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某型发动机曲轴小头断裂失效原因分析及对策

2022-08-02刘俊杰

内燃机与配件 2022年12期
关键词:断口安全系数曲轴

0 前言

曲轴是柴油机中最重要的部件之一,柴油机的全部功率都由曲轴输出

,曲轴的作用是把活塞、连杆传来的气体力转变为扭矩,以驱动汽车的传动系统和发动机配气机构以及其他辅助装置。曲轴容易产生弯曲和扭转变形,导致曲轴疲劳和产生裂纹,甚至断裂。通常情况下曲柄与轴径过渡的圆角处表面所受交变应力最大,故疲劳裂纹最容易在圆角处产生。曲轴常见的失效为曲轴连杆颈、主轴颈、圆角位置开裂。

但某型柴油发动机开发过程中出现前端小头开裂和紧固螺栓断裂(如图1所示)。此种断裂形式与以上理论相违背,为了解决曲轴前端断裂失效的重复发生,提升柴油机安全性和可靠性,对此机型曲轴断裂失效进行了分析研究,提出改进措施并进行试验验证,使曲轴前端断裂问题得到有效解决。

1 失效零部件件分析

对试验过程曲轴前端失效进行统计,曲轴在交变负荷试验过程中运行至383小时出现曲轴前端断裂,前端正时带轮螺栓断裂。

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1.1 宏观形貌分析

体式显微镜下观察曲轴前端断口(图2)。可见断口分为两部分,中间为螺栓断口,高低不平整,有扭转特征,断裂从螺栓边缘开始,最后扩展到中部凸起部位断裂,其中螺栓断口下部已经锈蚀,说明断裂发生时间较早:断口外部为曲轴断口,有扭转痕迹,依据疲劳扩展方向,可以推断出断裂源区,最后扩展区域疲劳辉纹间距变大,在断口下部有人字形裂纹扩展(图3),说明曲轴属于低周高应力疲劳断裂。

健康调查简表(SF-36量表)自20世纪70年代引入我国,之后在临床广泛应用。与其他生命质量评估量表相比,SF-36量表具有短小、灵活的优点,其内容包括生理功能、生理职能、躯体疼痛、总体健康、活力、社会功能、情感职能、精神健康8方面。腹腔镜下大肠癌根治术病人术后往往伴随排便功能下降症状,反映在SF-36量表中即生理功能评分下降,病人术后焦虑、抑郁情绪反映在SF-36量表中即情感职能、精神健康评分下降[9]。

1.2 微观形貌分析

用扫描电镜观察螺栓和曲轴前端断口的微观形貌。螺栓断口下部边缘为断裂源区(图4),源区为准解理与疲劳辉纹混合断裂特征,并向中部扩展;螺栓断口中部为疲劳断裂特征(图5),疲劳辉纹遍布断口大部分区域,最终扩展到螺栓中部位置。曲轴前端断口源区(图6)有较大面积的磨损,有疲劳痕迹;曲轴扩展区(图7)有明显的疲劳辉纹,少量二次裂纹存在;断裂后期快速扩展(图8),疲劳辉纹间距明显变大,有二次裂纹存在;人字形裂纹(图9)表面也有大间距的疲劳辉纹。

探索传统村落活态再生之道——浙江黄岩乌岩头古村实践为例 杨贵庆 开 欣 宋代军 等2018/05 49

1.3 金相分析

通过以上分析,提出以下整改措施,并对改进后的曲轴金相可靠性试验验证。

1.4 硬度分析

计算步骤及公式如下

从上面表格可以看出,失效曲轴的硬度符合技术要求(290HB~350HB),失效螺栓的硬度也在GB/T 3098.1标准范围内。

1.5 失效原因初步分析

从更善无、虚汝华两家人以及他们两人之间的对话与行动中,我们不仅读到了邻居之间甚至家人之间沟通的困难,也看到了人与人之间紧张而相互提防的关系,以及对改善人际关系的徒劳无益的努力,不论更善无尝试着说或做什么自以为可以取悦他们的事,结果都是陷入更大的僵局中。

2 失效起因分析

螺栓和曲轴前端断裂都属于疲劳断裂,造成螺栓疲劳断裂的主要原因是运行时螺栓与曲轴连接处的微动;造成曲轴前端疲劳断裂的主要原因是螺栓断裂后引起曲轴受力过大。故而需进一步分析螺栓断裂原因,方能彻底解决曲轴前端断裂问题。

我们回到本案例中,因为有这个虚压的存在,车身电脑无法判断点火开关是否有关闭动作,启动机无法正常工作,那么这个不正常的“虚电”从哪来的呢?

