输油泵电机轴瓦夏季温度偏高原因分析及对策
2023-06-21鲁成云
摘要:主要分析了哈密区域3个输油站电机每年6月至9月运行时轴瓦温度异常状况,通过对电机轴瓦温度影响因素进行全面归纳总结,得出导致电机轴瓦夏季温度偏高的主要原因,并提出可行的改进建议和措施,以此指导输油泵电机开展预防性检维修工作,防止电机因温度影响出现计划外停机故障,保障输油站场生产平稳高效进行。
关键词:轴瓦;润滑油粘度;光洁度;热平衡
中图分类号:TH17 文献标志码:A 文章编号:1671-0797(2023)12-0027-04
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2023.12.008
0 引言
输油泵机组作为液体管道的核心设备,其安全可靠运行对整个管输系统的高效、平稳运行影响至深。机组安装于敞开式泵棚区中,长期工作在风沙多、温差大的室外自然环境中,设备的各类部件出现故障的概率较大,频繁故障停机会对整个系统造成严重影响,本文主要统计分析从2020年至2022年哈密区域3个输油站(四堡输油站、翠岭输油站和河西输油站)输油泵配套电机每年6月至9月运行时轴瓦温度异常趋于报警值的异常状况。
为把电机轴瓦温度异常故障减到最少,需对电机轴瓦温度影响因素进行全面归纳总结,从而得出导致电机轴瓦夏季温度偏高的主要原因,并提出可行的改进建议和措施,以此指导输油泵电机开展预防性检维修工作,防止电机因温度影响出现计划外停机故障,保障输油站场生产平稳高效进行。
1 双兰线哈密段电机分布记录
在双兰线哈密段站场,输油泵机组采用“泵+西门子/ABB电机”方式,西门子电机和ABB电机具有相似的结构特点,均为鼠笼式三相感应异步电机,双兰线哈密段3个输油站共计27台主泵电机,分布统计如图1所示,其中西门子定速电机25台、ABB调速电机2台(四堡站成品油B-C05403/B-C05404泵配套使用),在本文中提取3个输油站27台输油泵电机运维数据作为研究对象。
2 电机轴瓦结构特点及发热原理
西门子电机轴瓦结构方式为水平中开式自润滑轴瓦,是轴系安装定位的关键部件。在停机状态时,电机轴颈位于轴瓦内表面的下部,与轴瓦处于边界润滑摩擦状态。当电机转动时,润滑油由于黏性而附着在轴颈表面,被卷入轴颈与轴瓦的楔形间隙之中产生油压,油隙渐窄的部位油压较大,通过油压将轴颈托起,使其在油膜[1]上悬浮旋转,油膜形成动态过程如图2所示。油膜起到减振、润滑、冷却的效果,因此,为提高电机传动效率,要求轴承与轴颈间必须形成良好的油膜,防止轴系表面“接触”导致轴瓦异常温升。
3 轴瓦温升要因确认
维修人员从造成滑动轴承异常温升要素入手,排查装配尺寸、配合间隙、表面粗糙度、光洁度、润滑油粘度、振动值、热平衡,找出轴瓦夏季温度主要影响因素,进而制定应对措施,以确保电机安全平稳运行。
3.1 装配尺寸
2022年8月至9月,对27台输油泵电机进行专项排查,测量电机轴瓦安装位置处轴径110 mm,经现场实际测量配合尺寸:
1)顶间隙范围为0.16~0.22 mm,侧间隙范围为0.10~0.22 mm;轴瓦接触角范围在60°~85°,接触面位于下轴瓦中部,无连片亮点,接触点为(2点~4点)/cm2;
2)轴窜量小于0.10 mm、轴颈处圆周跳动小于0.01 mm;
3)靠背轮间距与联轴节长度偏差小于0.10 mm。
以上尺寸实测数值符合110 mm轴径在滑动轴承间隙、窜量、跳动(API标准)及同轴度要求[2]范围内,装配尺寸不是导致轴瓦温度异常上升的要因。
3.2 光洁度
在故障排查和专项检查过程中,现场拆解电机轴承箱、轴瓦及其附件,轴承箱内部表面附着深色油渍(输油泵电机润滑油未开展废油检测,变色、变质原因未知),轴瓦、轴颈表面在对应圆周方向有不同程度的摩擦痕迹,如图3所示,可能为润滑油污染,油品存放不当、密封不严致使空气中飘浮的细微尘土颗粒混入润滑油,破坏电机轴瓦、轴颈表面光洁度[3],影响轴瓦接触精度。
