新型管夹在空调器减震方面的研究与应用
2022-11-26侯伟奇陈章勇
侯伟奇 陈章勇 陈 科
(珠海格力电器股份有限公司 珠海 519070)
引言
空调器中管路间的固定是采用管固定块和线扎组合的固定模式,装配效率低;且无法有效管控操作一致性,生产过程中经常出现线扎未扎紧导致整机运行管路应力超标。因此急需改变此装配结构、提高效率及质量一致性。
1 管固定块和线扎组合的失效分析
空调器运行过程中因压缩机振动,部分管路应力超标,需对管路进行有效固定。传统管路件固定采用管固定块和线扎组合方式(图1),线扎需依靠人工拉紧,批量生产松紧度一致性难以保证;拉力偏松时整机运行后管固定块易存在位移,造成管路应力超标,长期运行造成焊点裂漏、断管等问题[2]。
图1 管固定块和线扎组合方式
2 新型管夹开发
2.1 管夹结构开发
根据传统方式线扎松紧度一致性差的问题,采用精益理念,开发采用卡扣按压自锁配合结构,实现管路件之间的固定,保证装配一致性,如图2、3所示。
图2 管夹组件示意
图3 管夹组件与管路装配示意
2.1.1 管夹结构方案特点
1)该管夹采用卡扣按压自锁;
2)能适用管间距35 mm,管径φ6~ φ9.52之间的变换;
3)材料采用PA66,与目前的线扎和前期开发的压力开关管夹材质一致,老化性能满足要求;
4)管夹上设计有橡胶圈的限位结构,防止橡胶圈旋转。
2.1.2 橡胶圈结构方案特点
1)该橡胶圈采用我司普遍使用的三元乙丙材质,其弹性和抗老化性能相比丁腈橡胶和天然+丁苯更加优异[3];
2)能适用管径φ6~ φ9.52之间的变换;
3)橡胶圈上设计有限位槽,防止橡胶圈旋转;
4)橡胶圈周边设计全包围结构,防止橡胶圈在震动过程中脱落问题;
5)开口有“八”字导向设计,便于与铜管的卡装。
2.2 受力理论分析
如图4、5所示,从5N横向力和5N径向力的应力、应变及固定管路的变形情况来看,管夹和管固定块两种固定方式对数据相当,因此采用新型管夹组件取代管固定块+线扎对管路进行固定,不影响整机性能[1]。
图4 5 N轴向力对比分析数据
图5 N径向力对比分析数据
2.3 实验分析
根据新型管夹失效模式分析设计了零件基本耐温性测试、零件受力后耐温性测试、零件兼容性测试以及整机实验测试四个方面实验,并与橡胶管固定块进行了实验对比,具体实验验证情况如表1和表2[4]。
表1 材料性能可靠性验证
表2 整机性能验证实验情况
通过零件基本耐温性测试、零件受力后耐温性测试、零件兼容性测试以及整机实验测试实验结果,用新型管夹固定管路可以满足产品性能要求,如图6所示。
图6 管夹在空调器中装配示意
2.4 管夹与橡胶圈自动化装配
为解决管夹与橡胶圈组装人员,自主设计开发一套振动盘+6分位分度盘的自动化设备,实现管夹、橡胶圈的自动分极定位,兼容φ6~ φ9.52各种规格,实现自动组装。
3 应用成果
新型管夹具有自锁功能,取消了管固定块物料以及取线扎、扎线扎、剪线扎工序,节约单机工时:9 s/台,提效60 %。
图7 管夹与橡胶圈自动化装配
4 结语
项目研发的一体化管夹组件、具有卡扣自锁功能,解决传统管固定块和线扎组合装配一致性缺陷,提高产品质量一致性。同时取消了管固定块物料以及取线扎、扎线扎、剪线扎工序,节约单机工时:9s/台,提效60%。项目具很强的复制性、行业借鉴性、推广应用价值,推广后可给企业带来较大的经济和社会效益。