改进的Scheibel萃取塔的性能研究
2010-01-14陈真生袁慎峰陈志荣
陈真生 袁慎峰 尹 红 陈志荣
(浙江大学化学工程与生物工程学系,浙江 杭州 310027)
0 引言
Scheibel萃取塔是一种具有搅拌段和分层段的多级逆流萃取装置,在溶剂萃取领域中有着广泛的应用,它的设计方案是Scheibel在1946年最先提出的,在萃取塔中间隔安装搅拌段和分层段,在轴向的中间安装用电动机带动的转轴,搅拌段的转轴上装有搅拌浆,分层段是用孔隙率约为98%的金属丝网作为填料[1]。在Scheibel萃取塔中,填料主要有两个作用,一是相分离进行的场所,二是减少轴向返混,对每一级内的转动的液体提供一个有效的阻挡。但是当需要转速比较快的时候,每一级填料的密度和高度都要增加。在第一个Scheibel萃取塔提出来以后,Scheibel又提出了两个改进的Scheibel萃取塔[2-3],节省了萃取塔填料的用量,但是结构比较复杂,返混也比较严重。传统的Scheibel萃取塔具有较高的传质效率,但是存在着较严重的返混,降低了萃取塔的萃取效率[4],也不容易进行放大设计。
筛板塔也是一种常用的逐板接触式逆流液液萃取设备,主要由筛板和溢流管组成[5]。分散相经筛板的小孔分散为液滴群,与流经溢流管的连续相接触实现传质。每两块筛板间均具有分散和聚结,故连续相的轴向返混被限制在筛板之间的范围内,而不会扩展至整个塔内。而且,由于萃取塔的结构简单,造价低廉,在许多工业工程中得到广泛的应用,尤其是在萃取过程需要理论级数少,处理量大及物性具有腐蚀性的场合。但是其缺点在于传质效率低,需要较高的厂房,对密度差小的体系处理能力低,不能处理流比很高的情况等等[6]。
针对上述两种萃取设备的优缺点,本文设计了一种改进的Scheibel萃取塔。在传统的Scheibel萃取塔的填料两端各加一块筛板,筛板可以大大降低流体返混,和转动流体对分层段的扰动,并减少填料的用量。这种改进的Scheibel萃取塔具有传质效率高,返混较少,处理能力较大等优点。本论文用丙醇-水-庚烷体系对改进的一级Scheibel萃取塔进行性能研究。并在较佳的操作条件下对改进的三级Scheibel萃取塔和传统的三级Scheibel萃取塔进行了对比研究。
1 实验部分
1.1 实验装置
一级Scheibel萃取塔如图1所示:
萃取塔塔身用有机玻璃制造,方便观察塔中的实验现象。塔身直径为50mm,搅拌段高度为50mm,分层段高度25mm,填料为孔隙率约为98%的金属丝网,填料两端各装有一块筛板。两端各有5mm空隙,方便观察分层情况。入口F1为轻相入口,入口F2为重相入口,出口Z(T)为重相出口,出口Q(T)为轻相出口。在萃取操作过程中,温度对萃取效率的影响较大,油水两相的互溶度,溶质在两相的分配系数都和温度密切相关。由于温度对相平衡和分配系数的影响都很大,因此需要在萃取装置外面加一个循环水恒温水浴装置,以消除温度对实验结果的影响。物料从位于比塔顶高2m的高位槽中通入萃取塔中,中间加有流量计。所有连接管线为不锈钢或有机玻璃,可以防止物料被污染。
1.2 实验步骤和分析方法
整个萃取装置先用质量分数为50%的乙醇水溶液浸泡8h,然后用蒸馏水对塔清洗四次,所有的管线,阀门,连接点,高位槽等都要清洗干净,不让任何污染物残留。
实验体系为丙醇-水-庚烷体系,被分离物料为丙醇质量分数为10%的庚烷溶液。庚烷是溶剂,塔内的庚烷相叫萃余相。水是萃取剂,塔内的水相为萃取相。实验开始前先用蒸馏水充满整个萃取塔,然后打开搅拌电机,同时从F1、F2入口按一定流速通入被分离物料和蒸馏水。
当萃取装置开启后,每隔一定的时间从塔顶和塔底取少许萃余相样品和萃取相样品分析。收集的样品在分析前必须先预热,以保证样品在分析时是完全溶解的。本实验采用的主要分析仪器为气相色谱,型号为GC-920,SE-54中等极性毛细管柱。
2 结果与讨论
