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皮带输送机漏斗通货能力提升探究

2024-01-11冯程威薛少翚刘浩褚衍刚朱新华

设备管理与维修 2023年21期
关键词:货种拐角衬板

杨 送,冯程威,薛少翚,刘浩,褚衍刚,李 松,朱新华

(青岛港董家口矿石码头有限公司,山东青岛 266400)

0 引言

转接漏斗是港口散货码头皮带机接收和传输物料最主要的部件,漏斗的通货能力至关重要,以满足多货种作业。当货物较轻,尤其是黏、湿等流动性较差的货种,频繁堵塞漏斗造成停机。另外,由于需要长时间承受来自物料的磨损和冲击,需要时常修补维护。本文针对某码头公司流程皮带机的基本情况及其产生的问题,通过改进漏斗结构,改进漏斗的修补工艺,提高修补效率,使漏斗使用周期寿命得到延长,降低了维护成本。

1 皮带机漏斗接卸不同货种的停机故障

1.1 故障现象

皮带机漏斗因接卸货种造成的故障主要分为两大类,相应的故障现象为:

(1)黏湿流动性较差的货种,容易造成:漏斗上段堵料,报头部堵料信号停机现象;漏斗中段冲击点和受料拐角粘料,报中部堵料信号停机现象;漏斗末段落料口粘料,下游皮带跑偏停机现象。

(2)矿砂等冲击性大的货种,容易造成:漏斗上段迎料板衬板磨损失效;漏斗中段冲击点和受料拐角衬板磨损,漏斗体母板磨损漏料,须停机处理;下游皮带冲击点振动,皮带跑偏停机,或托辊及托辊架损坏,须停机更换(图1)。

图1 回程自清托辊磨损

1.2 停机原因分析

1.2.1 接卸黏湿流动性较差货种的停机

(1)作业过程中,漏斗上段下料口横截面积过小,迎料板位置距离头部滚筒过近,迎料板侧面斜度大粘料,综合因素导致该部位粘料过多,易造成堵料;另外,因为堵料开关均安装在两侧斜面上,粘料积多后触碰到阻旋开关导致停机,造成无谓的流程停机故障。

(2)漏斗中段是通流的关键部位,尤其是该部位的冲击点和受料拐角。漏斗设计之初,是针对大多数货种能顺利通过,后期研究衬板的使用寿命多用在冲击点和受料拐角上,因为料流冲击性大,冲击点和受料拐角多采用安装高筋衬板。由于高筋衬板易产生“料打料”特点,在接卸高硅巴粗等困难货种时容易粘料,导致该部位通货横截面积减少、漏斗通货性能变差,造成溜槽堵塞、堵料开关信号停机。

(3)漏斗末段落料口粘料后,会直接影响料流的下落方向和重心,粘料明显时,下游皮带跑偏也相对严重。例如,料流原本落在皮带中心位置,皮带运行不跑偏,由于受料面粘料,形成一定的斜度,改变了料流方向,料流相对皮带中心向右下落,中心点偏离导致皮带整体向左侧跑偏,皮带机报跑偏左故障停机。

1.2.2 接卸矿砂等冲击性大的货种停机

(1)漏斗迎料板的作用是缓冲、调料、分流等,一旦失效,会出现严重的停机事故。因迎料板背面空间狭小,处在悬空状态,更换衬板较为困难,简单的方法是焊接弹簧板进行修补,这种方法磨损快,维修周期短,设备隐患较大。

(2)漏斗中段冲击点和受料拐角,需要长时间承受来自物料的磨损和冲击,尤其是矿砂和密度较大的加斯巴粗货种,普通耐磨堆焊衬板抗冲击性能差,加速衬板磨损速度,进而磨损到漏斗母板,造成漏料。为保证接卸质量,作业人员必须停机,进入漏斗内部打夹板堵漏,同时要清理漏料。这不但增加劳动强度、耽误生产效率,还增加了人员的作业风险。采用安装高筋衬板的结构形式,能够实现“料打料”的效果,但是接卸黏湿货种就会出现堵料的情况。

(3)卸船漏斗落差在8~12 m,流通性好、冲击性大的货物对下游皮带机落料点有较大冲击,在张力作用下,会造成皮带松弛,极易引起皮带跑偏(图2)。另外,加速托辊及托辊架损坏,加速下游皮带工作面磨损,降低使用寿命。

图2 引起下游皮带跑偏和中心点露防撕裂钢网

2 皮带机漏斗的改进措施

(1)针对头部漏斗喇叭口堵料、粘料现象,除了合理调整迎料板的相对位置之外,还可以采用悬挂内置“滑板”装置,利用废旧皮带、废旧刮板机链条、夹板组合而成,在移动小车漏斗上使用广泛。该装置可以实现在多工位漏斗内悬挂,因受料表面光滑、弹性大等特点,明显增加物料流通,效果明显(图3)。另外,通过改变阻旋堵料开关的位置,也可以避开易粘料部位、避免开关误动作停机。

图3 内置“滑板”装置

(2)针对漏斗中段通流不佳的问题,对漏斗进行扩容改造,沿皮带运行方向将漏斗拉开最大60 cm,通流截面积由原来的1.96 m2扩大到2.80 m2,扩容比例为43%(图4)。

图4 漏斗中段扩容前后对比

(3)针对漏斗末段落料口粘料的现象,通过安装洒水装置、安装空气炮、安装振动电机去除粘料(图5)。

图5 漏斗洒水装置、空气炮、振动电机

(4)针对迎料板失效的情况,研究在头部漏斗正面开设维修窗口,可以方便维修人员更换迎料板衬板,采用高筋衬板结构形式,密排安装在迎料板冲击部位,形成“料打料”效应,可以使用两年以上时间,彻底解决迎料板失效问题(图6)。

图6 迎料板改进

(5)针对黏湿货种流动性差的问题,衬板的选型是关键,在冲击点和受力拐角部位,安装一种ZTA 耐磨陶瓷衬板,即由氧化锆增韧氧化铝陶瓷、橡胶、钢板采用三合一热硫化工艺制作而成。衬板总厚度为37 mm,其中陶瓷厚25 mm、橡胶厚6 mm、钢板厚度6 mm。作业量在2000 万吨以上,是耐磨堆焊衬板的3 倍,同时在接卸黏湿货种可以起到不粘料、增大流通性的作用(图7)。

图7 ZTA 耐磨陶瓷衬板

(6)针对转接漏斗落差大、造成下游落料点振动、皮带跑偏等现象,研究改造漏斗末段漏斗,首先将末段漏斗口扩容为“喇叭口”,然后将末段受力拐角择中反向拉开60 cm,最后在落料点上方安装一道缓冲梁装置(图8)。改造后,接卸流通性好、冲击性大的货物,明显减弱对下游皮带的冲击振动,下游皮带运行不跑偏;接卸流通性差、黏湿货物不易粘料和堵料,漏斗综合通货能力提升50%~80%(图9)。

图8 直漏斗末段改造方案

图9 漏斗改造后效果

(7)针对漏斗内部安全保护装置不动作的情况,研究安装皮带承载挡板堵料和回程异物挡板安全装置,建立安全保护“第二梯队”。一旦发生漏斗堵塞,如果漏斗内部保护装置不可靠则极易发生机损事故。通过研究及实施改造,避免了依靠专人监护可能导致的失误,保障流程线安全作业。

3 结论

通过列举皮带机转接漏斗停机现象,并逐个制定应对措施,减少了漏斗故障停机和日常维修时间,有效提升漏斗通货能力及干散货码头流程设备性能,在很大程度降低了生产成本、提高劳动生产率。

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