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某电厂1号机组高负荷下二次风运行优化试验研究

2024-02-13李鹏骆宏飞火鸿宾

当代化工研究 2024年1期
关键词:高负荷省煤器氧量

*李鹏 骆宏飞 火鸿宾

(国能蚌埠发电有限公司 安徽 224000)

由于燃烧具有不稳定性,电站在运行过程中,燃烧运行偏差难以避免[1]。为了减少燃烧偏差造成的锅炉热效率下降、腐蚀加剧、污染物排放值升高等问题,电厂通常会进行检修或运行优化,提高锅炉热效率[2-5]。本文是对某电厂1号630MW机组锅炉进行燃烧优化调整试验工作分析,可以为同行电厂运行工况优化调整提供思路借鉴。

1.机组概况与问题分析

图1~图5给出了优化运行前在620MW、450MW、310MW负荷下省煤器出口氧量和CO分布。其中,A1-6、B1-6分别代表锅炉A侧、B侧从左至右的孔号次序。

图1 优化前620MW省煤器出口截面烟气氧量分布

图2 优化前620MW省煤器出口截面CO浓度分布

图3 优化前450MW省煤器出口截面烟气氧量分布

图4 优化前450MW省煤器出口截面CO浓度分布数据

图5 优化前310MW省煤器出口截面烟气氧量分布

由图5可知,在310MW低负荷运行下,氧量分布较为均匀。优化运行前后,310MW省煤器出口截面出CO浓度均为0μL/L,表明此种工况负荷下,优化运行要求并不迫切,因此下文将不再讨论。

与此同时,在620MW、450MW两种较高负荷工况下,省煤器出口氧量分布呈现两侧墙低、中间高的分布,A、B侧氧量分布不均匀指数分别为37.7%、63.6%和18.7%、54.5%——氧量分布极不均匀;相应的,CO排放浓度分布两侧高于中间区域,两侧CO浓度高达10000μL/L以上,平均值分别为6166μL/L和2852μL/L。未燃尽的CO随烟气排出,致使锅炉热效率分别下降了2.49%和1.25%。同时,侧墙较高的CO浓度将加剧侧墙水冷壁高温腐蚀问题。因此,高负荷运行工况优化调整势在必行。

2.燃烧系统优化调整方案

(1)煤质分析。表1给出了入厂的煤质分析数据,其中,Mt、Mad分别代表煤中的全水及空气干燥基水分含量;Aar表示收到基灰分含量;Vdaf代表煤的干燥无灰基中挥发分含量;St代表煤中硫含量;Qnet,ar表示收到基低位发热量。

表1 入厂煤质分析数据

(2)风量调整方法。为了提高氧量分布均匀性、降低中高负荷下CO浓度,对运行燃烧器(燃尽风)拉杆、运行氧量、配风方式等进行了详尽调整,表2给出了不同负荷下的优化调整工况表。其中,T01-03为不同负荷下原始工况对照组,T04-05为燃烧器外二次风调整;T07-08为燃烧器内二次风调整;T09-10为燃尽风综合调整;T11-12为燃烧器内外二次风及燃尽风综合优化后的工况。

表2 优化调整工况表

3.优化后运行监测分析

(1)优化效果分析。为了研究优化效果,对运行优化前的锅炉高负荷运行工况数据进行了采集,如表3所示。从620MW、450MW两个负荷下摸底试验结果可以看出:两个负荷下,A/B侧主蒸汽温度与再热汽温良好;再热减温水量分别为29.7t/h和3.0t/h,高负荷下再热减温水量偏高;高负荷下省煤器出口A/B侧氧量分布偏差大,并且高负荷下氧量控制值过低;两个负荷下,省煤器出口截面烟气中CO排放浓度平均值分别为6166μL/L和2852μL/L,在中高负荷下CO排放浓度过高;高负荷工况下,修正后的排烟温度平均值分别为140.5℃和131.8℃,修正后的锅炉热效率分别为91.63%、92.72%,炉效偏低,主要是CO热损失过高。

表3 优化前工况主要参数

根据摸底试验结果,目前该机组主要存在以下问题需要进一步优化:①中高负荷下氧量控制不合理并且分布均匀性差,导致CO浓度过高,需要进行配风优化,降低CO浓度;②高负荷下再热减温水量偏高。

为了探明运行优化对参数的影响,表4给出了优化后工况的详细参数。经过优化调整后,各负荷下氧量分布均匀,氧量分布不均匀指数均在22%以下;同时,580MW和450MW负荷下CO排放浓度分别从6166μL/L和2852μL/L下降至77μL/L和39μL/L,降幅明显。同时,高负荷两侧CO浓度从10000μL/L下降至400μL/L以内,可大幅缓解侧墙水冷壁高温腐蚀问题[6]。

表4 优化后工况主要参数

此外,高负荷下两侧汽温良好,两侧氧量分布均匀。省煤器出口截面烟气中CO排放浓度大幅降低。高负荷飞回可燃物含量比摸底工况降低了0.62%,灰渣可燃物含量较低。修正后的排烟温度平均值分别为140.3℃和129.3℃,修正后的锅炉热效率分别为93.72%、94.04%,比摸底工况分别提高了2.09%、1.32%。电厂运行工况得到了较好的优化,达到了预期的效果。

(2)优化运行策略。目前总风量控制曲线燃料主控上限值仅为253.37t/h,当煤量高于该值后风量不再增加,在高负荷下煤量可达到290t/h。在二次总风量进行系数修正后建议按照表5~表6推荐氧量和总风量进行控制。

表5 运行氧量推荐值

表6 总风量控制曲线推荐值

在不同负荷下,燃烧热负荷偏差分布不尽一致,在当前条件下只能通过燃烧器和燃尽风就地拉杆手动调节。鉴于此,未来可将燃尽风拉杆改为程控,盘上运行人员可以根据当前偏差进行实时调整,实现不同工况下氧量、汽温、壁温均匀分布。

4.结论

本文在电厂锅炉运行参数测试的基础上,着重对锅炉中高负荷运行中关键可调节参数(运行氧量、总风量)进行了优化调整,优化后测试结果表明:(1)优化调整后,580MW、450MW两个负荷下,A/B侧主蒸汽温度与再热汽温良好;高负荷下再热减温水量比摸底工况降低了25.6t/h。(2)CO浓度分别从6166μL/L和2852μL/L下降至77μL/L和39μL/L;优化后的锅炉热效率分别提高了2.09%和1.32%。本次优化试验的成果可为电厂带来可观的长期效益,实现降本增效。

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