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空气气氛烧结金刚石磨头的制备

2023-08-23周博堃霍文国

装备制造技术 2023年6期
关键词:磨头磨粒金刚石

周博堃,霍文国

(1.天津市高速切削与精密加工重点实验室,天津 300222;2.天津职业技术师范大学机械工程学院,天津 300222)

0 引言

不同结合剂下烧结的金刚石磨头有不同的结构特征,金刚石烧结磨头在高温下受氧气的影响程度也是不相同[1]。金属结合剂的结构虽然致密,但是氧分子非常不容易进入到金刚石内部,与此同时金属粉末中的氧会对金刚石造成一定的影响[2]。另外,陶瓷结合剂制品为多孔结构,烧结温度比较高,而且陶瓷结合剂中的金属氧化物含有大量的氧离子,在烧结时对金刚石的影响也比较较大[3]。陶瓷结合剂可以使金刚石粉末体现出十分卓越的性能,在加工过程中可以提高磨削精度以及磨削效率,并且导热性较好[4-5]。近些年,通过添加添加剂来优化陶瓷结合剂成为很大的热点,如添加氧化锂等碱性金属氧化物、氧化镁等碱土金属氧化物、氧化铝、氧化磞和氧化铬等[6-10]。国内外众多学者也对金刚石磨粒的形貌进行研究,主要集中在磨粒出刃高和有效磨粒数两方面[11-12]。与颗粒金刚石相比,微粉金刚石更容易受到烧结空气气氛中氧分子的影响,尤其体现在多孔金属氧化物陶瓷结合剂中。 本文使用金刚石微粉和陶瓷结合剂来制作性能更好的金刚石磨头,以充分发挥金刚石微粉和陶瓷结合剂的优势,使制作的金刚石磨头磨削性能更好,在干磨削时,不用添加更多的结合剂以及磨削液,实现绿色环保和节省成本。

该模型的复相关系数R为0.9842,判定系数R2为0.9687,经调整后的判定系数R2为0.9683,F=2221.46,F0.05(5,364)=2.23878,F﹥F0.05,显著水平为0.05,预测精度可达97.25%。

1 烧结金刚石磨头模具及磨头结构设计

1.1 金刚石磨头模具介绍

本文设计的金刚石模具采用3D 打印技术打印成型,可用于烧制金刚石磨头,具体模具实物图如图1 所示。

图1 模具实物图

具体装配过程如下:将底座放在外筒最下面,然后在底座上放上烧结平台,最后将带孔压棒放在最上面,即可装配成功,具体装配图如图1 中(e)所示。

1.2 金刚石磨头的结构设计

本文设计的金刚石磨头根据上述模具烧结平台的外径为30 mm,内径为9 mm,所以设计的磨头尺寸内半径约为8 mm,外径约为28 mm,高度约为12 mm。金刚石粉末的密度约为3.53 g/cm3,根据圆柱体的计算公式可以求出金刚石磨头体积约为2.532 cm3,用体积乘以密度就可以计算出金刚石磨头的重量为8.3 g。采用的金刚石磨料的磨度约为180-240#,磨料的浓度约为75%~95%。

2 金刚石磨头的制备

2.1 配方选择

通过金刚石磨头的制备以及磨削试验的结果,得到如下结论:

2.2 金刚石磨头的冷压成型

采用冷压模具进行制作成型,使用压片机进行压模,保压时间为5 min,压制力约为980 N。然后进行脱模,具体冷压成型后的磨头如图2 所示。

图2 冷压成型金刚石磨头

2.3 金刚石磨头的烧结

为研究金刚石磨头的烧结温度与时间的关系,确定具体烧结工艺为:磨头进入烧结炉的时候温度控制在室温20 ℃,然后经过10 min,烧结至炉内温度达到50 ℃,然后保温30 min,然后经过80 min 烧结至300 ℃,并保温30 min,然后经过70 min 烧结至500 ℃,在经过30 min 的保温并冷却180 min 后,炉内温度恢复至初始温度20 ℃,即可取出磨头。

由图5 可以看出,在磨削60 个行程后,磨头磨粒清晰,而磨削100 个行程后,对比60 个行程,磨头表面的晶体数量变少、晶体饱满度有所下降。这是因为,随着磨削进程的加长,内部有一部分磨粒被磨掉。随着磨削时间以及磨削进程的加长,磨头的磨削性能稍有下降。但是磨头整体结构以及晶体结构依然保持完整且磨头没有发现裂痕,磨头表面整体质量依旧良好。而工件表面划痕明显。通过测力计反馈的数据看,在磨削实验进行中,磨削力的最大数值850 N。根据磨头磨削100 个行程后的表现预计该磨头还有一定的使用寿命,还可以继续进行磨削。

