龙江电站导流洞塌方处理
2010-02-24黄相军
黄相军,王 鹤
(中水东北勘测设计研究有限责任公司,吉林 长春 130021)
龙江水电站枢纽工程位于云南省德洪州潞西县境内,坝址处在龙江干流的下游河段,枢纽布置由混凝土双曲拱坝、引水隧洞和发电站厂房等组成,最大坝高115 m,电站装机3台,总装机容量240 MW。大坝施工采用隧洞过流、围堰一次断流,全年施工的导流方式。
1 导流洞塌方原因
龙江水电站导流洞工程于2006年开工,开挖方式分上下两层开挖,上半洞于2007年6月23日贯通,2007年8月5日晚11时左右,桩号导0+084.46 m~导0+116.16 m 段,顶拱突然渗水,钢拱架临时支护突然变形,2007年8月5日晚12时左右发生了大范围的塌方,该段导流洞全部被碎渣封堵。地表出现了较大的塌陷,面积约500 m2。事后经过认真分析,认为塌方的原因主要有以下几个方面。
1)地质条件差。导流洞塌方(桩号0+088.00~0+112.60 m)段位于F2断层破碎带及影响带范围内(桩号导 0+065.00 m~导 0+124.00 m),该部位节理裂隙发育,岩体完整性差,岩石风化剧烈,透水性强,断层与洞向平行,以断层泥糜棱岩、压碎带为主,裂隙充填泥,岩体呈角砾、泥砂、岩屑状散体结构,为Ⅴ类围岩。另外,该段隧洞又地处浅埋段,围岩最小厚度仅10 m左右,因此极易产生塌方。
2)连续降雨。7,8两月正值雨季,8月5日前连续降雨数天,大量雨水渗入岩石裂隙及洞顶覆盖层内,使围岩及洞顶覆盖层达到饱和。而洞顶地表又没有良好的排水设施,又加快了围岩及洞顶覆盖层达到饱和的速度。围岩及洞顶覆盖层达到饱和后,抗剪切能力下降,导致洞顶围岩失稳产生塌方至地表。
3)永久支护不及时。导流洞塌方(导0+084.46 m~导0+116.18 m)段位于断层破碎带及影响带(桩号为导0+059.46 m~导0+124.46 m)范围内,为Ⅴ类围岩,属不良地质地段,按设计要求,应及时进行永久支护。但导流洞上半洞于6月23日贯通至8月6日大塌方,前后间隔40多天,开挖临空时间过长,也是塌方的主要原因。
2 处理设计方案
2.1 上、下游塌方影响段处理方案
根据结构复核结果,上、下游塌方影响段原衬砌结构已不能满足要求,必须加大衬砌断面尺寸,如通过扩挖来加大衬砌断面尺寸,需要拆除顶拱临时支撑的工字钢,很容易造成塌方段向上下游侧发展,是不可行的,那么加大衬砌断面的唯一途径就是缩小隧洞内径,经过综合分析和反复研究,将隧洞内径缩小50 cm,缩径之后隧洞内径为11.00 m,衬砌厚度:A型衬砌为1.80 m、B型衬砌为1.60 m。缩径后对结构进行了核算,具体如下:
1)边界条件界定。计算断面—将原设计断面分离式底板调整为整体式结构,底板厚度和边墙、顶拱相同,混凝土标号调整为C30。
外水水头—运行期工况外水水头取0 m,检修期工况外水水头取最低发电水位时的水头,为57.00 m。
内水水头—运行期工况内水水头取坝体挡水度汛时的水头,为32.60 m,检修期工况内水水头取0 m。
围岩压力—塌落拱顶高程取塌方段开挖后断层出漏顶高程,由于该段上覆岩体为断层,计算时按松散体考虑。
单位弹性抗力—底部取5 000 t/m3,边墙和顶拱取0。
2)衬砌内力和配筋计算。采用国家电力公司中南勘测设计研究院编的《水工隧洞钢筋混凝土衬砌计算程序》(SDCAD 4.0版)进行计算,配筋结果见表 1、表 2。
2.2 塌方段处理方案
塌方段地表塌陷比较明显,现场处理方案是将塌方体挖除,使该段变成明拱。为了尽量利用定型钢模台车衬砌混凝土,加快施工进度,该段加大衬砌断面的方法是扩径。经过反复计算,需要扩径68 cm,扩径后隧洞内径为12.00 m,衬砌厚度为2.00 m。另外,为了减轻运行期塌坑开挖边坡的意外塌滑对结构的冲击,结构混凝土施工完成并达到28 d龄期后,塌坑应进行回填,回填材料应以风化砂为主。
表1 A型衬砌段缩径50 cm后配筋计算结果表
表2 B型衬砌段缩径50 cm后配筋计算结果表
在外水水头、内水水头、围岩压力、单位弹性抗力、混凝土标号及结构形式和上下游塌方影响段处理方案采用参数相同的情况下,配筋结果见表3。
表3 塌方段配筋计算结果表
从表1、表2和表3的配筋计算结果来看,结构还是比较合理的。