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换热站自动反清洗系统在长钢公司的应用研究

2024-01-07胡博元宣中忠

山西冶金 2023年10期
关键词:冲渣电动阀换热站

胡博元,杨 涛,宣中忠

(首钢长治钢铁有限公司炼铁厂,山西 长治 046000)

0 引言

高温熔渣是高炉炼铁的附属产物,经过水淬工艺处理后将产生70~90 ℃的高温冲渣水。高炉冲渣水由于具有温度稳定、流量大的特点,可作为一种低温废热源。通过回收利用该资源进行供热,可以避免建设新锅炉房,且不需煤场、灰渣场,从而减少土地占用面积。高炉冲渣的回收技术不仅能减少能源浪费,还能保护环境,因此,被广泛应用于冶金企业。换热站的工作原理是:冲渣热水通过管道送到换热站,经过过滤器过滤后进入换热器内,通过换热器的换热,将冲渣水热源交换到二次供热管道内,二次供热管道再引出至热用户。

长钢公司换热站使用的是板式换热器,板式换热器是一种高效的热交换设备,由许多平行排列、波纹形状的金属板组成。流体通过这些板与另一种流体进行热量传递,同时板间的波浪形状增加了热交换表面积,由于不同的波纹板相互倒置,构成复杂的流道,波纹板的复杂结构使得流体在其间的流道内呈现旋转三维流动,即所谓的湍流。由于这种湍流可以在较低的雷诺数下产生,因此,传热系数比一般的管壳式传热器高约3~5 倍。换热站的热源来自高炉冲渣水,而不同的高炉冲渣工艺会导致冲渣水的水质有很大的不同。总的来说,底滤法的水质最好,嘉恒法次之,平流法和因巴法(INBA)法的水质最为恶劣。而8 号高炉使用的正是平流法,因水质差,板式换热器在运行一段时间后,就会出现结垢,并且在换热过程中,随着渣水温度降低,水中的钙镁离子析出,附着于污垢积瘤上,加速形成垢瘤,进而使换热器的传热系数不断下降,严重时板片的通道将发生堵塞,热源介质无法进入换热器,换热器通道将会被堵死。此时,只能将换热器退出供热序列,进行拆卸、清洗(见图1)。但这个操作复杂,需要浪费大量人力和时间,在清洗过程中必须停止供热,还可能出现流道错位、板片变形、胶条老化速度加快或板间距变小等问题,从而缩短换热器的使用寿命。

图1 对换热器进行拆卸清洗

1 常规处理手段

近年来,反冲洗清洗维护方法得到普遍推广,该方法针对板式换热器的结构特征,有效解决了设备堵塞和结垢问题。如图2 所示,通过高压水的作用,借助势能反向冲洗板式换热器的结垢,使污垢从板片上清除并随着系统循环作用流出。换热站的反冲洗清洗操作步骤如下:

图2 对换热器进行手动反清洗

1)打开换热器排污系统中的排污阀门。

2)关闭热源水阀门和用户供热水阀门。

3)打开反清洗清水阀门,利用高压清水将换热器换热通道内的污垢冲刷掉,并从排污口排出,当排出的水不再包含杂质后,关闭反清洗阀门,然后再关闭排污阀门。

4)开启热水阀门,重新将热水注入板式换热器中,开启用户供热阀门,使换热器投入工作。

2 存在的问题

由于板式换热器的通道较窄,需要增加清洗频次,以保证换热温度的稳定。反清洗操作由工人手动依次开启、关闭4 个阀门完成。反清洗结束后,需要对以上阀门进行反向操作,使换热器重新投入运行。以清洗单个换热器为例,工人需要1.5~2 min(因职工体力等原因)才能打开或关闭一个阀门,仅开、关阀门就需要12~16 min,整个流程需要25~30 min。换热站有8 个换热器,如果将所有换热器进行一次反清洗,需要近3 h。经观察发现,换热器在运行2 h 后,供热温度下降10%,而且随着时间的推移,供热温度会出现加速下降。为了保证换热效率,需要每隔2 h 对换热器进行一次反清洗操作。由于换热站是单人单岗位,仅进行反清洗就花费职工大量的时间和精力,而且在反清洗过程中,一旦阀门开关顺序有误,将造成热水溢出,带来烧烫伤的风险。

