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硬梁包水电站地下厂房顶拱开挖光面爆破试验

2022-07-26杨玉银郝利军杨仕杰李俊峰白军平

工程爆破 2022年3期
关键词:光面装药炸药

杨玉银,郝利军,杨仕杰,李俊峰,白军平

(1.中国电建市政建设集团有限公司,天津 300384;2.中国水利水电第五工程局有限公司,成都 610066)

地下厂房是地下引水式发电系统最重要的建筑物之一,具有工程规模大、开挖跨度大、边墙支护高、建造难度高等特点。在主厂房的第一层开挖中,为了尽可能减少爆破对顶拱围岩的扰动,主要采用光面爆破技术。对于不同岩性、不同硬度、不同类别的围岩,周边孔间距、周边孔抵抗线、线装药密度等光面爆破参数也是不同的,合理的光面爆破参数必须通过爆破试验来确定。因此,在硬梁包水电站主厂房中导洞顶拱保护层扩挖的开始阶段,为了改进提高不尽人意的光爆效果,进行了一系列光面爆破试验。

1 工程概况

硬梁包水电站地下厂房位于四川省泸定县加郡乡桃子坪村,距泸定县城35 km。主副厂房及安装间长196.9 m,最大高度67.15 m,岩壁吊车梁以上开挖宽度为27.2 m,以下宽度为24.4 m。地下厂房最小垂直埋深约360 m,最小水平埋深约630 m,区域岩性为元古代晋宁-澄江期闪长岩,岩体蚀变不发育,较完整,地下水不丰富,围岩以Ⅲ类为主,经检测坚固系数f=5.6~6.3,以中硬岩为主。

主厂房第一层开挖高度10.5 m,开挖次序如图1所示。采用宽8.0 m、高7.0 m的城门洞形中导洞(Ⅰ部)先行贯通,顶部预留3.5 m厚顶拱保护层(Ⅱ部);待中导洞贯通后,采用光面爆破开挖Ⅱ部,随后两侧跟进开挖Ⅲ1、Ⅲ2部至设计开挖断面,两侧宽度分别为9.6 m。

图1 主厂房第一层开挖次序Fig.1 Excavation sequence of the first layer of the main powerhouse

2 存在问题及改进思路

本文研究对象为顶拱预留3.5 m厚保护层(Ⅱ部)的开挖。截止2020年7月1日,中导洞(Ⅰ部)开挖已经结束;保护层(Ⅱ部)扩挖累计进尺22.3 m,开挖桩号:(厂横)0-054.90~(厂横)0-032.60。

2.1 方案及施工情况

从原爆破方案、现场钻孔、装药、联炮及爆后效果等方面进行了现场查验。

1)爆破方案。周边光爆孔孔深2.8 m、孔距45 cm、周边孔抵抗线35~40 cm、线装药密度80.36 g/m。

2)钻孔。从现场钻孔及爆后效果看,钻孔比较均匀,平均孔距45 cm左右,并且钻孔平行度较好,相邻两茬炮之间的台阶小于20 cm,能达到规范[1]要求。

3)装药。孔内采用竹片、导爆索绑扎光爆药串。孔底采用半只φ25 mm乳化炸药(75 g),正常装药段采用1/3只φ25 mm乳化炸药(50 g)。

4)联炮方面。每个孔内光爆药串均采用MS10非电毫秒雷管起爆。

2.2 存在问题

从已经扩挖成形的22.3 m顶拱保护层(Ⅱ部)及随后的两茬炮来看,存在以下问题。

1)半孔率低。顶拱开挖半孔率仅50%~55%,低于规范[1]要求的较完整和完整性差的岩石半孔率不小于60%。

2)两孔间平整度差。相邻两孔间岩面平整度很差,多存在明显突起的欠挖,多处出现凸起较大部位,高出设计开挖线18~20 cm(见图2)。

3)半孔保留范围大。从保留下来的半孔看,存在很多大半孔,孔的保留范围多在120°以上(见图2)。

4)个别孔局部超挖。从孔壁情况看,局部半孔孔痕全无,存在明显超挖现象。

5)孔底出现残孔。从爆破效果看,每茬炮后多个周边孔孔底留有10~15 cm残孔。

2.3 原因分析

从以上爆破方案、现场施工情况及爆后效果看,光爆效果差的原因主要有以下几方面。

1)周边孔抵抗线偏小。由于岩石硬度不是很高,完整性、均质性一般,抵抗线35~40 cm偏小,将造成临近的外圈崩落孔起爆后直接压缩挤压光爆层[2],压缩破碎圈甚至于抵达设计开挖线,这将造成周边孔的实际光爆层厚度过小,直接影响了周边光爆孔起爆后的初始主作用力方向,即由初始的周边孔间开裂变成直接沿抵抗线方向向洞内冲出。这既影响了半孔率,也影响了两孔间平整度。