在萃取过程中,萃取效率对一些操作参数的变化比较敏感,如萃取体系温度,筛板的开孔率,搅拌速度和进料流量等。当某个操作参数发生改变,萃取相和萃余相的组成也将发生较大变化并最终影响萃取效率。Bonnet研究了不同参数对五级Scheibel萃取塔萃取效率的影响[7],发现搅拌速度和分散相和连续相的流量对萃取效率的影响最大。搅拌速度的快慢决定了体系的油水两相能否混合均匀,返混程度和搅拌对分层的影响;进料流量的大小决定了原料在萃取装置中的停留时间。所以本文主要研究了搅拌速度和进料流量对萃取效率的影响。本文选取萃取温度303K,在这个萃取温度下研究了筛板开孔率,搅拌速度,进料流量对萃取效率的影响。并在较佳的操作条件下对改进的三级Scheibel萃取塔和传统的三级Scheibel萃取塔进行了对比研究。本文以萃余相中丙醇含量来衡量萃取效率,萃余相丙醇含量低,则萃取效率高,萃余相丙醇含量高,则萃取效率低。
2.1 开孔率对萃取效率的影响
筛板的开孔率是筛板萃取塔萃取效率的一个很重要的影响因素,同样也是改进的Scheibel萃取塔的萃取效率的重要影响因素。如果开孔率很大,则改进的Scheibel萃取塔不能有效的降低返混;如果开孔率太小,又严重影响了萃取塔的流通量和处理能力。所以本文最先研究了开孔率对萃取效率的影响。
筛板萃取塔的开孔率一般选择5%~20%之间,本文对改进的Scheibel萃取塔选用开孔率为5%、10%、20%、30%和100%(即传统的Scheibel萃取塔)进行研究。在预实验确定的较佳的操作条件(F1=F2=3.0mL/min,100r/min,萃取温度:303K)下得到的实验结果如图2所示:
从图2可知,当开孔率为5%时,筛板的开孔率较低,液体的上下流通受到阻碍,得到的萃余相丙醇含量较高,萃取效率较低;当开孔率为10%时,筛板的开孔率较适中,能够保证液体较好的上下流通,同时又可以较好的限制返混,得到的萃余相丙醇含量低,萃取效率较高;当开孔率为20%时,液体能够较好的上下流通,返混和转动流体对分层段的干扰都比较大,得到的萃余相丙醇的含量较高,萃取效率较低;当开孔率为30%时,返混和转动流体对分层段的干扰都比较大,得到的萃余相丙醇含量较高,萃取效率较低。当开孔率为100%时,和传统的Scheibel萃取塔一样,返混比较严重,萃取效率低。由此可见当开孔率为10%时,筛板的开孔率适中,萃取效率较高。
2.2 搅拌速度对萃取效率的影响
搅拌速度对萃取效率有较大的影响,当搅拌速度过大,体系分层较困难,返混也会较严重;当搅拌速度过小,体系传质不充分,萃取效率不高。本文选取了五个搅拌速度(50、75、100、150、200r/min)研究了搅拌速度对萃取效率的影响。实验结果如图3所示:
从图3可知,当搅拌速度从50r/min增加到100r/min时,萃取效率随着转速的增加而提高。这是因为在较低的转速下,萃取相和萃余相不能混合均匀,传质效率低,萃余相丙醇含量高,萃取效率低。但随着转速的增加,萃取相和萃余相能够得到充分混合,传质效率逐渐增加,萃余相丙醇含量逐渐降低,萃取效率逐渐增加。当搅拌速度从100r/min增加到200r/min时,萃取相和萃余相能够充分混合,但是随着搅拌速度的增加,搅拌对分层段的扰动增大,萃余相丙醇含量增加,萃取效率降低。因此,对于改进的Scheibel萃取塔,搅拌速度为100r/min时能够达到较高的萃取效率。
2.3 进料流量对萃取效率的影响
为保证液液萃取两相有比较充分的接触和分层时间,就需要两相在萃取塔中有足够的停留时间[8]。而停留时间由进料流量决定,当萃取塔直径一定时,进料流量越大,物料在塔中的停留时间就越短,反之停留时间则越长。在已确定的较佳开孔率10%和较佳搅拌速度100r/min的条件下对进料总流量对萃取效率的影响进行了研究。本文在相同的相比(F1:F2=1:1)下研究不同进料总流量(F1+F2)对萃取效率的影响,确定该塔的处理量。本文选取了总流量分别为4.0、6.0、8.0mL/min进行了实验。实验结果如图4所示:
