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沸石转轮+RTO 工艺在低浓度VOCs 废气治理中的应用

2023-01-14王翼鹏

中国资源综合利用 2022年12期
关键词:低浓度转轮沸石

杨 旭,王 涛,王翼鹏,蒋 伟,孙 莉

(1.宇星科技发展(深圳)有限公司;2.广东省环境监测和治理工程技术研究开发中心;3.深圳盈和环境物联科技有限公司,广东 深圳 518057)

挥发性有机物(VOCs)可以分为多个类别,包括烷烃类、芳香烃类、烯烃类、卤代烃类、酯类、醛类、酮类和其他化合物[1]。大多数VOCs 具有令人不适的特殊气味[2],并具有毒性、刺激性、致畸性和致癌作用,特别是苯、甲苯及甲醛等会对人体健康造成很大的伤害[3]。工业源VOCs排放是大气污染的重要来源[4],主要源自煤化工、石油化工、燃料涂料制造、溶剂制造与使用等过程。环境保护上,主要关注苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、三氯乙烯、三氯甲烷、三氯乙烷、甲苯二异氰酸酯、二异氰酸甲苯酯等活泼VOCs 的去向。

VOCs是细颗粒物(PM2.5)和臭氧的重要前体物[5],控制VOCs 排放,有助于加强PM2.5与臭氧协同控制,实现减污降碳协同增效,持续改善生态环境。VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的原则。典型治理技术主要分为回收、销毁及两者组合的新技术。其中,沸石转轮+RTO 工艺处理效率高,具有较高的经济性,近年来备受环保工作者的青睐,主要适用于低浓度、大风量的化工、燃料涂料制造、医药农药制造、电子产品制造、家具制造、包装印刷、涂装等场景的VOCs 治理。

1 工艺流程设计

某新材料企业位于浙江省绍兴市上虞区,建有年产20 000 t 的涂料生产车间。经核算,车间生产区、灌装间、包装间等区域的风量合计124 400 m3/h。进口VOCs 检测数据显示,该车间废气主要成分为颗粒物、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、二氯甲烷(微量)等,混合废气浓度为181 mg/m3。该废气具有低浓度、大风量的典型特点。

1.1 设计目标

根据《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)的二级排放限值,最高允许的污染物排放浓度与排放速率如表1 所示。从适用范围来看,颗粒物涉及碳黑尘、染料尘、颜料尘和医药尘。

表1 最高允许的污染物排放浓度与排放速率

1.2 工艺选择

针对废气特点及现场情况,本项目拟采用“预处理(喷淋洗涤+多级过滤)+转轮浓缩+RTO+喷淋洗涤”的处理工艺(简称沸石转轮+RTO 工艺)。前端的喷淋洗涤采用水洗,以去除漆雾液滴及颗粒物,后端采用碱液喷淋,以去除二氯甲烷燃烧产生的酸性气体。低浓度VOCs 废气进入转轮浓缩后进入RTO,经高温焚烧,再次喷淋洗涤,然后通过烟囱排放。主要工艺流程如图1 所示。

图1 工艺流程

通过查询该企业环评报告,产品有光固化涂料。光固化涂料在紫外灯的照射下会产生固化,便于固化后的漆雾在后续过滤阶段去除,且在紫外灯的照射下,大分子也能转化为小分子,因为小分子的沸点低,便于转轮吸附和脱附。因此,多级过滤采用金属滤网+紫外线(UV)光催化+两级过滤的组合方法。综上,整套废气治理系统最终采用“喷淋洗涤(2 套并联水洗)+多级过滤(金属滤网+UV 光催化+两级过滤)+转轮浓缩+RTO+喷淋洗涤(碱液)”的组合工艺。

