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臭氧催化氧化系统在膜法有机浓水深度处理中的应用

2024-01-25袁少鹏吴念鹏

净水技术 2024年1期
关键词:浓水滤膜臭氧

袁少鹏,吴念鹏,陈 翔,石 洁

(北京碧水源科技股份有限公司,北京 102206)

在污水零排放和资源化工艺中,经过纳滤或反渗透浓缩后的浓水中化学需氧量(CODCr)浓度很高,臭氧催化氧化是目前应用最多的降解膜法有机浓水CODCr的高级氧化技术(AOPs)。AOPs的主要特征是通过产生强氧化性的羟基自由基(·OH)、超氧自由基(·O2)或其他自由基,直接与有机污染物反应,迅速将其降解为H2O和CO2。常规的AOPs包括:芬顿氧化法、湿式氧化法、电催化氧化法、光催化氧化法、臭氧催化氧化法等[1]。其中,臭氧催化氧化技术与常规的氧化技术相比具有如下优点[2-4]。

(1)具有多功能性:臭氧催化氧化技术不仅可以降解废水中的有机污染物,而且还具有除氨氮、气浮、杀菌等功能。

(2)可自动化控制:臭氧催化氧化过程的参数数据(过流量、填料阻力、臭氧量、水质等)都通过在线仪表采集,可实现过程的自动化控制。

(3)利于环保:臭氧催化氧化技术处理废物时不需再加入其他试剂,避免二次污染。臭氧尾气破坏器可将残余O3还原为O2,减少中间产物污染。

(4)反应条件温和:反应在常温下即可进行,便于操作。

(5)较高的灵活性:可以单独处理废水,也可以与其他方法联合处理废水。

(6)较高的便捷性:反应仪器简单,无需现场组装,占地面积小,适合城市污水处理。

本文中通过洱源县某污水厂的污水零排放项目,介绍了臭氧催化氧化系统在降解膜法有机浓水的应用,对解决膜法有机浓水处理达标困难的难题以及推动我国污水零排放技术的发展具有重要的现实意义。

1 项目背景

洱源县某污水厂位于云南省大理州洱源县茈碧湖镇东南部,收集处理纬三路以南的茈碧湖南片区城镇及村落污水,处理规模为1.0×104m3/d,原有处理工艺为“厌氧-缺氧-好氧(AAO)+膜生物反应器(MBR)”工艺,出水满足《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中Ⅳ类标准(TN≤15 mg/L)。2018年进行提标改造,增加纳滤深度处理系统。同时,为实现污水零排放,纳滤系统浓水经“高密池+浸没式超滤+臭氧催化氧化”处理后与纳滤系统产水混合,混合后出水主要指标达到国家《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中Ⅲ类标准(TN≤10 mg/L)。设计进水水质和设计出水水质如表1所示。

表1 设计进出水水质Tab.1 Designed Influent and Effluent Quality

2 提标改造工艺流程

洱源县某污水厂处理规模为1.0×104m3/d,考虑水质要求、污水零排放、可实施性、运行费用等因素,对原有污水处理工艺进行提标改造,新增纳滤膜深度处理系统。纳滤膜产水量为9 000 m3/d,纳滤膜浓水量为1 500 m3/d,其中500 m3/d纳滤膜浓水回流至预处理单元,剩余1 000 m3/d纳滤膜浓水经深度处理后与纳滤膜产水混合后排放。纳滤膜浓水深度处理采用的处理流程为“高密池+浸没式超滤+臭氧催化氧化”。提标改造后工艺流程如图1所示。

图1 洱源县某污水厂提标改造后工艺流程Fig.1 Process Flow of Eryuan WWTP after Upgrading and Construction

3 臭氧催化氧化系统设计

本项目臭氧催化氧化系统设计处理规模为1 000 m3/d,总占地面积约为130 m2,单位水量占地面积约为0.13 m2/m3。

臭氧催化系统主要分为臭氧发生单元、臭氧催化氧化单元和填料冲洗单元。臭氧发生单元包括臭氧发生器、臭氧投加分配装置等设备;臭氧催化氧化单元包括缓冲罐、进水泵、臭氧催化氧化塔及臭氧尾气破坏器;填料冲洗单元包括冲洗泵及反洗风机。

