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1000 MW 火电机组单侧中调门突关的相关分析

2023-01-14陈智会史雪理

设备管理与维修 2022年22期
关键词:闸阀油压电磁阀

陈智会,刘 安,史雪理

(徐州华润电力有限公司,江苏徐州 221100)

0 引言

某电厂5#机为上海汽轮机厂制造,N1000-26.25/600/600(T C4F)型超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、凝汽式、双背压、八级回热抽汽式汽轮机。2 组高、中压主汽门、调门对侧布置,全周进汽滑压运行方式,数字电液式调节系统(DEH)控制。

1 事故经过

机组负荷670 MW,C#、D#、E#、F#磨煤机运行,总燃料量257 t/h,CCS 控制方式,AGC 投入。运行人员监盘发现5#机实际负荷由670 MW 突降至600 MW,高调门快速开大,A 侧再热汽压突降,B 侧再热汽压突升且伴随汽温扰动大,DCS 发“2#再热调门关闭”报警,DEH 发电磁阀故障、EH 母管油压低、52#中调门阀位异常等报警。运行人员立即排查DEH 画面,发现52#中调门关闭,52#中调门阀限自动设至-5%;虽然其1#跳闸电磁阀报警,但状态仍显示在关闭状态(红色);52#EH 油泵电机电流由25 A 涨至57 A 后逐渐恢复,EH 油母管压力突降后恢复(母管压力3 个模拟量最低分别降至10.4 MPa、10.7 MPa、10.7 MPa)。紧急降低机组负荷,就地排查EH 油系统无泄漏并确认52#中调门就地已关闭,监盘人员确认EH 油箱油位稳定、确认EH 油压已回升、检查小机出力、大机振动等参数,联系检修检查52#中调门异常突关原因(图1、表1)。

图1 52#中调门突关后部分参数变化趋势

表1 52#中调门关闭前后重要参数变化

2 事故分析及要点处理

2.1 异常分析

高、中压调门执行机构如图2 所示,由电磁跳闸阀、插装阀、伺服阀、油动机等组成。调门由油动机开启,弹簧力关闭,伺服阀控制调门开度大小。跳闸阀带电关闭(红色),失电打开(绿色),正常运行时,汽轮机复位后,电磁跳闸阀带电关闭,插装阀上部被高压油压缩,也处于关闭位置,回油通道被截止。

图2 高、中压调门执行机构示意

负荷指令通过负荷—流量函数计算出汽机总流量指令,流量指令经流量—开度函数计算出高、中压调门的阀位指令并平均分配两侧高、中压调门,阀位指令与阀位传感器反馈来的实际阀位信号相叠加,叠加后的电气信号送到伺服放大器,而后经电液转换将电信号转变为液压信号,油动机再将液压信号转变为机械信号,控制调阀开度。调阀需要开大时,在电液伺服阀内驱动线圈加上一电压,驱动线圈发生偏转,带动电磁阀内滑块移动,高压油进入油动机活塞下腔,推动活塞上移,上腔的油被挤出腔外,带动执行机构,开大调门,同时弹簧被压缩。直至阀门指令与反馈偏差符合要求,驱动线圈回归原位。需要关小时,伺服阀控制连通油动机下腔排油,借助阀门执行机构上的弹簧力使活塞下行,关小调门。

正常运行时,中调门处于全开位置,类似于主汽门油动原理,油动机下腔室具有高油压且处于平衡状态,EH 油流静止。伺服阀、跳闸阀、插装阀、油动机故障时均可能导致EH 油泄压或阀门异常关闭,如伺服阀内滑块卡涩异物、跳闸电磁阀线圈烧损、油路堵塞、O 形圈破损等。以前也曾出现高压主汽门跳闸阀部分开启致单侧主汽门突关、高调门伺服阀性能下降或异物堵塞致EH 油压低跳机等事故。

经热控人员排查,确认此次异常原因为52#中调门跳闸电磁阀1#线圈中间端子接线断线,1#跳闸电磁阀失电打开,即泄油回路被打通,插装阀上部油压被泄,下部高压油使插装阀开启,从而导致油动机活塞下腔的油被泄至回油管路,弹簧力使中调门快速关闭,EH 母管油压同步下降,EH 油泵电流上升。当阀限自动设至低限(-5%)后,伺服阀油路被关闭,EH 母管油压回升,EH 油泵电流回落。热控人员重新对线圈端子进行接线,复位报警后,通过阀限设置逐渐开启52#中调阀,系统恢复正常运行。

