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磨煤机减速机润滑油系统优化

2011-06-13侯东伟朱耀先

综合智慧能源 2011年10期
关键词:减速机供油磨煤机

侯东伟,朱耀先

(郑州新力电力有限公司,河南郑州450007)

1 磨煤机减速机润滑方式技术改造的背景

郑州市某热电厂2×200MW机组磨煤机型号为DTm-320/580,磨煤机配用减速机型号为JH500B-GX1。磨煤机主轴承(大瓦)润滑方式为磨煤机润滑油站供油润滑,减速机带有自润滑油泵及冷却器,形成自身的润滑油系统。由于减速机自润滑油系统运行不稳定,频繁造成磨煤机减速机润滑油失压,使减速机的齿轮及轴承处于干摩擦状态,轻者造成减速机振动超标、超温,重者造成减速机烧毁损坏。2008年,该热电厂投运的第1年,因磨煤机减速机自润滑油系统故障频繁,造成磨煤机停运,#1机组2台磨煤机减速机因自润滑油系统供油故障而烧毁。

2 减速机自润滑油系统设计上存在的问题

(1)减速机自润滑系统油泵与电机都用螺栓固定在减速机箱体上,磨煤机减速机要驱动庞大的磨煤机筒体(筒体加载钢球后质量达150t以上),减速机要承受很大的冲击,造成减速机箱体振动。连续不断的振动造成油泵与电动机的固定螺栓疲劳断裂,固定螺栓断裂后油泵或电动机就会自然脱落,造成减速机自润滑油系统失压;减速机自润滑油系统上没有润滑油压力测点,也就没有润滑油失压报警信息信号引入机组分布式控制系统(DCS)画面。因此,减速机润滑油失压时,运行人员无法及时发现。

(2)磨煤机区域是电厂中设备工作环境最差的区域,不但粉尘浓度高,环境温度也高,特别在夏季,磨煤机区域设备散热是困扰火力发电厂的难题。减速机采用自润滑油系统,润滑油小范围内快速循环不利于热量的散发。自润滑油系统虽然带有一个小的管式冷却器,但运行中换热效果不好,夏季必须架设轴流风机强制通风散热。

综上所述,磨煤机减速机采用自润滑油系统润滑与冷却的设计有待改进。

3 优化改进方案构想及可行性分析

3.1 优化改进方案构想

拆除原减速机自润滑油系统的油泵及电动机,利用磨煤机润滑油站的润滑油供油冗余流量,对磨煤机减速机进行润滑和冷却。磨煤机润滑油站有完善的供/回油滤网、油冷却装置及油温控制装置,可以为减速机提供可靠的润滑与冷却;同时,在减速机润滑油管路上加装压力控制器,在线检测减速机润滑油油压,实现减速机润滑油低油压保护。

3.2 可行性分析

改造前,磨煤机与减速机分别使用的润滑油型号及运行参数见表1。

表1 磨煤机与减速机所使用润滑油的型号及运行参数

通过表1可以看出,磨煤机油站提供的润滑油型号与减速机使用的润滑油型号相同,油压、油温能充分满足减速机润滑与冷却的要求。

3.3 供油总流量分析

减速机所需润滑油流量为5L/min,磨煤机润滑油站润滑油公称流量为63L/min。厂家提供的资料显示,这一流量包含1台磨煤机及其减速机的润滑油所需总流量。

另外,在运行中发现,磨煤机润滑油站需将润滑油系统溢流阀打开1/3开度,方能保证润滑油系统油压与流量的稳定。如果溢流阀开度减小,润滑油供油油压升高,润滑油供油流量增大,磨煤机主轴承(大瓦)回油回不及,会造成磨煤机主轴承(大瓦)漏油,这说明磨煤机润滑油站供油有很大冗余流量。而减速机所需润滑油流量仅5L/min,因此,磨煤机润滑油站总流量满足2台设备的润滑需求。

4 方案实施

在磨煤机润滑油站与减速机之间,增加了1套供/回油管路、阀门及压力测量设备,通过新增加供油分支管路引出少量润滑油至减速机,用新增回油管路将该部分润滑油再流回主油箱,形成减速机润滑油循环系统;在减速机润滑油分配前供油管路上加装压力控制器。改进后的磨煤机润滑油站系统简图如图1所示(虚线部分为新增设备或管道,点划线框内设备为磨煤机润滑油站外部设备)。

将压力控制器的压力信号引入磨煤机润滑油站可编程逻辑控制器(PLC)信号箱,将润滑油“低油压”信号作为磨煤机跳闸条件,减速机润滑油一旦失压或油压低于整定值(0.05MPa),压力控制器发出“低油压”信号送入磨煤机润滑油站PLC,PLC发出指令跳停磨煤机电机,从而防止减速机发生干摩擦。

5 改造后对磨煤机润滑的影响

改造后磨煤机与减速机运行中润滑油参数的对比见表2。

表2 改造后磨煤机与减速机运行中润滑油参数对比

6 改进后解决的主要问题及取得的效果

从表2可以看出,减速机润滑油油压与回油温度都没有超出磨煤机对润滑油油压与回油温度的严格要求。也就是说,减速机润滑油量很小,对磨煤机润滑油油压及油温的影响微乎其微。

(1)改进后,磨煤机减速箱的润滑与冷却供油十分稳定可靠;同时,由于增加了减速机滑润油压力控制器,实现了减速机润滑油低油压保护,防止了减速机缺油润滑造成的干摩擦。

(2)减速机润滑油由原来的自身循环改为减速机与磨煤机油站之间的大循环,润滑油散热效果大大优于减速机自身循环,改进后减速机箱体工作温度比改进前低20℃(改进前冬季平均工作温度为55℃,改进后平均工作温度为30℃)。

图1 改造后的磨煤机润滑油站系统简图

(3)从经济角度分析,改进后没有增加大设备,只是增加了部分管道,同时还减少了原减速机自带的润滑油油泵与电机及滤网等设备。管道的使用寿命远远长于油泵、电机这些转机设备,维护费用也较低,运行经济性大大提高。

(4)2009年年底,#2机组4台磨煤机减速机润滑油系统全部进行了优化改造,磨煤机与减速机至今运行状况良好,减速机运行可靠性大幅提高。

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