KΦT-Ⅲ铝管收口机温度控制系统改进
2010-05-04张忠吉
张忠吉
KΦT-Ⅲ铝管收口机是中航工业沈阳飞机工业(集团)有限公司从国外引进的旧设备,由温度控制系统、液压系统、冷却循环系统等组成,主要用于某操纵连杆管端做热收口加厚管壁。铝管收口机是公司关键设备,目前存在设计落后、元件老化、故障率高等问题,为此对其电气和温度控制系统进行改造。下面介绍对温度控制系统做的一些改进措施及设备调试。
一、KΦT-Ⅲ铝管收口机温度控制系统
1.存在的问题
该机温度控制原理见图1,1台380V/20V、40kV·A感应变压器向加热管供电,在加热炉体内形成电磁涡流,产生热量。插入炉体的热电偶将温度变化信号传送至指针式温控表,若炉体内温度达到设定温度,温控表内部继电器切断感应变压器主电路交流接触器线圈,停止加热;若低于设定温度,温控表内部继电器接通感应变压器主电路交流接触器线圈,开始加热,周而复始。
上述通过控制接触器通断调节温度的方式存在热冲程效应,影响铝管热收口质量。当炉体达到设定温度接触器断电停止加热后,由于余热作用,炉体内温度仍将继续上升到一定程度后再下降,同理当炉体温度降至设定温度接触器开始通电加热后,炉体内温度将继续下降到一定程度后再回升。
2.改进措施
采用LT37050000-00A型智能数显温控仪、温度记录仪、希曼顿公司H3120ZF型固态继电器等元器件改进温度控制系统(图2)。温控仪具有PID调节功能,当炉体温度接近设定温度时,温控仪发出断续触发脉冲控制固态继电器,使加热器时通时断,确保炉体内温度稳步升高并保持在设定温度水平。
二、设备调试
1.空车调试
(1)温度控制系统过电流。主要表现为电流表每隔几分钟向上摆动1次,仔细检查设备电气元件,分析电气线路后判断主要原因是电路中发生串联谐振。感应变压器电感值L较大,固态继电器SSR1和SSR2内部存在非线性分布电容值C,当线路通过较大加热电流时,固态继电器内部发热,C值增大。当L、C匹配,即ωL=1/ωC时,电路中阻抗最小,电流最大,导致电流表指针向上摆动。当大电流通过固态继电器时,又引起固态继电器C值变化,电路中阻抗重新增大,电流减小,电流表指针回落,这样每隔几分钟,L、C匹配1次,出现过电流。解决办法是在固态继电器两端并联1个阻容吸收器(经计算,参数选择150Ω、0.22uF、1000V),同时在感应变压器原边并接 1个SDR20型压敏电阻。
(2)感应变压器副边连接铜排发热严重。主要原因是连接螺栓固定不紧产生氧化电阻,变压器副边通过电流超过1000A,根据热能公式Q=I2Rt,氧化电阻可在变压器副边连接铜排上产生极大热量。解决办法是在铜排表面重新镀锡并紧固螺栓。
(3)加热圈电磁噪声大。主要原因是加热圈和加热模具位置不对称,适当调整即可。
2.零件加工调试
空车调试完毕,即可进行零件加工调试,经过人工上件、程梁预行程、预热、收口、返程等一系列程控操作,零件加工完毕。检查零件加工质量,解决存在的问题。
(1)靠近收口加工端,铝管弯曲变形。仔细分析设备各部件功能,确定主要原因及处理方法:①零件卡具在常温下测量改制,加热后模具受热变形,造成零件卡具与加热模具不同心。需在450℃时测量模具中心高,根据此时中心高加工卡具。②收口行程过长。正常情况下,零件加工完毕后碰压行程开关返程,若返程开关位置调得过远,铝管收口到位后,在承梁推压下仍在前进,容易造成铝管变形。③收口速度选择不当。铝管收口速度通过调压阀调节油缸压力进行控制,若收口速度过快,铝管在加热模具中受热不均,反之铝管在模具中受热时间过长,材料变软,两种情况均容易使铝管变形。④加热模具磨损。更换加热模具。
(2)管壁收口厚度不够。主要原因是模具内温度下降,铝管在模具中加热收口时,要吸收较大热量,使模具内温度下降,观察每加工1次,模具内温度均下降2~3℃。解决办法是在炉体内部增设石棉保温层,调长预热时间。
改进后,铝管收口质量明显提高,产品合格率超过95%,每年节省费用在5万元以上。