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联合特钢120 t转炉工序能效提升实践

2023-11-03许卫军

山东冶金 2023年5期
关键词:氧枪炼钢厂特钢

崔 猛,许卫军

(天津市新天钢联合特钢有限公司,天津 301500)

1 前 言

我国是世界最大的钢铁生产国,但资源与能源相对匮乏,钢铁行业从粗犷型高产模式,亟须转变为低成本、低能耗、高效率的生产模式,提高低碳生产能力迫在眉睫。转炉工序是钢铁生产过程中的关键环节之一,其能效的提升不仅降低能源消耗和环境污染,还能提高经济效益,因此降低转炉工序能耗对保证钢铁工业健康发展具有重要意义[1-2]。2022年发布的《钢铁行业节能降碳改造升级实施指南》中指出,转炉工序能效标杆水平为-30 kgce/t,为钢铁行业低碳发展提供重要指引。

天津市新天钢联合特钢有限公司炼钢厂(简称联合特钢炼钢厂)配套3座120 t转炉,2019年转炉工序综合能耗为-21.3 kgce/t,离能效标杆水平有一定差距。为此,联合特钢炼钢厂对转炉工序能效进行深入分析和研究,对转炉高废钢比冶炼、高效冶炼、煤气回收等技术进行综合改进,提高了工序能效。

2 转炉能效分析

2.1 转炉工序能耗构成

转炉工序能耗计算公式为:

式中:Ezl为转炉工序能耗,kgce/t;Ezlz为转炉工序消耗能源介质折合为标准煤总量,kg;Ezlh为转炉工序回收能源折合标准煤总量,kg;Pzl为转炉工序合格钢产量,t。

2.2 生产效率对炼钢工序能耗的影响

转炉生产效率提高后,可以有效降低炼钢工序各类介质的平均消耗,炼钢流程的热效率提高,各环节的能源损耗大幅降低[3]。对国内部分冶金企业转炉年产量进行统计表明,当转炉生产效率>0.7 万t/(t·a)时,炼钢流程可以实现负能炼钢[4]。

2.3 铁钢比对转炉能效影响

2022年中钢协会员单位能耗数据显示,高炉炼铁工序的平均能耗为387.91 kgce,约占长流程钢铁企业全流程能耗的70%。废钢是绿色铁素资源,转炉采用大废钢比可有效降低碳排放,还可降低氧气消耗,减少SO2的排放,减少炼钢对环境的污染,转炉炼钢过程高废钢比,负能炼钢水平将进一步提高,整个钢铁流程的能耗也将降低。通过统计联合特钢吨钢综合能耗和铁钢比控制关系,铁钢比升高时,炼钢综合能耗升高明显。

2.4 煤气回收对能效的影响

转炉工序消耗大量的水、电、气能源介质,回收二次能源为转炉煤气和蒸汽,其中转炉煤气回收所占比例较大。提高转炉煤气的回收能力,可降低炼钢成本,降低污染物排放,高效回收转炉煤气可以有效提升转炉工序能效。

3 提高转炉工序能效措施

为了实现转炉高能效生产,联合特钢炼钢厂针对影响转炉能效的主要因素,从提高转炉生产效率、提高废钢比以及提高煤气回收3个方面采取了系列措施。

3.1 转炉高效生产技术

3.1.1 氧枪吹炼工艺改进

联合特钢炼钢厂主要采用低铁耗生产模式,通过分析转炉低铁耗入炉物料结构和主要成分特点,开发转炉大流量供氧分阶段耦合技术,以提高氧气吹炼利用率,降低转炉氧气吨钢消耗。

氧枪常规开吹枪位1.6~2.0 m,由于采用低铁耗冶炼,前期加入大量废钢,熔池内液面较高,需要调整转炉吹炼工艺参数,氧枪的开吹枪位设定在4 m,可实现更好的废钢前期熔化;进入硅锰反应期,适当降枪升温;吹炼中期“返干”时可小幅提高枪位,过程中根据碳氧反应强度及炉口火焰状况,选取合适的氧枪操作模式;终点前,将氧枪降到1.0~1.2 m,枪位按照“高低高低”模式,吹炼全程较为平稳,喷溅率大幅降低[5]。枪位与吹炼时间控制见图1。

图1 枪位与吹炼时间控制

3.1.2 氧枪铜头参数调整

高废钢比模式下,为缩短转炉供氧时间,对氧枪及供氧系统进行研究与开发,保持有效冲击深度的同时,促进转炉快速成渣。联合特钢炼钢厂120 t转炉采用新设计氧枪,新氧枪将喷孔中心线与氧枪轴线的夹角由12.5°调整至12°。根据水模与数模实验结果,确立转炉炼钢氧枪合理参数:实际流量25 000~28 000 m3/h 时,熔池获得较好的搅拌能,混匀时间最短;实际枪位1 388~1 808 mm 时,熔池搅拌能力较好,混匀时间短;实际枪位1 488~1 648 mm时可得到较好的液面扰动效果。

