海上平台稠油热采锅炉结焦问题分析及解决方案
2022-12-11张轮亭燕夏婧黄坚杨风允
*张轮亭 燕夏婧 黄坚 杨风允
(1.中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 天津 300452 2.中海石油(中国)有限公司北京研究中心 北京 100027 3.克雷登热能设备(浙江)有限公司 浙江 310018)
稠油开发是目前渤海油田稳产增产的重要措施之一,而热采锅炉则是稠油开发的关键核心设备,立式锅炉体积小重量轻,通常作为海上热采锅炉的选择之一,但是由于其紧凑式的盘管结构,可能会在使用过程中产生结焦结垢现象,影响现场使用。目前在渤海区域,已开展立式锅炉热采应用,在运行过程中发现,锅炉对于天然气燃料有较好的适应性,而采用原油或稠油作为燃料时发现,锅炉在运行一段时间后,燃烧状况恶化,并报故障停机。检查发现,锅炉炉膛出现大量的结焦,尾部受热面烟侧结垢。为保证立式锅炉在平台运行的稳定性,本文对已开展应用的两个平台立式锅炉结焦问题进行分析,并给出改进措施,也为锅炉结焦问题给出预防方案。
1.锅炉结焦结垢的主要危害
锅炉结焦结垢产生的危害主要包括:(1)降低使用效率:结焦结垢后的锅炉传热性能变差、热量流失,锅炉热效率降低。(2)降低锅炉使用寿命:影响锅炉安全稳定的运行,由于结焦物形成的热阻,会导致金属材料处于高温下运行,进而降低锅炉使用寿命。(3)导致事故:结焦结垢的存在会导致受热面温度升高金属过热产生蠕变,严重时会使得炉管爆破,发生危害[1-3]。
2.案例一
(1)渤海某平台锅炉结垢情况
渤海某平台位于渤海中南部海域,其上立式蒸汽锅炉于2011年开始投入使用,经过几轮注采后,操作人员发现锅炉效率降低,因此对炉膛进行清理,发现锅炉燃烧器及盘管有大量附着物(图1),清理的附着物约30kg。清理后炉膛内仍无自然吸风,初步判断锅炉中盘管已经全部结焦堵死,烟气无通道。对结焦物进行初步判断,呈现盐晶体状,味咸,大部分溶于水,小部分铁渣,近管壁侧有暗红色物质,如图2所示。
图1 平台1锅炉结焦图
图2 平台1盘管间的结焦结垢样
(2)渤海某平台锅炉垢样分析
由于结垢物部分可溶于水,对可溶物进行离子成分分析,对不可溶物开展XRF和XRD分析[3],结果分别如图3和图4所示。
图3 平台1垢样可溶物离子分析
图4 平台1垢样不可溶物分析
图3a表明,可溶于水的垢样多为盐类,为探究离子来源,对原油进行采样分析(图3b),判断垢样形成原因为:原油中含水量较大,且钙镁离子含量高,这些不能参与燃烧,且水会吸收热量随着烟气蒸发排出,水中溶解的各种盐因水分的蒸发而淅出,从而形成盐类结晶[2]。
图4可看出不可溶物多为铁的氧化物,这是由于原油中含水,在燃烧中氧溶于水中,从而在金属表面产生腐蚀,生成氧化铁产物,在高温的作用下逐渐在炉管上形成氧化铁结垢。
综上,原油含水是渤海某平台立式蒸汽锅炉结垢的主要原因。
(3)渤海某平台锅炉结垢结焦解决方案
渤海某平台原锅炉供油流程如图5所示,从油井到进锅炉原油含水率为11%。
图5 平台1锅炉原处理流程
为进一步降低含水率,对平台上原三相分离器进行改造,提升其脱水能力,最终将产油含水脱至3%以下。目前该平台锅炉运行情况良好。
3.案例二
(1)渤海某平台锅炉结垢情况
本案例中平台投产时间晚于案例一平台,为避免再次出现因原油含水率高而导致的结垢情况,该平台首先采取措施降低原油的含水率,但是运行一段时间后,锅炉效率仍出现了降低的情况,为此也对该平台上立式热采锅炉开展了清灰工作。图6为该平台上锅炉结焦物图,结焦物为黑灰状,未发现晶体存在,不溶于水,胶质含量高。
图6 渤海某平台立式锅炉结焦物
(2)渤海某平台垢样分析
对垢样进行XRD分析(图7)分析,发现垢样中无明显结晶存在且其中碳元素含量达到40%(图8),即结焦物中含有大量可燃物,初步判断结垢是由于原油不完全燃烧导致。
图7 渤海某平台垢样XRD分析结果
图8 渤海某平台垢样元素分析
为进一步确定原油不充分燃烧的原因,对原油元素进行检测,从表1(B34和B36为油井编号)可看出碳元素含量大于85%,氢元素含量大于11%,热值较高,具有很好的燃烧性。
表1 渤海某平台原油分析(原油元素分析)
为使得其充分燃烧,首先加大空气供给提高空燃比,运行一段时间后发现结焦问题仍然存在。对烟气含氧量进行检测,结果为9.2%~13.4%,而常规烟气为2%~4%,因此判断无法充分燃烧的原因主要出现在原油上,对原油组分进行分析,发现其中胶质含量高(表2)。同时对原油在不同温度下的黏度进行测定,该平台原油供给温度为86~96℃,表3中可看出,该温度下原油黏度较高。
表2 渤海某平台原油分析(脱水原油四组分分析)
表3 渤海某平台原油分析(黏度分析)
综上,该平台原油不能充分燃烧是因为原油即使加热到96℃,但仍然黏度高,胶质含量高,常规的空气+压力不能充分雾化,在立式锅炉紧凑炉膛也就无法实现原油充分燃烧,以致结焦。
(3)渤海某平台结垢解决方案
解决原油燃烧不充分的问题,主要是解决原油黏度高的问题,可通过两种方式:提高原油进锅炉温度或者通过掺混轻质油来实现。
①提高锅炉油嘴进口油温。提高油温可降低黏度,如表3所示,提高至140~150℃可显著降低原油黏度,提高空气雾化比。但是平台2由于整个供油系统中各设备耐温等级不匹配,无法承受140~150℃的高温,且温度提升,雾化压力与油压也需同步提升,平台不具备改造条件,那么必须从锅炉燃烧器及其系统解决。如提高喷嘴前的油温、改善燃烧配风、以及结合锅炉本体设计适当加大炉膛。
②混合轻质油,通过混配器保证混合效果,加单向阀保证流向。本项目由于采出的均为稠油,因此加柴油进行混配,通过调和得到适合本平台锅炉燃用的原油。
混合柴油后流程如图9所示。
图9 渤海某平台立式锅炉原油掺混柴油改造流程
通过混合柴油进行锅炉燃料油供给,解决了该平台锅炉的结焦问题,目前该平台上锅炉运行情况良好。
4.结论
通过对两个案例中海上平台上锅炉结焦情况的分析,对海上平台以原油/稠油为燃料的立式锅炉避免结焦结垢提出以下建议:
(1)原油需尽量将水脱除,避免因含水量过高而导致盐类结垢的产生。(2)对于稠油油田,在没有稀油产出的情况下,通过掺混柴油来保证原油充分燃烧的方式尽管有效,但成本较高,锅炉设计时,从温度、压力等物理降黏措施着手,保持不同原油均有良好的雾化燃烧条件,加强配风和适当加大炉膛温度保证充分燃烧,以避免因原油燃烧不充分而导致的结焦结垢问题。