APP下载

燃气热风炉的应用研究

2023-10-26韩瑞飞刘振国徐海波

设备管理与维修 2023年17期
关键词:气动阀热风炉炉体

韩瑞飞,刘振国,徐海波

(迁安中化煤化工有限责任公司,河北唐山 064404)

1 燃气热风炉应用现状

迁安中化煤化工有限责任公司建设有3 套烟气脱硫脱硝系统,配套用于6 座6 m 焦炉的烟气净化(每套供应两座焦炉)。在烟气脱硫脱硝系统中,燃气热风炉主要用于氨水汽化和烟气加热,是系统的重要环节,直接影响系统的脱硝效率以及烟气的达标排放情况。热风炉是一种通用性热风装置,广泛应用于化工、冶金、炼铁等行业。热风炉形式多样,根据燃料不同可分为燃煤炉、燃油炉、燃气炉和电炉等[1]。

燃气热风炉采用直混式,以焦炉煤气为燃料,由鼓风机将空气送入燃烧室内,然后在空气中氧气的作用下,在热风炉炉体内充分燃烧[2]。最后在热风炉的混风室内与配风机送入的低温烟气进行混合,形成高温的热风,在炉尾的负压作用下进入后续工艺,为系统工艺提供所需的热量。热风炉系统主要由热风炉本体、燃烧器、配风机、鼓风机、管路、阀门等设备和结构部件以及自动控制系统组成(图1)。

图1 燃气热风炉工艺流程示意

在实际使用过程中,燃气热风炉存在以下问题:①燃气压力波动导致热风炉停炉;②气动阀动作异常;③点火故障;④炉膛吹扫后气体置换不彻底导致点火失败;⑤炉体掉砖;⑥系统的配风机与鼓风机无备用风机;⑦鼓风机入口被异物遮挡导致停机。

2 故障处理与改进

2.1 燃气压力波动导致热风炉停炉

燃气热风炉系统的燃料是焦炉煤气,从煤气管网取气后通过管道输送至使用点位,为保障使用安全,设备安装使用时,热风炉燃气压力设有相关的连锁值。当压力过高或过低时热风炉会连锁停机,系统停止加热将会影响系统的稳定运行。经过现场研究、分析发现,热风炉燃气压力波动的常见原因主要有燃气系统主管网压力波动、燃气管道内积水较多、冬季燃气管道内积水结冰等。

为解决燃气压力波动问题,保障热风炉系统的稳定运行,主要从以下3 个方面进行改造、调整:①在热风炉燃气管道进口处加装燃气压力调节阀,并加装旁路,使得燃气压力稳定在一定的范围内,避免管网压力大幅波动造成热风炉停机;②在燃气管道低点处加装煤气水封,排出管道内的积水,避免管道内积水过多,导致燃气压力降低;③为燃气管道、沿线阀门及仪表设备加装伴热和保温,防止冬季天气寒冷时管道内的积水结冰,造成燃气压力下降。

2.2 气动阀动作异常

热风炉系统点火时有时会出现点火失败问题,但检查点火针及其他点火部件均无问题,检查燃气管道、压力也无异常。经过对点火系统的点火过程进行监控,发现热风炉点火时两个气动阀动作不一致,有一个气动阀动作慢、有滞后,导致燃气无法及时送入热风炉内,热风炉因缺少燃气而点火失败。

检查动作滞后的气动阀,发现该阀控制气路上的气动三联件内有污物,阀门动作缓慢、滞后,气源不通畅,导致点火器点火后燃气无法及时进入热风炉内,使得点火失败。因此,气动三联件是气动阀控制回路的过滤组件,需要定期检查、清理,避免污物过多,造成阀门动作受阻,影响设备的正常动作。

2.3 点火故障

如果遇热风炉或系统需要进行停机检维修,当检修结束后再重新开启时,会发生热风炉点火失败的问题。通过对监控画面的分析发现,点火过程中点火针处无火焰产生(即点不着火)。经过现场的深入分析,对各部位进行拆卸检查,发现点火针表面湿润、有水渍,起初怀疑为燃气内所带的水分进入点火系统、导致点火失败,随即组织对燃气管路进行低点排水、有水排出,同时发现点火器的现场控制箱内有积水。该控制箱为防爆控制箱,箱门密封良好。检查控制箱的进线后发现,进线取自上方的电缆槽,而电缆槽的开口在槽的底部,遇到下雨时雨水容易顺着电缆的护套管进入控制箱内、产生积水,而积水有可能会沿护套管进入点火器,导致点火针无法正常点火。上述两种情况都有可能造成点火针表面沾水,进而点火失败。为防止类似问题的发生,首先,在燃气管道进入热风炉前的部位加装泄水装置,有效排出燃气内的水分;其次,对区域内的电缆槽进出线进行检查,将其进出口开在电缆槽侧面中间及以上的位置,并要求以后的新建项目也按此落实。

