空压机螺杆转子快速增材成形工艺及试验分析★
2024-05-27赵佳磊
赵佳磊
(西安航空职业技术学院, 陕西 西安 710089)
0 引言
激光选区熔化(Selective Laser Melting,SLM)是快速增材制造的方式之一,采用激光对金属粉末进行选择区域熔化凝固成形,能够快速成形结构较为复杂的零件[1],且零件的力学性能较为良好,被广泛应用于航空航天、医学及工业复杂模型等领域[2-3]。
国内外许多学者都对SLM成形复杂零件做过许多研究,国外学者Sun 等人[4]使用Ti6Al4V 粉末对SLM工艺参数进行优化,成形了致密度接近96%的零件。W Xu 等[5]人采用SLM技术对TC4 钛合金进行了试验,发现其整体塑性较好,屈服强度明显高于传统工艺成形。国内学者卢建斌等人[6]对精密金属直接制造进行了研究分析,提出了复杂金属零件设计的工艺,并用试验进行了论证。陈光霞等人[7]采用SLM技术对可摘除的义齿支架进行增材制造,解决了传统加工中不易加工制造的问题。
螺杆转子的出现最早源于20 世纪80 年代,其端面由不同性质曲线组成,在空间上进行螺旋拉伸而成,整体结构较为复杂[8-9]。目前,采用减材制造方式,经过多道工序,工艺较为繁琐冗长,效率较低。因此。本文尝试采用SLM技术进行直接成形,探索其增材制造的途径,以期拓展螺杆转子的加工途径。
1 预成形实验准备
1.1 成形设备及工艺
试验采用的成形设备为铂力特公司研发的BLT-S310 型号,最大可成形250mm×250mm×400mm尺寸零件,工作性能较为稳定,如图1 所示。根据该设备对TC4 粉末材料加工性能,此处采用激光功率为380 W、激光光斑直径100 μm、扫描速度为2 m/s、扫描间距为70 μm 和层厚为60 μm 等工艺参数值为佳。零件成形后,还需对其进行退火处理以减少其内部残余应力。为此,根据GB/T 2965—96 中钛合金热处理热处理工艺,设计如表1 所示工艺参数。
表1 退火工艺实验参数
图1 BLT-S310 设备
1.2 试验材料
试验材料选择为TC4 粉末作为成形材料,TC4 粉末成形后具有良好的综合力学机械性能,可满足螺杆转子的使用性能,其粉末特性如表2 所示。
表2 TC4 钛合金粉末成分
1.3 螺杆转子模型
空压机螺杆转子在空间上为一复杂螺旋结构,如图2 所示,其中,图2-1 为阴转子端面齿形图、图2-2为阳转子端面齿形图,图2-3 为阴转子模型、图2-4为阳转子模型。阳转子节圆直径为74.545 mm,阴转子的节圆直径为89.455 mm,传动比为i=5:6,中心距为82 mm。
图2 螺杆转子阴、阳转子模型
求得螺杆转子的数据点后,由公式(1)求得阴、阳转子的导程分别为312 mm、260 mm,分别建立阴、阳转子的模型,如图2-3、2-4 所示。
式中:T为导程;R为节圆半径;β 为阴、阳转子的螺旋角,取42.001°。
1.4 预成形试验
1.4.1 致密度检测
设计6 个边长尺寸为8 mm 的立方体试样,采用排水法对方形块进行测量,代入公式(2)中可求得SLM技术成形后试样的真实相对密度,取6 组数据的平均值。
式中:m1为试样在干燥环境中测得质量;ρH为水的密度;V为试样的体积;ρr为试样的相对密度;ρ 为试样的理论密度。
1.4.2 尺寸测量
采用千分尺测量加工试样的长、宽和高的尺寸,分别对长、宽和高尺寸不同位置处测量6 组试样数据,分别求取其平均值后,计算试样相对误差,尺寸误差计算公式如下:
式中:La为6 次测量平均值;L0为理论值;δ 为平均相对尺寸误差。
1.4.3 温室拉伸实验
根据金属材料性能测定标准GB/T 228—2002,设计如图3-2 所示拉伸试样对力学性能进行分析。在图3-1 所示万能拉伸机上设置加载速度为1 mm/min。
图3 拉伸设备及试样尺寸(单位:mm)
