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首钢长钢8号高炉安全停炉实践

2022-09-22张红斌郝文龙刘小龙

山西冶金 2022年5期
关键词:炉顶煤气高炉

张红斌,郝文龙,刘小龙

(首钢长治钢铁有限公司炼铁厂,山西 长治 046031)

首钢长治钢铁有限公司炼铁厂8号高炉始建于2003年,设计炉容1 080 m3,共20个风口,2个铁口,2个岀铁场,于2012年2月进行了第一次大修,大修后运行至今,已将近10年,现主要存在碳砖和冷却壁侵蚀损坏严重、炉缸温度高、炉腰冷却壁损坏、炉壳开裂等问题。8号高炉于2022年2月10日降料面到风口进行停炉大修,大修工期60 d。为能顺利做好安全停炉工作,特系统地制定了停炉措施,实现了安全、顺利降料面到风口,达到停炉要求。

1 停炉前准备工作

1.1 设备准备、检查

1)提前3天准备4根长4.0 m的1.2寸钢管制作打水管。水管要求:一头堵死;打水管外侧要有标志,以便安装时能正确掌握开孔方向,要配套安装1个阀门并带连接用短接。

2)提前24 h安装炉顶打水计量表(安装在风口平台处),打水计量表必须准确可靠[1-2]。将控制打水阀门全部安装在风口平台区域,所有进水接高压水,水压不低于1 MPa,保证足够的水量。在喷淋水管安装2道控制阀门,分水器出水安装DN=50 mm的水门,然后将1.2寸球阀与打水专用管连接。提前核对打水计量表的准确性,以备满足可能出现的特殊情况的需要。

3)炉顶设有2套独立的打水系统,可在值班室对炉顶自动打水系统进行控制,喷淋水系统则在炉台进行现场控制。

4)提前24 h对冷风流量、热风压力、炉顶压力和炉顶温度测量仪表进行校对,校对完毕后,保证计量的准确性。

5)提前24 h对降料线过程中机械、雷达探尺进行检查,确保其在探测范围内可正常工作,雷达探尺校对量程达到25 m。

6)全面检查氮气系统,并保证压力≥0.7 MPa。

1.2 高炉操作

1)提前控制高炉煤比在120 kg/t以下,负荷酌情降低0.1~0.2,适当调整装料制度,疏松边缘[3]。焦丁仅使用自循环焦丁。

2)炉温适宜,渣铁流动性好,w(Si)=0.30%~0.67%,物理温度1 484~1 523℃,炉渣碱度1.21,渣相合理,镁铝质量比为0.54,渣中w(Al2O3)平均为14.92%。

3)2月8日至预休风前,理论出铁量为4 139 t,实际出铁量4 288 t,超产149 t。

4)2月9日00:00开始全焦冶炼,将矿批缩至27 t,焦炭负荷为2.8;03:25停煤、停氧操作,预休风前有意识控料线,根据顶温情况,边下5批盖面焦,边打水空料线,每批盖面焦为9.644 t,顶温达到400℃时,下盖面焦。06:33下第一个盖面焦;06:59下第二个盖面焦;07:18下第三个完盖面焦;07:23下第四个盖面焦;09:38下第五个完盖面焦;于2月9日08:23休风,料线已空在11.55 m,共计打水182.6 t。

2 停炉操作

8号高炉于2022年2月9日08:23预休风,08:35开倒流阀,人员全部撤离风口平台,待炉顶温度降至250~280℃时,于10:08开炉顶人孔,炉顶自动点火成功,在炉前更换漏水的3号、11号风口,处理18号风口二套跑风问题,于10:45炉顶火着稳,开始安装打水管;12:47炉顶打水管安装到位;15:00高炉送风,开始空料线;20:00开2个炉顶放散;20:08通知布袋切煤气;2月10日04:28休风,料线空在20.70 m。

2.1 空料线操作

空料线操作情况具体如下页表1所示。

表1 空料线具体操作参数

2.2 风量、风压、顶压、顶温控制情况

风量、风压、顶压、顶温控制参数情况具体如下页表2所示。

表2 风量、风压、顶压、顶温控制参数

2.3 打水情况

炉喉打水控制参数如第104页图1所示。

图1 炉喉打水控制参数图

3 问题分析

停炉既要保证煤气系统安全、又要保证炉顶设备的安全,还要保证料面降到规定的位置[4],该过程主要解决的问题如下:

1)炉前渣铁。此次降料面休风料的选择比较合理,炉温和炉渣碱度都比较合适,渣铁温度充沛,流动性良好,能按时出净渣铁,为炉料下降创造条件。

2)炉顶温度的控制。炉顶温度到300℃时开始打水,控制顶温不大于400℃,在保护炉顶设备的同时,需防止煤气中混入空气,否则温度高会造成爆炸,这是安全降料面的重要因素。

3)炉顶打水的控制。先在现场临时安装4根炉喉无雾化打水管进行控制,开到80%左右后,再用炉喉固有雾化效果好的6根打水管控制,后期顶温下降时,先关临时安装的4根炉喉无雾化打水管到1/4开处,再逐步控制炉顶雾化打水来控制顶温,打水时由小到大缓慢开水,且打水必须均匀,以确保较好的雾化效果,水在进入200~300℃的区域时,能充分蒸发成水蒸气进入煤气系统,既能稀释煤气浓度,又能控制炉顶温度的上升,保护炉顶设备,同时避免了打水过度集中。如果大量水进入炉身下部的高温区时,会与高温焦炭反应(C+H2O→CO+H2)生成H2,从而形成氢的爆炸气体而危及人员安全。

4)确定停止回收煤气的时间。当达到如下条件之一应停止回收煤气:煤气中φ(H2)达到上限标准8%;煤气中φ(O2)>0.8%;料面降至炉腹;炉皮出现烧红、严重跑火时;布袋除尘系统出现故障,不能继续回收煤气,但因条件限制,虽对高炉煤气取样化验,但煤气成分不太准确,未以煤气成分判定;料面降到炉身下部,风量、风压出现波动时,停止回收煤气。停止回收煤气后,打开高炉炉顶放散阀,关闭布袋除尘器煤气切断阀,与外围煤气管网隔离,以保证煤气系统的安全。

4 结论

此次首钢长治钢铁有限公司炼铁厂8号高炉停炉采用空料线打水法技术停炉,实现了安全无事故、环保节能、快速停炉的目标。

1)高炉是一个密闭的容体,炉内有大量的高温渣铁,具备了煤气爆炸的两个条件,也是降料面的关键环节:一是严格控制炉顶温度不大于450℃,二是防止打水进入高温区而形成氢的爆炸气体。只要煤气爆炸的条件不同时具备,煤气系统就是安全的。

2)炉顶打水必须雾化,打水必须缓慢、均匀,这是降料面过程中的重要控制环节。

3)当料面降到炉身下部,风量、风压出现波动,炉顶压力有向上的尖峰时,应立即停止回收煤气,这是降料面安全的重要保障。

4)停止回收煤气后的操作:为减少降料面时间,可根据情况适当加风;停止回收煤气后,打开炉顶两个放散阀,将高炉顶压控制在25~30 kPa之间,便于渣铁出净;炉顶打水可根据顶温情况逐步减少直到关闭,要求顶温控制在350℃左右,绝不可大于500℃。

5)料面的判断:按吨焦耗风量计算,当休风料所含焦炭燃烧完、料面基本降到位时,可以风口是否吹空作为参考(风口吹空时,高炉内会吹大量火星),此时应及时出铁休风。

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