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运用六西格玛方法提高细支卷烟吸阻Ppk 值

2022-12-18安雪姣

现代工业经济和信息化 2022年7期
关键词:卷曲导轨喇叭

安雪姣

(河北白沙烟草有限责任公司保定卷烟厂,河北 保定 071000)

1 研究背景

随着精益管理的深入,人们对卷烟产品内在品质的要求更加严格,注重产品的“精道、地道、味道”,注重产品数据的分析研究。在细支卷烟生产过程中,通过物理指标分析细支卷烟吸阻不稳定,吸阻Ppk 值最低达到0.32,合格率(Ppk≥1.0)仅达到24%。为此成立课题组,运用精益管理工具分析原因制定措施,以此提高细支产品吸阻过程能力控制水平,保证产品质量的稳定,为践行“荷花梦”提供技术支持力。

2 原因分析

2.1 测量系统分析

对索定综合测试台的测量系统进行分析。分别选取10 支烟支,安排3 名质检人员用同一台综合测试台测试两次,进行重复性和再现性验证。得出结论%P/TV=19.85%,%P/T=20.16%,均小于30,可区分的类别数为6>5,测量系统可以接受。

2.2 因子分析

2.2.1 风室导轨间隙不当的分析

因子概述:当风室导轨间隙变化时,影响烟丝束的连续运行,造成烟丝供给不均匀,形成烟支空头、竹节烟、端部落丝异常情况,导致烟支吸阻发生波动。

设备生产厂家规定风室导轨宽度从右至左依次为h=7.0 mm、g=7.0 mm、f=7.1 mm、e=7.2 mm、d=7.2 mm、c=7.3 mm、b=7.4 mm、a=7.4 mm 基本呈喇叭口形状,宽度逐渐扩大。小组根据实际情况寻找合适的间隙宽度,分别设置不同风室导轨间隙调整量(0 mm,-0.1 mm、-0.2 mm、-0.3 mm),测量每种水平下烟支吸阻,每种水平下取20 组数据。

通过数据分析,得出结论数据独立且符合正态分布,由等方差检验P 值<0.05,方差不相等,说明风室导轨间隙对烟支吸阻标准偏差影响显著;由方差分析可知P 值=0.065>0.05,支持原假设,说明风室导轨间隙调整对烟支吸阻均值无显著影响;由箱线图看出烟支吸阻均值虽有差别,但相差不太大,可是波动却很明显。

2.2.2 烟条切割部位喇叭嘴间隙调整不当的分析

小组分别设置不同的喇叭嘴间隙(0.25 mm,0.3 mm,0.35 mm),各水平随机取样100 支卷烟,按照从长到短的顺序各抽取20 支进行试验。

分别分析喇叭嘴间隙与烟支长度的关系、烟支长度与烟支吸阻的关系、喇叭嘴间隙与烟支吸阻的关系。方差分析中,P 值均小于0.05,回归效果显著;回归系数的检验中,自变量x 的P 值小于0.05,分别验证的因子都是显著因子,

通过残差分析,可知数据符合对回归的基本假定,线性模型可以接受。

综合上所述,喇叭嘴间隙变化对烟支吸阻有影响,由拟合线图可知当喇叭嘴间隙为0.3 mm 时烟支长度最接近标准中值,烟支长度越大烟支吸阻越大。关于因子最优值的确定,将在I 阶段进行分析计算。

2.2.3 水松纸卷曲器角度分析

在实际生产中,更换水松纸时成功搭接才能保证设备的正常运行。

我们分别设置4 个水松纸卷曲器的角度(60°、75°、90°、105°)进行试验,通过卡方检验发现P=0.000,可知水松纸卷曲器角度与水松纸搭接成功与否有很大关系。实验发现水松纸卷曲器角度过大,容易刮断水松纸,造成设备停台,因此将105°舍去不再进行分析。

