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某型动车组国产化充电机外接供电信号异常输出分析

2023-10-23颖,

机电产品开发与创新 2023年5期
关键词:充电机网关蓄电池

邹 颖, 徐 廷

(中车唐山机车车辆有限公司, 河北 唐山 063035)

0 引言

我国高速铁路总里程已超过4 万公里, 每天开行4000 多组,已经逐步形成贯通南北、衔接东西的“八纵八横”铁路运输网。 2021 年2 月,中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》, 到2035 年高速铁路运营里程将达到7 万公里。

1 充电机概述

充电机是各型动车组辅助供电关键部件,输出DC110V。通常8 编组动车组设置两个充电机,互为冗余;本车型,充电机设在04、05 车。

国产化充电机电路见图1,其中X4 的A3、A4 是外部DC 110V 电源检测触点。

图1 充电机电路图

2 存在问题及原因分析

2.1 存在问题

2021 年某日,某动车组施加牵引时,动车组发生牵引封锁,全列无牵引电流,无法动车。

由CCU 数据可知,运行途中05 车报651F(启动外部供电)、0822(M1300 控制程序故障,M1300 为原型充电机主控制板)和0819(外部电源已插上),当车组停车后报出90AA(因为外部电源供电而禁止运行),导致全列牵引封锁。

2.2 调查分析

通过数据分析,判断引起本次故障原因是动车组05车充电机通过MVB 错误发送了蓄电池正在外接供电的信号。 导致该故障的可能原因, 一是外部充电反馈线故障,二是充电机控制模块故障。

库内检查05 车充电机至蓄电池外部供电线路,导通及绝缘均正常,排除该原因。 在依次更换05 车充电机控制模块内的网络通讯模块、网关扩展卡DIO 模块、网关扩展卡AIO 模块, 发现只有在更换网关扩展卡DIO 模块后,0819、0822、651F 故障消除,车组状态正常,牵引测试正常,判断是网关扩展卡DIO 故障。

遂判断为05 车充电机内部网关扩展卡DIO 模块故障,导致异常输出高电平信号,主控制器误认为接入外接电源,报出651F 等代码,当车组速度为零时,封锁牵引。更换05 车充电机网关扩展卡DIO 模块后正常。

2.3 原理分析

2.3.1 控制单元架构

控制单元架构图见图2。

图2 充电机控制单元架构图

网关单元由具有MVB 通信的HSEC500-MVB 主机及开关量和模拟量扩展模块构成,统称为HSEC500。

主控单元由HSEC 200 主控板和电源板一起装在一个盒子中,有统一的外部连接器引出线,统称为HSEC200。 主控单元系统是整个充电机的控制单元,负责整个系统的控制和计算,包含内部信号的控制,系统逻辑的控制,IGBT PWM 的控制。

2.3.2 外部供电信号的软件控制逻辑

外部供电信号走向见图3。

图3 外部供电信号走向

(1) 开关量扩展模块控制逻辑。 开关量扩展模块一方面负责外部信号的采集,同时承担与网关主机通信功能,通信方式为差分总线。当主机需要获取开关量的状态时,直接从开关量扩展模块中读取;同时在开关量扩展模块内部有心跳计数器,可供主机读取,用作诊断扩展模块是否在线。

(2)网关主机的采集。网关主机模块通过总线从开关量扩展模块中读取开关量状态,“110 V 外接供电辅助触点”硬件开关信号连接在DI0 端子,网关读取该硬件信号的高低电平状态(110 V 为高电平读为“1”,0 V 为低电平读为“0”);同时网关通过RS485 通信(应用层使用MODBUS 协议)将该状态发送给充电机控制板。

(3)主控板的采集和处理。主控板通过RS485 通信接收网关发送的“110V 外接供电辅助触点”状态信号;若状态位为1 则充电机做停机处理, 若状态位为0 则不做处理;同时将该信号转发至RS485 发送端口发送给网关。

