挤出反应制备耐老化高流动性PP及性能研究
2022-07-28王润程王益龙王志高
王润程 王益龙 王志高
(大连理工大学化工学院高分子材料系,辽宁 大连,116024)
在汽车、家用电器、食品包装等工业领域,注塑成型薄壁注塑件[1]、熔法纺丝纺制丙纶无纺布等都要求聚丙烯(PP)料满足以下性能:a) 较高的熔体流动性;b) 克服注塑件的翘曲变形和充模不完全等制品缺陷;c) 容易纺出细纤维。如何生产出合格的高流动性PP是目前亟待解决的工业技术难题[2]。
高流动性PP一般是指熔体流动速率(MFR)大于20.0 g/10 min的树脂,可以通过氢调法[3-4]或者挤出反应可控降解法[5-7]制备。氢调法需要改变聚合工艺条件和氢气的通入量,技术难度较大;而挤出反应可控降解法是在PP中填加引发剂和抗氧剂等,进行熔融挤出反应,具有更高的灵活性和可操作性,受到广泛重视[8]。下面采用双螺杆挤出机研究了PP在过氧化物引发作用下发生可控降解反应的规律,制得了具有长期稳定性的高流动性PP产品。
1 试验部分
1.1 主要原料及仪器设备
PP, T03-S,MFR为6.6 g/10 min,中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司;2,5-二甲基-2,5-二(过氧化叔丁基)己烷(DHBP),分析纯,阿克苏诺贝尔聚合物化学(宁波)有限公司;过氧化二异丙苯(DCP),分析纯,上海白鹤农药化工厂;抗氧剂1010,分析纯,巴斯夫(中国)有限公司。
双螺杆挤出机,CTE-35,科倍隆科亚(南京)机械有限公司;熔体流动速率仪,XNR-400, 承德市科承试验机有限公司;电子分析天平,BS223S,德国Sartorius公司;电子天平,EX35001ZH,奥豪斯仪器 (上海)有限公司;差示扫描量热仪(DSC),DSC 204,德国耐驰公司。
1.2 试样制备
称取2 kg PP,用500 mL的烧杯从中取半烧杯PP料,用滴管将DHBP滴在PP上,将烧杯中的PP倒回,再经过高速混合机混合均匀后备用。
称取一定量DCP(用无水乙醇重结晶纯化处理),加入少量无水乙醇,在50 ℃水浴中搅拌溶解;称取2 kg PP,将DCP溶液倒入,使用高速混合机混合均匀备用。
称取质量比为95∶5的PP和抗氧剂,使用高速混合机混合均匀,得到抗氧剂母料,加入双螺杆挤出机中间加料机的料斗中备用。
除了特别指明外,双螺杆挤出机螺筒各区温度:180,190,195,200,200,200,200,190,180 ℃(机头),螺杆转速100 r/min,喂料速率4.0 kg/h。对于需加抗氧剂的挤出反应产物,除按上面操作外,抗氧剂母料在中间加料口加入,喂料速率0.5 kg/h。
1.3 测试与表征
MFR分析按照GB/T 3682—2000进行,温度230 ℃,载荷2.16 kg,使用半模口进行测试,测试结果根据预先做出的标准曲线换算成标准条件(230 ℃,2.16 kg,Φ2.098 mm标准模口)下的数据。
物料停留时间测定:采用色母粒示踪法,即从主喂口加入色母粒,用秒表记时,从挤出机模头口处看到熔体变色停止记时。
DSC分析按照GB/T 19466.6—2009进行,待测产物在190 ℃下热压至厚度1 mm,取15 mg装入铝坩埚中。以20 ℃/min从25 ℃升至200 ℃,停留5 min,换成氧气气氛,放热达到最大值时结束。
2 结果与讨论
2.1 挤出反应的持续性
挤出产物的MFR随挤出时间的变化情况如图1所示。
从图1可以看出,挤出时间为0时,挤出纯原料PP 的MFR 为15.0 g/10 min;随着挤出时间的增加,挤出产物的MFR显著增大,4 min后其MFR基本保特不变,保持在约90.0 g/10 min(DHBP质量分数为0.08%)和170.0 g/10 min(DHBP质量分数为0.15%),说明挤出反应在稳定、持续地进行。
DHBP分子中R—O—O—R在受热后会分解生成多个自由基(R—O·), 每个自由基都会夺取PP分子链叔碳上的H,并把自由基转移到PP分子链上,形成大分子自由基,继续反应发生β断裂、末端歧化,形成2条分子链, PP分子链发生降解,其MFR显著提高。
2.2 螺杆转速对产物MFR和物料停留时间影响
DHBP质量分数为0.12%时,螺杆转速对产物MFR和物料停留时间的影响如图2所示。
由图2可以看出,随着螺杆转速的增加,挤出反应产物的MFR明显升高,物料停留时间则明显减小,表明高螺杆转速有利于PP降解反应的进行,当螺杆转速为250 r/min时,物料停留时间只有113 s,但产物的MFR达到170.0 g/10 min。
2.3 挤出温度对产物MFR的影响
取DHBP质量分数0.12%的PP预混料6 kg,分别在180,190,195,200,200,200,200,190,180 ℃(机头)(记作a)和170,180,185,190,190,190,185,175,165 ℃(机头)(记作b)下进行挤出反应,调节螺杆转速,对从机头模口处截取的样品进行MFR分析,结果如图3所示。
由图3可以看出,挤出温度变化对产物MFR的影响较小;而螺杆转速的增加使产物的MFR明显提高。
2.4 引发剂用量对产物MFR的影响
不同引发剂用量对挤出产物MFR的影响如图4所示。
随着DHBP或DCP用量的增多,挤出反应产物的MFR显著增大;而在相同用量情况下,使用DHBP挤出反应产物的MFR比使用DCP的更高。这是因为DHBP和DCP在挤出机螺膛中受热,发生化学反应,同等用量的DHBP会比DCP生成更多的高活性自由基,因而对PP降解效果较好。
2.5 抗氧剂母料对产物MFR的影响
挤出降解反应产物中可能会有少量的自由基或过氧化物残留,会降低PP的使用寿命[9]。下面采用中间加入抗氧剂母料(0.5 kg/h)制备耐老化的高流动性PP。
将添加DHBP(质量分数0.15%)的PP预混料进行共混挤出,18 min后加入抗氧剂母料。在整个挤出反应过程中每隔2 min从模口处取试样,抗氧剂母料加入前后产物的MFR随挤出时间的变化情况如图5所示。
从图5可以看出,未加入抗氧剂母料时,挤出反应产物的MFR超过165.0 g/10 min,加入抗氧剂母料后,挤出反应产物的MFR降至120.0 g/10 min以下,然后基本上保特不变。
2.6 挤出反应产物的热稳定性
加入抗氧剂后挤出反应产物的氧化诱导期测试结果如图6所示。
对于原料PP和未加抗氧剂的PP挤出产物,氧气输入后,立即开始放热,表明两者的氧化诱导期均为0。由图6可以看出,加入抗氧剂的PP挤出产物的氧化诱导期为24 min,符合要求。
3 结论
a) 少量DHBP或DCP可显著提高PP体系的MFR,而且DHBP对PP的降解效果好于DCP。
b) 挤出温度对挤出产物MFR的影响较小,螺杆转速对挤出产物MFR的影响较大。
c) 少量抗氧剂可降低PP体系的MFR,但氧化诱导期显著延长。