大庆炼化公司一套ARGG装置节能优化研究
2011-02-07张显梅
张显梅
(大庆炼化公司 设计院,黑龙江 大庆 163411,China)
1 装置概况
大庆炼化公司一套ARGG装置(以下简称一套ARGG装置)设计规模为100万t·a-1,反应部分采用双提升管技术,再生部分采用成熟可靠的同轴催化裂化技术,其中汽油提升管需加工二套ARGG稳定汽油45t·h-1(现汽油提升管反应器剂油比为8.5左右,进料温度为80℃)。重反和汽反的混合粗汽油经一套ARGG装置吸收稳定系统处理后分两路,一路至一套ARGG装置的汽油脱硫醇单元,另一路(45t·h-1)返至二套ARGG的产品精制单元。由于该装置担负降低出厂汽油烯烃含量的重任,回炼二套ARGG稳定汽油33.3万t·a-1,使得该装置能耗比一般装置高6.0kgEo·t-1左右。
2 用能现状分析
目前,一套ARGG存在的主要用能问题是:(1)回炼二套ARGG稳定汽油显著增加了一套ARGG装置稳定系统的粗汽油处理量,造成稳定系统的液相负荷过大、汽液比不合理;
(2)常压渣油进装置温度不够高(仅113~115℃),降低了装置产汽量;
(3)分馏和吸收稳定系统换热流程不够优化,热水温度高,柴油和分馏一中的高温热约500万kCal·h-1作为低温热使用(分馏一中向热水系统补热,柴油抽出直接加热富吸收油),柴油馏份未实现直供料;
(4)分馏塔顶油气的低温热回收不够充分,热水回收热量后,塔顶油气进空冷的温度高达92~93℃;
(5)主风烟机机组补电较大,达到1200kW;
(6)余热锅炉排烟温度较高达210℃,高温位热量损失至少 180万 kCal·h-1。
3 能量优化措施
3.1 提高常渣原料的进料温度
根据全厂节能热联合方案,一套催化的常压渣油进装置温度提高至135℃,多产中压蒸汽。
3.2 调整两套催化的汽油改质处理方式
一套ARGG装置不回炼二套ARGG的稳定汽油而改用回炼二套ARGG粗汽油,之后返回同样多的粗汽油至二套ARGG装置的吸收稳定系统。这样,两套催化装置处理的粗汽油量几乎等同于自产的粗汽油量。此项措施,仅简单改流程,几乎不额外增加投资,即可显著降低一套ARGG装置吸收塔、解吸塔、稳定塔的液相负荷,进而降低解吸塔底、稳定塔底重沸器负荷。节能量表现在:
(1)减少一套ARGG解吸塔底重沸器负荷200万kCal·h-1、减少稳定塔底重沸器负荷150万kCal·h-1。热量可发生中压蒸汽,可多产中压饱和蒸汽7.14 t·h-1,折合中压过热蒸汽 5 t·h-1。
(2)解吸塔中间重沸器减少负荷50万kCal·h-1左右。
(3)吸收塔冷却器负荷减少15万kCal·h-1左右,减少循环冷水消耗25 t·h-1。
(4)减少吸收塔中段泵、吸收塔底泵、脱乙烷汽油泵、解吸塔进料泵电耗。
3.3 优化操作,降低低压蒸汽消耗
(1)建议重油提升管反应温度恢复至520℃左右,渣油进料温度提高至200℃左右,采用低压降、低汽耗的高效进料喷嘴,渣油雾化蒸汽比至少可降至4.5%,雾化蒸汽总消耗约6.7 t·h-1,较目前雾化蒸汽用量降低 1.6 t·h-1。
(2)目前,汽提蒸汽(含CSC用汽)量为 6.5 t·h-1,防焦蒸汽耗量为1 t·h-1,均偏大。建议更换汽提段汽提喷嘴,提高汽提效率,控制汽提蒸汽(含CSC用汽)不大于5 t·h-1。另推荐采用已广泛应用的高温低压蒸汽防焦技术,在再生器稀相段增设蒸汽过热盘管,更换防焦蒸汽管道和新型防焦蒸汽环。
(3)停用轻柴油汽提蒸汽,降低蒸汽消耗0.9t·h-1。
3.4 换热流程优化
3.4.1 优化低温热回收系统
(1)分馏塔顶油气冷却仍采用三级。热水换热器由6台并联改为2串6并,空冷器及后冷器流程维持不变。较节能改造前,多回收分馏塔顶78~86℃的低温热330万kCal·h-1左右。(若分馏塔顶油气-热水换热器采用3串4并,则较2串6并可再多回收170万kCal·h-1左右,但气压机入口压力降低4~5kPa。)。推荐采用2串6并方案。