从图4可知,萃取效率随着进料总流量的的减少而增加,但是当进料总流量为4.0、6.0mL/min时,两者的萃余相丙醇含量比较接近,萃取效率相差较小。但是当进料总流量增加到8.0mL/min时,两相物料在萃取塔中的停留时间不足,萃余相丙醇含量较高,萃取效率明显下降。这表明当进料总流量为6.0mL/min时既能取得较好的萃取效率,又能具有较大的处理量。因此进料总流量6.0mL/min为较佳的进料流量。
此外,由于萃取塔中一开始充满萃取剂,萃取塔要达到稳定状态需要一定的时间。由图4可见,当进料总流量分别为4.0、6.0、8.0mL/min时,达到稳定所需的时间为150、100、75min。这是因为进料总流量越大,对塔内萃取剂的置换速度越快,达到稳定所需要的时间就越短。
2.4 改进的Scheibel萃取塔和传统的Scheibel萃取塔萃取效率对比
本文对改进的三级Scheibel萃取塔和传统的三级Scheibel萃取塔的萃取效率进行了对比研究。在较佳的操作条件(开孔率10%,进料总流量6.0mL/min,搅拌速度100r/min)下,两个萃取塔的实验结果如图5所示:
从图5可知,在改进的三级Scheibel萃取塔中,达到平衡时,萃余相的丙醇含量约为0.2%,而在传统的Scheibel萃取塔中,达到平衡时,萃余相的丙醇含量约为0.6%。这说明改进的Scheibel萃取塔在萃取效率方面明显要好于传统的Scheibel萃取塔。主要原因是通过在传统的Scheibel萃取塔的填料两端加上筛板,可以显著降低塔内物料的返混,减少了转动的流体对分层段的干扰。
3 结论
本文设计了一种改进的Scheibel萃取塔,在传统的Scheibel萃取塔填料两端各加上一块筛板。本文研究了筛板的开孔率,搅拌速度和进料总流量等操作条件对改进的一级Scheibel萃取塔萃取效率的影响。得到了较佳的筛板开孔率10%和较佳的操作条件:搅拌速度为100r/min,进料总流量为6.0mL/min。然后在较佳的操作条件下对改进的三级Scheibel萃取塔和传统的三级Scheibel萃取塔进行对比试验。结果显示改进的Scheibel萃取塔能够有效的减少返混,降低转动流体对分层段的干扰,萃取效率明显提高。
[1]T.C.Lo,M.H.I.Baird,C.Hanson.Handbook of Solvent Extraction[M].Wiley-Interscience,New York,1983:475-485.
[2]Scheibel E G.Performance of an Internally Baffled Multistage Extraction column[J].AIChE.1956,(2):74-78.
[3]Scheibel E G.Liquid-liquid extraction column having rotatable pumping impeller assemblies:US,3389970[P].1968-06-25.
[4]Bonnet J C,Jeffreys G V.Hydrodynamics and mass t ransfer characteristics of a scheibel extractor[J].AIChE,1985,31:795-801.
[5]朱慎林.筛板萃取柱,溶剂萃取手册[M].北京,化学工业出版社,2001:226-225.
[6]费维扬,工业萃取设备,溶剂萃取手册[M].北京,化学工业出版社,2001:180-188.
[7]Bonnet J C.Hydrodynamics and mass transfer in a s cheibel extractor[M].Sc.Thesis,Aston University,Birmingham,UK,1982.
[8]Ettouney R S,El-Rifai M A,Ghallab A O.Steady state modeling of perforated plate extraction columns[J].Chem Eng Process,2007,46:713-720.