卷烟厂工艺空调热媒水替代蒸汽的节能研究
2024-04-23高宪君王守强
高宪君,王守强
(河南中烟工业公司黄金叶生产制造中心,河南郑州 450016)
0 引言
在卷烟厂工艺空调运行中,需要消耗蒸汽、电能和水,其中蒸汽消耗对工艺空调综合能耗影响最大,某卷烟厂2019 年蒸汽消耗量占到工艺空调能耗的71.58%,降低蒸汽消耗量就能取得显著的节能效果[1]。卷包、制丝车间等有大功率发热源(烙铁、电机等)的区域,全年空调机组几乎不需要利用蒸汽进行加热[2]。储物间、原辅材料平衡区,由于没有大功率发热源,为维持恒温恒湿的环境温湿度需求,全年空调机组都需要采用蒸汽进行加热,而这些空调机组占到全厂空调机组的近1/2。
通往制丝车间的锅炉蒸汽对烟叶加工,做功后的冷凝水(汽水混合)经过闪蒸罐降压,闪蒸汽压力0.2 MPa、温度120 ℃,凝结水温度110 ℃,之前该热能用于锅炉除氧器对锅炉进水进行加热[3]。但是在全年春、秋、夏季(除了12 月份—次年2 月份)期间,闪蒸汽和高温冷凝水的热能不能被除氧器全部利用,多余的热量需要对空排放,特别是在夏季,形成大量的能源浪费。
夏季需要热源加热的机理主要为:中原地区7—8 月份进入高温、高湿天气时段,为维持车间的恒温、恒湿的环境,需要利用7~12 ℃的冷媒水对空调器的混风(车间回风加适量新风)降温,降至车间设定温湿度所对应的露点温度(约18 ℃)以析出冷凝水强行除湿,此时混风温度已降至18 ℃。制丝车间和卷包车间有大功率发热体释放热能,仅需用少量蒸汽或勿需蒸汽再加热即可满足保供,但是贮丝房、储叶房及卷烟材料区等无大功率发热源的区域,需要用蒸汽对表冷后的空气再加热至28~32 ℃。
为达到完全使用余热的目的,设想利用闪蒸汽和冷凝水的热能制取热媒水,作为工艺空调器加热源取代传统蒸汽热源,如果还有剩余则可为锅炉除氧器加热。
1 可行性分析
该方案为,利用闪蒸汽和高温冷凝水制取60 ℃的热媒水,用于中央工艺空调的加热源,替代原来135 ℃的热蒸汽。为了论证方案是否可行,下面将从实际运行的加热阀门开启量数据来进行分析。
(1)工艺空调以蒸汽作为热源,利用的是其潜热值,查阅相关资料可知,0.3 MPa 蒸汽的潜热值为2 163.63 kJ/kg。
(2)如果以60 ℃的热媒水作为热源,则利用的是其显热。由于热媒水的显热远小于蒸汽潜热,为达到额定加热量,则需用更多的热媒水。以K26 空调机组为例,其额定加热量是278 kW,蒸汽管道直径DN100,冷凝水回水管道直径DN50,因此需要计算DN50 管径下的热媒水能否达到流量要求。
根据流速与管径及流量关系,查相关数据表可知,DN50 管径推荐流速取值为1.5 m/s,保守取值1.2 m/s,可以计算得出正常流量:
式中 m——流体质量,kg/h
ρ——密度,kg/m3
V——体积,m3
s——流速,m/s
热媒水进出温差取8 ℃,则热媒水每小时释放出的热量为:
式中 Q——热能,J/h
C——水的比热容,J/(kg·℃)
Δt——温升,℃
则Q 为4.18×103×8.48×1000×8=283.57×106J/h=78.77 kW。
统计2019 年和2018 年能源管理系统记录,K26空调器蒸汽加热阀平均开度情况见表1。
表1 2019 年和2018 年K26 空调器蒸汽加热阀平均开度情况统计 %
从表1 可以看出,加热阀平均开度超过28.3%的有2 个月,超过20%的有4 个月,集中在12 月份至次年3 月份。在K26 空调器数据的基础上,验证了其他多台机器,结果与此类似。为实现安全保供的安全裕量,当加热阀开度大于20%或接近20%的,就认为是不适合热媒水做热源的月份。经分析认为,每年的5—10 月份适合热媒水替代蒸汽。
2 热能供给与需求测算
2.1 闪蒸汽所含热能估算
2019 年锅炉12 月1 日—20 日、20 d 内的生产蒸气总量为5665 t。锅炉所生产的蒸汽用水包括软化水、纯水和除铁后的高温冷凝水。其中,高温冷凝水的压力为0.05 MPa,温度99~110 ℃;纯水、软水合计用量2696 t,平均用水量每天至少每小时为=5 616.66 kg;除氧器的进水温度平均为14 ℃,经闪蒸汽加热后温度升高90 ℃、升温至104 ℃。
根据式(2),则闪蒸汽每小时释放热量QS=4.18×5 616.66×90=2 112 987.5 kJ/h。
2.2 冷凝水所含热能估算
制丝线闪蒸后,110 ℃的冷凝水总量为产蒸汽总量减去冷水量,即2969 t。按照60 ℃温差换热,其所含热量
2.3 闪蒸汽和冷凝水全部可用热能
全部可用热能为QS与QL之和,即2 112 987.5+1 551 302.5=3 664 290 kJ/h。
2.4 储物间等空调器所需热能估算
