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千年水库右坝肩黄土台地强夯处理设计

2011-07-25任雁彬

山西水利 2011年9期
关键词:试夯沉量夯点

任雁彬

(山西省水利水电勘测设计研究院,山西 太原 030024)

1 引言

强夯法处理地基是20世纪60年代末由法国Menard技术公司首先创用的。该方法是将很重的锤从高处自由落下给地基以冲击力和振动,从而提高地基土的强度并降低其压缩性。具有效果显著、设备简单、施工方便、适用范围广、经济易行和节省材料等优点,目前适用于加固黏性土、杂填土、湿陷性黄土等各类地基土。在国内外得到普遍采用。通过强夯法加固处理后,可大幅提高地基土的承载力和抗液化能力,在消除地基土的湿陷性等方面效果显著。目前强夯法尚未建立起一套成熟的理论和设计计算方法,强夯加固深度无法精确计算,设计上大多以工程经验来确定。为确保地基加固达到工程设计要求,应通过试夯来确定合适的施工工艺参数以指导施工。以千年水库右坝肩黄土台地的强夯处理试验为基础,对消除湿陷性黄土的湿陷性进行了研究和分析,并用试夯后的试验数据对其加固效果进行了检验。

2 工程概况

千年水库位于吕梁市离石区境内的三川河支流小东川河中上游,距离石区约30 km,是一座以工业及城市生活供水为主,兼顾防洪、旅游等任务的小(一)型水库,水库坝址以上流域面积58.7 km2。大坝坝型为碾压式均质土坝,最大坝高38.0m,坝顶高程1466.0 m,坝顶宽6.0 m,坝顶长344.2 m,正常蓄水位1 462.4 m,死水位1448.0 m,总库容608万m3,年供水量310万m3。水库枢纽由拦河大坝、导流泄洪洞、供水工程取水口等组成。

3 右坝肩工程地质情况

右坝肩由低液限黏土层Q3eol和Q2pl土层组成,属天然坝体。据竖井及钻探资料,Q3eol低液限黏(粉)土层厚2~12 m,Q2pl低液限黏(粉)土层厚 0~25 m。

经土工分析试验,在天然状态下,Q3eol低液限黏(粉)土含水率为9.3%~17.4%,平均值12.9%;干密度为1.26~1.52 g/cm3,平均值1.35 g/cm3;塑性指数为8.5~10.7,平均值 9.6;天然压缩系数 0.19~0.66 MPa-1,平均值0.34 MPa-1,多为中等压缩性土;饱和压缩系数0.20~1.25 MPa-1,平均值 0.82 MPa-1,多为高压缩性土;湿陷系数为0.016~0.088,土层具湿陷性;渗透系数垂直方向为 2.93×10-5~2.33×10-4cm/s,水平方向为 1.74×10-5~5.15×10-4cm/s;饱和快剪小值平均值:c=2.7 kPa,φ=20.7°;三轴固结不排水剪最小值:c=19.6 kPa,φ=12.6°,c′=35.4 kPa,φ′=16.6°。Q2pl低液限黏(粉)土含水率为9.2%~22.4%,平均值为14.1%;干密度1.40~1.60g/cm3,平均值 1.47g/cm3;塑性指数 8.9~12.2,平均值10.3;天然压缩系数 0.08~0.29 MPa-1,平均值 0.18 MPa-1,多为中等压缩性土;饱和压缩系数0.07~0.61 MPa-1,平均值0.40 MPa-1,多为中等压缩性土。湿陷系数0.002~0.022,土层大多无湿陷性(仅有1组样品有湿陷性);渗透系数垂直方向为 2.84×10-6~2.93×10-4cm/s,水平方向为 5.85×10-6~1.33×10-4cm/s;饱和快剪小值平均值:c=5.1 kPa,φ=22.5°;三轴固结不排水剪小值平均值:c=3.9 kPa,φ=14.6°,c′=21.7 kPa,φ′=21.1°。