(2)增加1台压缩富气-除盐水换热器除盐水依次由压缩富气、稳定汽油(稳定汽油——除盐水换热器利旧现)加热(目前除盐水仅由稳定汽油加热)。目的是回收压缩富气55℃以上热量100万kCal·h-1左右。除盐水 75t·h-1,由 40℃加热到 79℃。
3.4.2 优化换热流程
(1)热联合 提高常压渣油进催化装置温度(135℃进装置);顶循环油给气分装置脱丙烷塔底重沸器供热;
(2)优化轻柴油换热流程 调整目前轻柴油抽出后加热富吸收油和热水后进空冷的换热顺序,即改为:轻柴油自轻柴油汽提塔抽出后,先加热顶循环油,再加热热水,温度降至125℃左右后分两路,一路作为热出料直接供柴油加氢改质装置,另一路作为贫吸收油与富吸收油换热后,温度降至75℃后再由循环冷水冷却。
(3)调整中段油取热负荷及换热流程 分馏一中换热流程稍做调整,即分馏一中主要给稳定塔底重沸器供热,少量热量加热热媒水(15.3万kCal·h-1),不向原料油和解吸塔供热(目前一中作稳定塔、解吸塔热源,再加热装置进料和低温热水),但加热流程可保留;二中换热流程不变,但增加分馏二中取热负荷,多产中压蒸汽。
正常操作时,解吸塔底重沸器E1310A全部使用1MPa蒸汽,现有重沸器面积已够(BJS1400-2.5-680-6/19-4),不需改造。
(4)提高粗汽油进汽油提升管温度 由于将目前的回炼稳定汽油改为回炼粗汽油,故需将粗汽油升温加热。
增加2台稳定汽油-粗汽油换热器E1313AB(重叠串联,BES700-2.5-120-6/25-4),将来自二套ARGG的粗汽油加热至80℃左右。目的是回收稳定汽油低温热105万kCal·h-1左右,并减少后部表面蒸发空冷器消耗。
4 节能效果
(1)装置烟气量为 153200 Nm3·h-1,调整换热流程后,分馏二中、循环油浆、外取热器、余热锅炉分别产中压饱和蒸汽 10.4、26.61、27.2 、10.5t·h-1,装置共产中压蒸汽75t·h-1,多产中压过热蒸汽10 t·h-1。多消耗除氧水 10t·h-1。
(2)优化后,解吸塔底重沸器较节能优化前多消耗蒸汽8 t/h,而低压蒸汽消耗减少4 t·h-1,所以共多消耗低压蒸汽4 t·h-1。
(3)改造前,装置内低温热共将610 t·h-1热水自82℃加热110℃,而优化后,可将665 t·h-1热水由65℃升至92.6℃,多回收低温热127.4万kCal·h-1左右。
(4)热联合效果 节能优化后,分馏塔顶循环油(约 350t·h-1,温度由148℃降至 120℃)外输热量516 万 kCal·h-1;轻柴油热供(125℃),输出热量 57万 kCal·h-1。催化进料(135℃),外供入热量 110 万kCal·h-1(基准温度按120℃,若按目前的实际进料温度 102℃,则多供入热量 238 万 kCal·h-1),合计热输出 463 万 kCal·h-1。
改造前、后装置消耗及能耗对照表见表1。优化后的能耗为59.59kgEo·t-1,比装置目前能耗67.17kgEo·t-1,下降了 7.58kgEo·t-1。
表1 改造前、后装置消耗及能耗对照表(处理量按127.35t·h-1)Tab.1 Energy consumption comparison before and after reformation(treatment capacity 127.35t·h-1)
5 结论
本项目实施后,一套ARGG装置多产中压过热蒸汽 10t·h-1,多回收低温热 127.4 万 kCal·h-1,炼油综合能耗下降7.58kgEo·t-1,对控制炼油装置成本、节能降耗以及提高公司的经济效益有显著成效,另外,对探索和研究公司其他炼油装置的用能优化问题有一定的借鉴作用。