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清管器在大庆榆树林油田榆二联合站外输管线投产中的应用

2022-08-12

全面腐蚀控制 2022年7期
关键词:三通投产净化

洪 雨

(大庆榆树林开发有限责任公司生产运行部,黑龙江 大庆 163000)

0 引言

长距离净化油管线的投产一直以来是个难题,特别是长距离净化油管线的投产,投产前需要对新建管线建立热场,常规的方法是分段带压封堵作业、热洗建立热场等,但同时带来的问题是投入大量的资金、人力、物力,而且投产时间长。此次在投产榆二联外输管线过程中应用了清管器分隔技术,为长距离净化油管线投产提供了新的技术 方法。

榆二联至中间加热站新外输管线2012年铺设完成,管线规格:长20km,管径Φ159×4.5mm,输送介质净化油(含水3‰以下)。

1 管道带压封堵技术介绍

管道带压封堵技术是一种安全、经济、快速高效的在役管道维抢修特种技术。它能在不间断管道介质输送的情况下完成对管道的更换、移位、换阀及增加支线的作业,也可以在管道发生泄漏时对事故管道进行快速、安全地抢修,恢复管道的运行。封堵作业程序如下:

(1)挖符合要求的高空作业平台;

(2)确定封堵点,剥离管线保温层、防腐层,将管线清洁干净;

(3)确保施焊处管壁厚无严重的腐蚀及损伤;

(4)焊接高压封堵三通、低压封堵三通、压力平衡短节及排油短接,合格后进行下一步作业;

(5)安装压力平衡阀、低压封堵夹板阀、高压封堵夹板阀、组装开孔机后用氮气充压至与管线内压力相等,检查各焊缝无泄漏后氮气置换出设备内空气,合格后带压开孔;

(6)安装封堵器,安装结束后进行封堵;

(7)通过平衡孔验证封堵效果,若达不到封堵要求,应重新进行封堵;

(8)开排油孔并通过排油孔排空隔离管段内 介质;

(9)在指定点进行切管作业,结束后用铜制工具清理两头断开管线内污物,再用煤油清洗管线内部,安装橡胶囊并冲入氮气,在打黄油墙后方可 动火;

(10)焊接阀门安装法兰及管线碰头三通后安装阀门;

(11)通过低压封堵三通取出橡胶囊,解除高压封堵;

(12)安装高压封堵三通堵塞、法兰盲板;安装低压封堵三通堵塞、法兰盲板;安装压力平衡短节丝堵及螺帽。

2 清管器分隔技术

2.1 清管器的工作原理

在欲作业的管道中,按作业的要求置入相应系列的清管器。清管器皮碗的外沿与管道内壁形成弹性密封,用管输介质产生的压差为动力,推动清管器沿管道 运行。

2.2 榆二联投产工序

(1)投产前的准备

新管线与旧管线进行连接,新旧管线形成并联;收球桶进行改造,增加2处DN50出水口,用高压水龙带连接;中间站内挖200m3排水坑备用;提前2d对外输油进行升温,延长管线的停输时间;

(2)投产过程

停运旧管线,倒通污水流程冲线10min,防止剩余油进入新管线发生凝堵;启运两2台外输炉加热,污水升温至75℃,外输泵60m3/h外输;2h后投送第一个清管器,转正常输油流程,然后间隔20min投送第二个清管器,利用清管器形成两个隔段,保证了之后的输油含水;

(3)投产收尾

第一个清管器按照预计时间进行了回收,随后进行取样化验,含水3.5‰;在第二个清管器收到后,取样化验,化验结果为3‰,说明清管器的密封分隔效果良好,达到了预期效果;投产总共耗时10h,旧管线利用自然压差回收260m3原油,新管线按照计划按时投产成功。

3 经济效益

图1 封堵作业图

图2

分段带压封堵方法,20km的管线按照每5km一次投产作业施工,需要进行4次带压封堵作业,费用按照20万元/次,共计需要施工费用80万元;按照清管器分隔技术投运,购买清管器、改造管线等共计需要施工费用2万元;两种方法相比,应用清管器分隔技术投运经济效益明显。

4 结语

结合此次投产,在长距离净化油管线投产过程中,清管器分隔技术与带压封堵技术相比,具有以下特点:

(1)投产时间短,减少停产时间,消除原油管线凝管隐患;

(2)安全高效,只要做到方案精细、按规程操作,就可以满足净化油管线投产的需要,最大限度的规避风险;

(3)经济效益好,减少施工投入,最大限度的回收旧管线原油,避免原油损失。

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