2)周边孔线装药密度偏低。主厂房围岩属中硬岩,根据规范[1]线装药密度应在200~300 g/m;根据文献[3]线装药密度应在120~200 g/m。而原方案线装药密度仅80.36 g/m,明显偏低,过小的线装药密度导致周边光爆孔爆炸后,炸药起爆能量无法顺利击穿两孔间岩体,可能沿偏小的抵抗线方向冲出,这就造成了两孔间的欠挖和很差的平整度;同时也造成了光爆孔保留半孔的范围比较大,达120°以上。

3)周边光爆孔存在起爆时差。原方案中虽然周边光爆孔内采用了光爆药串,但每个孔起爆均采用了MS10非电毫秒雷管,延时时间是380±35 ms,从严格意义上讲,周边光爆孔并未实现同时起爆,两个孔间的最大起爆时差可能达到70 ms,这对光爆效果的影响也比较大,是造成光爆效果不好的一个重要原因。

4)光爆药串绑扎不规范。通过现场观察发现,在绑扎光爆药串时,每节炸药仅绑扎一圈胶布,很不牢固,这可能造成在向孔内推进过程中炸药松脱滑动,出现孔内有些该有炸药的部位没有炸药,有些部位炸药过于集中,从而出现个别孔局部超挖严重的现象。

5)药卷过短且绑扎工艺不细致。通过现场观察发现,正常装药段绑扎光爆药串的药卷由1只长25 cm、质量150 g的药卷手工切割成3节,每节长8.3 cm、质量50 g,在手工切割、绑扎过程中多挤压变形,可能对炸药的爆炸威力、能量造成一定损失,从而进一步降低线装药密度。

6)孔底加强装药偏小。从偶尔出现的孔底10~15 cm残孔看,原方案孔底采用半只φ25 mm乳化炸药(75 g),加强装药偏小了。

2.4 改进思路

1)对钻爆工人进行培训教育。让钻爆工人了解光面爆破的设计方案,钻孔、装药、联炮要求及过程中应注意的要点。

2)适当提高周边孔抵抗线。对于中硬岩,周边孔间距45 cm是比较合理的;周边孔抵抗线35~40 cm对于完整性较好的坚硬岩也是可以的[4-6],但对于较完整的中硬岩就偏小了,初步可将周边孔抵抗线增大到55~60 cm。

3)适当提高周边光爆孔线装药密度。可将线装药密度提高到100 g/m以上,具体应根据爆破试验[1]确定。

4)改变周边光爆孔联炮方式。不在孔内采用MS10非电毫秒雷管起爆光爆药串导爆索,在孔外统一采用导爆索联炮起爆孔内光爆药串导爆索,以实现周边光爆孔同时起爆。

5)规范光爆药串绑扎。教会钻爆工人按设计要求细致绑扎光爆药串,将竹片、导爆索、炸药用胶布绑扎牢固,防止向孔内装药过程中发生炸药松脱、移位现象。

6)增大正常装药段单节炸药质量。将正常装药段单节装药量由1/3只φ25 mm乳化炸药调整为半只,每节炸药长12.5 cm、质量75 g,并细致切割炸药、认真规范绑扎药串,防止药串绑扎过程中炸药严重变形。

7)适当增大孔底加强装药。初步可将孔底加强装药由原方案的半只φ25 mm乳化炸药(75 g),增大到一只φ25 mm乳化炸药(150 g),以保证孔底光爆层顺利脱落。

3 光面爆破试验

3.1 试验目的

1)通过中导洞顶拱保护层开挖光面爆破试验,解决当前光面爆破半孔率低、平整度差、个别孔超挖严重、孔底出现残孔的问题。

2)通过爆破试验找到与地下厂房围岩相匹配的光面爆破参数,为后续的整个厂房开挖提供可供参考的光爆参数。

3.2 爆破器材

1)炸药:主要选用四川省南部永生化工有限公司生产的2号岩石乳化炸药:崩落孔采用φ32 mm药卷、质量300 g、长33.34 cm;周边光爆孔采用φ25 mm药卷,质量150 g、长25 cm。