2.2 阀限问题

查询DEH 高、中压调阀阀限逻辑可知,正常运行时,阀限跟踪上限值(105%),保证调阀开启裕度。当满足以下4 个条件时,阀限将自动设至下限(-5%):①对应调阀“1#电磁阀关”;②“对应调阀2#电磁阀关”;③“阀位指令与反馈偏差>5%”;④“EH 油母管压力<145 bar(3 取2)”。此次异常出现时,虽然1#电磁阀出现断线,但DEH 画面显示其仍在关闭位置(红色),因为DEH 显示的的是电磁阀指令状态,并非实际位置反馈;2#电磁阀无异常,在关位;52#中调门出现关闭,即阀位反馈与指令偏差大;EH 油母管压力已低于14.5 MPa(即145 bar),4 个条件均满足,阀限自动设定至下限(-5%)。调阀突关后,阀限自设至下限也是对EH 油压的一种保护作用,否则,在跳闸电磁阀缺陷未经消除(仍在开启位置)的情况下,伺服阀持续进油,电液执行机构的压力油与油箱回油相通时间过长,将导致EH 油压持续下跌,威胁机组安全。

2.3 要点处理

(1)就地:全面排查EH 油系统,查看有无漏点,若有则及时隔离故障汽门进油,关注EH 油箱油位并进行补油。

(2)阀限:调阀突关,立即检查对应阀限自动设至下限(-5%),否则手动降低阀限至-5%。本次异常出现时,EH 油母管压力最低分别降至10.4 MPa、10.7 MPa、10.7 MPa。EH 油压低跳机保护为以上3 个点小于10.5 MPa(3 取2)延时5 s。所以,在未确认事故原因、未消除相关缺陷的情况下,切忌盲目释放阀限、手动开启故障阀门等操作,以防EH 油母管油压被泄,必要时,就地关闭该路EH 油进油门。

(3)燃料:单侧中调门突关后,汽机做功能力下降,在负荷指令不变的情况下,为维持机组负荷,总燃料量会逐渐增加。应及时降低机组负荷,并关注总燃料量,避免出现超限,尤其在高负荷情况下,应快速降低机组负荷。

(4)低旁:单侧中调门突关,机组做功能力下降,主蒸汽流量将增加,低旁压力设定值由主蒸汽流量计算而来,也将随之升高;同时,由于调门关闭,再热汽实际压力也将升高,当其大于低旁压力设定值后,低旁将自动开启。由于低旁可能只是微开(此次开至2%左右),低旁减温水截止阀可能不会自开(自开逻辑为低旁阀位≥3%脉冲3 s),而减温水截止阀后的调阀则会随低旁后蒸汽温度升高而逐渐开大,此时应先将减温水调阀手动关小,然后开启减温水截止阀,再开启减温水调阀,以防止凝水压力突降太多。当低旁阀位小于2.5%时,减温水截止阀又会自关,但此时低旁可能仍有微小开度,应加强对减温水截止阀的关注,必要时手动干预。

(5)小机:单侧中调门突关后,中压缸进汽量突降,应及时关注小机出力,关注低调阀开度变化,关注给水流量变化。此次机组负荷较低,四抽压力无明显下降,小机低调阀影响不大(表1中低调阀开度变化)。

(6)大机参数:中调门突关后,及时查看大机振动、轴向位移等重要参数。此次机组负荷较低,3#瓦振动由1.2 mm/s 升至1.8 mm/s,其他轴瓦振动及轴向位移等参数无明显变化。

(7)高排、高加:中调门关闭,蒸汽阻塞,高压缸调速级蒸汽压力、高排压力、温度均会出现上升现象,应予以关注,必要时也可适当微开低旁,释放压力。52#中调门关闭后,冷再压力由3.6 MPa 升至4.1 MPa,作为52#高加汽源,应及时关注52#高加水位变化。同时,降负荷时,惯例对53#高加水位影响较大,应予以关注。

(8)两侧偏差:单侧中调门突关,两侧再热汽温、汽压偏差将增大,应加以控制,同时及时联系检修处理缺陷、跟踪进度,控制机组单侧中压进汽运行时间。

3 优化措施

由上述可知,此次EH 油母管压力已降至接近机组跳闸值,而运行EH 油泵出口压力降至11.7 MPa,未到备用泵联启值(运行油泵出口压力小于15 MPa 延时100 s 或小于11.5 MPa无延时或运行泵跳闸联启备用泵),具有一定安全隐患。经专业研讨、报批,决定优化备用EH 油泵联启逻辑:在以上3 个条件的基础上增加“EH 油泵出口母管压力(三取中)<11.5 MPa”。另外,停机时,建议加强对伺服阀、跳闸阀、插装阀等重要设备的维护;定期检测,增加相关静态试验;机组运行时,强化EH 油质管理,关注调门指令与反馈偏差,关注油动机进回油管路振动、温差,关注电液伺服阀、跳闸阀本体温度等。

4 结语

本次异常暴露了现场重要设备缺陷与控制油系统的逻辑隐患,经过分析,优化了DEH 重要设备相关逻辑,梳理了事故处理要点。控制油系统异常导致调门突关的原因很多,人员应清晰控制油系统及相关设备的原理及异常处置方案,明确系统存在的隐患与缺陷,及时排查,控制风险。

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