郑家坡铁矿选矿厂生产工艺技术改造实践
2011-02-02罗凌云五矿矿业昌邑郑家坡铁矿有限公司山东昌邑261313
罗凌云(五矿矿业昌邑郑家坡铁矿有限公司,山东 昌邑 261313)
1 前言
五矿矿业昌邑郑家坡铁80万t/a选矿厂设计选矿工艺为:井下矿石经三段一闭路破碎和磁滑轮两段干选工艺,-12mm干选精矿经两段磨矿(最终磨矿细度为-0.074mm占80%)三次磁选,生产出含铁65%的磁铁矿精矿。该选厂从设计、建设到生产仅用1年多的时间,由于设计比较仓促,施工过程出现许多不符合实际要求的问题,为了赶工期尽快投产,边施工边修改设计方案、边调试边整改,边生产边改造工艺流程,自2008年底开始,该选厂整改不合理之处多项。2009年6月16日重载联动试车。7月22日开始试生产,8月18日开始连续生产,目前生产的铁精矿品位达到设计品位65%左右,台时处理量在45t/h,尾矿品位6.3%左右,精矿水份低于10%,磁滑轮后回收率80%以上,供矿系统小时供矿量约130t左右。在较短时间调整到上述指标,创造了“边调试、边生产、边改造、保任务、创高效”的奇迹。
2 工艺流程改造前的状况和存在问题
改造前生产工艺流程见图1。
2.1 破碎系统
(1)皮带漏斗设计落差大,生产过程中矿石对皮带、溜槽、漏斗底部冲击严重,磨损快且噪音大、粉尘多,工作环境恶劣。
图1 郑家坡铁矿选厂生产工艺流程图
(2)破碎筛分系统实际生产能力没有达到设计指标,具体表现为:①4#皮带运力不够,经常压皮带,4#皮带成为破碎筛分系统提高能力的瓶颈。②圆振筛下物料粒度偏大,超过设计-12mm,致使磨机处理能力降低。粗破碎机为PE750×1060颚式破碎机,排矿口调到100mm,中碎机为PYS-B(1321)标准圆锥破碎机,排矿口调到50mm,细碎机为HP400,排矿口调到20mm,使用筛网为30mm×30mm。③中细碎缓冲料仓容积小,起不到缓冲料仓作用,达不到细碎机挤满给矿要求,从高处落下的矿石几乎可以全部通过破碎腔的开口侧,这样对圆锥破碎机设备损害较大,造成调整环不正常跳动,导致主机架和调整环接触面损坏,衬板磨损不均,达不到挤压破碎效果,排矿粒度没有达到要求,对球磨机工艺影响很大,磨矿给矿粒度大,球磨机负荷大。④中、细碎机除铁设施需要完善。
2.2 陶瓷过滤机部分
三段磁选排矿浓度在40%~45%,而陶瓷过滤机要求给矿浓度为60%以上,因浓度达不到要求,过滤机生产能力约为0.5t/(m2·h),生产能力低,过滤溢流量大。设计选用两台陶瓷过滤机,负荷率95.5%,一台备用,但没有考虑陶瓷过滤机需要洗车。从运行情况看,每转5.5~6小时必须进行洗车2小时,如其中一台出现问题,磨矿系统就受到影响甚至停车,陶瓷过滤机没有备用,陶瓷过滤机成为制约选矿厂提高产量的瓶颈。所以必须提高过滤机给矿浓度。
2.3 磨矿系统
(1)磨矿两个系列、两组旋流器组、两个精矿泵池都是一对一配置,如其中一组泵或旋流器、溢流型球磨机同时在不同系列出现问题,就会造成双系列停产。溢流型磨机负荷不足,设计负荷率86.5%,但实际生产中负荷率不足50%,造成能耗和材料备件的极大浪费。
(2)二、三段磁选机与陶瓷过滤机配置不合理,具体为:①磁选机与陶瓷过滤机一对一配置,不能互换连通。一旦过滤机有故障或洗车,只能停止相应的二、三段磁选机组,操作麻烦。②设计选用两台陶瓷过滤机,负荷率95.5%,一台备用,但没有考虑陶瓷过滤机需要洗车。从目前运行情况看,每转5~6小时必须进行洗车,如其中一台出现问题,磨矿系统就受到影响甚至停车。如果陶瓷过滤机有能力处理2组磁选机的精矿给料量,有必要实现3组磁选机与3台陶瓷过滤机配置,实现陶瓷过滤机一台运行,一台洗车,一台备用。
2.4 旋流分级系统
