APP下载

转载机调心式收煤装置的设计与应用

2022-11-05周建平

山东煤炭科技 2022年10期
关键词:垫块机收工作面

周建平

(山西王家岭煤业有限公司王家岭煤矿,山西 忻州 036600)

1 工程概况

王家岭煤矿位于山西省河东煤田北部,设计产能500 万t/a,主要开采4 号煤、7 号煤、9 号煤,采煤工艺为北翼综合机械化放顶煤、南翼大采高一次采全高。工作面现有1 台SZZ1350 型桥式转载机,将原煤由刮板输送机过渡至带式输送机。随着工作面推进位置的变化,巷道底板极易出现倾角,当巷道走势上坡时,收煤板与输送带之间空间不足,容易划伤输送带;当巷道走势下坡时,收煤板距离带式输送机过高,容易造成洒煤。由于转载机的体形较大,加之收煤装置固定在转载机上,随巷道走势,采用人力方式调节转载机收煤装置难度较大。

2 转载机收煤装置的现状分析

对王家岭煤矿SZZ1350 型桥式转载机收煤装置的工序流程进行梳理分析,并对以往18106 工作面调节转载机收煤装置所需的步骤、时间及所需人数情况进行了统计。传统人工方式调节转载机收煤装置,需要4~5 人协同作业,分为12 个步骤,平均耗时51.1 min。其中停机、试机为必要安全步骤,耗时占总用时的16%;人工拆卸、调整、安装步骤,耗时占总用时的84%;根据实际观察,人工熟练程度、现场条件等因素对总耗时的影响程度较大,因此改变传统的调节方式很有必要。

3 调心式收煤装置设计的可行性分析

3.1 确定目标

(1)定性目标:通过研制转载机调心式收煤装置,缩短调节收煤装置的工作流程。

(2)定量目标:收煤时间缩短在20 min 以内。

3.2 目标可行性分析

在传统的调节收煤板流程中,人工操作拆卸固定式收煤板时,松动、紧固螺丝所占时间较长,如果通过研制出全新的装置来替代人工拆卸收煤板,松动、紧固螺丝的过程缩短将能极大提高调节转载机收煤板的效率。对调节转载机收煤板装置核心的调节步骤进行分析讨论,从技术指标、人员素质、成本风险、进度风险、挑战性、设施条件等几方面进行了目标可行性分析,认为任务目标可以实现。

4 调心式收煤装置的设计方案的比选及确定

4.1 调心式收煤装置的设计方案

围绕减少人数、减少步骤、减少时间3 个方面进行讨论,得出整体的设计思路为:研制一种调节装置,来达到减少人数、减少步骤、减少时间的目的。经过分析后,决定设计两种可调节式的转载机收煤板调节装置[1-6],并通过模拟试验法提出两种方案

4.1.1 调心式收煤装置的设计方案一分析

方案一主要是采用支撑顶配合跑道整块方式。工作原理:利用支高顶临时调节纵向高度,在转载机与带式输送机搭接跑道处安设临时垫块,支高顶回收后使用垫块进行支撑,完成调节任务。

工作流程为:(1)停止转载机运转,时间1 min;(2)确认安全闭锁3 min;(3)操作支高顶,调节转载机高度3 min;(4)加装跑道调节垫块2 min;(5)调节收煤板落煤点5 min;(6)回收支高顶2 min;(7)解除控制器闭锁2 min;(8)安全确认设备正常运行1 min。

4.1.2 调心式收煤装置的设计方案二分析

方案二主要是采用收煤板机械换向方式。工作原理:利用液压千斤顶传动装置给旋转装置提供纵向、横向旋转的推力和拉力,从而达到调节目的。

工作流程为:(1)停止转载机运转,时间1 min;(2)确认安全闭锁,时间3 min;(3)操作机械装置,时间3 min;(4)调整收煤板高度和角度,时间2 min;(5)关闭操作装置、解除转载机控制器闭锁,时间2 min;(6)安全确认设备正常运行,时间1 min。

4.2 方案对比分析

方案一为采用支撑顶配合跑道整块方式。(1)功能性。可以进行高度调节。(2)经济性。支高顶预计2000 元,跑道垫块预计500 元,操作装置预计400 元;操作时一共有8 个步骤,总耗时为19 min。(3)安全性。垫块不能固定,存在倾倒风险;加装跑道垫块时,需要停止带式输送机运行。