2.4 炉膛吹扫后气体置换不彻底导致点火失败

燃气热风炉使用的燃料为焦炉煤气,它是一种有毒、易爆炸性气体,危险性大,因此在热风炉停机检修时,在停炉后需要对炉膛进行吹扫、气体置换,检验合格后方可进行施工作业。热风炉停炉进行的气体置换采用的是氮气,而氮气是一种惰性气体,当炉膛内氮气含量到达一定浓度时会导致点火失败,而此时的热风炉系统并无故障。这种情形下可适当延长热风炉开机前的鼓风机吹扫时间,以降低炉膛内的氮气浓度。

2.5 炉体掉砖

热风炉炉体主要是由炉壳、耐火砖、耐火泥及其他耐材等组成,而耐火材料一般有一定的使用寿命。热风炉使用投产使用3年多后,岗位人员在日常检查时发现,炉体的外保温有发白现象且该部位温度较高,初步判断为炉体内部隔热衬砖损坏。系统停机后对热风炉内部检查,发现热风炉顶部部分衬砖脱落,且顶部未脱落的部分也有塌陷现象,热风炉壳体上部已经破损。经过分析,热风炉损坏的原因主要有两个,一是热风炉投产后一直在使用,未对内部使用情况进行仔细检查;二是投产时对热风炉进行了烘炉操作,但后期因为系统检修、故障停机等原因造成热风炉开停机次数较多,且开机时均未对热风炉进行烘炉而直接升温,由于温度大幅变化、热胀冷缩等,造成耐火泥、耐火砖脱落,致使炉体损坏。

热风炉炉壳的外部表现,如炉壳温度异常超标、发红等现象,直接反映了内衬耐材的破损程度[3]。长时间使用后,受热风炉内部耐材老化、长期温度应力大等多种因素的影响[4],炉体内部会出现一定程度的破损。因此,日常应加强对炉体的检查,可通过检查外观、测量炉体表面温度,定期停机检查炉体内的耐火砖脱落情况,如有脱落、破损等异常情况应及时修复,恢复至原有设计状态。另外,还应严格按要求进行开停机操作,如有的烘炉要求一定要严格执行开机前的烘炉操作,以延长炉体的使用寿命,避免因炉体损坏严重,导致设备故障停机。

2.6 系统的配风机与鼓风机无备用风机

热风炉系统设置有配风机和鼓风机两种风机,且每种风机原设计均为单台、无备用风机。风机运行时是集机械与电气自动化于一体的复杂系统,发生故障的隐患点较多,且一旦某一点出现故障,风机将停止运行,进而导致热风炉系统连锁停机,影响环保设备的稳定运行。

经过现场实际勘查、研讨,为降低热风炉系统运行时的故障率,为现有配风机、鼓风机分别加装了1 台备用风机,备用风机与现有风机并联设置,出入口管道上分别设置有控制阀门,当台风机出现故障时可快速切换至备用风机,有效降低设备故障率,为热风炉系统的顺稳运行提供保障。

2.7 鼓风机入口被异物遮挡导致停机

在热风炉正常使用过程中,突然出现热风炉两个火焰探测器频繁报警,热风炉联锁停机。经过逐步排查,是由于鼓风机进风口被白色塑料包装物遮挡,导致运行过程中进入热风炉内的空气量不足、燃烧不充分,使得火焰探测器检测到异常、发出报警,并联锁停机。

热风炉在正常使用时,鼓风机负责往炉内送入空气助燃,鼓风机入口设有防护铁丝网,能够有效防止异物进入风机内部,但由于是负压操作,质量较轻的异物容易被吸附在防护网表面进而遮挡风机进风口,影响风机正常工作。因此,日常要加强对风机入口防护网的检查、清理,尤其是飘絮季节更要勤加检查,避免因风机入口被遮挡影响系统进风量,甚至导致热风炉停机。

3 结束语

热风炉系统使用中发生的故障较多,本文列举了一些比较常见的故障加以分析,并提出相应的应急处理措施及改进方法[5]。通过对故障处理的分析、研究,总结相应经验,既为系统的稳定运行提供技术支持,也为同类设备的故障处理提供参考。

猜你喜欢

气动阀热风炉炉体
顶燃式热风炉分级燃烧技术应用
一种气动阀门加装到位显示装置
全氧燃烧熔块炉
三座热风炉采用“一烧两送热并联”创新工艺
核电厂气动阀可靠性研究与维修策略的建立
莱钢1880m3高炉热风炉烘炉实践
基于气动阀的高压空气压缩机排污系统分析
关于热风炉控制系统实现技术的分析
管式炉炉体外壁温度的经济设置
自身返碱重灰蒸汽煅烧炉炉体腐蚀的探讨