(4)网关的转发(RS485-MVB)。网关将从主控板读取的RS485 数据“110V 外接供电辅助触点”状态信号,按照MVB 通讯协议将数据处理。

(5)蓄电池外部供电原理。当蓄电池需要外部电源供电时,通过X21 插头与外部电源连接。X11 插头的3、4 口将外部充电的信息传递至充电机内的控制模块, 由控制模块将外部充电信号通过MVB 发送至CCU 中。 正常情况下,蓄电池无需外部供电,此时外部供电信号处于低电平(MVB 反馈信号为0)状态。

根据列车控制逻辑,当蓄电池处于外部供电时(信号为高电平), 为防止闭合主断路器后冲击辅助供电系统(充电机、蓄电池及外部供电设备等),列车将封锁本牵引单元的TCU,防止主断路器闭合。

当CCU 接收到蓄电池外部供电激活时, 报出651F。若车组静止状态,辅助供电系统将禁止牵引,导致牵引封锁无输出。 若车组非静止状态,不会影响牵引。

2.4 试验情况

2.4.1 网关及扩展模块试验

将外部供电的信号接到网关扩展开关量模块的输入端,模拟外部信号输入,使用PC 机中的通信软件,模拟主控单元,接收网关发送的开关量,通过对网关及扩展模块的单独测试,外部信号的闭合或断开都能被网关采集,未发现信号异常的现象,未重现车上相关的故障现象,如图4 所示。

图4 网关及扩展模块试验原理

2.4.2 网关及扩展模块整机试验

将故障设备替换到样机上,模拟列车通讯环境,连接外部通信以及硬件信号, 外部信号的闭合或断开都能被网关采集并通过网络上传,未发现信号异常的现象,未重现车上相关的故障现象,如图5 所示。

图5 网关及扩展模块整机试验原理

2.4.3 故障还原疲劳性循环试验

历经3 天, 共断合DC 110 V 外接信号21934 次,信号施加10s,取消10s,循环操作;当硬件信号试验次数达到1000 次时,断充电机一次,充电机重新上电21 次,未发现故障现象,未重现车上相关的故障现象。

2.4.4 产品外部供电的EMC 试验

充电机信号端口X4-A4 干扰源干扰测试,测试项点包括:快速瞬变脉冲群、浪涌,射频场感应传导骚扰抗干扰度,未发现故障现象,未重现车上相关的故障现象,见表1。

表1 EMC 试验要求

4 项试验都未出现车上相关的故障现象。

2.5 对比分析

在进一步核对充电机软件时, 发现无论列车是否运行都会发送该信号,列车速度未参与该信号的控制逻辑;同时“外接充电开关闭合”信号未采取滤波处理,直接将该信号转发送给列车网络, 存在干扰时不排除会出现误报现象。而原供应商充电机的主控器针对“外接充电开关闭合”信号设置了软件滤波功能。

3 解决措施

线上遇到因充电机内部故障导致误报651F、0819、0822 等故障,造成牵引封锁的,在充电机空开复位无效的情况下,可通过断开故障充电机供电空开32-F51,再进行断蓄电池复位恢复牵引,牵引恢复后可维持正常运行。

651F 故障代码现为3 级代码且不上屏,将651F 代码优化为1 级代码,同时弹屏提示,以便及时发现问题,快速应急处理。

充电机优化:①充电机软件将增加滤波处理,将“外接充电开关闭合”信号设定滤波时间持续200ms,才认为是有效信号;②充电机将增加列车速度参与“外接充电开关闭合”信号上传逻辑。 列车运行时出现的外接充电开关闭合信号,不再上传到列车网络中;③充电机将增加拓展模块、控制板响应异常的内部检测,当模块异常时,上报模块故障;④增加硬件容错能力,将110V 外接供电信号分别接入DI0 接口和DI7 接口,网关采集两路信号,信号相同时才认为有效。

4 结论

相关信号未经滤波处理造成误报。

整体控制逻辑不完善,核心故障代码等级低,未上司机室显示屏,不能及时发现问题;列车速度信号未参与“外接充电开关闭合”信号上传逻辑;信号采集无容错能力。

因车辆环境复杂,开关量信号容易受到干扰,整车设计要梳理那些因开关量异常输出造成动车组停车的信号,做好控制逻辑整体设计,采取多种措施,排除干扰源带来的影响。

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