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石化污水A/O 脱氮效率分析及改进措施

2023-11-16付贵平

能源与环境 2023年5期
关键词:搅拌机混合液溶解氧

付贵平

(福建福海创石油化工有限公司 福建漳州 363216)

A/O 工艺是现行较为成熟的污水处理技术之一,广泛应用于石化行业有脱氮需求的污水处理,如炼厂污水、乙烯污水的处理。本文通过对某石化厂污水处理场实际运行现状的分析,从石化园区环保要求提升脱氮的必要性出发,结合脱氮理论基础、影响因素,分析A/0 工艺总氮去除率较低的主要原因,并针对这些原因实施了相应的改进措施,改进后总氮去除率提升至70%,出水的总氮满足污水排放的新要求。

1 实际运行现状

1.1 主要工艺流程

该石化污水处理场含盐污水采用 “罐中罐+两级气浮+A/O”工艺。设计气浮出水含油量≤20 mg/L,A/O 生化池设计停留时间34 h,设计BOD5容积负荷0.2 kg/(m3·d),混合液回流比100%,污泥回流比50%。在生化池A 池内配置1 个溶解氧(DO)监测点,控制指标DO≤0.5 mg/L,O 池内配置2 个溶解氧在线监控点,控制指标2≤DO≤4 mg/L,每座A 池设置潜水搅拌机2 台。工艺流程见图1。

图1 A/O 工艺流程图

1.2 工艺原理

经气浮除油后的污水首先进入A 池即缺氧池,污水中的较难生物降解有机污染物被异养菌水解为有机酸,大分子被水解为小分子,部分不溶性的有机化合物也可经水解转化成可溶性的有机物,大大提高了污水的可生化性能;同时含氮有机污染物被异养菌氨化游离出氨,氨化反应速度很快,一般不作考虑[1]。

经A 池水解、氨化的污水再进入O 池即好氧池,好氧池内保持充足供氧,自养型的硝化菌以无机碳作为碳源,将污水中的氨氮氧化为亚硝酸盐氮和硝酸盐氮;好氧池的混合液部分回流至缺氧池内,在缺氧条件下,异养型的反硝化菌以有机物作为生物合成的碳源和能量,以硝酸盐作为氧源,将亚硝酸盐氮和硝酸盐氮还原为氮气,完成碳、氮、氧在生态中的循环,实现污水无害化处理。

硝化过程将消耗氧气和碱度,1 g 氨氮(NH4+-N)完全硝化为硝酸盐氮(NO3--N)需要4.33 g 氧气和7.14 g 碱度(按CaCO3计),0.08 g 无机碳被利用,产生0.15 g 新细胞,其反应式[2]如式(1)~(2)。

反硝化过程消耗有机物并产生部分碱度,当1 g 硝酸盐氮(NO3--N)还原为氮气时,需消耗2.86 g 有机物(BOD5)并产生0.45 g 新细胞和3.57 g 碱度(按CaCO3计)。其反应式如式(3)。

1.3 处理效果

该污水处理场于2012 年建成投入运行,原设计出水水质执行《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)二类石油化工行业一级排放出水水质标准。按 《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571—2015)要求,自2017 年7 月1 日起,出水水质标准执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571—2015)直接排放限值要求,不再执行《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)。该污水处理场处理后的出水日常监测COD<50 mg/L,总氮<25 mg/L,氨氮<1 mg/L,满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571—2015)直接排放限值要求。统计分析2022-03-25—04-07 期间A/O 生化池进水COD 在600~1 200 mg/L 之间,总氮<50 mg/L,氨氮<30 mg/L,BOD5为400 mg/L 左右;出水COD<40 mg/L、总氮<30 mg/L、氨氮<1 mg/L。COD 和氨氮的去除率均在95%以上,总氮去除率在30%~55%之间,脱氮率较低,A/O 生化池的各项水质指标去除率见图2。

图2 A/O 生化池COD、氨氮及总氮去除率(2022 年)

1.4 提高脱氮效率的必要性

该污水处理场出水现执行总氮排放执行 《石油化学工业污染物排放标准》直接排放限值,即总氮≤40 mg/L,且能保证出水稳定达标排放;但是随着工业园区内入驻企业的增多,以及在区域总量控制的大方针下,园区将逐步要求现有企业污水排放的总氮浓度需达到一级A 类排放标准,即总氮≤15 mg/L。

同时,该企业将进行扩能改造,污水的总氮也将会有所增加,对总氮的去除量将有所提升。为了满足园区的新要求及企业扩能改造后污水处理需求,减少改造投资费用,充分发挥现有污水处理设施的处理潜力,需提高污水处理场A/O 生物脱氮效率。