1.3 工艺流程分析

低浓度VOCs 废气汇总后进行喷淋洗涤(水洗),去除漆雾液滴和颗粒物。随后,处理后的废气进入过滤系统。过滤系统分为4 级,采用金属滤网+UV 光催化+两级过滤的组合方法,每一级针对不同物质进行去除,充分考虑材料更换频次,减少更换时间,从而延长设备连续运转周期。预处理的废气由管道进入沸石转轮浓缩,其中的有机物被沸石转轮吸附,同时脱附风机、加热器开始工作,利用高温空气反向将转轮吸附的有机物脱附出来,随着转轮旋转,浓缩废气连续稳定地输送至RTO 并被催化降解为CO2与H2O,之后经过降温喷淋和碱液喷淋,通过烟囱排放。

过滤系统主要过滤易引发浓缩设备阻塞和失效的杂质和颗粒物,可基本去除粉尘、漆雾,气体中粒径0.5 μm 以上的粉尘净化效率不低于98%。该系统主要通过纤维材料改变漆雾液滴的惯性力方向,将其从废气中分离。不同过滤材料可以组合使用,提高过滤效率。喷淋吸收系统主要由填料、喷淋装置、除雾装置、喷淋液循环泵和吸收塔组成,主要利用气液两相充分接触吸收的中和反应,净化分解各种有机溶剂和无机酸碱废气。

沸石转轮被分为吸附区、脱附区、冷却区3 个功能区,它在各个功能区内连续运转,气体脱附与转轮再生在转轮上同时完成,并将低浓度、大风量的有机废气浓缩成高浓度、小风量的气体(浓缩倍率5~25倍),可降低后处理设备的规格,降低运行成本。RTO 的主体结构由燃烧室、陶瓷填料床和切换阀等组成,它可在高温下将可燃废气氧化成CO2和H2O,从而净化废气并回收废气焚烧释放的热量,废气分解率大于99%,热回收率大于95%。有机废气被预热至大于760 ℃,在燃烧室加热升温至800 ℃左右,氧化分解成无害的CO2和H2O。氧化时,高温气体的热量被特制的陶瓷蓄热体储存起来,用于预热下一循环新进入的有机废气,从而节省升温需要消耗的燃料,降低运行成本。

2 治理效果分析

本项目废气处理规模为124 400 m3/h,采用“预处理(喷淋洗涤+多级过滤)+转轮浓缩+RTO+喷淋洗涤”的处理工艺。项目进口混合废气浓度为181 mg/m3,通过转轮浓缩后,废气浓度为2 529 mg/m3,浓缩倍率约为14 倍。经检测,出口废气浓度如表2所示。

表2 出口废气浓度检测结果

表2 中,非甲烷总烃依据《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ 38—2017)采样,并采用气相色谱质谱联用仪检测;其他检测项目采用《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157—1996)采样,并采用气相色谱仪进行检测。由检测结果可知,出口废气浓度低于《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)的二级排放限值,VOCs 排放浓度符合行业排放标准及浙江省地方排放标准的要求,实现持续环保达标排放,为该新材料企业的连续生产提供基础保障。经测算,该项目每年可削减VOCs 排放量197 t,具有较高的环境效益、经济效益和社会效益。

3 结语

在沸石转轮+RTO 工艺中,转轮脱附温度约为200 ℃,可保证高沸点组分完全脱附,有效提高工艺的整体净化效率,保障出口废气达标排放。同时,转轮吸附浓缩大大缩减了废气处理量,使RTO 规模变小,降低设备投资费用。RTO 燃烧产生的热量用于预热废气,热利用效率高,运行能耗低,大幅减少能源消耗。总的来说,该组合工艺具有高效、节能的优势,值得广泛推广应用。针对涂料生产车间大风量、低浓度的废气特点,本项目选用沸石转轮+RTO 工艺进行工程设计,治理效果良好。该工程的设计和应用为低浓度VOCs 废气处理提供数据支撑,具有一定的参考价值和指导意义。未来,要开展深入研究,加强应用实践,开发针对其他行业VOCs 的高效处理技术。

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