引起曲轴前端螺栓断裂的原因有:1)皮带轮不匹配;2)前端扭转应力大;3)螺栓安全系数不足;4)试验过程异常;5)曲轴前端薄弱

这里使用DDR2存放算法的激励,具体内存条型号是MT4HTF3264HY。采用Xilinx的IP核MIG产生DDR2控制器,DDR2控制器经分层处理,可以简化设计并使其模块化[13]。

针对以上可能原因逐一排查,排查结果如下。

升级机型(失效)减震皮带轮质量比基础款重量增加了50%,转动惯量增加50%,导致曲轴前端所受扭转应力较基础机型增大。

2.1 曲轴扭振测试

针对此机型进行皮带轮扭转测试。试验准备4个不同固有频率的皮带轮,分别与发动机轴系匹配测试。

试验工况:全负荷下,运行2分钟左右,发动机转速由1000rpm到额定功率转速左右,测试约3个循环,测量曲轴前端的扭转振动。

此型发动机曲轴扭振各主要阶次的振幅如表2:

样本2的4阶振幅最大,扭振角度0.21deg,主阶次振幅能够满足发动机要求。

为了弄清楚曲轴前端失效起因,对曲轴进行以下分析检测。

2.2 前端扭转应力

失效机型为升级款,减震皮带轮与基础机型对比,参数如表3。

(2)个人意愿得不到满足。具体是指个人愿望、要求得到满足,心理存在挫败感、自卑感。此类患者问题在于,社会或环境适应能力差、承受力低,从而生活中一旦遇到巨大打击,如钱财受损、失恋等问题,可能出现自杀冲动;

2.3 前端螺栓安全系数校核

此型发动机为螺栓断裂引起曲轴断裂,故校核螺栓安全系数。

此型发动机曲轴皮带轮由4跟M8螺栓固定在正时带轮上,再由1根曲轴正时带轮螺栓一起固定在曲轴前端。如图14所示,计算A1、A2面螺栓紧固安全系数。

选取失效螺栓和失效曲轴前端横向部位做硬度测量。如表1所示

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通过断口分析表明:失效螺栓断口属于高周低应力的疲劳断裂,失效曲轴属于低周高应力疲劳断裂,说明螺栓先断裂,然后引起的曲轴断裂。金相分析表明:失效螺栓和失效曲轴的抛光态显示材料夹杂级别控制正常;组织及组织级别都符合技术要求。硬度也在标准范围内。结合曲轴工况分析失效曲轴断裂。发动机工作时,曲轴前端部位震动较大,有可能引起曲轴和螺栓之间的微动,曲轴和螺栓依靠螺纹连接,在螺纹的一、二扣处受力最大,发生微动后,此处受影响最大,易形成疲劳源,在运行中发生疲劳断裂,螺栓断裂后引起曲轴前端部位受力过大,最终大致曲轴轴径处产生低周高应力疲劳断裂。

1)计算各轮摩擦传递的最大力矩:即各齿轮附件载荷最大值;如表1中第2项(正时系统最大驱动力矩)。

岳西县是山洪灾害易发地区,洪灾发生概率较高,新中国成立以来共发生15次大的洪灾,其中21世纪就有5次。岳西县山洪灾害具有突发性、毁灭性、隐蔽性等特点,造成山洪灾害的主要因素有灾害性天气、特殊的地理环境、脆弱的水利设施等。

2)计算曲轴皮带轮传递的最大力矩:

即曲轴皮带轮附件载荷最大值;如表1中第1项。

3)扭振力矩:由CAE分析得出。如表1中第3项。

4)摩擦面的需求总力矩,即以上三项之和

5)压紧摩擦面的平均作用半径:

6)传递力矩:

=

7)螺栓拧紧安全系数

其中:

——螺栓紧固力矩;

——各接触面间的摩擦系数;

