复杂地质条件下提高综放薄顶煤回采率的技术途径
2010-09-13冯利宁
冯利宁
(冀中能源邯郸矿业集团,河北 邯郸 056002)
复杂地质条件下提高综放薄顶煤回采率的技术途径
冯利宁
(冀中能源邯郸矿业集团,河北 邯郸 056002)
分析了综放工作面薄顶煤回采率的影响因素之后,进行了生产工艺研究和技术革新(包括优化初采、放煤、移架工艺和增加机械辅助收煤器等),有效地提高了薄顶煤地回采率,取得了可观的经济和社会效益。
薄顶煤回采率;综放工作面;复杂地质条件
综合机械化放顶煤开采,是高产、高效、低耗、安全、经济效益好的采煤技术,但是回采率偏低是综放工作面的共性问题,特别在中厚煤层的薄顶煤情况下,问题更显突出。邯郸矿业集团针对复杂地质条件的中厚煤层开采技术,为提高薄顶煤回采率进行了专门的研究探索,并取得了可观的效益。
邯郸矿区主采2号煤层厚度3.0~4.3m,平均3.7m,区内断层构造多,煤层裂隙发育,煤壁易片帮,且顶板破碎,围岩压力大,复杂的地质条件使得一次采全高综采技术难以实现。1997年邯郸矿业集团与科研单位联合攻关,研制了ZF2400/16/25轻型放顶煤液压支架,成功实践了4.0m以下中厚煤层综采放顶煤技术。在十几年的实践中,通过持续的技术革新,不断地优化和改进生产工艺,使综放工作面回采率由最初的84.65%提高到现在的95%以上。
1 邯郸矿区2号煤层赋存情况及回采工艺
煤层厚度及顶底板岩性:2号煤层厚度3.0~4.3 m,平均3.7 m;局部有厚度为0~1.0 m的伪顶,薄层状,泥质页岩为主;直接顶厚为3~8 m厚的粉砂岩,裂隙发育,易碎;老顶为10~20 m厚的中细砂岩;底板为粉砂岩或中细砂岩。
顶板管理及回采工艺:工作面选用ZF2400/16/25型轻放支架,顶板管理采用全部垮落法,回采工艺为走向长壁后退式综采放顶煤,端头斜切进刀,双向割煤,机组割底煤2.1m,放顶煤1.6 m,采放比1:0.75,采放平行,一采一放。
2 综放回收率的影响因素
影响薄顶煤回采率的主要因素有:初采损失、末采损失、端头损失、放煤工艺损失、浮煤损失等。
邯郸矿区2号煤层属中厚煤层,裂隙发育。巷道施工若沿底布置,巷道顶板以上仅有1m多的顶煤难以维护;为保证巷道围岩稳定性、提高掘进速度,两巷和切眼均沿顶板布置,采用锚网支护。引进综放技术的初期,为解决中厚煤层放顶煤的回采率问题,曾在回采工艺采取过一些技术措施:工作面初采期间,先沿顶板推进至工作面老顶初次垮落(约25m)后,支架开始钻底,待支架(除上下7架)全部摸底后开始放顶煤;当工作面距停采线25 m时,支架开始爬坡摸顶;待支架摸顶后距停采线15 m时开始铺网,为回收支架做准备。在此回采工艺下,初采、末采丢失底煤,浮煤损失、放煤步距和放煤方式不尽合理等,使综放回采率达到84%左右。为进一步提高回采率,对回采工艺进行了探索研究和技术实践。
3 中厚煤层综放工作面回采率的提高途径
3.1 工作面初采时,支架自切眼开始直接钻底托顶煤
经对多个综放工作面矿压观测资料统计,初次来压步距在20~25 m之间,来压强度不明显,结合以往初采经验和2003年在陶二矿12604面进行了支架自切眼开始钻底的试验。工作面初采时,以下俯12°~15°的坡度向下过渡,即每循环要钻底0.15 m左右,直至过渡到煤层底板。由于直接顶易垮落,其垮落膨胀后基本上全部充填了采空区,初次来压强度不明显,对支架钻底影响不大,该项改进大大缩短了支架钻底距离,减少了初采损失。
3.2 工作面沿底回收
考虑到中厚煤层顶煤薄、不利于控制顶板,最初工作面回收时,是采用距停采线25m时开始起坡摸顶,距停采线15m时铺网直至停采线。通过不断摸索实践,进一步优化回收工艺:2002年自云驾岭矿12107工作面开始,工作面采用沿底回收,取消了起坡摸顶过程,并将铺网长度由15 m减少到8 m,在保证支架设备安全搬迁的前提下,最大限度地减少了末采损失。
3.3 优化放煤步距和放煤方式
经对2号煤顶板及煤层的认真分析,本区中厚煤层顶板、顶煤冒放性好,垮落角大于90°,顶煤、直接顶随支架前移按空间关系顺序堆积,但因顶煤较薄不能实现多轮放煤。为此,放煤方式选择了一刀一放,单轮间隔放煤工艺。经过现场实践:采用一刀一放地迈小步,单轮间隔顺序放煤方式的放煤效果好于单轮顺序方式。
3.4 后输送机老塘侧安装收煤器减少浮煤损失
