提高新丰镇站驼峰解体效率的探讨
2011-05-04王武良杨学诚
郭 勇,王武良,杨学诚
(西安铁路局 新丰镇站,陕西 西安 710608)
驼峰解体效率直接关系到编组站作业组织水平和运输畅通。影响驼峰解体效率的因素有驼峰设备、调车场线路、调车机车能力等设备原因,还与劳动组织、作业组织模式,以及职工业务技能水平直接相关。如何在现有设备能力的条件下,不断优化劳动组织,改进作业方式,强化职工业务水平,进而提高驼峰解体效率,是新丰镇站重点研究和解决的问题。
1 新丰镇站调车场概况
1.1 驼峰设备状况
新丰镇站为双向纵列式三级七场,上、下行驼峰系统均为TBZKⅡ计算机作业控制系统,采用分散控制、集中管理的模式。驼峰作业按功能划分为驼峰推峰机车控制、驼峰进路控制和驼峰溜放速度控制3 个部分。上、下行驼峰具备双推双溜作业条件。
1.2 作业人员分工
新丰镇站Ⅰ、Ⅱ场分别为下行和上行系统到达场,分别配备 4~5 名排风制动员,负责到达车列技检作业完成后的车辆排风、摘解制动软管,以及处理问题车辆等驼峰解体作业前的准备工作。每台驼峰调车机车固定配备1名调车长和1名制动员,负责上峰车列的连挂、领车预推。峰顶配备1名连接员,负责解体车辆的提钩、车辆复检及问题车处理等项作业。
1.3 调车机车运用状况
新丰镇站上、下行驼峰分别配备3台 DF7型内燃机车,按照作业计划轮流进行到达列车的解体作业,以及交换场、交换线、对向系统交换车的取送作业。每台调车机车均安装无线机车遥控设备,可根据驼峰主体信号的不同显示实现推峰作业的变速推送。
2 影响驼峰解体效率的主要因素
提高驼峰解体效率的关键在于最大限度地减少驼峰空闲时间,实现推峰解体的不间断作业。车站在通过查定技术作业时间,提高调车机车运用效率,加强各工种作业紧密衔接的同时,重点对解体过程中峰顶停车的原因进行了写实,从中分析制约解体效率的因素,进而制定整治措施。
2.1 峰顶停车写实统计
新丰镇站根据连续 48 h 356 列次驼峰解体作业中峰顶停车原因和停车时间的写实统计,因各种原因造成解体作业过程中的停车共计 122 次,总停时共计5 h 23 min 18 s,峰顶停车具体统计如下:
(1)因车辆死钩停车49次,共计 1 h 38 min 14 s,占停车总次数的 40.16%,占总停时的 30.38%;
(2)处理风管、钩销及车辆余风等停车 45 次,共计 1 h 56 min 20 s,占停车总次数的 36.29%,总停时的 36.59%;
(3)等线停车 11 次,共计 1 h 5 min 42 s,占停车总次数的 9.02%,占总停时的 20.32%;
(4)变更计划停车8次,共计 24 min 37 s,占停车总次数的 6.56%,占总停时的 7.61%;
(5)手动停车4次,共计 8 min 25 s,占停车总次数的 3.28%,占总停时的 2.6%;
(6)其他停车5次,共计 10 min,占停车总次数的 4.1%,占总停时的 3.1%。
2.2 峰顶停车主要原因
(1)车辆死钩或“钓鱼”。①脱钩点处,开口车辆车钩处于开锁状态,开口钩舌不能自由向外转动呈半全开位置,钩舌间相互咬死,无法正常脱钩。②由于峰顶平台线路平纵断面不平顺等原因,致使车辆在运行中两车钩间相互摩擦,钩舌内壁磨损,导致车钩不能正常开放。③相关作业人员提钩时配合不好,信号、速度控制不当,或提钩时机不当造成“钓鱼”。
(2)变更计划。①因溜放车辆的线路满线或车辆堵门,造成计划变更。②因列检、货检、排风等人员晚报扣修车、扣整车、关门车的位置及数量,造成计划变更。③检查车辆人员发现车辆故障等非正常情况,如:车钩冲击座铆钉切断、新型或禁溜车辆 (货票中未记载的) 等也是造成计划变更的原因。
(3)未摘风管。①调车作业计划未下达前,排风人员根据列车确报进行摘风管,造成漏摘风管。②排风人员在作业过程中,未认真进行核对计划或复检,造成漏摘风管。③调车作业计划变更,造成开口车辆未摘风管。