超滤出水首先进入缓冲罐,然后经进水泵提升进入臭氧催化氧化塔1,臭氧催化氧化塔1出水重力流入臭氧催化氧化塔2,臭氧催化氧化处理后的出水与纳滤膜产水混合并消毒后排入洱海;压缩空气进入臭氧发生器后产生臭氧,通过臭氧投加分配装置进入臭氧催化氧化塔1和臭氧催化氧化塔2,臭氧尾气破坏器用于将残余臭氧还原为氧气排放;氧化塔填料需定期进行冲洗,冲洗泵和进水泵共用,气擦洗采用罗茨鼓风机。臭氧催化氧化系统工艺流程如图2所示。

图2 臭氧催化氧化系统工艺流程Fig.2 Flow of Catalytic Ozonation System

3.1 臭氧发生单元

本项目臭氧催化氧化系统设计产水规模为1 000 m3/d,分2个独立系列,单系列设2座臭氧催化氧化塔串联,两段式臭氧投加比为3∶2,拟去除CODCr质量浓度70 mg/L,设计臭氧投加比例为1.2∶1.0。臭氧发生系统的主要设计参数如表2所示。

表2 臭氧发生系统主要设计参数Tab.2 Main Designed Parameters of Ozone Generation System

3.2 臭氧催化氧化单元

臭氧催化氧化塔是臭氧催化氧化系统的核心单元,主体材质为SS316L,臭氧催化氧化塔采用上向流形式,臭氧投加采用均布微孔曝气盘,管道环形布置。一段氧化塔尺寸D×H为2.2 m×6.0 m,有效水深为5.0 m,填料接触时间为15 min;二段氧化塔尺寸D×H为2.2 m×5.15 m,有效水深为4.15 m,填料接触时间为15 min;清水区停留时间为30 min,总停留时间为60 min。

臭氧催化氧化塔内装填OC-5型碳基催化剂,在活性炭载体表面选择性地负载Fe、Mn等过渡金属活性组分及K、Na等碱金属催化助剂,以及负载双组分金属氧化物的新型催化剂,具有抗压强度高、耐磨、稳定等特点[5-6],可原位促进臭氧分解成·OH并降解有机物,反应无需高温高压条件,显著提升臭氧对有机物的氧化能力和氧化效率,特别适合于污水深度处理、膜浓水处理等过程。

臭氧尾气破坏器主要用途是消除臭氧尾气,主要由除雾器、催化反应槽、加热器、离心风机和控制柜组成。离心风机从氧化塔的尾气排放口中抽出臭氧,经除雾器去除烟雾后进入臭氧尾气破坏器,入口处设加热器防止臭氧冷凝,臭氧通过催化反应槽被还原为氧气,避免臭氧对大气环境造成污染。

臭氧催化氧化塔的主要设计参数如表3所示,臭氧催化氧化塔图如图3所示。

表3 臭氧催化氧化塔主要设计参数Tab.3 Main Designed Parameters of Catalytic Ozonation Tower

图3 臭氧催化氧化塔Fig.3 Catalytic Ozonation Tower

3.3 填料冲洗单元

在臭氧催化氧化塔的配水区设有压力变送器,产水一定时间后污染物质逐渐沉积在填料内,造成填料的过水阻力增大,进水压力随之增长,当压力测定值超过最大允许值时,就需要通过填料冲洗来去除污染物质,从而使进水压力值恢复到初始值。填料冲洗单元包括水冲洗和气擦洗,一个冲洗周期为5 min,其中气擦洗2 min,水冲洗3 min,气擦洗强度为20 L/(m2·s),水冲洗强度为4.5 L/(m2·s),在冲洗过程中不使用化学药剂。

4 调试问题及解决措施

臭氧催化氧化系统在调试运行过程中出现一些问题,在采取相应解决措施后,总体运行稳定。

(1)臭氧催化氧化塔存在负压

臭氧催化氧化塔为了保证不泄漏臭氧,为全封闭罐体结构。在调试运行过程中发现,在填料冲洗时降液位存在负压,再次启动进水泵时正压增大的情况,可能会损坏水泵。为避免罐体正负压情况,采取以下措施:在臭氧催化氧化塔顶部安装全天候呼吸阀,解决罐内正压、负压问题,使罐内的液体进出不受阻碍,当外液体输入罐内时有大量的气体往外呼(称正压);当罐内液体往外输出时罐内必须从外空气吸进罐内(称负压);当停止工作时呼吸阀自动关闭不会把罐内液气往外泄漏,使罐内的液体质量得到了有力的保障。

