水轮发电机组运行振动的故障分析与处理
2024-03-22谭博元
谭博元
(辽宁润中供水有限责任公司,辽宁 沈阳 110015)
1 概述
燕山湖水库电站位于辽宁省朝阳市大凌河干流的上游,且为坝后式电站,该电站于2001年5月正式建成发电,总装机容量为2 100 kW,多年平均发电量为450万kW·h,年利用小时为2 100 h,发电设计水头为14.50 m,最大水头为17.67 m。电站共有2台机组,1号机组水轮机型号为ZD560Q-LJ-140,发电机型号为SF1600-16/2600;2 号机组水轮机型号为ZD560Q-LJ-100,发电机型号为SF500-12/1730。
2 运行状况
1 号1 600 kW 水轮发电机组自投入运营以来,长期保持了较为稳定的运行状态。自2020 年起,1 号机组运行时的振动及噪声开始逐渐增大,而且下导瓦的运行温度持续上升,工作温度在夏季甚至贴近了报警阈值。同时,2 号机组运行却表现出极佳的稳定性,其振动和噪声保持在相对稳定的状态。鉴于这些情况,应对1 号机组进行全面检修,以确保其安全稳定地运行。
3 故障分析
3.1 正常检修
在大多数情况下,正常振动的加剧是由于机械磨损导致的间隙变化、轴线的位移、不平衡或不对中等问题,因此,在机组大修过程中,检修工作应主要集中在这些常见问题上。检修人员应采取标准的检修程序,对机组的各主要部件进行彻底检查和必要的维护修理,如瓦间隙调整、轴线校正、轮毂和叶片的检查等,从而解决机组振动问题。
在对1 号水轮发电机组进行扩大性大修之后,机组的各项性能满足国家规范要求。根据GB/T 8564—2003《水轮发电机组安装技术规范》的规定对1 号水轮发电机组进行盘车测试,并记录相应的数据。
1)发电机大轴从推力头到下导轴为2.36 m,下导轴处实际最大摆度为0.040 mm,符合GB/T 8564—2003 标准规定的下导轴处的最大摆度不超过0.047 mm 的要求。
2)发电机大轴从推力头到水导轴为5.45 m,实际水导轴处的最大摆度为0.085 mm,满足GB/T 8564—2003 标准规定的水导轴处的最大摆度不超过0.218 mm 的要求。
3)转轮间隙(机组停在+Y第8 点位置测量的数据):迎水侧+Y方向为1.350 mm,河道侧+X方向为1.400 mm,尾水侧-Y方向为1.400 mm,中控室侧-X方向为1.450 mm。
4)上导瓦间隙测量:各方向均为为0.080 mm。
5)下导瓦间隙测量:各方向均为0.100 mm。
6)水导瓦间隙测量:各方向均为0.150 mm。
7)推力头距上导油盆边缘的中心位置测量:+Y方向为13.5 cm,-Y方向为13.5 cm,+X方向为13.4 cm,-X方向为13.6 cm。
经过盘车测试(具体数据见表1 和表2),机组的推力头、水轮机的转轮,以及发电机的转子均被精准置于机组的中心位置。
表1 1号水轮发电机大修盘车最终数据(相对摆度)0.01 mm
表2 1号水轮发电机大修盘车最终数据(全摆度)0.01 mm
3.2 原因分析
在机组完成大修且各项检查确认无误之后,开始执行开机试验过程。试验中,一旦机组的运转速度达到了额定值,便出现了异常的噪声和振动。为查明原因,在水轮机室对处于运转状态下的机组进行观察,并采用手触摸的方式检查机架的支臂,结果在X方向感觉到了明显的颤动,而Y方向的振动则相对较弱。
为了进一步诊断,在机组停机的静止状态下,在下机架和机座根部的X和Y方向分别安装了千分尺,然后再次启动机组进行测试。结果显示,在X方向,千分尺的最大读数达到了1.200 mm;Y方向千分尺的最大读数为0.100 mm。根据测试结果分析,机组下机架在X方向上基础固定不当导致了机组异常振动。
另外,因为安装有测温电阻,Y方向的两块瓦承受力较大,而X方向的两块瓦承受力较小,从而造成有测温电阻的两块下导瓦温度高。
4 故障处理
机组停机后,在做好安全措施的前提下拆除下导瓦,凿出下机架的4 个底脚的混凝土,用电焊把下机架的基础板埋件和预埋螺栓360°焊接牢固,同时,用C30 以上标号的混凝土进行灌注,并用热蒸汽进行养护。当混凝土强度满足要求后,打紧下机架固定部分与基础板之间的大螺栓,对螺栓的螺帽与下机架外侧固定部分之间进行点焊。重新设定机组的瓦间隙,确定机组推力头中心及上导瓦间隙、转轮与转轮室的间隙及水导瓦的间隙后,再设定好下导4 块瓦的间隙。1 号水轮发电机组重新安装完毕后,进行了开机试验,在上机架1 m 处测试的噪音小于65 dB,满足GB/T 8564—2003 要求。
5 结语
在进行水轮发电机组的大修工作时,一旦涉及机组部件的拆卸,除正常的盘车操作外,也需要对包括下机架固定元件及定子相关的混凝土基础预埋部件在内的所有预埋件进行一次彻底检查,避免以后返工导致工程量的增加和损耗。