因子概述:水松纸卷曲器角度即刮刀刮削角度,其大小影响对水松纸的刮削力,导致水松纸薄厚程度不一,影响烟支吸阻,角度太大时容易造成断纸。

对烟支吸阻与水松纸卷曲器角度进行回归分析。P 值为0<0.05,回归效果显著;回归系数的检验中,自变量的P 值<0.05,说明水松纸卷曲器角度是显著因子。小组设定的线性模型是可以接受的。

2.2.4 烟支漏气检测装置缺失的分析

为了保证细支卷烟的抽吸口感,需在烟支滤嘴部分进行激光打孔,在实际生产过程中,由于设备故障、人员操作违规等原因,烟支有可能打不上孔;设备启停过程容易乱烟,极易引起烟支吸阻波动,产生无空烟支,影响产品质量。在现有检测装置控制下,无孔烟支及吸阻超标烟支是否可以成功剔除呢?

选择设备乱烟、正常运行两种情况进行双样本T检验。通过近似t 检验,P 值为0<0.05,拒绝原假设,说明烟支漏气检测装置剔除无孔烟失败,使得缺陷烟支流入生产线,极大地引起了烟支吸阻的均值及波动,影响产品质量的稳定性。为此需要改造检测装置,成功剔除缺陷烟支。

3 改善实施

3.1 针对风室导轨间隙的改善

通过A 阶段分析,发现风室导轨间隙缩短0.2 mm,即风室导轨宽度从右至左依次为h=6.8 mm、g=6.8 mm、f=6.9 mm、e=7.0 mm、d=7.0 mm、c=7.1 mm、b=7.2 mm、a=7.2 mm,烟支吸阻接近标准均值中限,且波动不大,保证质量稳定。

3.2 针对烟条切割部位喇叭嘴间隙的改善

细支卷烟切割烟刀厚度为0.15 mm,小组成员经过多次试验研究发现烟刀与喇叭嘴左右间隙各甩出0.05 mm 框量,刀片动作与喇叭嘴不会产生干涉,即喇叭嘴最小间隙为0.25 mm。通过A 阶段分析,喇叭嘴间隙为0.3mm 时,切割后烟条长度均值接近标准值,吸阻波动较小。因此我们确定最佳喇叭嘴间隙范围(0.25~0.30 mm)保证刀片与喇叭嘴传动同步。

3.3 针对水松纸卷曲器角度的改善

根据A 阶段分析,我们找到了水松纸卷曲器角度的最佳范围,为了确保烟支吸阻的稳定,小组进行2 因子2 水平DOE 试验,设置3 个中心点,得出水松纸卷曲器角度、卷烟机运行速度最佳组合值,以此提高烟支吸阻Ppk 水平。

小组分析DOE 因子,进行响应曲面设计,绘制等值线图我们发现试验范围已经包括最佳点;曲面图显示,在我们试验数据范围内可以找到接近卷烟吸阻中值的点。通过响应优化器,得出角度为84.58°,车速4 679.53 支/分,y 最接近吸阻标准中值。连续运行三班,每班抽取5 次物检测试指标,发现该因素引起的烟支吸阻均值在预测区间范围内,无明显波动,吸阻Ppk 值均大于1.3。

3.4 针对烟支堵塞检测装置缺失因子改善

小组设计一个电路板,重新处理漏气检测信号。按照牌号规定调整好脉冲信号后,当烟支滤嘴端有完整的激光打孔数时,电信号电压值较低;当烟支上没有激光打孔时,电信号电压值较高。

设计一个基准电压(电压高低可调),通过设计的电压比较器,将漏气电压信号与之比较,当电压信号高于基准电压时,输出信号将该支缺陷烟支剔除;当电压信号低于基准电压时,不输出输出信号,设备正常运行。

4 结论

此次运用六西格玛工具研究细支烟生产过程中吸阻Ppk 偏低的问题,改善效果显著。烟支吸阻Ppk值高于历史最好水平1.38,达到1.93。项目完成后,设备调整影响烟支吸阻的关键部位后全年累计收益约65.5 万余元。与此同时,降低了辅料消耗,提高了设备运行效率,提高了成品优等品率,为钻石细支产品快速占领市场提供了强有力的支持,并且在改造过程中形成了宝贵的知识财富。

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