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柳钢控产期间煤气平衡措施

2023-08-15文旭林彭澜欣梁超松程连元

冶金能源 2023年4期
关键词:柳钢焦炉煤气煤气

文旭林 彭澜欣 梁超松 程连元 何 汉

(广西柳州钢铁集团有限公司)

高炉煤气、焦炉煤气和转炉煤气是钢铁生产过程中的主要副产品,也是钢铁企业重要的二次能源。煤气平衡不仅关系到钢铁企业的正常生产,而且直接影响企业的经济利益[1-5]。钢铁企业煤气平衡分为静态平衡和动态平衡。静态平衡是结合生产计划、检修计划等影响因素,对一段时期内的煤气产出量、消耗量和需求量进行预测性的平衡。动态平衡则是指对生产过程煤气压力、流量等参数采取的即时平衡[6]。2022年,受钢材市场需求疲软、钢材价格低位运行等影响,柳钢积极应对挑战,下半年开始控产,延长焦炉结焦时间,陆续安排高炉检修和转炉节能封炉,控产期间煤气发生量的减少导致煤气平衡矛盾愈发凸显。文章总结了控产期间煤气平衡的应对措施。

1 煤气平衡的总体原则

1.1 工况分析

柳钢现有5万和1万m3焦炉煤气柜各1座、15万m3高炉煤气柜1座、8万m3转炉煤气柜3座,焦炉煤气放散塔2座、高炉煤气放散塔3座、转炉煤气放散塔8座。煤气用户主要有焦炉、高炉热风炉及喷煤、烧结机及脱硫脱硝、球团回转窑、钢包及中间包烘烤、轧钢加热炉、冷轧退火炉、麦尔兹窑、锅炉发电、新和刚燃气—蒸汽联合循环发电机组(以下简称新和刚CCPP)、高炉渣超细粉等。正常生产时高炉煤气发生量波动不大,但在炉况不稳时煤气发生量会发生较大波动。焦炉煤气产量相对稳定,当延长或缩短结焦时间时焦炉煤气发生量会相应减少或增加。转炉煤气的回收操作仅在下氧枪吹炼过程中进行,具有周期性,柳钢每35~40 min回收1炉转炉煤气,采用专用转炉煤气柜来保证转炉煤气均匀外供。柳钢煤气资源现状见表1。

表1 柳钢煤气资源现状

1.2 控产期间煤气平衡情况

目前柳钢煤气平衡分为静态平衡和动态平衡。静态平衡由能环部煤气专业人员负责,为某一个时期的生产模式提供指导意见。动态平衡由动力调度完成,依据煤气管网压力状况,及时调整煤气缓冲用户的用量,控制煤气压力在规程允许范围内。控产期间煤气平衡情况见表2。

表2 控产期间煤气平衡表 万m3/h

1.3 用户优先等级及供应顺序

柳钢煤气平衡以满足主体生产为根本,尽可能将自产煤气充分回收利用,降低外购能源成本,减少能源消耗。对煤气缓冲用户进行分级排序,充分利用自产煤气。

焦炉煤气用户按使用优先级分为五级,煤气供应顺序为:①焦炉(使用焦炉煤气加热)、化产回收;②柳州市居民生活用煤气;③高炉热风炉及喷煤、烧结机及脱硫脱硝、球团回转窑、钢包和中间包烘烤,根据公司生产实际情况决定;④各轧材厂的加热炉、退火炉;⑤煤气发电锅炉、新和刚CCPP、麦尔兹窑和与公司生产无直接关联的用气单位。

高炉煤气用户按使用优先级分为四级,煤气供应顺序:①高炉热风炉、喷煤加热炉、煤气锅炉发电2号站锅炉(保中温中压蒸汽供高炉汽轮机)、锅炉发电保生产用蒸汽的供应(若高炉煤气不够时,使用部分焦炉煤气补充,保证必要的蒸汽供应);②焦炉;③高炉渣超细粉;④除①外的其他煤气发电锅炉。

转炉煤气用户按使用优先级分为二级,煤气供应顺序:①麦尔兹窑;②煤气发电锅炉。

2 存在的问题

控产期间煤气发生量减少,加上焦炉煤气柜和高炉煤气柜离线运行无法发挥调节功能,煤气平衡矛盾主要表现为:

(1)焦炉煤气和高炉煤气的压力过低,存在煤气管网失压的安全风险,发生安全事故;

(2)无法满足煤气用户的生产需求,对能耗指标及能源成本影响极大。如:焦炉煤气压力多次低于冷轧退火炉的警戒值(4 kPa),造成多个退火炉的加热罩熄火跳断;高炉煤气压力低影响高炉热风炉烧炉和锅炉发电;

(3)设备出现故障、突然减产、停产(如:焦化煤气风机跳机、高炉休风、大面积停电等),会引起煤气发生量或用量大幅度变化,导致煤气管网失压发生煤气事故。

3 应对措施

3.1 加强煤气平衡管控

根据公司每周生产计划和检修计划,由能环部编制煤气平衡计划,供总调和各生产单位参考。动力调度依据煤气管网实时压力状况,及时调整缓冲煤气用户的用量。各焦炉煤气用户用量增加2 000 m3/h以上,必须提前5~10 min告知动力调度。为避免控产期间仍出现煤气放散,修改下半年公司专业责任制和经济责任制,进一步收严煤气放散率考核指标,保证控产期间煤气近零放散。2022年7-10月,焦炉煤气放散率由0.22%降低至0.13%;高炉煤气放散率由0.05%上升至0.17%,具体见表3。为了确保高炉煤气管网安全,高炉煤气大放散调节阀保持最小限位开度2%,导致有少量煤气放散。

