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模拟短路试验核对变电所保护极性的方法探讨

2024-03-16李卫民

电气化铁道 2024年1期
关键词:过流主变差动

李卫民

0 引言

在牵引供电系统中,馈线侧T、F 电压端子相别、极性错误会造成距离保护拒动或影响故测准确性,母线a、b 相别错误造成低压侧断路器拒动、高压侧断路器越级跳闸扩大停电范围,或高压侧A、B、C 电流相别错误造成主变差动保护拒动或误动。本文提出一种新型的试验方法,应用于交接试验中校验极性,简单、实用、方便快捷。

1 案例分析

1.1 电压极性错误使距离保护拒动

1.1.1 距离保护逻辑判据

距离保护是馈线保护的主保护[1]。变电所馈线保护装置的既有距离保护均不设置正反向,因此电压端子的极性必须完全正确,保证阻抗角测量正确,使故障点落在保护动作范围内,距离保护才能正确动作。距离保护动作特性如图1 所示。

图1 距离保护动作特性示意图

1.1.2 案例

2022 年9 月侯北变电所直供线路发生跳闸,跳闸数据:电流速断动作,故障距离4.79 km,线路阻抗角235.6,电阻-1.81 Ω,电抗-2.78 Ω,馈线电压12.84 kV,馈线电流4 082.51 A。

查阅保护定值发现,距离保护的压板和配置均为投入状态。由于故障时刻电阻、电抗值均为负值,如图1(b)“×”处,故障点落在平行四边形之外,导致距离保护未启动。经校线最终确认,该直供线路对应的变电所27.5 kV 母线电压互感器一次设备本体接线盒中,极性端与非极性端反接。若采用传统的在室内端子排用继保仪升流校验的方法,无法核查此类故障。

1.2 主变二次a、b 相别错误引发越级跳闸

1.2.1 低压过流保护逻辑判据

高压侧:低压过流保护逻辑判据如图2 所示。

图2 低压过流保护逻辑判据(高压侧)

图中:IA、IB、IC为高压侧三相电流;50HAC、50HBC、50HCC 分别为高压侧过流A、B、C 三相过流定值;Uα、Uβ、Uαβ分别为低压侧α 相电压、β 相电压、αβ 相间电压;27LV 为低压侧低压定值。可以看出,高压侧三相电流任一相超过电流定值,α、β 相任一相电压低于电压闭锁定值,将跳开主变高低压侧三台断路器。

低压侧:低压过流保护逻辑判据如图3 所示。

图3 低压过流保护逻辑判据(低压侧)

图中:Iα、Iβ为主变低压侧α 相、β 相电流;Uα、Uβ为主变低压侧α 相、β 相电压;50LAC、50LBC、27LV 分别为α 相过流定值、β 相过流定值、低压侧低压定值。当α、β 某相发生故障电流大于定值,对应相的电压低于低压闭锁定值时,将跳开对应相断路器。

1.2.2 案例

2022 年11 月洪洞西变电所27.5 kV 母线接引的所用变压器故障,引线单相接地,主变高压侧过流保护越级跳闸,全所停电。跳闸数据如下(二次值):IA= 2.63 A,IB= 2.63 A,IC= 0 A,Iα= 7.36 A,Iβ= 0.01 A,Uα= 105.30 V,Uβ= 14.54 V。故障电流存在的α 相,其电压高达105 V,低压闭锁导致低压侧过流保护未启动,越级至主变高压侧过流保护动作,全所停电,扩大了停电范围。

上述问题非偶然,有些甚至是自开通运行就已存在,且这些故障影响较大,常规的试验方法难以发现,需要一种简单又行之有效的方法找出此类问题原因。

1.3 a、b(M、T)相别错误引发差动保护误动

2022 年翼城变电所全所二次电缆更新改造后,主变投运前需进行差动保护试验,在室内端子排侧用继保仪升流校验,均显示无异常。但是在室外高压场地采用短路试验的方法检验回路时,装置显示差动电流较大,具体数据:差动电流IDA= 0.26 A,IDB= 0.27 A,IDC= 0.52 A;制动电流IRA= 0.22 A,IRB= 0.23A,IRC= 0。

很明显,高低压侧处于不平衡状态,二次回路接线存在问题。若盲目投运主变,会出现差动保护动作、全所停电的风险。

2 模拟短路试验方法

2022 年侯月线沁水、翼城变电所二次电缆更新改造,通过与相关厂家交流沟通,采用一种新型的试验方法,对二次回路进行校验。

2.1 翼城变电所基础数据

翼城变电所主变为斯科特变压器,高压侧为A、B、C 三相,低压侧分为T、M 两座,M 座引出T、F 线,M 座流互引出电流为IMT、IMF,在室外端子箱通过接线方式作矢量差,即,引出Iβ,T 座同理。主变差动保护装置为天津凯发KF6530电铁变压器差动保护装置。

2.2 差动保护试验检验保护动作情况

2.2.1 试验原理

SCOTT 接线变压器差动保护接线如图4 所示。

图4 SCOTT 接线变压器差动保护接线

变压器两侧电流平衡关系(CT 二次侧、高压侧星接,高压侧CT 变比必须一致)为

差动电流方程:

制动电流方程:

2.2.2 第1 次试验

试验接线如图5 所示。在A、B、C 三相处施加380 V 交流电。

图5 试验接线

在D1 处加挂接地封线,若电流达到定值,差动保护应动作,可以成倍缩小保护定值或观察保护各项数据是否符合逻辑。验证差动保护时,未修改保护定值,由于所加电压较小,所以电流未达到差动保护定值,通过观察各相的数值与角度,判定接线是否正确。试验数据如下。