轴瓦发热量主要是由轴瓦与转子轴颈的摩擦引起的轴功率损失形成,由轴功率损失公式Nr=10.5×10-4×n×M,M=0.5 μPd(式中:n为电机转速;μ为轴瓦摩擦系数,取值0.01~0.2;P为轴承负荷;d为轴承内径)可以看出,轴功率损失与轴承负载、摩擦系数成正比。在额定负载范围内,轴瓦、轴颈光洁度降低,轴瓦发热量增多,温度上升后油膜厚度[4]减小,进入轴瓦发热、油膜厚度(强度)降低、继续发热的恶性循环。因此,光洁度是导致轴瓦温度异常上升的要因。
3.3 润滑油粘度
电机夏季使用润滑油为美孚抗磨液压油DTE22(等同于ISO VG22),其40 ℃时运动粘度为21 cSt,100 ℃时运动粘度为4.5 cSt。通过运动粘度计算器得出:电机平稳运行时轴瓦平均温度80 ℃,此时VG22运动粘度为6.71 cSt;夏季高温时段,电机平稳运行时轴瓦温度93 ℃,此时VG22运动粘度为5.12 cSt。两项数值大于100 ℃时润滑油运动粘度,满足使用要求。
在日常检维修过程中,作业人员按照检修规程要求定期开展润滑油更换(检维修手册要求更换周期为8 000 h,实际更换周期为2 000 h),且液位保持在1/2处,润滑油粘度不是导致轴瓦温度异常上升的要因。
3.4 振动值
从机泵远程监控系统查询电机振动值(振动烈度,mm/s)采集数据,27台输油泵电机振動值在0.5~2.0 mm/s,根据振动烈度评价标准[5],输油泵电机属于第四类安装在刚性基础上的辅助机械,测量振动值分布在A区,评价为优秀;振动值不是导致轴瓦温度异常上升的要因。
3.5 热平衡
从电机产生热量、散热方面分析,根据能量守恒定律公式:
式中:Q1为轴系单位时间内产生的热量;Q2为轴承箱单位时间向空气中热辐射的散热量;W为空气质量流量,W=ρV/t,ρ为空气密度(1.1~1.4 kg/m3),V为换热空气体积,1/t为常数1.29;C为空气等压比热容,C=1.004 kJ/(kg·K);ΔT为温差值,ΔT=T2-T1,T2为润滑油温度(即轴瓦温度),T1为环境温度。
得出:
不考虑电机其他形式的热辐射,从式(2)分析,热量辐射差ΔQ分为以下3种情况:
1)ΔQ<0,即Q1<Q2,电机从静止状态到运行平稳前,轴系产生热量通过热辐射传导至轴系部件、润滑油,使轴系部件、润滑油温度上升,少量热量通过轴承箱散热传导至外部空气中;
2)ΔQ=0,即Q1=Q2=1.29ρV(T2-T1),电机达成平稳运行状态,轴系产生的热量与轴承箱散热量相等,查询文献[5]:润滑油温度为75 ℃时润滑油性能到达最优状态;
3)ΔQ>0,即Q1>Q2,轴系产生的热量大于轴承箱散热量,随环境温度升高,温差ΔT减小、空气密度减小,轴承箱散热量(Q2)降低,经轴承箱散热后剩余热量残留在轴承箱内部,使润滑油温度(T2)持续升高,T2>75 ℃直至在高温点重新达成热平衡状态。
输油泵电机安装于室外敞开式泵棚区内,电机平稳运行时润滑油温度为80 ℃。电机夏季室外最高温度达到50 ℃,润滑油温度最高为93 ℃。符合上述情况3)内容,热平衡是导致润滑油温度异常上升的要因。
4 处理对策
通过以上分析,清洁度和热量为导致电机轴承箱温度异常上升的主要原因,针对这两个要因,采取以下措施可有效降低轴瓦运行温度。
4.1 按照“五定管理” “三级过滤”的要求提升润滑油管理水平
将润滑油计量器具、油壶等工器具分类管理,严禁不同牌号润滑油混用,做好工器具防尘措施,从源头降低润滑油污染概率,确保清洁度。在轴承箱开盖检查过程中,对轴承箱注油口、呼吸阀、内部各部件表面使用胶泥粘粘、润滑油冲洗、接触面抛光等方法清洁处理,避免浮尘等杂质落入轴承箱,导致轴瓦、轴颈接触面在运行过程中“磨砂式微切割”,保护轴系表面光洁度,防止轴瓦温升。目前,输油站场轴承箱润滑油未定期送检,在检修时排放出的润滑油集中处理,维修人员在检修报告中描述润滑油颜色、有无杂质等外观检查,无润滑油化验结果,润滑油粘温特性、酸度、含水量、杂质类型、颗粒度等无有效证明数据,建议公司按照压缩机润滑油管理制度执行定期送检,提升润滑油管理质量。
