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百万超超临界机组电除尘系统节能优化

2022-09-23夏玉芳尹柱良蔡健

节能与环保 2022年8期
关键词:吸收塔烟尘电场

文_夏玉芳 尹柱良 蔡健

1 广东惠州平海发电厂有限公司 2 广东电力发展股份有限公司

上汽某百万超超临界燃煤机组在完成超低排放改造之后,电除尘耗电率偏高,本文以该百万燃煤机组为例,在确保环保指标达标的情况下,通过优化电除尘整流变出力、电除尘节能模式等节能措施,降低电除尘耗电率,保证其安全、环保、经济运行。

1 电除尘系统概况

案例机组采用龙净环保公司生产的电除尘设备,保证效率≥99.65%,除尘器出口烟气含尘量<35mg/Nm3。单台机组配两台BE型三室四电场静电除尘器。一、二、三电场阴极线采用针刺线结构,四电场阴极线采用螺纹线结构,阳极板采用BE型结构。电除尘本体内每个电场均采用小分区供电,两台炉共48台整流变压器,其中1号炉一电场6台硅整流变压器已升级为福建龙净的变频整流变。电除尘节能系统主要是以机组负荷信号及电场的伏安特性曲线情况,自动选择电除尘高压整流设备的运行方式,将二、三、四电场由全波供电调整为间歇供电方式,在保证电除尘器出口排放达到性能保证的前提下,实现电除尘节能运行。

2 电除尘系统节能优化措施

通过对静电除尘器整流变电流极限、电压上限的调整,以及对节能模式的优化调整,探索降低整流变出力等优化节能控制,在满足净烟气烟尘超低排放的前提下,降低静电除尘器整流变的电耗。

2.1 电除尘系统试验条件

试验期间静电除尘器整流变投入节能模式正常运行,达到设计除尘效率,脱硫入口原烟气烟尘浓度<35mg/Nm3、烟囱出口净烟气烟尘浓度<6mg/Nm3。脱硫吸收塔系统运行正常。静电除尘器振打装置投入“分组振打”“断电振打”模式运行正常。调整运行方式前,确认各整流变运行参数稳定,检查整流变火花率小于10次/min;确认脱硫入口原烟气烟尘浓度、烟囱出口净烟气烟尘浓度稳定,CEMS分析系统运行正常。每次试验前必须分析评估机组升降负荷、机组吹灰、机组满负荷、燃煤热值及灰分、脱硫入口原烟气烟尘浓度、净烟气烟尘浓度、整流变二次电流电压等工况。

2.2 整流变电流极限优化调整

在满足试验条件的前提下,依次对电除尘A、B列一、二、三、四电场整流变电流极限优化调整,并记录试验参数,调整后见表1。试验目标:一、二电场电流极限由75%逐渐调整至50%,三、四电场电流极限由75%逐渐调整至60%,每次降低5%,每降低5%进行分析评估,满足要求再进行下一步骤,否则终止试验。

2.3 整流变电压上限优化调整

在整流变电流极限优化调整试验后,如仍有节能空间,在满足试验条件的前提下,依次对电除尘A、B列一、二电场整流变电压上限调整,并记录试验参数,调整后见表1。试验目标:一电场电压上限由120%逐渐调整至100%,二电场电压上限由120%逐渐调整至110%,每次降低10%,每降低10%进行分析评估,满足要求再进行下一步骤,否则终止试验。

表1 电除尘整流变运行参数调整表(机组负荷1000MW)

2.4 电除尘节能模式优化调整

在整流变电流极限、电压上限优化调整试验后,如仍有节能空间,在满足试验条件的前提下,继续深度开展节能模式优化调整。负荷区间优化:<400MW,调整为500MW;400~600MW,调整为500~700MW;600~800MW,调整为700~850MW;800~1000MW,调整为850~1000MW。电场运行方式调整(放电方式):调整后的500~700MW,一、二、三、四电场运行方式分别为0、1:2、1:2、1:2。

3 风险分析及控制

脱硫入口原烟气烟尘浓度异常波动或小时均值>35mg/Nm3、烟囱出口净烟气烟尘浓度异常波动或小时均值>6mg/Nm3,终止试验,立即恢复整流变原运行方式。整流变二次电流、电压异常波动大,火化率大于50次/min,立即恢复整流变原运行方式。脱硫入口原烟气烟尘浓度、净烟气烟尘浓度等主要仪表故障异常,终止试验,立即恢复整流变原运行方式。出现整流变故障跳闸,暂停节能调整试验,适当提高整流变出力,确保净烟气烟尘浓度满足超低排放标准。一旦出现烟尘排放超标,无法满足烟尘超低排放要求时,则立即终止试验,恢复整流变原来运行方式,退出节能模式,并适当提高整流变出力,退出断电振打、降低四电场振打高度导通角小于20。严禁出现净烟气烟尘浓度小时均值超过10mg/Nm3。由于粉尘浓度受机组变负荷、吹灰、电场断电振打、煤种变化等影响较大,故电除尘优化控制应充分考虑到以上因素,在调整时留足裕量,做到既节能又环保。

4 试验结果分析

4.1 耗电率分析

试验得到调整前后电除尘系统运行电流变化,结果如表2所示。从电除尘运行电流数据表知,两台机组电除尘调整后除尘变电流平均下降37.28%和16.23%,2A侧电除尘无功补偿装置故障,未投运,造成2A侧除尘变运行电流较2B侧高。另外,1号机组电除尘一电场整流变为变频电源,节能效果较好,整体电流相较于2号机组电除尘要低。从电除尘耗电率数据表知,两台机组电除尘运行方式调整后厂用电率下降率为29.17%和18.52%。预计2022年电除尘厂用电率相对2021年下降0.05%,按照年发电量110亿kWh,预计每年可节约厂用电550万kWh。

表2 电除尘变运行电流

4.2 净烟气烟尘浓度分析

电除尘深度节能调整前后平均净烟气烟尘浓度数据对比。通过数据可知,节能调整后1、2号机组的净烟气烟尘浓度月度均值分别上升52.32%、45.69%,为4.09mg/Nm3、4.18mg/Nm3,小时均值均小于10mg/Nm3的超低排放标准。

4.3 吸收塔浆液品质分析

由于电除尘整流变的节能运行,吸收塔原烟气及净烟气烟尘浓度有所提高,导致吸收塔截留的粉尘量增多。此种情况严重的话会导致吸收塔浆液中盐酸不溶物等杂质含量增多。表3为电除尘深度节能调整前后吸收塔浆液部分指标数据对比,通过数据可知,节能调整后1、2号吸收塔浆液氟离子浓度及盐酸不溶物浓度无明显上升。

表3 吸收塔浆液部分指标

5 结语

案例机组电除尘系统经过节能优化后,净烟气烟尘浓度满足超低排放指标要求,吸收塔浆液品质稳定,电除尘系统耗电率下降0.05%,电除尘低功率运行可降低整流变等设备的损耗,优化了除尘设备的使用工况,可供同类机组节能优化时参考。

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