以贮丝房的K26 空调为例,与其他空调相比,该空调器的送风量最大、达120 000 m3/h,2019 年5 月10 日—20 日,平均送风温度和表冷后混风温度差值为1.5 ℃、平均运行频率为25 Hz。2020 年5 月14 日,设置风机频率为25 Hz 运行状态下,现场在风箱中取多个测试点,实测平均风速为1.9 m/s,空调箱体截面积为16 m2,气流密度取1.2 kg/m3,则空调器每小时需要的加热量QX=1.01×(16×1.9×1.2×3600)×1.5=198 962.0 kJ/h。
2.5 热能供给与需求分析
闪蒸汽和冷凝水全部可用热能3 664 290 kJ/h,最大送风量的空调器除湿季需求加热量198 962 kJ/h,则闪蒸汽和冷凝水夏季可满足空调器加热量的台数为3 664 290/198 962≈18.4 台。而全厂储物间空调器共20台,送风量有8000 m3/h、100 000 m3/h 和120 000 m3/h三种,加热需求量小于198 962 kJ/h。初步估算,闪蒸汽和冷凝水热能能满足储物间等20 台空调器的夏季每年5—10 月份加热需求。
3 方案设计与工程改造
空调机组热媒水替代蒸汽改造原理图如图1 所示,热媒水站工作原理如图2 所示。
图1 空调机组热媒水替代蒸汽改造原理
图2 热媒水站工作原理
3.1 热水泵选型
流量设计:设K26 空调器每小时需要的加热量为Q1、198 962.0 kJ/h,根据热量守恒定律等于热媒水供热Q2,设定温升10 ℃,根据式(2)有198 962.0=4.18M2×10,则M2=4753 kg。
按照K26 大风量空调器计算,20 台空调器每小时所需热水量20×4.753=95.06 t,综合考虑选取热水泵流量100 t/h。
扬程设计:地下管廊到二楼空调机组管道高度20 m,距离泵站最远的K43 空调管路总长1200 m,查表DN150 管子1000 m 阻力损失为9.7 m 水柱,以上总计31.64 m 水柱压头。因此设计运行压力35~40 m水柱,富裕10 m 水柱压头扩容备用,因此,热水泵扬程选型50 m 较合理。
3.2 热媒水温度调节
设计供水温度为60 ℃,当温度低于58 ℃时自动开启热媒水箱调节阀进入闪蒸气加热,同步关小或关闭去往除氧器调节阀,当水温达到60 ℃时,关小调节阀同时开启去往除氧器调节阀,两者互补比例调节,稳定热媒水温度(60±5)℃。
当水温低于55 ℃,闪蒸气加热阀100%开启,表明闪蒸气加热量不足,此时自动开启鲜蒸气加热阀补充加热,当长时间用鲜蒸气补充加热时,就需要手动开启高温冷凝水作为第三加热源。
3.3 热媒水泵变频控制
热媒水泵按照压力、水位和温度参数值进行变频控制。出水压力0.25~0.50 MPa,低水位保护限值50 cm,水位低于设定值时停止运行、高于高水位值时启动。
3.4 工程改造
(1)该项目改造工作量大,涉及热源的锅炉附属设施、给水排水管网、以太网联网,控制程序编制、热水管网铺设、与工艺空调原蒸汽管道的对接等。
(2)热媒水站建造两个6 m3水箱、两台100 m3变频热水泵(一用一备),24 h 不间断维持热媒水加热的供给。
(3)新铺设的热媒水管道不宜采用PVC 管,PVC管材通入60 ℃的热水后变软易造成接头泄漏,宜采用碳钢管道。
(4)1#~3#机房的蒸汽、热媒水管道汇集在1#机房,4#~8#机房的蒸汽、热媒水管道汇集在7#机房。
(5)联通每个机房的蒸汽管道,夏季利用原有蒸汽管道输送热媒水,通往蒸汽加热器升温。
(6)之前空调器有蒸汽作为热源时,空调冷凝水回水是常压重力回水方式。而现在改为而热媒水作为热源,其回水带有0.3~0.4 MPa 压力,如果用一般的三通对接汇入,回流的热媒水会倒流入空调机房,所以采用具有引射作用的文丘里三通对接。
4 节能效果
改造后,采用“竣工一段使用一段”的模式,中央工艺空调从2020 年5 月3 日开始用热媒水替代蒸汽热源,各卷烟生产区域在满足温湿度需求的前提下,取得明显的节能效果。根据能源管理系统,将2020 年、2019年5—10 月份的蒸汽和电能消耗进行对比(表2)。
表2 2020 年(使用热媒水)和2019 年(使用蒸汽)5—10 月份空调数据对比
从表2 可以看出,在卷烟产量增加的情况下,2020 年5—10 月份比2019 年的中央工艺空调蒸汽消耗量下降了58.46%,耗电量下降13.0%;折合到单箱卷烟所耗的标煤量,综合能耗下降43.9%,节能效果显著。
5 结束语
对于中原地区的卷烟企业而言,每年的5—10月份利用制丝车间回流的闪蒸汽和高温冷凝水制取热媒水,可以作为工艺空调器加热源替代传统的蒸汽热源,在满足生产区域温湿度要求的前提下,工艺空调节能效果显著。另外,该技术对卷烟企业中央工艺空调的节能降耗具有借鉴意义。