摇床分选法回收煤矸石中的黄铁矿
2010-09-13李晓华
李晓华
(晋城煤业集团 长平煤业有限责任公司,山西 晋城 046000)
摇床分选法回收煤矸石中的黄铁矿
李晓华
(晋城煤业集团 长平煤业有限责任公司,山西 晋城 046000)
重力选矿是回收煤矸石中黄铁矿的有效方法,采用实验室摇床对-2mm经跳汰初步富集的煤矸石样品进行黄铁矿可选性试验,研究。表明,晋城王台矿区的高硫煤矸石,通过摇床粗选加扫选流程,可从高硫煤矸石中分选出品位大于32%的合格硫精矿,其总产率为50%左右,硫的回收率达75%以上。
煤矸石;黄铁矿;摇床;可选性
煤矸石是我国最大的工业固体废弃物。山西晋城煤业集团王台矿选煤厂洗选的9号和15号煤均为高硫煤种,经重力分选后,其中的黄铁矿在洗矸中得到富集;直接堆弃于矸石山,不仅造成资源浪费,还因其极易发生风化自燃而对环境产生严重威胁。因此,高硫煤矸石的综合治理利用势在必行。本文以王台矿高硫煤矸石为研究对象,采用实验室摇床对其进行可选性试验研究,旨在进一步富集黄铁矿,使硫精矿品位达到工业利用的要求。
1 试验准备及方法
1)试验样品:采自晋城煤业集团王台矿选煤厂,并经跳汰选初步富集。样品全硫含量18.30%,其中硫酸盐硫和有机硫含量很少,绝大多数是以黄铁矿形式存在的硫铁矿硫。
2)试验方法:将采集的煤矸石样品破碎至-2 mm,采用 LYN(S)-1100×500 型实验室摇床,冲程17mm,冲次 280~460 次 /min,床面倾角 0~10°进行试验。样品用量每次1kg,横冲水量0.3~10L/min,根据产品分带情况随机调节,试验目标是获得品位不低于32%的硫精矿。
2 试验结果与讨论
硫铁矿的分选方法与矿石的赋存状态、嵌布特征含硫品位等有关。我国高硫煤选煤厂的选硫车间多采用跳汰机、摇床、水介旋流器、螺旋溜槽等设备。
2.1 摇床粗选试验
0~1mm粒级煤矸石样品的摇床粗选试验结果示于表1。由表看出:分选时,不宜采用大倾角,应控制在2°以下。一次粗选后的精矿品位均达到目标要求,最高为44.3%;但尾矿含硫较高,其原因可能是:破碎粒度不均匀,试验用的颚式破碎机过粉碎现象比较严重,导致碎后产品细泥含量过高,细泥混入尾矿,提高了尾矿的全硫含量。为此,对试验样品筛除-200目粒级再进行试验,其结果见表2,表中显示,筛除-200目粒级后,分选尾矿的硫分仍然偏高。
表1 0~1mm粒级的试验结果
表2 0.074~1mm粒级的试验结果
为进一步改善效果,采用了分级分选的方案,床面倾角1.3°,试验结果详见表3,可以看出,采用分级分选方案后,尾矿硫分有所降低,且其中包含部分沸腾煤产品,灰分分别为46.50%和49.42%。
2.2 流程试验
选择0.25~1 mm和+1 mm粒级煤矸石样品为代表,分别进行流程试验;原则是保证精矿品位和产率,同时得到含硫量尽量低的尾矿。
(1)0.25~1mm粒级流程试验:从其煤矸石样品的流程优化试验结果显示,欲得品位不低于32%的硫精矿,可选择图1流程。从流程可看出,经过摇床粗选和扫选后,可以得到硫品位32.36%的合格硫精矿,产率达到46.65%,回收率78.94%;中矿含硫量为9.7%,产率36.13%,可以形成闭路循环进行再选;尾矿含硫量3%左右,应归为低硫中矿,这部分低硫中矿可直接废弃。
表3 分级分选的试验结果
图1 煤矸石样品中0.25~1mm粒级摇床分选流程
(2)+1mm粒级流程试验:它的流程优化试验结果示于图2,该粒级样品经过摇床粗选和扫选,可以得到硫品位34.46%的合格硫精矿,产率达到50.25%,回收率大于80%,效果良好;中矿含硫9.51%,产率40.22%,可以形成闭路循环进行再选,以取得更高的回收率;尾矿硫含量为3.5%,但产率较低。
图2 煤矸石样品中+1mm粒级摇床分选流程
图3 全粒级分选流程
(3)全粒级分选试验:根据0.25~1mm和+1mm两个粒级的流程试验结果,可将尾矿并入中矿(即高、低硫中矿合并),视为没有尾矿(尾矿已在初步富集过程中抛掉),这样可以得到更为简化的分选流程,见图3,其硫精矿的品位能达到32%以上,产率约50%左右,中矿可返回系统进行再选。
3 结束语
重力选矿是回收煤矸石中黄铁矿的有效方法。对晋城王台矿区的高硫煤矸石,通过跳汰初步富集、摇床粗选加扫选流程,可从高硫煤矸石中分选出品位大于32%的合格硫精矿,其总产率为50%左右,硫的回收率达75%以上。
Abstract:Gravity separation is an effective method to retrieve pyrite from coal gangue.The study is a pyrite washability experiment using laboratory shaking table on coal gangue samples which have been enriched after jig.The results show in high-sulfur gangue of Wangtai Mine,Jincheng,qualified sulfur concentrate(>32%)can be separated by shaking table's roughing and tailing process.Its total yield rate is around 50%and sulfur recovery rate is more than 75%.
Keywords:Coal gangue;Pyrite;Shaking table;Washability
编辑:徐树文
Retrieving Pyrite from Coal Gangue through Shaking Table Separation
LI Xiao-hua
(Changping Coal Co.,Ltd.of Jingcheng Coal Group,Jincheng Shanxi,046000,China)
TD946.22
A
1672-5050(2010)04-0076-02
2010-02-18
李晓华(1968—)男,山西永济人,大学本科,工程师,从事矿物加工工程研究。