新氧枪铜头相关技术参数在高废钢比模式下的操作更加合理,加之新氧枪氧气流量增加,搅拌强度加大,冶炼效果好。工艺优化后新氧枪供氧强度吨钢达到4 m3/min(优化前为3.5 m3/min),供氧时间11 min/炉(优化前13 min/炉)。

3.1.3 转炉出钢系统效率提升

转炉出钢时间是影响转炉节奏一个关键环节。减少出钢时间,可以有效提高转炉吹炼节奏。联合特钢炼钢厂原使用的出钢口内孔通径为180 mm,出钢时间4~7 min,通过采用锥形出钢口,均匀钢水流速,出钢孔外侧湍流明显减小,出钢口孔径提高至220 mm,大幅降低了出钢时间。在出钢过程,通过炉口向转炉渣面分散性加入除尘钢泥作为冷却压渣料,主要组分为:TFe 为48%~55%,SiO2为4%~6%,CaO 为10%~15%,MgO 为3%~5%,MnO为1%~2%,Zn<0.03%,S<0.15%,H2O<8%~12%,起到冷却压渣作用,减少了出钢过程的炉口溢渣。出钢时间缩短为3~5 min,提高了转炉效率,出钢温度损失减小。

3.1.4 提高过LF处理占比

采用全程过精炼生产模式,利用精炼作为转炉与连铸的缓冲,精炼比不低于95%,减轻转炉出钢压力,钢水成分和温度在满足基本要求的情况下即可出钢,提升转炉高效出钢的稳定性,供连铸钢水合格率高达99%以上。

3.2 转炉高废钢比工艺创新

联合特钢作为一家长流程钢铁生产企业,积极开发全流程高废钢比技术,用最少的铁生产最多的钢,降低能源消耗和碳排放,将长流程炼钢废钢比提到35%以上。

3.2.1 钢包加盖减少流程热损失

采用钢包加盖工艺,减少钢水向环境的散热,转炉出钢至浇铸过程的钢水温降进一步降低,出钢温度降低5~10 ℃,节约精炼环节的电力消耗。

3.2.2 生产组织优化

加强铁包、钢包跟踪管理与实际生产相结合,减少热损失。主要措施:

(1)确保转炉炉后温度在1 560 ℃以上,转炉根据铁水条件及时调整废钢加入量和废钢种类配比,优化生产节奏,达到稳产高产。转炉出钢后温度达到1 580 ℃以上时,在炉后加入1~2 t 废钢小料或者铁块,以达到增加钢水量的目的,降低钢铁料消耗,提高金属收得率。(2)钢水进精炼站后,根据钢水进站温度、供钢节奏、连铸的拉速周期确定精炼给电时间和加入废钢小料的量,以达到合理的供钢时机和足够的钢液软吹时间。(3)转炉冶炼周期按22 min,每座连铸机的拉速周期按平均28 min 计算,在三转炉三精炼四连铸机的生产情况下,严控最大在线钢包数为15个。

3.2.3 转炉炉后废钢预热

为降低废钢降温幅度,采用炉外废钢预热模式,把废钢预热后再加入钢包或精炼炉中[6]。废钢预热系统布置在转炉后,合金、废钢预热量每炉3~5 t,预热15~20 min,预热废钢温度接近800 ℃。

3.3 转炉煤气高效回收与利用

3.3.1 转炉煤气回收

对影响转炉煤气回收的因素进行分析,确定影响煤气回收的关键因素,调整转炉操作、优化喉口设定、改进回收条件、炉口微差压控制、加强操作以及设备管理等措施,使煤气回收量由110 m3/t 提高到170 m3/t以上,实现转炉煤气零放散。

3.3.2 钢包烘烤器节能改造

钢包经过煤气烘烤后才能够使用,普通烘烤器排出烟气温度在800 ℃以上,热量损失占燃料总热量的50%~70%,联合特钢炼钢厂通过对烘烤器节能改造,将空气预热到接近1 000 ℃,而排出烟气温度可低于150 ℃。结合钢包烘烤温度,通过合理控制烘烤器空气与燃气比例,将钢包烘烤温度、煤气用量控制在合理区间,节省煤气840 万m3/a,提高了设备热效率,减少了对大气的温室气体排放。

4 结 语

联合特钢炼钢厂120 t 转炉通过提高生产效率、减少铁水消耗、增加煤气回收,平均冶炼周期由35 min 降低至22 min,转炉全炉役平均铁钢比达到720 kg/t以下,实现了转炉煤气资源高效回收利用,转炉工序能耗达到-30 kgce/t 以下,经济和社会效益显著,经天津市发改委认定,转炉工序能效“优于标杆水平”,该项技术对实现行业的高质量发展,具有良好的借鉴意义。

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