一次侧保护值:主变高压侧IA= 20.9 A,IB=20.65 A,IC= 20 A;主变低压侧I1= 0,I2= 0。

二次侧保护值:IA= 0.26∠0A,IB= 0.26∠120A,IC= 0.26∠240A,I1= 0,I2= 0。

差动电流:IDA= 0.26 A,IDB= 0.27 A,IDC= 0.26 A。

制动电流:IRA= 0.11 A,IRB= 0.12 A,IRC= 0.12 A。

由于主变低压侧流互被短路,所以低压侧流互测得电流数值为0。差动电流、制动电流数值也与计算值相等,表明主变高压侧至主变低压侧流互之前的一、二次接线没有问题。

2.2.3 第2 次试验

试验接线如图6 所示。在A、B、C 三相处施加380 V 交流电。在D2 处加挂接地封线,差动保护不应动作,观察保护各项数据是否符合逻辑。试验数据如下。

图6 试验接线

一次侧保护值:主变高压侧IA= 20.9 A,IB=20.65 A,IC= 20 A;主变低压侧I1= 44 A(T 座),I2= 43.9 A(M 座)。

二次侧保护值:IA= 0.26∠0A,IB= 0.26∠120A,IC= 0.26∠240A,I1= 0.17∠330A(T座),I2= 0.17∠60A(M 座)。

差动电流:IDA= 0.26 A,IDB= 0.27 A,IDC= 0.52 A。

制动电流:IRA= 0.22 A,IRB= 0.23 A,IRC= 0。

装置显示的各相差动电流和制动电流明显不符合平衡关系。短路试验时,制动电流不可能为0,因主变低压侧在流互外侧被短封,所以主变高低压侧一定平衡,差动电流应为0。

二次侧保护值如图7 所示。

图7 二次侧保护值相量

按照上述差动电流矩阵计算式,有

而装置显示IDC= 0.52 A = 2IC,判断I2反向,I2应为240,如图8 所示。

图8 更改后二次侧保护值相量

调整I2电流端子极性后,即倒接端子排I2与N,试验数据如下。

二次侧保护值:IA= 0.26∠0A,IB= 0.25∠120A,IC= 0.25∠240A,I1= 0.18∠330A,I2=0.17∠240A(M 座)。

差动电流:IDA=IDB=IDC= 0.01 A。

制动电流:IRA=IRB=IRC= 0.26 A。

此时差动电流接近0,制动电流等于主变高压侧电流,符合平衡关系。

至此,主变差动保护回路校验正确。

2.3 低压过流保护试验

2.3.1 第1 次试验

同样在D3 处做短封(图9),验证Ut<Um(被短路相电压被拉低),电流互感器测得的数值符合,即可证明互感器相别、极性正确。

图9 试验接线

为验证主变高、低压侧低压过流保护,进行主变后备保护装置试验,试验数据:IA= 0.26 A,IB=0.25 A,IC= 0,It= 0.17 A,Ut= 0.11 V,Im= 0,Um= 0.35 V。

为验证馈线低压过流保护装置,进行馈线保护装置试验,试验数据:U= 0.11 V,I= 0.18 A(低压过流保护无方向性,数据无符号)。

至此,T 座低压过流保护相关的高、低压侧电压、电流一一对应。

2.3.2 第2 次试验

在D4 处做短封(图10),验证另一条馈线和M 座的保护接线。

图10 试验接线

试验数据:IA= 0,IB= 0.25 A,IC= 0.26 A,It= 0,Ut= 0.35 V,Im= 0.17 A,Um= 0.11 V。

至此,M 座低压过流保护相关的高、低压侧电压、电流一一对应。

2.4 馈线距离保护试验

因天窗作业,不能在馈线外侧挂接地线,只能在所内进行,测试出的阻抗角等无参考意义,因此仅对电压电流的对应关系,以及T、F 电流的极性进行检验。

按图9 所示方法,在馈线流互外侧D3 处做短封,距离保护应动作。同时,验证电压与电流的对应关系,校验It、If的极性。试验数据:U= 0.11 V,I= 0.18 A,φ= 348,R= 0.60 Ω,X= -0.13 Ω。

D4 处试验同理。

3 试验注意事项

(1)做好所有安全措施。

(2)受牵引变电所场地、电缆长度等因素的限制,在高压场地主变侧找到主变通风电源(此处注意试验过程中有可能顶跳上级交流电源),测量确认线电压为380 V。使用长大电缆接引,将接地线杆分别挂在主变高压侧A、B、C 进线处。

(3)为完全模拟变电所正常运行状态,使用核相仪,确保加入的三相交流电与高压侧进线三相电相序一致。为减少试验中的变量因素,在高压侧进线电压互感器室外端子箱处进行核相。

4 结论

(1)本文所述短路试验方法对各种接线方式的主变压器均适合。

(2)高铁变电所因流互变比较大,二次电流较小,会存在测试数据漂移现象。

(3)若采用传统的在一次侧升流的试验方法,只能校对电流在数值上的错误,无法模拟真实运行时的状态,无法发现各相角度间的关系。若采用继电保护仪在二次侧加流的试验方法,也无法模拟电压、电流在互感器、变压器高低压侧的变换关系,存在试验盲区,无法全面排查问题。当进行短路试验时,在进线侧加入互差120的三相电,同步记录各主变保护装置、馈线保护装置上显示的各相电流、电压采集数值,便可核对各模拟量正确与否。

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