拉伸试样的屈服极限δb计算公式如下:
式中:Pb为试件试验中最大承重载荷;A0为试件未进行拉伸前的截面面积。
1.4.4 金相组织测试
金相组织测试采用超景深显微VHX-7000 系列设备,如图4 所示。设备观测倍率在20~6 000 倍之间,可轻松对焦,观测试样内部形貌。此处将成形后试样采用线切割方式取下,分别使用800 目、1 200 目、1 500 目及2 000 目砂纸打磨试样表面至无划痕状,再用抛光机研磨至镜状。采用Kroll 试剂(2.5 mL HNO3+1.5 mL HCl+1 mL HF+95 mL H2O)腐蚀15 s 左右,清水冲洗干净,烘干后进行观测。
图4 VHX-7000 型号设备
2 试样预实验结果与分析
将SLM技术成形后未进行热处理的试样称作沉积态,进行退火处理后的试样称作退火态。由于激光在ZOY面上和ZOX面上成形的性能差异极小,故将这两个面统一称作纵截面,将XOY面称作横截面,如图5 所示。
图5 SLM 成形试样
2.1 致密度测试
对于SLM技术增材成形的金属零件,其致密度大小与零件内部组织完整程度成正比,即致密度愈大,零件内部的缺陷愈少。查阅资料可知,Ti-6A1-4V钛合金理论上的密度为4.428 g/cm3,按公式(2)计算求得6 组试样的相对密度。由表3 可知,SLM技术成形的试样平均致密度为96.74%,增材成形的整体质量较为良好。
表3 试件致密度
2.2 成形尺寸精度
实际在激光熔化成形时,金属粉末逐层凝固成形过程会产生一定热变形,导致试样的实际尺寸大于理论设计尺寸。因此,打印零件成形后的尺寸基本均为正误差。采用千分尺对6 个SLM技术增材成形边长为8 mm 的正方体试样(如图6 所示)的尺寸精度进行测量。
图6 精度检测试样
分别测得6 组试样X方向和Y方向的尺寸数据,对6 组数据求取其平均值,如表4 所示。
表4 尺寸精度
Z方向上预设有线切割余量,故不作为测量对象,主要测量X方向和Y方向数值。可知X方向和Y方向的尺寸均超过理论上的误差。其中,X方向尺寸超过设定尺寸的1.23%,Y方向尺寸超过设定尺寸的1.28%,两个方向误差基本保持一致。螺杆转子在进行后期磨床上进行精磨加工时,要求表面余量保证在100 μm 左右,此处测量的尺寸精度符合后期螺杆转子磨削要求。
2.3 退火前后组织变化
SLM技术增材成形TC4 钛合金沉积态试样的横截面显微组织状态如图7-1 所示,其内部主要分布马氏体α、β 两种形态组织。其中,β 组织中含有一定量的细长针状体α′,其生成的主要原因是TC4 钛合金粉末熔化过程中在熔池内部存在一定的温度阶梯差,逐渐生长成为细长的针状组织。显微组织内部整体呈六边形网状组织,相邻组织之间的生长方向差异较大,这是由于激光扫描成形时每层面上扫描路径变换67°且晶粒之间的取向不同[10]。
图7 不同状态下金相组织
850 ℃×4 h 机制退火态下TC4 钛合金的横截面显微组织状态如图7-2 所示,可清晰地观测到试样内部组织整体更加均匀,组织性能得到提升。试样的退火内部为深浅相间的板状马氏体α、浅色α 相、深色β 相,α 相较β 相在退火空冷的时间充分[11],相对较长、较宽。
2.4 不同成形方力学性能
为探析SLM技术成形试样退火前后力学性能变化、XY方向(水平放置)成形与Z方向(纵向放置)成形上力学性能的差异,设计如图8 所示试样。第一、二行分别为XY方向成形沉积态试样和退火态试样,第三、四行分别为Z方向成形沉积态试样和退火态试样,分别对三组试样进行拉伸测试,并取其平均值。
图8 拉伸试样
由表5 可知,沉积态和退火态试样在XY方向成形和Z方向成形的强度均满足国家锻造标准(895 MPa),XY方向成形的强度整体略高于Z方向成形强度,这是退火处理后内部组织均匀细化,释放一定的残余热应力,使得强度开始下降。