(2)存在水锤现象

因臭氧催化氧化塔运行有效水深较高,停泵和冲洗期间切换水泵启停时,发现部分管道有水锤振动现象,如果不加以控制可能引起管道破损或水泵损坏,甚至引发更加严重的后果。为解决水锤问题,采取以下措施:第一,更换进水泵出口的止回阀为微阻缓闭止回阀;第二,水泵启动前,进水阀门先打开25%,启动水泵,待管道充满水后将进水阀门开到所需开度;第三,在填料气水联合冲洗时,先开启冲洗水泵,后开启鼓风机。采取以上措施后,在系统运行时水锤问题得以避免。

(3)压缩空气系统冷凝水排放

该系统臭氧发生器为空气源,配有压缩空气系统,但臭氧发生室没有设计排水沟,前期调试期间冷干机、吸附干燥机及油水分离器等产生的冷凝水直接排放到车间地面,影响环境卫生。因此,增加了专门的集水管道,将冷凝水排放到水处理工艺前端。

5 系统性能测试

洱源县某污水厂提标改造项目于2019年4月调试完成进入试运行阶段,试运行时间为6个月,截至目前项目运行状况良好,出水水质达标,各工艺段主要指标监测值如表4所示。

表4 各工艺段主要指标监测平均值Tab.4 Average Monitoring Values of Main Indices in Each Process Section

由图4和图5的荧光光谱测试结果中可知,纳滤膜浓水的荧光峰值较高为100 nm左右,经过臭氧催化氧化处理后,荧光峰的强度大大降低,峰值降低为40 nm左右。说明经过臭氧催化氧化降解后,纳滤膜浓水中大分子有机物被分解为小分子有机物。

图4 纳滤膜浓水荧光光谱测试结果Fig.4 Fluorescence Spectrum Test Results of NF Membrane Concentrated Water

图5 臭氧催化氧化出水荧光光谱测试结果Fig.5 Fluorescence Spectrum Test Results of Catalytic Ozonation Effluent

臭氧催化氧化系统的运行状况良好,产水量及运行压力稳定,且去除CODCr浓度达到设计要求(拟去除CODCr质量浓度为70 mg/L),直接运行费用主要是电费,包括臭氧发生器、空气压缩机、进水泵、鼓风机的电费,平均吨水电耗约为1.85 kW·h。2019年5月—10月系统试运行期间,每天对臭氧催化氧化系统进行测试,臭氧催化氧化系统性能测试结果如表5所示。

表5 臭氧催化氧化系统性能测试结果Tab.5 Results of Catalytic Ozonation System

6 结论

洱源县某污水厂为洱海流域首座出水严格达到地表水Ⅲ类(湖、库)标准的污水处理厂示范项目,本工程中的臭氧催化氧化系统主要用于污水处理厂纳滤膜有机浓水的深度处理,改性碳基催化剂填料的应用极大地提高了臭氧的利用率,该技术具有氧化能力强、占地面积小、运行能耗低、催化剂性能优良、无二次污染等特点。

①氧化能力强,臭氧催化氧化系统在纳滤膜浓水CODCr质量浓度为148.39 mg/L的前提下,出水CODCr质量浓度达到75.45 mg/L,有机物降解效果显著。

②占地面积小,臭氧催化氧化系统总占地面积约为130 m2,折算单位水量占地面积约为0.13 m2/m3。

③运行能耗低,臭氧催化氧化系统的平均吨水电耗为1.85 kW·h。

④OC-5型碳基催化剂在活性炭载体表面选择性地负载Fe、Mn等过渡金属活性组分及K、Na等碱金属催化助剂,以及负载双组分金属氧化物的新型催化剂,具有抗压强度高、耐磨、稳定等特点。从工程运行结果来看,OC-5催化剂表现出优良的性能。

采用臭氧催化氧化技术处理经纳滤膜处理后的有机浓水,取得了理想的有机物降解效果,对于实现污水处理厂的零排放具有重要示范意义,该系统运行稳定,具有可观的社会效益。

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