帷幕灌浆施工工艺及效果分析
2009-05-22张伟陈金鹏
张 伟 陈金鹏
摘要:文章以高州水库除险加固工程主坝帷幕灌浆施工为例,阐述了帷幕灌浆施工工艺,提出了灌浆效果评价的方法。
关键词:帷幕灌浆;施工工艺;压水试验,灌浆成效
中图分类号:TV473 文献标识码:A
文章编号:1674-1145(2009)08-0167-02
一、概况
高州水库位于高州市的东北部,鉴江一级支流大井河及曹江上,山良德、石骨水库通过龙头坳连通渠连通而成,集雨面积1022km2。原设计是一座以灌溉、防洪、供水为主,结合发电等综合利用的大(1)型水利枢纽工程。工程于1958年开工,1960年建成。原设计标准为100年一遇设计,1000年一遇校核,正常蓄水位90.0m,相应库容10.5亿m3。经过四十多年的运行,坝体出现多处渗水,且集中在右坝头及溢洪道右岸处。主坝地质构造相对简单,主要地层为燕山期花岗岩、花岗片麻岩和第四系冲积层。燕山期花岗岩一般来说裂隙发育张开而且连通性又较好,透水性较强,故燕山期花岗岩是本次灌浆施工的主体。
二、施工任务
本次施工的主要任务是:在坝顶桩号为0-133.50~0+383.50及0+685.60~0+807.60范围内的基岩进行帷幕灌浆。
右坝段:0+685.60~0+807.60布单排孔,孔距2.5m,布51个灌浆孔;左坝段:0-133.50至溢洪道左岸布两排孔,排距1.5m,孔距2.5m,布孔50个;溢洪道:布16个孔,为单排孔,孔距为2.5m;溢洪道右岸至0+383.5共布168个孔,孔距为2.5m,终孔深度原则上以进入弱风化岩5m,如遇微风化岩即止,本次帷幕灌浆共285孔钻孔深度为10195.75m。
帷幕灌浆在该部位结束14天后施工质量检查孔,孔数为灌浆孔总数的10%左右,通过压水试验检查灌浆效果。
三、施工设备及灌浆材料
机械设备选用:Xu-100型钻机14台,SNS型与250/50型灌浆泵4台,6台功率2.2kw供水泵BW-200,水箱2台,卷扬机1台,JW180高速双层灰浆搅拌机3台,17m3柴移式空压机1台,50KW柴油发电机1台,JZC-350型砼搅拌机1
台,100t拔管机一台等。
灌浆材料:采用425号的普通硅酸盐水泥。
四、施工工艺说明
(一)钻孔
施工前依据设计图纸放样布孔,钻机就位后,校准孔位及孔号,孔位偏差应不大于10cm,开钻前钻机应垫平并校水平,每排孔分三序施工,采用自上而下灌浆,分序加密的原则。
钻孔开孔径为Ф110mm,终孔孔径Ф75mm.钻孔必须钻到设计孔深度;若钻进遇软弱夹层或产生塌孔集中漏水,须做好施工记录。在灌浆前用压力水进行孔壁冲洗和岩石裂隙冲洗,其标准是孔口回水澄清5min即可,冲洗压力不大于灌浆压力的80%,岩石裂隙冲洗后,孔内的沉渣厚度不超过20cm。
(二)压水试验
压水试验工作包括洗孔、水位测量、仪表安装和压力流量观测等步骤。压水试验前应测定地下水位。
压水试验压力为灌浆压力的80%,压水试验采用单点法,压入流量稳定标准,在稳定的压力下,每5min测读一次压入流量,连续四次读数中最大值与最小值之差小于最终值10%,或最大值与最小值之差小于1L/min时,本阶段试验即可结束,最终值作为计算值。
(三)灌浆施工
1.灌浆工艺:灌浆采用“自上而下,分段造孔,孔口封闭,循环灌浆”的灌浆工艺。
2.灌浆孔施工程序:开孔钻进至基岩面(孔径Ф110mm)→下孔口管(套管Ф110mm)→分段钻基岩到孔底(Ф75)→校孔深,测水位→洗孔,清孔→灌浆,达到结束标准终止灌浆→封孔。
3.灌浆浆液的浓度应由稀到浓,逐级变换,浆液水灰比采用5:1、3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.6:1、0.5:1等七个比级。开始灌浆水灰比5:1。
4.灌浆浆液变换原则:当灌浆压力保持不变,注入率持续减少时,或当注入率不变而压力持续升高时,不得改变水灰比,当某一比级浆液的注入量已达到300升以上或灌注时间已达1小时,而灌浆压力和注入率均无改变和改变不显著时,应改浓一级,当注入率大于30L/min时,根据具体情况可越级变浓。
5.灌浆结束标准:满足以下两个条件可终止灌浆。
(1)在规定的压力下,当注入率不大于0.4L/min时,继续灌浆60min。
(2)若注入率不大于1L/min时,延续灌注时间不少于90min.,灌浆全过程中,在设计压力
下的灌浆时间不少于120min。
6.封孔:灌浆孔封孔均采用压力灌浆封孔法。
7. 特殊情况处理:
(1)灌浆过程中发现冒浆、漏浆,根据具体情况采用嵌缝,表面封堵、低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆等法处理,如发生串浆时,可将串浆孔同时灌浆(一泵灌一孔)或将串浆孔用塞塞住,等待一段时间后继续灌浆。
(2)灌浆工作必须连续进行,若因故中断,应及早恢复灌浆,否则立即冲冼钻孔,而后恢复灌浆,若无法冲洗或冲洗无效,则应进行扫孔,而后恢复灌浆。
(3)孔口有涌水的灌浆孔段,采取浓浆结束、屏浆、纯压式灌浆、速凝浆液、待凝等措施。
(4)灌浆段注入量大,灌浆难于结束时,采用低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆或浆液中掺加速凝剂。
(5)灌浆过程中如回浆变浓,换用相同水灰比的新浆进行灌注,若效果不明显,延续灌注30min即可停止灌注。
五、灌浆成效分析
1.工程量:完成钻孔285孔,总进尺10195.75m,水泥用量250t。
2. 成效:帷幕灌浆质量检查以检查孔压水试验成果为主,在该部位灌浆孔施工灌浆结束14天后进行压水试验。压水试验采用单点法,帷幕灌浆检查孔应采取岩石芯,计算获得率并加以描述。对灌浆孔的封孔质量进行抽样检查,压水试段长度控制不大于10.0m。压水试验结果表明:29孔的透水率均小于3Lu,范围值为0.29~2.70Lu,平均值1.40Lu,说明灌区岩石透水率已满足防渗标准和设计要求(透水率不大于3Lu)。
六、结语
在施工过程中,严格执行帷幕灌浆施工技术规范和“三检制度”,确保了帷幕灌浆施工的成效。经过两年多的运行观察,水库在高水位无渗漏现象,实践证明帷幕灌浆是成功、有效的,从而大大提高了水库运行安全性。
作者简介:张伟(1980- ),男,供职于广东省水利水电第三工程局,研究方向:工程施工管理。