表5 SLM 成形TC4 钛合金拉伸试样性能
沉积态试样在XY方向成形和Z方向成形的伸长率均低于锻造国标值(10%),但Z方向成形的伸长率满足铸造标准。沉积态的试样在Z方向成形和XY方向成形的断面收缩率接近,在8%~10%之间。退火态试样在XY方向成形和Z方向成形的伸长率均满足锻造标准值(10%),且Z方向成形的伸长率整体高于XY方向成形。退火后的试样Z方向成形的断面收缩率低于国家锻造标准,但整体高于XY方向成形约60%,分析原因是Z方向成形过程中内部β 晶体的生长方向与导热方向相反,不易出现断裂现象[12-13],故整体的韧性相对较好。
3 螺杆转子SLM 成形及效果
3.1 前期处理
3.1.1 模型转换
阴、阳螺杆转子进行增材成形前需对其进行格式转换,增材设备主要以STL 格式为主,转换过程中需要设置转换精度,在UG 软件中设置三角公差为0.008 mm、相邻公差为0.008 mm,此精度成形质量良好,导入增材配套软件中进行缺陷检查、修复及评估,如图9 所示。
图9 模型格式转换
3.1.2 支撑结构设计
由上述拉伸测试实验可知,试样Z方向成形后的整体塑性要强于XY方向,且考虑到若成倾角成形需在齿面添加支撑,易破坏转子齿面,故采用Z方向成形,如图10-1 所示。支撑结构的形式以点、线、柱及块状为主,在保证支撑可靠的前提下,以减少成形材料、简化支撑为主,此处采用实体与块状混合支撑结构,支撑稳固,去除方便,如图10-2 所示。
图10 支撑的添加
3.1.3 扫描策略
零件在增材设备成型仓的XOY面上逐层成形时,激光扫描每层粉末时旋转67°,对工件进行逐层扫描成形。此处扫描策略主要分为面扫描和条带式扫描。面扫描采用激光直接对整个区域进行扫描成形,进行整体成形。条带式扫描将每层面分割成若干个区域,进行逐块成形。面扫描相对条带扫描成形效率较高,但不适用结构较为复杂的零件,易在尖角、转折处形成集中热应力,故综合考虑采用条带式扫描策略。
3.2 螺杆转子成形效果
BLT-S310 设备成形转子时,激光扫描熔化一层粉末后,成型仓下降一层铺粉厚度,如此反复,至转子完全成形,空冷至室温,清理完表面粉末,采用线切割取出螺杆转子。
3.2.1 去支撑及退火处理
SLM技术成形螺杆转子的过程中,采用实体与块状混合支撑的结构,极大地减小了零件的悬空缺陷,能起到固定转子的作用且方便去除。成形完成后取下转子,清理周围多余粉末材料,检查表面是否存在缺陷,无误后手工去除支撑结构,如图11-1 所示。
图11 去支撑及退火处理
支撑结构去除完成后,将阴、阳螺杆转子放置在真空炉中进行850 ℃×4 h 机制退火处理,温度保持在850 ℃±5 ℃左右,设备启动压强设置在3~50 Pa之间,每20 min 记录一次温度。经退火处理后,转子表面质量良好,表面较为平整,并未出现缺陷问题,整体效果如图11-2 所示。
3.2.2 尺寸精度测试
采用蔡司工业测量技术有限公司生产的CONTURA G2 型号三坐标测量仪,对阴、阳螺杆转子的齿面进行尺寸精度检测,如图12 所示。分别在阴转子上取4 549 个数据点、阳螺杆转子上取4 818 个数据点,发现阳转子齿面间的平均尺寸误差在98 μm 左右,阴转子齿面间的平均误差在102 μm 左右,虽不能直接投入使用,但已达到精磨标准,极大地简化了前期工作。
图12 三坐标检测
4 结论
螺杆转子减材制造工艺流程较为繁琐,尝试采用SLM技术进行增材成形,以拓展其成形过程中的新路径,可得以下结论:
1)试样成形后致密度整体保持在97%左右,退火后内部显微组织中α+β 组织更加均匀,组织性能明显得到改善。
2)经退火处理后,在XY 方向和Z 方向的强度可达到传统锻造要求,且Z 方向成形的塑性较XY 方向成形的较好。
3)增材成形后,阳转子齿廓的平均误差为+102 μm,阴转子齿廓的平均误差为+98 μm,可进入磨削阶段。