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MAP沉淀法在烧结脱硫脱硝制酸废水处理中的应用

2022-11-08王东李金锴刘华利寇彦德马昕

冶金动力 2022年5期
关键词:氯化钙沉淀法三联

王东,李金锴,刘华利,寇彦德,马昕

(1.北京首钢国际工程技术有限公司;2.北京市冶金三维仿真设计工程技术研究中心,北京 100043)

前言

为实现钢铁工业大气污染物超低排放的目标,国内钢铁企业烧结、球团烟气脱硫脱硝大多采用活性炭工艺,活性炭工艺具有脱硫、脱硝、脱二噁英效率高,吸收烟气中的SO2制取浓硫酸,系统稳定性强,副产物可综合利用等特点[1]。

在采用活性炭脱硫脱硝净化烧结烟气的过程中,SO2、NOX、Cl-、重金属离子以及为脱硝而喷入的过量氨等多种污染物被活性炭吸附。吸附饱和的活性炭进入解析塔进行高温解析,SO2、HCl、氨等以气态的形式释放,富含SO2的解析废气送至制酸工段制取硫酸,为了保证硫酸纯度,制酸前用稀硫酸对废气进行洗涤净化,废气中的NH3、HCl、重金属离子、粉尘悬浮物以及部分SO2转移进入稀酸中,净化工段排出的含酸废水即为脱硫脱硝工艺需处理的废水[2]。

1 MAP沉淀法的基本原理

磷酸镁铵(简称MAP,俗称鸟粪石)化学沉淀法的原理是向氨氮废水中投加PO43-(或HPO42-)和Mg2+,使其与废水中的NH4+发生反应,生成难溶盐MgNH4PO4·6H2O(MAP),从而出去废水中的氨氮[3]。涉及到的化学反应方程式为:

当pH=9,Mg2+,NH4+-N,PO43--P 的摩尔比为1∶1∶1 时,既能有效去除废水中的氨氮,又可以避免出水水质中的磷含量过高。

2 脱硫脱硝制酸废水来源及水质分析

某钢铁厂于2018年在烧结厂和球团厂投产了2套活性炭脱硫和氨法脱硝环保设施。烧结、球团脱硫脱硝工艺每天分别产生废水量为25 m3/d 和15 m3/d。现废水用碳酸钠调节pH 到8左右,送至烧结拌料回用。由于氨在高温下溢出,造成现场环境恶劣,气味大。

设计进水水质见表1。

表1 脱硫脱硝废水进水水质表

烧结脱硫脱硝废水具有水量小、水质复杂且变化大等特点,故处理难度较大。具体特点如下:

(1)氨氮浓度高,且不能采用生物法脱氮(含盐量太高,微生物无法生存)。

(2)硫酸根浓度高,脱氨调节pH 过程中会产生大量硫酸钙沉淀,影响管路系统的稳定运行。

(3)含盐量高、氯离子浓度高,对管道和设备的腐蚀性强。

3 工艺流程

结合废水水质,通过综合分析比较,确定采用MAP 化学沉淀法除去废水中氨氮,氟化钙沉淀法去除废水中氟离子,同时降低悬浮物,以解决现场工作环境问题,保证现场工作人员的职业卫生健康。其主要工艺流程见图1。

图1 工艺流程图

废水用罐车送至新建废水处理车间后,进入废水缓冲池调节水质水量,经废水提升泵提升进入MAP 脱氮三联箱,在三联箱第一格,加入氢氧化钠溶液调节pH 至9~11,同时加入磷酸三钠固体药剂;在三联箱第二格,加入氯化镁固体药剂,与氨根反应生成鸟粪石沉淀。最后,废水进入第三格进行混凝反应,再由废水一级输送泵送入废水一级沉淀箱内进行沉淀,底部污泥重力排泥至污泥缓冲罐内。

废水一级沉淀箱的上清液自流进入氯化钙除氟二联箱,在反应器第一格,加入氢氧化钠调节pH,同时加入氯化钙溶液去除氟离子。废水进入第二格进行混凝反应后,再由废水二级输送泵送入二级沉淀器内,底层污泥重力排泥送入污泥缓冲罐,上清液自流至成品水池,在成品水池内加入盐酸回调pH值至中性后在厂区内进行回用处理。

污泥缓冲罐内污泥由污泥输送泵送入串螺污泥脱水机内进行脱水,脱水后污泥含水率80%左右,污泥外输进行无害化处置。

4 主要设备配置

MAP 脱氮三联箱:包括箱体、固体加药装置、液体加药装置、隔板、搅拌装置以及配套电气设备等,见图2。隔板共3处,将箱体分为2个反应区、1个絮凝区、1个集水区;2个反应区设固体加药装置,分别将磷酸钠和氯化镁固体加入反应区,并与NH4-N 发生反应,生成鸟粪石沉淀。2个反应区和1个絮凝区均设有搅拌装置,以便更好的发生化学沉淀反应和絮凝反应。集水区与产水提升泵连接,将脱除氨氮后的废水由提升泵提升进入污泥沉淀器。

图2 MAP脱氮三联箱配置图

氯化钙除氟二联箱:包括箱体、液体加药装置、隔板、搅拌装置以及配套电气设备等,见图3。隔板共2 处,将箱体分为1 个反应区、1 个絮凝区、1 个集水区;1 个反应区设氯化钙加药装置,与氟离子发生反应,生成氟化钙沉淀。反应区和絮凝区均设有搅拌装置,以便更好的发生化学沉淀反应和絮凝反应。集水区与产水提升泵连接,将除氟后的废水由提升泵提升进入污泥沉淀器。

图3 氯化钙除氟二联箱配置图

污泥脱水系统:包括污泥缓冲罐、污泥泵、串螺污泥脱水机以及配套电气设备等。脱水后的污泥的主要成分为鸟粪石、氟化钙以及氟磷石灰等混合物,同时含有重金属的氢氧化物,脱水后含水率80%的污泥产量约0.2 t/h。

5 结论与建议

(1)在合适的pH 值和加药量下,经MAP 化学沉淀法和氯化钙化学沉淀法处理后的脱硫脱硝制酸废水,pH 值为7~9,SS<5 mg/L,氨氮<250 mg/L,氟化物<150 mg/L,COD也有一定程度的下降。

(2)经化学沉淀处理后的脱硫脱硝废水,基本实现了去除废水中的氨氮和氟化物的目标,解决了现场工作环境问题,保证了现场工作人员的职业卫生健康。

(3)经化学沉淀处理后的脱硫脱硝废水,尚无法解决其氯离子和含盐量高的问题。欲解决其回用过程中对设备、管道的腐蚀问题,还需对废水进行蒸发结晶提盐或双极膜制酸碱[4-5],以最终实现脱硫脱硝制酸废水的零排放。

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