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双节流环对磨煤机出口风粉管道压力调平影响研究

2024-03-18刘兵兵刘袖卢华平马治安董方潘威丞

中国设备工程 2024年5期
关键词:制粉磨煤机节流

刘兵兵,刘袖,卢华平,马治安,董方,潘威丞

(1.四川广安发电有限责任公司,四川 广安 638017;2.华电电力科学研究院有限公司,浙江 杭州 310030;3.北京天地融创科技股份有限公司,北京 100013)

1 前言

制粉系统是煤粉锅炉系统中必不可少的一部分,送入锅炉的煤粉质量好坏将直接影响锅炉的安全经济运行。而现阶段多数电厂从磨煤机出口到达炉膛的过程中,由于一次风管长度、阻力不一,导致送入炉膛的风粉量偏差较大。以广安某DG2028/17.45-Ⅱ5 型亚临界锅炉为例,该锅炉为自然循环、前后墙对冲燃烧、一次中间再热、单炉膛、平衡通风、固态排渣、尾部双烟道、全钢构架的П 型汽包炉,制粉系统采用中速磨煤机直吹式,设置6 台北京电力设备厂生产的ZGM-113G 型中速磨煤机,燃烧方式为前后墙对冲燃烧,燃烧器为BHK 设计得低NOx 燃烧器,共30 个分3 层布置。该制粉系统一次风粉分配均匀性较差,各风管长度、阻力不一,造成一次风在冷、热态下差异较大,引起送风粉量偏差大、煤粉管道堵塞问题,严重影响锅炉燃烧。

现有文献的研究结果显示,节流环可以有效调节风粉管道压力。为了解决实际广安电厂制粉系统管道煤粉不均的问题,拟在风粉管道安装可调节流环对管道内部流场进行调平,本文将基于CFD 数值模拟的方式对风粉管道内部的压力和煤粉量分布进行研究。

2 模型建立及边界条件设置

2.1 三维模型及网格划分

根据相关模型数据,对该电厂制粉系统建模后模型如图1 所示。改造锅炉共有六台磨煤机供应炉膛,每台磨煤机有5 组管道,管道直径为530mm。磨粉机A 为例,其弯头和管道长度如表1、表2 所示,可以看出,5 根管道的弯头数量和管道长度均偏差较大。

表1 磨煤机A 风粉管道弯头数及弯头半径表

表2 磨煤机A 风粉管道长度表

图1 制粉系统风粉管道三维模型

对上述物理模型进行网格划分,采用非结构化网格,其网格划分区域如图2 所示。对50、200、400 万网格进行模拟计算后,发现使用50 万网格数量模拟进行计算时结果发散,考虑节省计算资源,因此选择网格数量约为200 万。本文使用非结构网格的最大畸变度不超过0.9。

图2 制粉系统风粉管道网格模型

2.2 湍流模型的选取及边界条件设置

计算模拟采用双精度模拟方式,湍流模型为k-erealizable 模型,壁面处采用标准壁面处理。计算边界条件依据实际运行参数设置。网格的入口为速度入口,管道内平均速度大小为24m/s,出口管道为压力出口。计算过程忽略到达底部出口的影响。压力速度耦合主题选择SIMPLE 算法,动量、湍流动能、湍流耗散率均选用QUICK 算法。煤粉粒径为60um,质量流量为0.1kg/s,dpm 模型选择不与流体进行交互。

3 计算结果分析

建立模型并确定边界条件后,使用求解器完成模拟计算工作,并对模拟结果进行分析。得到磨煤机A 风粉管道的流线图如图3 所示,由图中可以明显看出,各个管道的降压偏差较大,管道较长的A4 和A5 速度更小,从而导致A4、A5 的煤粉输送量更少,进而导致燃烧过程的不均衡,影响锅炉燃烧质量。通过整理计算结果得到的参数表如表3 所示。

表3 A 磨各管道添加节流环前流场参数表

图3 制粉系统风粉管道原结构流线图

为了改善管道内部流场状态,首先,需要研究节流环对风粉管道内部压力的影响。图4 为使用500mm 节流环,安装在管道A3 位置3 段到7 段的中间处,其造成的压降改变如图所示。结果显示,在管道不同位置处添加节流环对压降变化的影响并不显著,因此,将节流环的安装选定在便于进行操作的中间段。

图4 不同位置安装节流环下的管道压降

选定节流环位置后,通过调节节流环使其缩孔在530 ~400mm 的变化范围内,得到的各个管道的实际压降结果如图5 所示。结果可以看出,节流环大小对管道的影响非常显著,节流环越小,管道压降越大,压降下降速率越大。在节流环大小相同的前提下,管道越长,其沿程阻力损失越大,造成管道流速下降。

图5 不同节流环大小对压降的影响

最终对各个管道选取最合适的节流环开度,得到的模拟结果如图6 所示。从图中可以明显看出,使用节流环后,有效地改善了管道内部压力。通过整理计算结果得到的参数表如表4 所示。

表4 A 磨各管道添加节流环后流场参数表

图6 使用节流环后的管道模拟结果

通过表4 可以看出,A1、A2、A3 节流环开口较大、A5 开口较小。在速度入口压力入口条件下,管道内部气速偏差最大只有0.22%。在速度入口速度出口条件下,管道内部压力偏差最大只有1.17%,煤粉偏差只有1.01%,从而证明使用节流环后可以有效地改善管道内部流场。 ※

4 结语

(1)通过设置节流环可以有效调整风粉管道压力,节流环的位置对压力调整影响不大,改变孔径直径大小对整体管道的压力下降呈梯度下降。

(2)在合适的节流环开度下,在速度入口压力入口条件下,管道内部气速偏差最大为0.22%。在速度入口速度出口条件下,管道内部压力偏差最大为1.17%,煤粉流量偏差为1.01%。认为设置节流环可以有效改善制粉系统风粉管道内部压降的分布状况,使得煤粉分布更加合理,有利于燃烧。

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