——螺栓的轴力;

——接触面的最大和最小半径;

——螺栓安全系数。

此型正时带轮螺栓安全系数为0

497,不满足标准最小1

1。用同样的方法计算4颗

8的皮带轮螺栓安全系数为1

5,满足标准1

1。

故本次失效主要原因为正时带轮螺栓安全系数不足导致。

2.4 试验数据排查

排查发动机装机数据、台架运行爆压等数据无异常,故非试验异常导致此次失效。

2.5 CAE分析

运用ALV.Excite.Power Unit 软件对当前曲轴状态进行强度评估

曲轴前端扭矩工况应力为278MPa,圆角处最大应力72MPa,运行工况最大应力296MPa,均小于材料屈服强度800MPa。

曲轴前端键槽根部安全系数为1.08,小于标准值1.1,见图15。断裂自此薄弱位置开始,此处需要加强。

2.6 失效起因总结

经过对故障件分析得知故障由正时带轮螺栓失效引起,进一步排查螺栓失效起因。经过计算得出螺栓安全系数不足,引起失效,发动机升级后曲轴前端没有加强致使前端结构较弱。以上两个方面引起本次故障,针对以上失效起因制定对策。

3 改进措施及验证

取失效螺栓和曲轴切割制备成金相试验观察。抛光态下观察,依据GB/T 10561-2005标准,判定试样夹杂物等级。失效螺栓夹杂物(图10)等级为D1.0,曲轴夹杂物(图11)等级为D2.0,符合技术要求。将金相试样用4%硝酸酒精腐蚀后观察金相组织,失效螺栓组织为回火索氏体+铁素体(图12),依据GB/T 13320-2007标准评级为3级;失效曲轴(图13)组织为回火索氏体+铁素体,依据GB/T 13320-2007标准评级为2级。

由表4可知,试验组的生长性能包括产蛋率、平均蛋重、平均采食量、料蛋比和不合格蛋率,与对照组相比均为差异极显著(P<0.01),产蛋率提高2.53%,平均蛋重提高5.44%。

3.1 曲轴小头改进

增大曲轴断裂位置圆角,提高断面截面积,同时曲轴前端直径增加4mm, 增加后小头安全系数提升至1.21,见图16,更改有效。

减震皮带轮可减重设计减小前端扭振应力,本案例中前两项措施有效,故减重设计未采纳。

3.2 提升皮带轮螺栓拧紧安全系数

提升螺栓拧紧安全系数,通过上面公式可知,提供螺栓安全系数一共有3种方式:1)提高摩擦系数;2)螺栓轴力加大;3)增加作用半径。

方法1在螺栓连接结合面增加金刚石垫片增大摩擦力,可提升螺栓拧紧安全系数至1.1以上。

方法2轴力增大至320N·m以上方能保证最小安全系数1.1以上,不可行。

方法3均需增大接触半径40mm以上,方能保证最小安全系数1.1,不可行。

a.与氧化性酸(如浓硫酸、浓硝酸)反应:常温生成一层致密的氧化物膜而钝化。加热或稀硝酸,则持续反应,如。

综上增加金刚石垫片最可行。

3.3 试验验证

按以上方案完成样件试制,完成皮带轮匹配测试、600h交变负荷试验、冷热冲击试验验证无任何失效,整改有效。

4 总结

1)该柴油机曲轴小头端断裂从表现来看是属于曲轴扭转疲劳失效;

2)经深入分析发现螺栓拧紧安全系数不足才是导致问题发生的根本原因;

3)问题通过运用断口详细分析锁定了问题真因,同时通过分析计算找到了问题所在。

4)依据问题真因制定适用的整改措施,彻底解决问题。

[1]杨连生.内燃机设计[M].北京:中国农业机械出版社,1981.

[2]孙婕,王丽远等.汽车发动机曲轴断裂失效分析[J].金属热处理,2004,29(12).

[3]刘俊杰,渠娜.动力总成轴系共振对皮带轮螺栓的影响分析[J].内燃机与培训,2020,12(45).

[4]魏春源,张卫正,等.高等内燃机学[M].北京:北京理工大学出版社,2001.

[5]蓝军.AVL EXCITE用户培训手册[M],2002.

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