通过研究发现,工作面机组割煤完后移支架时,破碎的顶煤随移架滑落进入后输送机;由于进入后输送机的煤量大,经常溢到后输送机两侧,溢到老塘一侧的浮煤无法回收。于是,移架后在工作面的老塘内形成了宽600mm、高400mm以上的锯齿形丢煤带,随着工作面的循环推进,丢煤带将循环产生,并永久丢弃在老塘。在顶煤仅有1.6m左右的煤层工作面,这部分浮煤占到了工作面煤层总厚度的近10%。为解决此问题,我们设计了后输送机收煤器,收煤器与后运输机机槽相配套(收煤器单节长1480mm,宽600mm,高度与后输送槽等高)。移架后,进入老塘的顶煤先滑落到收煤器上然后再滑落到后输送槽内,拉动后输送机后,收煤器也同时前移,后输送机移过的老塘侧空间,由原来的用煤填充变为用收煤器填充,避免了顶煤向老塘丢失。同时,在后输送机煤帮侧安装挡煤板,减少职工清理浮煤工作强度,保证清净浮煤。这样采空区基本不丢浮煤,效果非常好,收到了显著的经济和社会效益。
3.5 缩短端头过渡支架
由于两巷沿顶掘进,端头支架必须沿顶板布置,而放煤支架沿底布置,工作面自然形成了端头三角形丢煤带。为保证端头支架与底层放顶煤支架形成自然过渡,起初为保证工作面两端头6~8架支架始终符合过渡段山势,避免出现台阶错架,规定工作面端头上下5架禁止放顶煤。在生产过程中,我们进行了逐渐缩短过渡支架放顶煤距离的实验,通过采取减少上下隅角悬顶面积,加大超前备修和端头支护强度措施,端头不放煤距离缩短到2~3架,其它过渡支架进行适量放煤,降低了端头损失。
邯矿集团技术改进前后,综放工作面煤炭损失统计情况,见表1。
表1 邯矿集团技术改进前后综放工作面煤炭损失统计表
4 经济效益和社会效益
邯矿集团综放产量每年约450万t,每年可多回收煤炭46.7万t,按平均吨煤成本200元/t,煤售价在450元/t计算,年可创经济效益1166 6万元。
通过优化初采、放煤、支架回收工艺、在后运输机增加机械辅助收煤器等措施,有效地提高了煤炭资源回采率,提高了工作面的单产和工效,增加了职工收入,相对延长了矿井的服务年限,促进了企业和谐持续发展。
5 结束语
根据邯郸矿区中厚煤层及复杂地质条件的特性,不宜采用一次采全高回采工艺;工作面巷道需沿顶板布置,其初采损失、端头损失、末采损失具有必然相关性。采用初采支架自切眼直接钻底、沿底回收,后输送机安装收煤器及优化放煤工艺等措施,最大限度地减少工作面煤炭损失,使综放工作面回采率由最初的84.65%提高到现在的95%以上,取得了良好地经济效益和社会效益。
Abstract:After the analysis on factors that influence thin top-coal recovery rate in fully mechanized carving face,we studied manufacturing techniques and proposed a series of reforms,including optimal initial mining,coal caving,advancing support technique and assistant coal-dust collecting equipment.The recovery rate was considerably increased and social-economical benefit was achieved.
Keywords:thin top-coal recovery rate;fully mechanized caving face;complex geological condition
编辑:徐树文
Increasing Thin Top-coal Recovery Rate Technology of Fully Mechanized Caving Face under Complex Geological Conditions
FENG Li-ning
(Handan mining group,Jizhong energy group,Handan Hebei 056002,China)
TD823.25+1
A
1672-5050(2010)04-0058-02
2009-11-20
冯利宁(1970—),男,河北宁晋人,本科,工程师,从事采矿工程及技术管理工作。