表1 改造前反清洗用时统计 单位:min

3 自动反清洗方案

基于PLC 控制的自动反清洗系统硬件包括西门子S7-200 SMART、24 V 直流中间继电器、接触器和电动阀门等,采用Step7、WinCC 和SQLServer 等软件,可以通过程序逻辑控制现场阀门,进行自动反清洗操作。自动反清洗系统可根据预设的时间间隔和换热器状态,自动发出反清洗指令,控制阀门的开闭,完成反清洗过程。与手动清洗相比,自动反清洗系统的准确性更高、反应速度更快、操作更安全。此外,该系统还可以记录每次反清洗操作的时间和结果,并可自动报警,提高了设备运行的稳定性和可靠性,减少了人工干预的风险。

对反清洗阀门进行改造,将手动阀门升级为电动阀门,通过继电器控制阀门开关。然后,利用西门子S7-200 SMART 编程软件Step7 和WinCC,可以通过上、下位机实现对换热器反冲洗阀的控制,整个反冲洗过程实现自动化。

4 具体实施

1)选取适当型号的电动阀门,适配反冲洗阀门的尺寸和特点。

2)根据电动阀门的接线方式和控制要求,设计继电器电路和配电盘布局,并安装电动阀门和继电器及其周边设备。

3)使用S7-200 SMART 编程软件Step7,编写PLC 程序,实现对电动阀门的控制逻辑。根据需要设置反冲洗时间间隔和阀门开闭时间等参数,保证反冲洗效果并避免过度损耗。

4)配合WinCC 人机界面软件,设计反冲洗操作界面,实现对反冲洗阀门的远程监控和控制。该界面应包括反冲洗状态显示、反冲洗计划设置和反冲洗启停控制等功能,方便操作和管理。

5)将程序下载到PLC 控制器中,并进行调试和测试。根据实际情况对程序进行优化和改进,提高反冲洗效率和可靠性。

通过上述步骤,可以将反冲洗阀门升级为电动阀门,并利用S7-200 SMART 编程软件Step7 和WinCC实现自动化控制,提高换热器的效率和安全性。

5 测试

对自动反清洗系统进行单元测试、集成测试和系统测试。

1)单元测试:对系统中的各个模块或组件进行独立测试,以验证其功能是否正确。例如,可以对PLC控制程序的各个函数进行测试,检查其是否能够按预期运行,并产生正确的结果。还可以对阀门控制电路进行测试,验证电路设计是否符合要求。在单元测试中通常使用模拟器或其他仿真工具来模拟实际操作环境。

2)集成测试:将已经通过单元测试的模块或组件组合起来进行测试,以验证模块或组件之间的接口和交互是否正确。例如,可以将PLC 控制程序和人机界面软件集成起来进行测试,检查二者之间的通信是否正常,并确保用户界面能够正确地显示反冲洗状态和相关信息。

3)系统测试:对整个系统进行全面测试,以验证其功能和性能是否符合需求和规范。例如,可以对系统的稳定性、安全性和灵敏度等方面进行测试,以确保系统能够稳定、准确地执行反冲洗操作,并能有效地监测和响应异常情况。

在测试过程中,需要编写详细的测试计划和测试用例,并记录测试结果和缺陷报告。对发现的问题和缺陷,需要及时进行修复和改进,并重新进行测试,直至满足要求为止。通过单元、集成和系统测试,可以提高自动反清洗系统的可靠性和稳定性,减少系统故障和安全风险。

6 创新点

1)整个反清洗过程均由PLC 自动控制系统完成,有效减轻了职工作业的劳动强度,同时也可规避职工现场操作所带来的安全风险。

2)可以灵活设置清洗的时间和间隔时间,提高换热器的换热效率,提高供热温度。改造后,反清洗用时大大缩短,如表2 所示。

表2 改造后反清洗耗时统计 单位:s

7 结论

反冲洗清洗方法可有效去除板面的污垢和杂质,能够显著提高传热效率,并降低能耗。此外,基于电动阀的自动控制系统大大简化了维护工作,并降低了人工成本。本研究为板式换热器维护中反冲洗清洗方法的实施提供了实用指南,突出了其优势和潜在应用。

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