表3 控产期间煤气放散率 %

3.2 设置管网剩余煤气自动放散

(1)对2座焦炉煤气放散塔进行改造,其中A区实现了煤气自动放散功能,异常情况下将煤气管网压力波动控制在正常范围内,老区还在改造中。2座焦炉煤气放散塔均增加了煤气流量计,实时监控煤气放散情况。

(2)当高炉煤气总管压力低于3 kPa时,关闭7号大放散煤气水封,对煤气管网进行保压。当煤气管网压力低于3 kPa快速下降且不能保持1 kPa时,动力调度协调其他用户停用高炉煤气,炼铁厂迅速对7号大放散打氮气灭火并进行水封,直到管网压力保持正压,点燃长明火。

3.3 确保冷轧焦炉煤气压力

(1)焦炉煤气实现全脱硫,缓解了冷轧厂和麦尔兹窑焦炉煤气用气紧张局面。焦化厂完成一化产和四化产煤气风机扩容改造,更换了风机后堵塞严重的煤气管道,减少了系统机后煤气阻力,提升了焦炉煤气输送能力,保证了煤气输送顺畅。

(2)严格执行公司煤气用户优先等级及供应顺序原则。根据煤气压力,严控煤气发电锅炉、麦尔兹窑和新和刚CCPP用气。动力厂煤气发电锅炉1号站除开炉点火外,不得使用焦炉煤气。焦炉煤气总管压力下降至5.0 kPa时,麦尔兹窑焦炉煤气用量调整至2 000 m3/h以下。若焦炉煤气总管压力低于5.0 kPa,全停发电锅炉和麦尔兹窑用焦炉煤气。若发电锅炉和麦尔兹窑已全停用焦炉煤气,新和刚CCPP用气流量已减至维持最低发电负荷,冷轧焦炉煤气总管压力仍无法保证在4.5 kPa以上时,减少其他轧材单位的用气量。采取上述措施仍不能满足冷轧焦炉煤气总管压力高于4.5 kPa,全停新和刚CCPP发电机组。

2022年,7-8月冷轧焦炉煤气总管压力低于4.5 kPa的时间较多,9-10月绝大部分时间冷轧厂焦炉煤气总管压力都高于4.5 kPa,焦炉煤气总管压力明显改善。

3.4 严控高炉煤气总管压力

(1)为避免高炉休风造成高炉煤气管网压力出现大幅波动,炼铁厂需至少提前10~20 min将高炉休风计划报告总调及动力调度,动力调度及时调整用户用量,确保管网安全运行。要避免2座及以上高炉同时休风,做好高炉煤气大放散管理。

(2)当高炉煤气总管压力低于5.5 kPa时,减少发电锅炉高炉煤气用量,控制发电机负荷。 在确保炼铁风机房蒸汽供应及公司低压蒸汽供应情况下,将发电锅炉高炉煤气用量降到最低,仍无法维持高炉煤气总管压力高于4.5 kPa,则安排强实公司和台泥公司停产。

(3)采取上述措施高炉煤气总管压力仍无法保证在4.5 kPa以上时,根据锅炉发电机组能效安排汽轮机解列或停机。如高炉煤气严重不足,必要时全停新和刚CCPP发电机组,焦炉置换使用焦炉煤气,减少高炉煤气用量,确保高炉煤气管网安全运行。

动力厂煤气发电锅炉3号站位于高炉煤气管网末端,煤气压力低。2022年7-8月,3号站1号锅炉高炉煤气总管压力基本在4.5 kPa左右波动,平均压力4.7 kPa,9-10月煤气总管压力大部分控制在5 kPa以上。

3.5 开展转炉煤气回收攻关

正常生产情况下,柳钢极少出现转炉煤气拒收情况,要进一步提高转炉煤气回收量,需放宽回收操作控制条件。回收操作控制条件主要是防止回收爆炸性混合气体。放宽回收条件意味着将煤气回收开始时刻提前、结束时刻延迟,从而增加煤气回收量。通过开展转炉煤气回收利用攻关,在确保煤气回收安全条件的前提下,保持回收转炉煤气氧含量不变,对标同行先进水平,逐级下调一氧化碳含量,优化后的转炉煤气回收工艺数值限值见表4。

表4 转炉煤气回收工艺参数限值优化

2022年1-10月,吨钢转炉煤气回收量121.5 m3/t,比2021年上升了5.6 m3/t,优于2021 年全国重点钢铁企业吨钢转炉煤气回收量118.48 m3/t的水平。其中,一区114 m3/t,二区111 m3/t,三区达到了138 m3/t。

4 结语

控产期间,柳钢通过加强煤气平衡管控、严格考核煤气放散、制定合理的煤气压力调节措施、充分利用煤气缓冲用户等手段,合理调配、利用煤气,减少了煤气放散,使煤气系统实现供、用平衡。改进建议:

(1)对15万m3高炉煤气柜进行改造,当新建的1×135 MW高炉煤气回收利用发电机项目发生故障锅炉减负荷时,可通过气柜存贮煤气,减少对管网压力的冲击。另外,在条件允许的情况下,对5万和10万m3焦炉煤气柜进行改造,早日实现煤气柜在线运行。

(2)充分结合柳钢能源管控中心升级改造项目,根据不同生产状态条件下煤气产、耗的特点,建立各工序煤气产耗预测模型,为煤气静态和动态平衡管控提供有效依据。

(3)加强对煤气用户的管理,完善各单位煤气计量,动态调整煤气价格,提高各单位的节能意识,引导公司向有利于煤气平衡方向发展。

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