(4)等线。①编尾调车机车在溜放线路内作业或待避。②由于出发场线路紧张,造成调车场某方向车流分类线满线。
(5)停车松闸。①在排风作业过程中,只对车辆自动制动机的缓解状态进行检查处理,而未对闸链紧或手闸未彻底松开的车辆 (敞车类) 进行处理。②到达场有电力接触网线路上对棚车类的车辆无法进行停车松闸处理。③在推峰过程中,手闸未松的车辆未在作业人员一侧。
此外,由于车辆手制动机故障,自动制动机鞲鞴行程紧,车辆缓解不良上峰,以及排风人员对相关车辆未进行处理,也会造成调车机车在推峰过程中停车。
2.3 人为因素分析
除线路和车辆设备状态不良、禁溜线取送车辆,以及手动控制过峰车辆造成驼峰解体作业中停车处理外,影响驼解体效率的还有以下人为因素。
(1)调车计划编制不当。计划区长未准确掌握调车场编组作业、分类线使用、到达场本务机车入段、技检作业进度等情况,造成驼峰解体计划衔接不紧密,甚至在峰顶变更计划,造成解体作业中断,影响解体效率。
(2)到达场排风作业质量不高。排风制动员未按排风计划进行作业,开口车辆风管未摘、提钩杆铁丝未解、车辆余风未排净,或关门车、油轮车、大轮车等限制车辆情况未及时向计划调车区长汇报,造成驼峰解体过程中停车。
(3)车站技术作业标准不落实。未及时完成车号作业或集中到达车辆的信息未能及时录入现车系统,造成计划区长编制解体计划滞后,排风人员无法按计划摘风管或漏摘、错摘风管,导致驼峰解体过程中停车。
(4)提钩人员业务不精。因提钩时机掌握不当造成“钓鱼”,未掌握动态摘风管、处理抱闸车技能,以及车辆死钩情况下未及时提开反面钩,也是造成调车机车推峰作业中断、影响效率的重要因素。
3 提高新丰镇站驼峰解体效率的措施
3.1 提高解体计划编制质量
解体计划区长应加强与编组计划区长、车站值班员及现场技检作业人员的联系,准确掌握到发线运用、编组计划、技检作业进度,以及调车线容车、溜放钩车走行等情况,科学合理地编制解体计划,做好工序衔接,减少推峰过程中变更计划、等峰、等线造成作业中断的情况发生。
3.2 提高到达场解体列车排风作业质量
排风人员在熟练掌握确报和组号的基础上,首先按照确报进行摘风管,复检时室内外作业人员应加强沟通联系,对照解体计划进行精确摘风管。同时,准确完成捆绑提钩杆铁丝、捆绑钩头铁丝的摘解,拔出钩止跳销,对前部钩提杆不良需要提后钩的钩止跳销必须拔掉,为驼峰解体作业做好准备。
3.3 改进峰顶摘管器
新丰镇站对峰顶摘管器结构和材质进行了改进,采用 2 m 长的钛合金摘管器,可实现动态摘接风管,动态处理闸瓦紧、闸链紧和松动闸盘,动态拽拉闸链和止跳销链,从而减少峰顶停车次数和时间。据统计,新型摘管器使用后,可以减少 29.49% 的停车次数,减少 29.51% 的停车时间,保证了驼峰解体作业的紧接续,有效提高了驼峰解体效率。
3.4 优化各项作业标准
对调车机车推峰速度、单机走行、挂车,以及列检、货检、排风等各项技术作业时分进行查定,严格按标准组织作业,保证各工种作业有序衔接。针对车流情况,合理安排调车机车取送交换车等辅助作业,规范到达列车接车线路,最大限度组织两条推送线的平行作业,提高驼峰利用率。
3.5 加强驼峰设备整治
针对驼峰解体作业中死钩、“钓鱼”,以及调车场分类线“堵门车”现象突出的问题,车站联系工务部门对峰顶平台、溜放线、调车线平纵断面进行检测和整治,保证线路平纵断面的平顺度,提高调车场安全连挂率。
新丰镇站通过采取以上措施,驼峰解体效率明显提升。2011 年以来,日均解体列车为 174.8 列,同比增加 4.8 列,增长 2.8%。日均办理车数为 23 007 辆,同比增加 1 912 辆,增长 9.1%,其中有调车增加 647辆,增长 4.5%。调车机车生产时间达 19.4 h,同比增加 0.5 h,增长 2.6%。