流程考查发现,二段再磨分级系统作业效率低是影响最终分选指标的关键,存在的主要问题包括:①二段磨矿浓度低、波动大。②旋流器作业不稳定,给矿压力、给矿量很不稳定,造成分级效率低、底流浓度不能保证、合格粒级不能有效分离,铁矿物在旋流器底流中的反富集现象严重。③旋流器给矿点较多,造成系统波动大。
3 改造方案
3.1 解决皮带漏斗落差大易磨损和噪音问题
原矿受料仓下两个振动给料机、中碎下漏斗、2#皮带尾部漏斗,5#皮带尾部漏斗、岩石皮带尾部漏斗,因落差大,矿石对皮带冲击较大,皮带支架及托辊更换频繁,溜槽磨损快,噪音大,生产环境很恶劣,为解决上述问题,采用以下办法改造。
(1)在一号皮带尾部安装2台缓冲床。
(2)在中碎下矿漏斗、缓冲料仓、5#皮带尾部漏斗、7#皮带尾部漏斗内安装两个缓冲料角。在需安装缓冲料角的漏斗内横向安装两根22kg/m道轨,道轨上用螺栓固定300mm宽、δ=20mm的锰钢板作缓冲。
(3)在噪音大易磨损部位加装锰钢衬板,衬板下垫缓冲橡胶板,料仓和漏斗外加吸音板。中细碎缓冲料仓内制安锰钢衬板,钢板厚度δ=20mm,衬板规格400mm×400mm,每块衬板用磁力钻钻孔3个,用M18×110沉头螺栓固定,衬板与漏斗或料仓之间加垫缓冲橡胶板δ=8mm。同时外侧安装吸音板,用40×40角钢固定。
3.2 解决破碎筛分系统处理能力问题
本着多破少磨的原则,充分发挥细碎机作用,降低筛下物料粒度,将筛下物料控制在-12mm。
(1)提高4#皮带机的处理能力。4#皮带机宽度为1 000mm,而5#皮带机宽度为1 200mm,中细碎排矿均在4#皮带机上,而5#皮带机只输送圆振筛筛上矿石,4#皮带机矿量大但是皮带宽度小,5#皮带机矿量小皮带宽度反而大。要降低筛下物料粒度,同时满足细碎机挤满给矿要求,必须增加筛上返回量,在整个系统能力不降低的情况下,4#皮带运力不够的问题会更加突出,因此在系统调整前必须先解决4#皮带问题。采取两个措施:增加4#皮带拉紧装置配重;提高带速,更换减速机内部齿轮,将速比由50减少为40,带速1.25m/s提高到1.6m/s,运输能力提高28%,提高到400t/h以上,满足设计要求的348t/h。
(2)将圆振筛筛面更换为16mm×18mm筛板,材质为聚氨酯,控制筛分物料粒度。控制筛下物为-12mm,下料流利顺畅,筛分效率高。
(3)完成4#皮带改造后,可逐步调整三段破碎机排矿口,粗碎调整到95mm,中碎调整到25mm,细碎机调整到15mm,这就要求绝对不能有铁质进入中、细碎机。原2#皮带机上部安装一台除铁器,由于皮带上矿石堆积厚粒度大,只能除掉较大的铁块,部分小铁块还是进入筛分细碎系统,细碎机排料口调小后,一旦有小于通过中碎排料口而大于细碎排料口的铁质进入细碎机,就会损坏设备,因此还需在5#皮带上增加一台除铁器。采取上述措施后,既可保证破碎筛分系统处理能力,又可达到多破少磨的目的,提高磨矿系统处理量。
3.3 过滤机系统改造
(1)降低过滤机高度1m,保证高浓度矿浆自流,加高受料槽。3台过滤机下部所有管路、支架相应下降1m,改造卸矿漏斗。
(2)将过滤皮带机移位,使皮带中心与排料口对应。
(3)管道改造:现有三条三段磁选精矿卸矿管,更换为ϕ219mm陶瓷复合管,并实现1台磁选机对2台过滤机。
(4)刮板制作:改造后三磁精矿卸矿由冲洗水改为刮板卸矿,刮板利用现有冲洗水管,在水管上焊接宽150mm、长1.8m、厚4mm的钢板作为胶皮刮板的固定及支撑板,刮板皮子铺于支撑板上,皮子用扁铁固定。
(5)陶瓷过滤机原设计反冲洗用的是胶莱河水,由于水质差造成过滤器滤芯堵塞快,陶瓷滤板循环一周内得不到及时反冲洗,陶瓷板堵塞快,使用寿命短。为此增设了一个玻璃钢水箱,回收利用过滤机洁净的滤液水作为反冲洗环水用,增加两台管道泵和管道形成单独的反冲洗水系统,保证陶瓷过滤机返冲水压力连续稳定在0.1MPa,改善反冲洗效果,延长挂矿时间。