2 影响A/O 生物脱氮效率主要因素

2.1 温度

微生物的生长要求有一定的温度范围,不同微生物对温度的要求不同。亚硝酸盐细菌最适宜生长温度为35 ℃左右,硝酸盐细菌最适宜生长温度为35~42 ℃。硝化速率在15 ℃以下显著降低,在5 ℃以下基本停止。反硝化脱氮反应的最佳温度范围为30~35 ℃,15 ℃以下脱氮速率显著降低。

2.2 溶解氧

大多数硝化细菌被包裹在污泥絮体中。硝化必须在绝对有氧条件下进行,高浓度的溶解氧有助于提高溶解氧对污泥絮体的渗透性,从而提高硝化速率。在进行硝化反应的曝气池内,据实验结果证实,溶解氧含量不能低于1 mg/L[3]。

根据反硝化脱氮理论,污水中溶解氧和硝酸盐均可以作为电子受体,与污水中的有机物发生氧化还原反应。以游离氧作为电子受体的产能约为硝酸盐的1.5 倍,当系统中同时存在游离氧和硝酸盐,且有机物浓度较低时,微生物将优先选择游离氧作为电子受体,以产生更多的能量[4]。因此混合液中的溶解氧应保持在0.5 mg/L 以下,反硝化脱氮才能正常进行。

2.3 pH 值

污水处理中微生物的活性与环境pH 值密切相关,不同的微生物对pH 值有不同的要求。pH 值过高会分解细菌胶团,影响去除效果,而pH 值过低会使大量霉菌繁殖,导致污泥膨胀。硝化反应最适宜pH 值范围为7.0~8.0。反硝化脱氮最适宜的pH 值范围为7.0~7.5。

2.4 碳氮比

硝化细菌是严格的自养细菌,混合液碳氮比过高有利于促进异养型微生物增殖,会对硝化菌产生竞争性抑制。当BOD负荷小于0.15 kg BOD5/(kgMLSS·d)时,硝化反应可以正常进行。同时反硝化脱氮时需消耗有机物,混合液碳氮比过低会影响反硝化的效果,理论上进水BOD5与TN 的比为2.86 就可以满足反硝化脱氮要求,但是实际运行中DO 及其他因素的影响,实际应用中当BOD5/TN>3~5 时,碳源充足,无需补充外加碳源。

2.5 回流比

混合液回流直接为脱氮提供硝酸盐氮源,故混合液回流量大小也就决定了脱氮的效率。假设进水中的总氮在好氧池中全部被硝化,回流混合液中的硝酸盐氮在缺氧池被完全反硝化去除,则A/O 脱氮效率只与回流比相关,其关系式见式(3)。

式中:R1为混合液回流比;R2为污泥回流比。

3 脱氮率低的原因

从图2 的数据可以判断污水处理现状,污水中的氨氮大部分经硝化转换成了硝酸盐或亚硝酸盐,但因反硝化效果不佳硝酸盐或亚硝酸盐未能全部反硝化转变成氮气,造成处理后的污水总氮较高。结合A/O 生物脱氮效果主要因素以及实际运行状况,可以分析得出该污水处理场A/O 生物脱氮率较低的原因如下。

3.1 污水温度偏低

在统计的时间段,受气温较低的影响,特别是在冬季最冷且有大风天气的一段时间,污水温度在25~30 ℃之间,夜间污水温度出现低于25 ℃的情况,即温度与反硝化的最佳温度30~35 ℃出现较大的偏离。这个与对比气温高时,污水温度也相应上升至30~35 ℃,脱氮率会与提升的实际情况相符合。

3.2 A 池溶解氧未得到严格控制

A/O 生化池O 池为推流式,有机物浓度沿池长方向逐渐减少,溶解氧消耗逐渐减少,溶解氧浓度逐渐增加,而混合液回流设置在O 池末端,回流混合液溶解氧高造成A 池溶解氧较高,影响反硝化效率。

污泥回流至A 池时,污泥回流的出口距A 池水面还有将近1 m 的高度。回流污泥进入A 池时,冲击A 池液面,造成A池表面翻滚剧烈,形成剧烈的跌水曝气效果,也间接增加了A池的溶解氧。

3.3 NaOH 投加点设置不合理

由于硝化反应需要消耗碱度,pH 会不断下降,一般需在A/O 池投加NaOH 维持系统在硝化反应pH 在最佳范围内。原设计NaOH 投加点设置在A 池进水端,调节进水pH 在7~9 之间维持硝化反应在最佳pH 范围内,但是使得pH 值与A 池反硝化所需的pH 7.0~7.5 有所偏离,造成A 池pH 较高,抑制了反硝化菌的活性,反硝化效率下降。

3.4 回流比偏低

A/O 工艺的理论脱氮效率与回流比(R1)关系见图3。该污水处理场混合液回流比R1为100%,污泥回流比R2为50%,由图3 可得理论脱氮效率仅为60%,回流比偏低。A/O 工艺的脱氮效率随着回流比的增加而增加,但随着回流比的增大,脱氮效率的增加量越来越小,且回流比过大会增加带入缺氧池的溶解氧,不利于反硝化脱氮。

