龙桥选矿厂生产回水工艺改造实践
2022-11-04杨会兵
杨会兵
(安徽省庐江龙桥矿业股份有限公司)
龙桥选矿厂于2004年建成投产,现场采用先磁选后浮选流程,主要产品为铁精矿,并综合回收铜、硫。中矿溢流水跑浑问题始于选矿厂达产100万t/a之时,至今已困扰选矿生产多年。随着生产的不断进行,尾矿库闭库的推进,以及国家对矿山环保要求的提高,公司于2019年就中矿跑浑问题进行立项和改造,2020年4月改造系统运行后彻底解决了生产水跑浑问题。
1 选矿厂供水系统与回水水质及其影响
龙桥矿业选矿厂采用先磁后浮工艺,磁选回收铁精矿后的产品(下称中矿)经φ65 m浓缩池浓缩,然后进入浮选系统回收铜、硫。选矿厂生产用水来源除φ65 m浓缩池溢流水,还包括井下水和三级泵供水。这3部分水均输送至选矿高位水池,3个高位水池中的1号池容积为8 000 m3,由井下水泵和三级泵供水,为清水池;2、3号池联通,总容积为12 000 m3,由φ65 m浓缩池溢流泵供水,为浑水池(图1)。浑水主要用于磨矿和分级造浆,清水主要用于磁选和浮选,同时浑水和清水管路间装有阀门,可联通,见图2。
选矿厂磁选系统共有3个系列,当1个系列生产时,φ65 m浓缩池溢流水清澈;当2个系列生产时,φ65 m浓缩池溢流水则会出现跑浑现象,而选矿厂大多数时间必须维持2个系列生产,因此,φ65 m浓缩池溢流水常年跑浑。
长期的中矿溢流水跑浑带来的主要问题[1-5]:
(1)回水利用率低,以回水排尾矿库的方式每年排放到尾矿库的尾矿量约7.4万t(按照300万t/a测算),随着尾矿库即将闭库,后期这部分低浓度的湿尾出路存在问题。
(2)选矿厂2、3号高位水池随着淤泥的沉淀,有效容积减少,且每年年终检修期需要耗费大量的人力、财力清淤。
(3)φ65 m浓缩池溢流水泵输送浑水,严重影响水泵的使用寿命(约为正常寿命的1/3),按选矿厂每年处理300万t矿石计算,每年需多更换水泵9台,按3万元/台计,增加水泵成本27万元/a。
(4)浑水较低的利用效率,导致清水补充较多,取水点遥远的三级泵站开机时间长,用水成本高。根据选矿厂成本数据,三级泵与φ65 m浓缩池溢流水泵相比,水成本增加0.18元/m3,年增加用水成本17.82万元。
(5)浑浊的回水中细泥浓度高,不仅影响分选指标,而且对磨矿有一定的影响。
(6)选矿厂环境状况不佳,且清洁卫生的成本增加,这主要是由于部分生产现场地面不宜用浑水冲洗所致。
2 浑浊回水治理
2.1 φ65 m浓缩池添加絮凝剂试验
φ65 m浓缩池溢流水浓度在2%左右,固体微细泥主要化学成分分析结果表1。
φ65 m浓缩池添加絮凝剂工业试验在φ65 m浓缩池中心盘处添加絮凝剂,可以解决溢流水跑浑问题,但原来进入溢流的微细泥沉降后与原底流一起进入浮选铜、硫作业,不仅导致铜、硫分选指标严重下降,而且严重影响精矿过滤作业,因此,工业试验不得不停止。
2.2 φ65 m溢流水工艺改造
选矿二期扩建投产后,原一期φ53 m浓缩池不再使用,结合现场φ65 m和φ53 m的高差,φ65 m浓缩池的溢流水可自流进入φ53 m浓缩池,φ53 m浓缩池溢流水与新投产的φ65 m浓缩池的溢流清水互通,实现了φ53 m浓缩池处理浑浊溢流水的作用,φ53 m浓缩池底流用渣浆泵送至尾矿压滤系统,改造后的工艺流程见图3,改造新增投资见表2。
2.3 工业调试
φ65 m浓缩池溢流水处理工艺改造于2020年1月施工,4月结束,选矿厂组织了生产调试;将φ65 m浓缩池溢流浑水通过闸阀切向φ53 m浓缩池,并在其中心添加浓度0.5%的聚丙烯酰胺,用量根据φ53 m浓缩池溢流水质进行调节,平均用量为10 g/t;φ53 m浓缩池底流由渣浆泵送至尾矿压滤前的φ32 m浓密机。调试过程顺利,生产运行平稳、可靠,回水水质问题得到彻底解决。改造后高位水池回水水质见图4。
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3 结论
(1)龙桥矿业公司选矿厂中矿溢流水跑浑带来回水利用率低,多余回水后期没有出路;每年需花费人力、财力清理2、3号高位水池沉淀的淤泥;浑浊溢流水泵送影响水泵使用寿命,每年增加备品备件成本达27万元;浑水较低的利用效率,导致清水补充较多,每年多增用水成本17.82万元;浑浊的回水不仅影响分选指标,而且影响磨矿效果;浑浊的回水影响工作环境保洁等一系列问题。
(2)将处理中矿的φ65 m浓缩池的浑浊溢流水自流至闲置的φ53 m浓缩池,并添加絮凝剂加快絮凝沉降速度,使φ53 m浓缩池溢流水满足工艺要求,同时将φ53 m浓缩池底流进行压滤,实现了企业生产尾矿零排放的目标,为后期尾矿库闭库创造了条件,保障了企业的可持续发展。
(3)回水水质的极大改善、用量的显著增加,大大减少了三级泵的运行时间,年降低用水成本300万元。
(4)高位水池的体积利用率大大提高,清淤的人力、财力消耗归零。
(5)选矿厂工作环境卫生状况显著改善。