方案二为收煤板机械换向方式。(1)功能性。可以进行高度、角度调节(功能多)。(2)经济性。旋转装置预计100 元,动力装置预计2300 元,操作装置预计400 元;操作时一共有6 个步骤,总耗时为12 min。(3)安全性。无安全风险,加装时对设备无影响。

通过分析比较两种方案流程步骤及所需时间,可以看出方案二从步骤数量及所用时间上来看为优选方案。综合分析评估后,确定方案二收煤板机械换向方式为最终方案。

5 调心式收煤装置的设计

5.1 材料选型分析

纵向旋转装置的材料选择国际高标螺丝销,抗拉强度400 MPa,屈服强度240 MPa。优点:购买成本低,强度足够,更换便捷。

横向旋转装置的材料选择定制导向块,抗拉强度300 MPa,屈服强度180 MPa。优点:全新制作,强度有保障。

传动装置为液压千斤顶装置,选择ZF800-32型千斤顶,行程1143/778 mm,推力535/326 kN,普通双作用形式,性能参数满足需求。

操作装置是由操作阀组构成,选择FHS400 操作阀组,安全阀门开启压力为350 kN,工作阻力为360 kN,性能调足工作需求。

整个确定的最佳方案如图1。

图1 确定的最佳方案示意图

5.2 实施方案

实施一:绘制图纸。按照要求对转载机调心式收煤板进行数据细化、设计并绘制了图纸。

实施二:申请工具,领取配件。完成材料计划审批、领取、制作工具申领,最终把焊接工具、切别工具、管路、操作阀、千斤顶等工具材料配件领取到位,备用在综采车间。

实施三:零件加工及组装。在综采车间进行导向块的加工制作、旋转部位焊接,完成了旋转部、传动部、操作部的管路连接,经过组长检查,其中旋转部达到了垂直极限距离180 mm、水平最大转角±10°的要求,传动部达到了水平推力240 kN、拉力125 kN,垂直推力220 kN、拉力145 kN 的要求,通过验收。

实施四:装置调试。在综采车间进行整个装置的组装调试,经过组长检查,旋转装置、动力装置、操作装置连接可靠,动作灵敏,操作安全,反应迅速,并进行了空载状态下的调节试验。

6 实践应用及效果分析

研制出了转载机调心式收煤装置后,综采车间在配套18106 工作面时进行了安装,于2021 年6月16 日18106 工作面投入使用后,对6 月16 日—25 日的调节装置使用情况进行了统计。转载机调心式收煤装置在王家岭煤矿18106 工作面投入使用后,只需要通过1 名工人、通过6 个步骤就能完成调节,随着操作工人使用熟练度的提高,其操作时间是线性下降的,接近9 min 左右。转载机调心式收煤装置的应用,达成预期目标,减少了6 个操作步骤,减少了5 名操作工人,减少了40 min 操作时间。

以该装置投入前后所需时间对比计算,每次调节时间前后相比减少40 min。以每天进行一次调节工作,每个工作面工效600 t/h,2 092.9 kJ 吨煤600 元/t 计算:每天增加的经济效益=40 mim×10 t/min×600 元/t=24 万元,每年增加的经济效益=276×24=6624 万元。同时,装置的应用提高了工人调节过程中的安全系数,降低了工人调节过程中的劳动强度。该装置在王家岭煤矿18106 工作面转载机成功应用后,进行批量制作,并在4 台转载机上推广应用。该装置结构简单,成本低廉,具有较好的市场推广前景。

猜你喜欢

垫块机收工作面
一种用于电子混合气的管道连接结构
扛稳粮食生产重任 大力推进水稻机收减损
15104大采高综采面矿压观测与规律分析
不同油菜品种机收损失率及其与产量性状的相关性
经坊煤业矿井需风量与通风能力核定研究
浅埋中厚煤层超长工作面末采矿压规律研究
机收包谷
全国小麦机收率96%创新高
干式变变压器绝缘垫块放电故障原因分析研究
高温地区汽轮发电机组水泥垫块制作合格率的探索