2)导爆索:主要选用雅化集团绵阳实业有限公司生产的中能工业导爆索(普通导爆索)[7],外观橙色,直径5.0 ~5.4 mm,装药量12±1.5 g/m,爆速不小于6×103m/s。

3)雷管:崩落孔内及孔外网路联接主要选用MS1~MS9非电毫秒雷管;周边光爆孔内及孔外网路联接均采用导爆索,MS10非电毫秒雷管起爆;整个起爆网路采用8号普通工业电雷管。

3.3 试验条件

1)钻孔工具:选用最常用的YT28型手风钻钻孔,钻孔直径42 mm。

2)钻孔要求:顶拱周边光爆孔钻孔时,要求钻机排气口顶部紧贴顶部岩面向前推进,以减少平均径向超挖值。

3)钻孔质量:要求尽可能减小钻孔外偏角,提高钻孔平行度。

3.4 试验方案

根据对原爆破方案、钻爆施工过程、爆破效果等存在的问题进行分析,以及确定的改进思路,对中导洞顶部的3.5 m厚顶拱保护层开挖,初步拟定了4个光面爆破试验方案:具体试验方案及参数如表1所示,各试验方案装药结构如图3所示,顶拱保护层扩挖炮孔布置如图4所示。

表1 光面爆破试验方案

图3 光面爆破试验装药结构 图4 顶拱保护层扩挖炮孔布置Fig.3 Charging structures for the smooth blasting tests Fig.4 Blasthole arrangement for expanding excavation of the tunnel crown protection layer

3.5 试验结果及分析

3.5.1 试验结果

试验阶段主厂房顶拱保护层扩挖光爆效果情况如表2所示。表中光面爆破的半孔率是炮孔残留半孔数与周边孔数之比的百分数[1]。

表2 光面爆破试验结果

3.5.2 试验结果分析及说明

在主厂房中导洞顶拱保护层扩挖过程中,共进行了21茬炮的光面爆破试验(见图5)。方案1、方案2各试验了3茬炮,但光爆效果均不理想;于是开始了方案3的试验,方案3光爆效果比较理想,但循环进尺较短;接下来进行了方案4的试验,具体情况说明如下。

图5 光面爆破试验效果Fig.5 Smooth blasting testing effect

1)方案1:通过3茬炮的试验,发现光爆效果与原方案相比改进不大:两孔间平整度差,多处局部明显凸起;少量孔底仍有10~15 cm残孔;大部分半孔仍保留了图2所示大半孔(见图5a)。

2)方案2:在方案1的基础上,增大了线装药密度,由107.14 g/m直接提高到160.71 g/m,这一改变有效提高了岩面平整度,孔底不再有残孔,但半孔率明显降低(见图5b)。

3)方案3:在方案2的基础上,适当降低了线装药密度,由160.71 g/m降到133.93 g/m,这一变化取得了比较理想的光爆效果:半孔情况保留良好,半孔率提高到95.1%;相邻两孔间岩面平整度良好,孔底不再有残孔(见图5c)。

4)方案4:在方案3基础上,增大了单循环进尺,将单循环进尺由2.8 m提高到3.7 m,适当降低了线装药密度,由133.93 g/m降到121.62 g/m,这一变化仍然取得了良好的光爆效果,半孔率达95.4%,相邻两孔间岩面平整度良好,相邻两茬炮之间的台阶小于15 cm,满足规范[1]要求(见图5d)。

3.6 方案选择

根据以上试验结果及分析,方案3、方案4均为较合理的光面爆破参数,可作为后续厂房开挖光面爆破施工的主要参数。

4 结语

1)要想取得良好的光面爆破效果,首先要加强对钻爆工人的培训,使之了解光面爆破方案,同时对钻爆工人严格管理,保证钻孔、装药、联炮等作业工序严格按照爆破设计要求进行。

2)在光爆效果不理想时,应根据围岩硬度、完整性初步调整周边孔间距、周边孔抵抗线、线装药密度,并分析每茬炮光爆效果,及时调整参数。

3)通过本次光面爆破试验,有效提高了主厂房顶拱开挖的光面爆破半孔率,使厂房顶拱更加平整、规则,有效减小了爆破对顶拱围岩的扰动、破坏。

4)通过本次试验,初步确定了与主厂房围岩相适应的光面爆破参数:周边孔间距45 cm、周边孔抵抗线55~60 cm、线装药密度120~135 g/m。

5)通过爆破试验,为后续采用光面爆破施工的主厂房顶拱开挖、侧墙开挖以及岩锚梁开挖等初步奠定了基础。

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