(6)浸泡过滤板的草酸水温度必须保持在40~50℃,草酸洗车的功效才能完全发挥。原来是使用U型管电加热洗车水打到过滤机槽内,不能保温,为此安装了一台0.3t锅炉及供排水系统、供气系统,用水蒸气对过滤机槽内草酸水直接加热保温1小时,保证草酸浸泡陶瓷板去除表面堵塞杂质的功效,洗车时间由过去3~4小时减少到2小时,洗车效果良好,延长陶瓷板的使用寿命,根除了洗车难问题。
(7)对矿浆进行采样化验分析,与陶瓷板厂家合作研发适合该矿浆的陶瓷板微孔粒径和材质结构。
3.4 二段磨矿磁选系统优化改造
在现有流程不变的情况下,进一步优化二段磨矿、磁选系统和过滤系统,使两个系列能够互相连通,从而实现节能降耗和增加设备的备用率,降低职工劳动强度的目的。
(1)旋流器磁选机部分:①将现用旋流器溢流分矿箱下降,去掉旋流器溢流管。②将旋流器底流管接至分矿箱。③分矿箱下三根磁选机给矿管道去掉,分矿箱引出两根管分别于两台溢流磨机连接。④旋流器溢流槽分别引出两根管直接进入二道磁选机。
(2)溢流磨机与精矿池部分:①溢流磨机平台下制作分矿箱,两台溢流磨机排矿管接入分矿箱。②分矿箱分别向两个精矿池引一根管。
(3)磁选机与过滤机部分:①3台磁选机抬高1.1m。②制作分矿箱,将3台磁选机精矿管接入分矿箱。③分矿箱与3台过滤机连接管路。
实现了二段磨矿与旋流器组互联互通互换,在单系统任意环节设备出现故障时可任意组合配置生产,不会造成双系统停车。同时可以实现两个格子型球磨机对一台溢流型球磨机生产方式,由此达到节能降耗的目的。实现了磁选机与过滤机互联,生产方式任意组合,解决陶瓷过滤机无备用设备问题,降低过滤机的材料备件消耗。
3.5 旋流器分级系统改造
(1)调整旋流器分级作业的工况并增加相关自控配件,使两系列旋流器溢流产率达到60%~65%以上。旋流器的给矿压力0.08~0.10MPa;同时进料泵安装变频器,进料管安装压力表,实现进料压力的有效控制。泵池设液面自动控制装置,通过补加水等措施保证液面稳定,防止进料泵工作中“喘气现象”的发生,保证平稳给料。
(2)现行流程中将精矿过滤滤液和尾矿再选粗精矿均返回旋流器给矿,由于扫选磁选精矿中含有一种弱磁性非铁矿物,此种矿物相对硬度较大不易磨细,而且易与磁铁矿形成团聚,磁选机分选不完全,直接影响最终精矿品位,同时流量不稳定不利于旋流器作业条件的控制。扫选精矿直接排至主厂房西侧的三个小沉淀池,将滤液返回二段磁选,减少对旋流器作业的影响。
改造后工艺流程如图2。
4 工艺流程技术改造后效果
(1)实现了二段磨矿与旋流器组互联互通互换,在单系统任意环节设备出现故障时可任意组合配置生产,不会造成双系统停车。同时可以实现两个格子球型磨机对一台溢流型球磨机生产方式,由此达到节能降耗的目的。①节电效果:年节电量大约为1047 552kW·h,节约电费70万元。按年生产7万t铁精矿计算,成本单耗降低10元/t。②材料备件节约:减少一台溢流型球磨机的材料备件,四年一套磁性衬板60万元,其他副轴、齿轮、轴承、进出料端衬套、搅笼等备件为年费用为5万元,润滑油、钢球年费用为8万元。因此减少一台溢流型球磨机的材料备件相应费用约28万元。按年生产7万t铁精矿计算,成本单耗降低4元/t。
图2 尾矿再选精矿改造后工艺流程图
(2)实现了磁选机与过滤机互联,生产方式任意组合,解决陶瓷过滤机无备用设备问题,降低过滤机的材料备件消耗。
(3)操作简单,减少了工人劳动强度。
(4)扫选精矿不进入系统循环,使终精矿综合品位提高0.8%左右,尾矿品位由改造前7%降低到5.5%。扫选磁选精矿品位50%。扫选磁选精矿量改造前0.62t/h,改造后1t/h,按年20万t处理量计算,年创效约为42万元。
5 结语
郑家坡铁矿选厂生产工艺流程改造完成后,在保证原设计流程没有重大改变的情况下,不仅生产流程更流畅,同时流程也比原有流程稳定,生产指标也得到了改善,提高了最终精矿品位,降低了尾矿品位,提高了金属回收率,为企业取得了良好的经济效益。