2.4 空气气氛烧结成型后的金刚石磨头

在“116号文”中,永久交通工程有两种处理方式:一是列入主体建筑工程细部结构,如路面工程;二是列入交通工程,如上坝、进厂、对外等场内外交通工程。按前者规定,水库加固工程中的坝顶路面、堤防工程中的堤顶路面应包括在细部结构中,如单独列项计算,也应是列在主体建筑工程中,但在审查时一些部门或专家则要求列入交通工程。

图3 烧结成型金刚石磨头

3 磨头的磨削性能实验与测试

3.1 磨削实验的介绍

所介绍的磨削实验是用上述的金刚石磨头与上述工件进行磨削,探究磨头的磨削性能以及被磨削后工件的表面情况,具体的实验方案是将工件固定在铣床上,将磨头使用自制的夹紧装置与机床主轴夹紧,具体操作为:在螺杆外面包上一层铝皮,将螺杆与机床主轴上的夹头夹紧。然后启动机床,主轴转速设定为500 r/min,匀速摇动机床y轴方向的手轮,保证进给量的同时完成磨削实验。在磨削实验进行时,全程使用测力计进行测力,时刻关注磨削力的变化。

图4 自制磨头夹具

3.2 磨削实验的实验方案

选择铣床进行磨削实验,具体型号是SZ-1800V。被磨削工件是一块45#钢的钢板,钢板的具体尺寸为:长72 mm、宽43 mm、高10 mm,刀具选择的是上述的金刚石磨头。并自制了磨削实验夹具,自制的磨削实验夹具如图4 所示。

3.3 磨头和工件的表面磨损形貌

(1)经过空气气氛烧结后,金刚石磨头的体积变小,质量变轻,因为磨料中的大量氧元素被消耗。

图5 磨头和工件的磨削微观图

“这时我已经崩溃、失去理智了”,曾先生承认,当时他就和网上流传的视频中一样,把背包向地下一扔,然后向前扑倒在地上嚎叫,“我当时没有办法思考这种方式是否妥当,我只是想控诉警察的作为,并向路人求助。”也正是在此时,曾先生喊出了类似“快来看,瑞典警察杀人了”等语音,试图吸引路人注意。

4 结语

结合剂玻璃粉放置为总重量的40%,约为3.32 g,型号是NC-45。造孔剂选择的是碳酸氢钠,用量约占总质量的15%,约为1.245 g,石墨粉用量为总质量的5%,约为0.415 g。磨料金刚石粉末用量为总质量的25%,约为2.075 g。成型剂为聚乙烯醇,用量为总质量的10%,约为0.83 g。最后在滴入几滴型号为PE-100 的润湿剂,用量占总重量的5%,约为0.415 g。

所设计的磨削实验的磨削时间为30 min、50 min。为了对比不同磨削时间下的磨削性能设计了两组磨削时间。该被磨削件的长度72 mm,经过计时磨削一个行程所需要的时间约为30 s。所以本磨削实验探究的是磨削60 个行程100 个行程后磨头表面的变化,根据表面变化,观察磨头的磨损情况,显微镜的放大倍数为400 倍,具体磨削微观图如图5 中所示。

采用的烧结炉为KF1100 的烧结炉,其工作温度约为1000 ℃,最高温度可达1100 ℃,功率和电压为1.2 kW 和220 V,采用上述烧结方法烧结后,磨头质量稍微小于8.3 g,因为有部分氧分子被消耗。具体烧结成型的金刚石磨头如图3 所示。

[16]Astika,G.G.(1993).Analytical assessment of foreign students’ writing.RELC Journal,24,6l-72.

(2)空气气氛烧结会比其他的烧结方式更加绿色,不用添加大量的添加剂,绿色环保,节省成本。

(3)随着磨削试验进程的增加,晶体的数量以及饱满度、清晰度都会下降。磨头磨削性能变弱。

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(4)经过磨削实验,可以得出结论,本切削模型赋予的最大切削力为800 ~850 N 之间,磨削时间控制在50 min,可以保证磨头表面质量良好。

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