷为:有功功率14318kW;无功功率12781kvar;视在功率19193kV·A;自然功率因数0.75。
由此可见6kV供电系统自然功率因数低于供电部门0.92以上的基本要求,同时由于系统内的直流整流装置将产生大量谐波,故在6kV供电系统内需增设谐波吸收及无功功率补偿装置(FC)。
图1 车间高压供电单线系统Fig.1 Workshop high voltage power supply single line system
36 kV供电系统无功补偿与谐波治理技术方案
3.1 原有情况介绍
用户原有生产线安装一套6kV滤波补偿装置,原滤波装置供货方出具的基本数据见表1。
表1 原有滤波补偿装置技术参数Tab.1 The original filtering compensation equipment technical parameters
根据以上数据及实际运行情况分析,原滤波器在实际运行中出现以下问题。
1)容量设计过大。当时设计基波补偿容量为3813.76kvar,滤波器实际总基波补偿容量4817 kvar。导致部分滤波器无法投入,造成投资浪费。
2)根据负荷特性和实际测试结果看,系统中主要的谐波含量集中在5,7和11次左右,3次不是主要谐波源,没有必要单独加装3次滤波支路,即使加装该次滤波支路,安装容量也不大,主要起到抑制谐波放大的作用。
3)原设备参数中,3次滤波支路配置容量较大,5次滤波支路容量配置较小,容量分配不合理,不能有效滤除谐波,滤波设备长期过载运行,容易损坏元器件,用户为此经常更换熔断器,不能有效运行,造成资源和投资的浪费。
3.2 此次改造方案
在本次改造工程中,将原有两段母线合并为6 kV母线Ⅰ段,新增了6kV母线Ⅱ段和6kV母线Ⅲ段(见图1)。同时对新6kV母线Ⅰ段负荷进行调整,经计算需要补偿的基波无功功率为3100kvar,优先考虑对原有滤波器进行改造以适用于新的6 kV母线Ⅰ段,尽可能降低投资。经过对原有滤波器参数和新供电系统的详细分析计算,经过改造的6kV母线Ⅰ段滤波补偿装置方案见表2。
表2 新6kV母线Ⅰ段滤波补偿装置技术参数Tab.2 New 6kV Ⅰsection bus bar filtering compensation equipment technical parameters
具体方案描述。
1)将原H3改造为H5,更换3台新滤波电抗器。
2)将原H11改造为H7,更换3台新滤波电抗器。
3)将原H7改造为H11,滤波电容器减少一半(1500kvar),将原H11换下的电抗器替换原H7电抗器。
4)保留原H5回路,作为提高功率因数的备用手段,必须与新H5同时使用。
5)更换开关柜二次回路继电器,重新设置保护定值。
6)运行时先投入H5,H7,再投入H11,如果需要进一步提高功率因数,可将H11和原有H5同时投入,同时滤波效果可以完全满足国家标准要求。
7)H5,H7,H11投入后发出基波无功功率3233kvar>3100kvar,功率因数达到设计要求。
3.3 新增6kV母线Ⅱ段滤波补偿方案
新6kV母线Ⅱ段整流设备较多(见图1),谐波含量大,需要补偿基波无功功率3800kvar,经过分析计算,滤波补偿装置方案见表3。
表3 新6kV母线Ⅱ段滤波补偿装置技术参数Tab.3 New 6kV Ⅱsection bus bar filtering compensation equipment technical parameters
具体方案描述。
1)采用TCK3000高压自动投切控制器,检测负载的变化情况进行综合控制,投切元件为电容器专用高压真空接触器。每个滤波支路设置微机综合保护器。
2)控制回路延时不超过5min,在保证安全的前提下尽可能提高跟踪补偿精度,日平均功率因数>0.92以上。
3)设备工作期间完全不需要人员干预,每个支路都具备过压、欠压、过流、速断、开口三角电压等保护,同时电容器内置熔断器、放电电阻,柜内还设置过电压保护装置等保护措施,可以确保装置的安全可靠运行。
4)经过仿真计算,滤波效果显著,可以完全满足国家标准要求,同时可发出3814kvar基波无功,满足补偿基波无功功率3800kvar的基本要求。
3.4 新增6kV母线Ⅲ段滤波补偿方案
新6kV母线Ⅲ段主要负载是普通动力设备,谐波畸变较小,经过实测,谐波含量主要集中在5次。同时部分低压母线已配置了补偿设备,6kV母线需要补偿基波无功功率为1100kvar,经过分析计算,滤波补偿装置方案见表4。
表4 新6kV母线Ⅲ段滤波补偿装置技术参数Tab.4 New 6kV Ⅲsection bus bar filtering compensation equipment technical parameters
具体方案描述。
1)由于本母线负荷以动力负荷为主,负荷波动较小,本补偿方案选择DFC固定滤波补偿装置。
2)装置可发出1162kvar基波无功功率,满足补偿基波无功功率1100kvar的基本要求。
46kV供电系统无功补偿与谐波治理装置投运后测试分析
4.1 标准限值
执行标准:国家标准GB/T14549《电能质量-公用电网谐波》。
4.2 FC装置投运前后电能质量数据对比分析
此次电能质量数据测试旨在分析FC装置对生产过程中无功功率补偿和谐波电流进行治理的效果。总的测试时间大约为2d,测试仪器为HIO-KI(日置)3196电能质量测试仪,分别以测试表格和测试曲线等形式获得了大量的数据,本文仅以表格形式列出其中的部分数据进行对比分析。
6kV母线Ⅰ段测试数据如表5、表6所示。
表5 FC装置投入前的实测数据Tab.5 FC device of measured data on before
表6 FC装置投入后的实测数据Tab.6 FC device input of measured data
从表5、表6可看出,未投入FC装置前的时间段内,系统功率因数大约为0.7,开始投入FC后,系统功率因数升至0.9以上,在后续投入过程中一直比较稳定,起到了改善功率因数的作用。
在未投入FC装置前的时间段内,系统5次谐波电压大约为20V,5次谐波电流大约为30 A,开始投入FC后,系统5次谐波电压基本消除,5次谐波电流则降至15A左右;对7次和11次及高次谐波电流也起到同样的滤波效果,总的滤波效果显著,并且在后续投入过程中一直比较稳定,起到了滤除谐波的作用。
6kV母线Ⅱ段及Ⅲ段测试数据与母线Ⅰ段基本相同。
5 结论
FC装置在投入以后,很大程度上提高了电能质量,获得了用户好评。具体体现在以下几个方面:
1)系统无功功率得到补偿,效果明显;
2)系统功率因数得以改善,分别由补偿前的0.7和0.6提高到补偿后的0.9左右;
3)系统谐波得到治理,滤除效果明显,为产品生产的质量和可靠性提供了保障。
4)本工程作为改造项目,充分利用原有设备,为用户节省了投资,性价比较高。
[1]鲍德芝,曹邦和.钢铁企业电力设计手册[M].北京:冶金工业出版社,1996.
[2]刘国庆,杨庆东.ANSYS工程应用教程:机械篇[M].北京:中国铁道出版社,2003.
[3]天津电气传动设计研究所.电气传动自动化技术手册[M].北京:机械工业出版社,2005.