本工程拟对天然坝体部分的Q3eol土层清除作为筑坝土料,对下部的Q2pl土层进行强夯处理。

4 强夯设计

4.1 强夯设计指标的确定

根据右坝肩工程地质情况,结合新筑坝体要求及类似工程的施工经验,确定强夯设计指标如下:最高夯击能时强夯有效加固深度8~10 m;有效加固深度内土体的湿陷系数小于0.015;有效加固深度内土体的干密度不小于1.58~1.62 g/cm3。

4.2 强夯试验

4.2.1 试夯区选取

试夯区选择在水库区新改道的米五线与坝轴线交汇处附近。选址原则为:能代表该工程全部或大部分区域土质特征,能为工程强夯施工提供相对准确、可靠的技术参数。在所选取的试夯区域内选一块642.82 m2面积区域作为试夯施工区,共布置试夯点18个,其中第一遍夯点12个,第二遍夯点6个,见图1。

图1 强夯试验夯点平面布置图

4.2.2 试夯参数

设计初步采用夯击能为6 000 kN·m,夯击数原则上不少于10击,且以控制最后两击平均夯沉量不大于10 cm为主控指标,采用正三角形布点,夯点间距为6 m。分两遍夯完主夯点后进行2 000 kN·m满夯,满夯纵横搭接1/4夯印,每点5击。

4.2.3 试夯设备

试夯施工选用一台南京产35 t履带吊,型号QUH35,配套24 m门架,自动脱钩装置一套,38.2 t夯锤一个。

4.2.4 试夯施工

试夯按下列步骤进行:第一,在整平的试夯区上标出夯点位置,并记录试夯区高程;第二,夯机就位并打第一遍夯点;第三,推土机填坑平场并测量第一遍主夯后场地夯沉量及第二遍夯点测放;第四,夯机就位打第二遍主夯;第五,推土机填坑平场并测量第二遍主夯后场地夯沉量;第六,夯机就位满夯;第七,推平场地并测量满夯后场地夯沉量;第八,整理强夯资料验收场地。

通过上述试夯施工情况来看场地比较稳定,最后夯沉量控制较好,夯击数12击与设计基本吻合,各夯点间没有侧挤现象,夯点布置相对合理。场地总体夯沉量分别为:第一遍26.4 cm;第二遍13.5 cm;满夯14 cm;三遍夯完后场地总下沉量累计为53.9 cm。

4.3 强夯试验检测结果

检测方法采用人工探井和标准贯入试验。试夯区共布设取土探井3个,试夯区外天然地基布设1个,试夯区布设2个;布设标准贯入试验孔2个。

4.3.1 干密度及有效加固深度

根据检测结果可知,强夯后两个探井自终夯面起至其下6.0 m深度范围内夯,间土干密度介于1.58~1.77 g/cm3之间,平均1.67 g/cm3;从6.0 m开始至其下约10.0 m深度范围内,各夯间土干密度介于1.38~1.49 g/cm3之间,平均1.43 g/cm3。综合分析认为,试夯区地基经强夯处理后有效加固深度为6.0 m。

4.3.2 湿陷性消除情况

根据检测结果可知,强夯后探井的各夯间土湿陷性系数、自重湿陷系数均小于0.015,试夯区的湿陷性已全部消除。

4.3.3 标准贯入试验情况

根据检测结果可知,强夯后地基土基本均匀,终夯面起至其下6.0 m深度范围内,夯间土标准贯入试验击数较夯前有大幅度提高,6.0~10.0 m深度范围内土体的标准贯入试验击数和处理前基本一致。

5 设计参数的调整

根据现场强夯检测的成果,对千年水库右坝肩黄土台地强夯设计参数进行了修改,确定强夯能级6 000 kN·m的有效加固深度由原设计的8~10 m调整为6.5~9 m,其余指标保持不变。

6 结语

千年水库右坝肩黄土台地的强夯加固已施工结束,黄土台地土体的湿陷性全部消除,各项指标均满足要求,说明采用强夯法在处理具有湿陷性土体的工程措施中具有可行性,其经验值得推广。

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