4.2 改善自散热轴承箱换热效率
通过式(2)分析,在同一工况条件下,要将润滑油温度调整下降到75 ℃最优状态,需提高换热空气体积V、增大温差ΔT值,在环境温度不可改变的情况下,增加轴承箱外部通风量、降低温度,提高换热效率,降低轴承箱轴瓦温度。在夏季高温时段进行试验:当环境温度38 ℃时,四堡站原油4#泵电机轴瓦运行温度接近93 ℃,通过外部架设轴流风机,对电机轴承箱外壳进行强制通风,如图4所示,电机轴瓦温度下降3~5 ℃,散热效果明显。建议开展电机轴承箱冷却系统改造试验,提高电机轴承箱换热效率,降低电机轴瓦在高温时段运行时的温度,保证关键设备可靠性。
4.3 消除环境温度对轴对中数据的影响
输油站场电机轴材料S355J2G2+N(ST 52.3N)等同于国标Q345D材质(表面热处理)。在不同温差范围内,轴径向膨胀量[5]:
式中:α为热膨胀系数,α=10×10-6;L为电机中心高度;ΔK为温差,ΔK=50 K。
经过计算,轴径向膨胀量最大值0.25 mm。
在检维修过程中,现场作业人员按照公司《泵机组操作维护检修规程 第1部分:卧式离心输油》要求进行对中作业,明确径向及端面偏差d:-0.05 mm≤d≤+0.05 mm。维修人员在冬防保温检修时将对中数据调整至上偏差+0.05 mm,在春季检修过程中将对中数据调整至下偏差-0.05 mm,通过主动调整电机对中数据,削减季节交替、环境温度突变对轴膨胀收缩的影响,确保对中数据在要求范围内,消除因对中偏差造成的电机轴瓦温度偏高故障。
4.4 优化运行方案
首先,针对在役液体管道输量不均衡的运行状态,管线的实际输量与设计能力有较大偏差,使生产设备、工艺运行等系统部分处于不经济的状况下运行,造成无功损耗增大、功率因数低、运行效率低等问题。其次,需要持续研究不同油品、不同输量下最合理的输送方案,合理匹配站场和设备,将电机载荷、运行效率控制在最佳工作区域内,减少能源浪费,降低运行成本,提高输油系统效率。第三,定期监测输油泵状态、能效,对低效率、高能耗输油泵机组制定大修计划,通过开盖大修提升泵运行效率,延长机泵使用时间。
5 结束语
输油主泵电机轴瓦温度夏季偏高产生的原因复杂、多样,解决有一定难度,不能采取更换轴瓦、润滑油等手段简单了事,对维检修人员的故障判断和处置能力提出了更高的要求。在故障排查过程中,维检修人员应在充分了解设备运行状况的基础上进行认真分析,从轴承装配、结构、辅助设施等多方面着手,抓住根本原因,采取有针对性的措施,解决轴瓦温度异常故障,降低故障停机率,提高机组安全运行性能,为实现公司输油泵机组无故障运行16 000 h目标打好基础。
[参考文献]
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[2] 卧式离心输油泵机组操作维护检修规程:Q/SY XG 0098—2019[S].
[3] 秦超.表面粗糙度对滑动轴承润滑静特性影响试验研究[D].天津:河北工业大学,2017.
[4] 黄华.电机轴瓦夏季温度偏高原因分析与对策[J].湖南电力,1999(3):26-27.
[5] Mechanical vibration of machines with operating speeds from 10 to 200 rev/s-Basis for specifying evaluation standards:ISO 2372—1974[S].
收稿日期:2023-02-15
作者簡介:鲁成云(1972—),男,甘肃永登人,工程师,研究方向:油气设备管道维抢修。