图3 脱氮效率与混合液回流比(R1)的关系

3.5 其他原因

A 池搅拌不均,造成回流污泥未能与污水进行充分的搅拌,A 池局部出现了污泥沉积,厌氧后上浮,表面出现黑色污泥块的情况。A 池装有2 台潜水搅拌机,对A 池进行充分地搅拌。在实际运行中,由于潜水搅拌机检修原因,造成潜水搅拌机轮换停运,大部分时间不能保证有2 台潜水搅拌机同时运行,使内回流、回流污泥、污水进水不能充分混合,也造成A 池的水流形成短流,A 池的池容不能充分地利用,并且A 池的停留时间不能得到充分保证。

4 实施的改进措施

4.1 调整水温

通过调整污水源头生产装置外排污水温度,即要求生产装置对外排污水进行冷却时,不以装置出口的温度为准,而以进入A/O 生化池的温度为准,根据实际需要进行调整。为了方便进行温度调整,选取了污水量较大的一个装置进行配合调整,即选用占到污水量1/4 的硫磺回收装置净化水排水进行配合调整。

4.2 降低好氧池末端的溶解氧

内回流混合液的溶解氧会影响缺氧池的反硝化脱氮效果,在生化好氧池末端设置溶解氧在线监控仪表,并与曝气风管调节阀联动调控。严格控制好氧池末端溶解氧在1~2 mg/L,同时做好溶解氧在线监控仪表的标定与维护工作,减少仪表测量造成的溶解氧监控数据失真。

将污泥回流的出水从直接A 池液面上1 m,改成出水插入A 池液面下1 m,避免跌水冲击池面造成的充氧,进而降低了溶解氧。

4.3 NaOH 投加点改至O 池进水端

气浮池出水即A/O 生化进水pH 一般在7~8 之间,满足反硝化pH 要求。O 池硝化时需消耗碱度,pH 会不断下降,将NaOH 投加点改至O 池进水端添加维持O 池pH 在硝化反应最佳pH 范围。

4.4 适当增加混合液回流比

改造增加好氧池回流至缺氧池的混合液回流泵,混合液回流比增加至300%,同时将污泥回流比从原来的50%提升至100%,这样混合液回流比加上污泥回流比后总回流比为400%,改造后理论脱氮效率可达80%。

4.5 增设潜水搅拌机

在A 池中原潜水搅拌机位置各增设1 台搅拌机,使每个位置潜水搅拌机形成1 用1 备的情况,保证在任何时候都能有2 台搅拌机进行充分地搅拌,使的A 池中污泥与污水得到充分地混合,且A 池池容得到有效地利用。

4.6 其他措施

氨氮是硝化作用的主要基质,应保持一定的浓度,但氨氮浓度超过100~200 mg/L 时,会对硝化反应起抑制作用,其抑制程度随着氨氮浓度的增加而增加。将高氨氮的污水如电脱盐污水,通过酸性水汽提装置进行预处理,从污水源头上减少污水中的氨氮;上游装置加强与污水厂的沟通,及时报告异常排放,将异常排放的高氨氮污水进行事故储存,逐步掺稀处理,减少对脱氮系统的冲击。

5 实施改进措施后的效果

该公司在2022 年7 月完成了以上改进措施,取得了如下效果:

(1)A 池温度平稳控制在反硝化适应30~35 ℃之间,冬季时为了保证温度,维持反硝化效果,温度往35 ℃靠,这个温度在经过O 池时,由于鼓风机出口空气温度较高,同时O 池的除臭加盖设施也起到一定的保温作用,使得冬季温度也能维持在35 ℃左右。

(2)大大降低了进入A 池的溶解氧,溶解氧由原来的中段0.5~0.6 mg/L 下降到0.3~0.4 mg/L,且溶解氧很好地保持在0.5 mg/L 以下。

(3)经过投加点调整,硝化和反硝化反应均在最适宜pH范围。

(4)回流比也得到了提升,因经过合理计算设计,采用了大流量、低扬程的轴流泵,并取代原有的离心泵,使得总的回流能耗提升<10%。

(5)潜水搅拌机增加后,A 池搅拌机得以保持长时间稳定运行,A 池局部上浮的黑色泥块消失。

(6)通过对高浓度氨氮污水的预处理以及装置异常排放污水的控制,减少了高浓度氨氮污水对脱氮系统的冲击。

改进后污水处理的出水经检测总氮均处于15 mg/L 以下,总氮去除率达到70%以上,在冬季出水总氮和总氮去除率也能满足要求。

6 结语

针对污水处理A/O 工艺脱氮效率低的问题,结合该工艺脱氮影响因素及污水处理运行现状,通过分析排查A/O 工艺脱氮效率较低的主要原因,实施操作调整、局部改造的措施,从而改善硝化与反硝化反应环境,提高A/O 工艺的脱氮效率,充分挖掘了污水处理设施潜力。

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